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      熱泵疏水溶氧量超標(biāo)問(wèn)題分析與處理

      2021-01-28 03:30:54許繼東趙秀成
      電站輔機(jī) 2020年4期
      關(guān)鍵詞:集箱省煤器凝結(jié)水

      柳 桐,許繼東,趙秀成

      (1.華電電力科學(xué)研究院有限公司東北分公司,遼寧 沈陽(yáng) 110000;2.華電(北京)熱電有限公司,北京 100000)

      0 概述

      A熱電廠擁有2套燃汽-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,其中汽輪機(jī)部分為聯(lián)合循環(huán)雙壓抽汽凝汽式汽輪機(jī)。汽機(jī)側(cè)循環(huán)水余熱利用工程裝設(shè)有2臺(tái)容量為60.92 MW的(溴化鋰)吸收式熱泵,利用汽輪機(jī)低壓補(bǔ)汽作為驅(qū)動(dòng)汽源,回收對(duì)應(yīng)汽輪機(jī)組的全部低溫循環(huán)水余熱,進(jìn)一步加熱熱網(wǎng)水供熱。驅(qū)動(dòng)汽源在熱泵中釋放熱量后凝結(jié)成水,并通過(guò)凝水換熱器與熱網(wǎng)水換熱,再匯集至疏水集箱,經(jīng)疏水泵升壓后,匯集至熱網(wǎng)疏水泵出口母管,再一同并入凝結(jié)水母管(低溫省煤器入口電動(dòng)門(mén)前),最后進(jìn)入低壓汽包參與汽水工質(zhì)循環(huán),汽水熱力循環(huán)流程如圖1所示。余熱利用工程投運(yùn)后,熱泵疏水溶氧量長(zhǎng)期超標(biāo),導(dǎo)致后續(xù)凝結(jié)水等水質(zhì)超標(biāo),影響機(jī)組的安全運(yùn)行。針對(duì)此問(wèn)題,A熱電廠通過(guò)連續(xù)兩年的技術(shù)改造,徹底解決了溶氧量超標(biāo)問(wèn)題。因此,本文對(duì)該廠整個(gè)熱泵疏水溶氧量超標(biāo)問(wèn)題分析和處理過(guò)程加以總結(jié),為受溶氧量超標(biāo)問(wèn)題困擾的電力企業(yè)提供借鑒和參考。

      1 超標(biāo)問(wèn)題

      2018年至2019年兩個(gè)供熱季,A熱電廠兩臺(tái)機(jī)組的熱泵投入運(yùn)行后,熱泵疏水溶氧量均持續(xù)超標(biāo),熱泵系統(tǒng)退出后水質(zhì)(凝結(jié)水、低溫省煤器水質(zhì)等)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。2018年,1號(hào)機(jī)組熱泵疏水溶氧量指標(biāo)長(zhǎng)期停留在3 260~3 900 μg/L,2號(hào)機(jī)組熱泵疏水溶氧量指標(biāo)長(zhǎng)期停留在1 556~3 900 μg/L,導(dǎo)致兩臺(tái)余熱鍋爐省煤器入口溶氧量嚴(yán)重超標(biāo),溶氧量平均值為550 μg/L左右(合格標(biāo)準(zhǔn)≦50 μg/L)。2019年,經(jīng)過(guò)多方面治理,1號(hào)機(jī)組熱泵疏水溶氧量在757~822 μg/L范圍內(nèi),2號(hào)機(jī)組熱泵疏水溶氧量在769~836 μg/L范圍內(nèi),但1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組余熱鍋爐省煤器入口溶氧量平均值仍在標(biāo)準(zhǔn)值以上。2019年供熱期結(jié)束后,對(duì)熱泵疏水系統(tǒng)進(jìn)一步深入治理。2020年供熱期間,1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組熱泵疏水溶氧量均在合格值以內(nèi),凝結(jié)水和余熱鍋爐省煤器入口溶氧量平均值在50 μg/L標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

      2 原因分析及危害

      2.1 熱泵疏水溶氧量超標(biāo)的原因分析

      造成熱泵疏水溶氧量超標(biāo)的原因可能有以下幾個(gè)方面:

      1)溴化鋰反應(yīng)容器及其疏水系統(tǒng)呈現(xiàn)微負(fù)壓狀態(tài),其真空嚴(yán)密性差,造成外部空氣直接進(jìn)入疏水系統(tǒng)并被吸收;

      2)凝水換熱器汽水側(cè)等相鄰部位存在漏泄,致使其它外來(lái)水進(jìn)入到熱泵疏水系統(tǒng),造成疏水溶氧量倍增;

      3)隨低壓補(bǔ)汽攜帶進(jìn)入熱泵疏水系統(tǒng),但這種蒸汽“攜帶”造成疏水溶氧量上升的可能性較小,與以上兩方面相比可以忽略不計(jì)。

      2.2 溶氧量超標(biāo)對(duì)機(jī)組構(gòu)成的危害

      作為氧化劑的氧氣,其含量在發(fā)電機(jī)組汽水循環(huán)中應(yīng)被嚴(yán)格控制,尤其是發(fā)電廠中凝結(jié)水、給水、爐水中溶氧的含量更應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控。水質(zhì)溶氧量是火力發(fā)電機(jī)組化學(xué)監(jiān)督的一項(xiàng)重要內(nèi)容。在本案例中,由于熱泵疏水溶氧量嚴(yán)重超標(biāo),致使鍋爐省煤器入口凝結(jié)水溶氧量過(guò)大,對(duì)機(jī)組運(yùn)行安全穩(wěn)定產(chǎn)生系列危害,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面[1-5]:

      1)降低機(jī)組運(yùn)行的可靠性 熱泵疏水溶氧量超標(biāo)會(huì)加速熱泵、熱網(wǎng)疏水管道及設(shè)備腐蝕。當(dāng)溶氧量嚴(yán)重超標(biāo)時(shí),會(huì)導(dǎo)致凝結(jié)水系統(tǒng)溶氧量超標(biāo)。含氧量較高的凝結(jié)水通過(guò)設(shè)備及其附屬管道時(shí),氧與金屬可以形成原電池,使金屬產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,對(duì)相關(guān)設(shè)備也會(huì)造成腐蝕,使各輔助設(shè)備的壽命降低,安全性受到影響,從而降低機(jī)組運(yùn)行的可靠性。

      2)降低換熱設(shè)備的換熱效率 鍋爐省煤器采用的是表面式換熱器,設(shè)備的腐蝕產(chǎn)物附著在換熱表面會(huì)形成疏松的附著層。同時(shí),凝結(jié)水中含氧過(guò)多也會(huì)使換熱面上形成一層氣體薄膜,增加換熱熱阻,降低省煤器及余熱鍋爐的換熱效果。

      3)降低機(jī)組的安全性 凝結(jié)水溶氧量超標(biāo)會(huì)加速余熱鍋爐設(shè)備和汽輪機(jī)葉片的腐蝕,甚至引發(fā)鍋爐爆管、汽輪機(jī)葉片斷裂等事故,直接影響發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行安全穩(wěn)定性。

      3 問(wèn)題處理

      2018年至2019年兩個(gè)供熱季,熱泵疏水溶氧量持續(xù)超標(biāo)。在此期間A熱電廠對(duì)熱泵溴化鋰反應(yīng)器、凝水換熱器、疏水集箱、熱泵疏水泵機(jī)械密封及閥門(mén)管件等可能存在泄漏點(diǎn)的部位進(jìn)行排查分析,并采取了相應(yīng)治理措施。

      3.1 溴化鋰發(fā)生器查漏

      將1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組熱泵組件發(fā)生器的銅質(zhì)傳熱管(水質(zhì)加氨對(duì)銅管路產(chǎn)生影響)整體更換為不銹鋼換熱管并進(jìn)行查漏,合格無(wú)泄漏。

      3.2 熱泵疏水集箱查漏

      在原熱泵疏水集箱焊口查漏過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)其多處泄漏點(diǎn),且水箱存在變形,嚴(yán)重影響熱泵系統(tǒng)運(yùn)行安全。最后,更換新疏水集箱,在熱泵系統(tǒng)試運(yùn)前,對(duì)疏水集箱及其管路系統(tǒng)進(jìn)行沖洗并灌水查漏,合格無(wú)泄漏。2019年3月投入運(yùn)行新疏水集箱后,溶氧量改善效果不明顯。熱泵房現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)熱泵疏水泵出口溶氧量,實(shí)測(cè)值在880 μg/L,較疏水集箱更換前的150 μg/L~200 μg/L有明顯升高。其中,1號(hào)汽機(jī)凝泵出口溶氧量在5~90 μg/L,低溫省煤器入口溶氧量在50 μg/L附近;2號(hào)汽機(jī)凝泵出口溶氧量在68 μg/L以上,低溫省煤器入口溶氧量在38~65 μg/L范圍,較疏水集箱更換前無(wú)明顯變化。在新水箱安裝壓力測(cè)點(diǎn)的過(guò)程中,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)水箱實(shí)際運(yùn)行為微負(fù)壓,而最初水箱設(shè)計(jì)運(yùn)行為微正壓,偏離原設(shè)計(jì)。所以,在后續(xù)3.3一3.7節(jié)中重點(diǎn)進(jìn)行了該問(wèn)題的解決。

      3.3 凝水換熱器查漏

      將1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組熱泵組件凝水換熱器疏水側(cè)出口的普通閥門(mén)更換為真空閥門(mén),進(jìn)一步解決因閥門(mén)泄漏造成空氣吸入疏水系統(tǒng)進(jìn)而影響疏水溶氧的問(wèn)題,并進(jìn)行氮?dú)獠槁?,合格無(wú)泄漏。

      3.4 熱泵疏水泵機(jī)械密封改造

      對(duì)3臺(tái)熱泵疏水泵機(jī)封冷卻水進(jìn)行改造,將機(jī)封冷卻水由閉冷水改為疏水泵出口水自冷卻,從而減少外來(lái)冷卻水源對(duì)熱泵疏水溶氧量的影響。同時(shí),將3臺(tái)疏水泵返廠進(jìn)行大修,對(duì)機(jī)械密封等磨損配件進(jìn)行更換,提升熱泵疏水泵的機(jī)械密封效果,從疏水泵位置進(jìn)一步降低泄漏空氣對(duì)熱泵疏水溶氧的影響。

      3.5 化學(xué)取樣口改造

      由于驅(qū)動(dòng)蒸汽凝結(jié)體積迅速縮小及疏水泵的虹吸作用,最終疏水系統(tǒng)呈現(xiàn)“微負(fù)壓”狀態(tài),偏離了原設(shè)計(jì)(原設(shè)計(jì)為“微正壓”)。凝水換熱器疏水側(cè)進(jìn)、出口取樣時(shí)取樣器無(wú)法取到水樣,為阻止系統(tǒng)中漏入空氣,封堵凝水換熱器進(jìn)、出口取樣管。另外,曾考慮在新疏水集箱底部加裝取樣點(diǎn),結(jié)果水箱壓力表顯示為負(fù)壓,取樣管安裝后仍無(wú)法取到水樣。針對(duì)該問(wèn)題曾嘗試采取兩項(xiàng)整改措施:

      1)對(duì)疏水集箱投入低壓蒸汽除氧并維持正壓。但低壓蒸汽投入后水箱壓力不穩(wěn)定,且水箱在正壓情況下對(duì)省煤器入口溶氧量無(wú)明顯改善,后取消。

      2)疏水集箱底部取樣管處加真空泵抽取水樣。但由于真空泵功率小,未能取到水樣,后取消。

      最后,在1號(hào)一3號(hào)熱泵疏水泵出口管路加裝取樣架,主要檢測(cè)熱泵疏水泵出口溶氧量。

      3.6 疏水管路改造

      疏水管路改造措施如下:

      1)原熱泵疏水母管至疏水集箱進(jìn)口管路采用地埋管,給系統(tǒng)查漏及消缺處理工作帶來(lái)不便,遂將母管改為地上架空敷設(shè)。疏水總流量設(shè)計(jì)值為65 t/h,原疏水母管過(guò)粗,將母管管徑由DN250改造為DN150,并在疏水集箱頂部插入疏水集箱內(nèi)2.5 m。原熱泵組件疏水分支管采用下翻接入疏水母管(如圖2所示),單臺(tái)組件疏水流量設(shè)計(jì)值為17.5 t/h,管徑DN150過(guò)粗,疏水不滿管,凝水換熱器不滿流,將管徑由DN150改造為DN80。

      2)將原熱泵組件凝水換熱器出口止回閥和法蘭廢棄割除;安裝一臺(tái)真空閘閥,以關(guān)斷和調(diào)節(jié)疏水流量;其他閥門(mén)(如表1所示)也逐一更換為真空閥;分支管道上取消就地壓力表和溫度表,以減少漏點(diǎn)。

      表1 熱泵疏水側(cè)更換真空閥門(mén)

      3)熱泵疏水管路改造后,1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組熱泵疏水溶氧量由投運(yùn)初期均值3 200 μg/L~3 900 μg/L降至150 μg/L~200 μg/L。隨后,又將1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組熱泵疏水分別回收至汽輪機(jī)凝汽器中,通過(guò)真空泵對(duì)熱泵疏水溶氧進(jìn)行處理后取得了一定效果,但省煤器入口溶氧量仍不合格,整體效果不明顯。最后,1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組熱泵疏水由回收至凝汽器重新改為回收至低溫省煤器入口。

      4)疏水母管(DN80)插入疏水集箱內(nèi)部較長(zhǎng),懷疑會(huì)影響疏水溶氧,故將該疏水管截去2 200 mm,改造后疏水管末端距離疏水集箱頂部300 mm。

      3.7 整體查漏

      從熱泵發(fā)生器出口至3臺(tái)疏水泵入口加裝臨時(shí)堵板,對(duì)系統(tǒng)充入壓縮空氣,打壓查漏。

      通過(guò)以上系列整改,1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組熱泵溶氧量持續(xù)下降,從之前的近3 900 μg/L降至50 μg/L以下,兩臺(tái)機(jī)組熱泵疏水含氧量均在合格值以內(nèi),凝結(jié)水和省煤器入口水質(zhì)溶氧量均在50 μg/L以內(nèi),徹底消除了熱泵疏水溶氧量對(duì)汽機(jī)水質(zhì)(凝結(jié)水、低溫省煤器水質(zhì)等)的影響,解決了長(zhǎng)期困擾的熱泵疏水溶氧量超標(biāo)問(wèn)題。

      4 結(jié)論

      綜上所述,為使熱泵疏水溶氧量降至合格范圍內(nèi),避免對(duì)后續(xù)凝結(jié)水含氧量指標(biāo)造成影響,A熱電廠開(kāi)展了以上系列技改工作。將此案例歸納總結(jié),熱泵疏水溶氧量超標(biāo)原因主要有以下幾方面:

      1)熱泵疏水系統(tǒng)原設(shè)計(jì)是“微正壓”,但在實(shí)際運(yùn)行中驅(qū)動(dòng)蒸汽在溴化鋰反應(yīng)器中迅速凝結(jié)以及熱泵疏水泵的虹吸效應(yīng),使熱泵疏水系統(tǒng)整體呈現(xiàn)“微負(fù)壓”,系統(tǒng)真空嚴(yán)密性差,造成外部空氣直接進(jìn)入疏水系統(tǒng)并被吸收,其是溶氧超標(biāo)的主要原因;

      2)疏水集箱本體、疏水泵機(jī)械密封及取樣管路等存在多方面漏點(diǎn),前期未得到及時(shí)治理;

      3)疏水系統(tǒng)閥門(mén)原采購(gòu)按照正壓設(shè)計(jì)采購(gòu),未采取真空泄漏防護(hù)措施;

      4)疏水泵機(jī)械密封水引入外部水源,對(duì)疏水系統(tǒng)溶氧量也構(gòu)成一定影響。

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