魯懷亮,崔忠林
(金燁鋼鐵公司煉鋼廠,山西 長治046000)
轉(zhuǎn)爐出鋼口是鋼水由轉(zhuǎn)爐進入鋼包的唯一通道,它是轉(zhuǎn)爐的關(guān)鍵定型耐材,其壽命長短是反映轉(zhuǎn)爐冶煉指標的綜合體現(xiàn)之一。出鋼時,可實現(xiàn)鋼渣分離,減少鋼渣流入鋼包所造成的鋼水污染,減輕合金元素?zé)龘p;同時,出鋼口鋼流對鋼包鋼水強攪拌,促進了夾渣和脫氧產(chǎn)物上浮,但是,由于其在使用過程中,受到氣相氧化—組織結(jié)構(gòu)惡化—磨損侵蝕等因素的影響,致使其形狀不規(guī)則、出鋼鋼流散流、擋渣效果差等問題,導(dǎo)致頻繁更換出鋼口套磚,因此,其壽命長短不僅影響轉(zhuǎn)爐的作業(yè)率,也影響鋼水的質(zhì)量。
1)爐氣的氧化。從轉(zhuǎn)爐裝入鐵水到吹煉過程中,出鋼口都處于高溫氧化氣氛下,吹煉過程中所產(chǎn)生的爐氣含有大量的CO,從出鋼口排出時發(fā)生C-O反應(yīng),在出鋼口內(nèi)壁表面生成脫碳層,直接造成出鋼口的損毀。
2)鋼水、爐渣的摩擦損毀及機械沖刷破壞。出鋼時,出鋼口要承受轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水的巨大壓力,同時鋼水、爐渣在流出出鋼口時,與出鋼口內(nèi)壁產(chǎn)生摩擦、沖刷,直接對出鋼口內(nèi)壁造成機械破壞。
爐渣堿度太低或渣中的MgO含量低,會產(chǎn)生以下化學(xué)反應(yīng):
3)鋼水、爐渣的高溫熔解。在高溫鋼水的作用下,出鋼口的材料會軟化,強度顯著降低,甚至?xí)劢?,造成出鋼口的損毀。
4)耐材隨著溫度的變化,會產(chǎn)生熱應(yīng)力,在交替的出鋼和吹煉過程中,溫度劇烈變化,對出鋼口套管進行熱沖擊。
目前,金燁鋼鐵公司煉鋼廠的1座轉(zhuǎn)爐已退出了生產(chǎn)序列,僅有1座轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn),打破了原來的鐵、鋼、軋生產(chǎn)平衡狀態(tài),煉鋼工序成為制約生產(chǎn)平衡的關(guān)鍵環(huán)節(jié),尤其是對單臺套設(shè)備—轉(zhuǎn)爐的穩(wěn)定運行成為關(guān)鍵影響因素,通過對生產(chǎn)情況分析,轉(zhuǎn)爐作業(yè)率低的主要影響因素是出鋼口套管使用壽命短,平均壽命僅130次,每月因更換出鋼口套管需用時30 h,造成出鋼口套管壽命短的因素有:
1)終點溫度高。由于生產(chǎn)節(jié)奏慢,鑄機平均拉速2.3 m/min,轉(zhuǎn)爐終點溫度控制的高,平均溫度1 675℃,在出鋼高溫時,出鋼口材料會軟化,強度顯著降低,甚至?xí)劢?,造成出鋼口的損毀。
2)終點碳控制的低。由于長期生產(chǎn)Q195鋼種,終點碳控制的低,平均0.04%,鋼水達到出鋼條件后,具有較強的氧化性,尤其是爐渣的氧化性更強,因此鋼水和鋼渣中的[O]會從鎂碳質(zhì)出鋼口材料中奪取碳,從而使出鋼口套磚結(jié)構(gòu)疏松而強度變差。
3)采用“前塞后球”工藝執(zhí)行效果差。金燁鋼鐵公司煉鋼廠采用的是出完鋼后,必須用擋渣塞堵住出鋼口,快出完鋼時,人工投擋渣球擋渣,但是在執(zhí)行過程中,由于擋渣塞只有一個尺寸,可用于新更換的出鋼口,到使用后期,使用效果變差,操作工不在堵出鋼口,造成每支套管使用擋渣塞的爐數(shù)不到50%;雖然每爐出鋼后期,都要人工投擋渣球擋渣,但是在操作過程中,卻存在一是投球時間把控的不好,投球遲,擋渣球還沒有落到出鋼口上方,就出完鋼,爐渣進入鋼包內(nèi);投球過早,球在鋼水中長時間侵蝕,影響擋渣效果;二是擋渣球密度小,投入后,浮在爐渣上方,落不下去,既增加了耐材成本,有起不到擋渣的效果。
由于鐵水供應(yīng)不穩(wěn)定,煉鋼生產(chǎn)組織采取的是低中包包齡、慢節(jié)奏模式,即當(dāng)鐵水存儲量達到350 t時,開始組織生產(chǎn),這樣,每次停爐時間在6 h左右,耐材受急冷急熱的影響,加劇了出鋼口套管的侵蝕。
每次濺完渣后,基本上直接從爐前將爐渣倒掉,從爐后倒渣的比例不到20%,雖然從爐后倒渣,也不考慮渣性如何,能否起到護爐和維護出鋼口內(nèi)腔的效果,只是機械的執(zhí)行工藝規(guī)定。
一是擴孔不規(guī)范,要求擴孔直徑比套管外徑大50~80 mm,且必須對中出鋼口座磚,不允許偏斜,在實際擴孔過程中,卻因操作擴孔機不熟練,存在一定的偏差;二是填料時,必須填實、燒結(jié)好,方可投用,但是填料時,在爐前采用噴補機先將外口噴堵住,待干燥后,再將爐子搖到爐后,進行人工填料,人工投料時,投料不均勻且投料部位不合適,水量控制的不合理,造成填料填充不實,燒結(jié)效果差。
通過與耐材廠家溝通,要求制作的出鋼口套管必須是分體式套管,中間由鋼管和法蘭組裝成一體,出鋼口套管材質(zhì)選用耐高溫腐蝕的MT-16A鎂碳磚粘貼成型,其尺寸內(nèi)徑為Ф160 mm,外徑Ф280 mm壁厚120 mm,要求前期出鋼時間不超4 min,后期出鋼時間不低于1.5 min,出鋼溫降40~60℃,出鋼溫度控制在1 660℃以內(nèi)(異常情況除外)。
為了快速更換出鋼口套管,要求廠家重新修改了配方,選用了流動性好,燒結(jié)性能好,耐沖刷性能高的自流料,要求耐火溫度1 400℃以上,粒度3~5 mm以下,可以將縫隙密實填充。
快速更換出鋼口技術(shù)是指停爐不停機的情況下,利用壓鋼時間,更換出鋼口套管,要求更換時間控制在35~40 min,為此,提出了“八字方針”,即:水少、料少、填實、烘干。這就要求鉆眼作業(yè)時,看好鉆孔機的位子,一定要保證孔道的直線度;爐長放置出鋼口套管時,控制好出鋼口更換的角度,保證四周縫隙均勻;在爐前填料時,由原來的噴補改為人工填補,爐后由專人控制水量、專人投料,保證所填料在縫隙內(nèi)產(chǎn)生一定的沸騰,確保料填實,填均勻,烘干后,快速冶煉,使套管—填充料—座磚燒結(jié)為一體。
通過提高裝準率,了解入爐料信息,搖爐工在吹煉前,根據(jù)掌握的入爐信息,準確計算渣料配加量,且在吹煉過程中,動態(tài)調(diào)整,確保整個吹煉過程溫度可控,同時優(yōu)化了鋼包周轉(zhuǎn)數(shù)量,保證紅包出鋼,減少過程溫降,提高鑄機拉速,縮短澆注時間;在提高終點碳命中率控制方面,逐步改變了以往“一拉到底”的操作習(xí)慣,提高了火焰判斷能力,通過一系列措施的實施,平均終點溫度控制在1 652℃以下且高溫鋼比例不足5%、平均終點碳0.068%且低于0.06%的比例低于15%(生產(chǎn)Q195除外),終點雙命中率達到了80%以上。
為了進一步提高出鋼口壽命,根據(jù)前后前出鋼口大小,要求耐材廠家提供兩種不同規(guī)格的擋渣塞,要求轉(zhuǎn)爐操作工每次吹煉前必須用擋渣塞堵住出鋼口,避免在吹煉前期和吹煉過程中,從出鋼口溢出的酸性渣和氣流對出鋼口耐材的侵蝕和沖刷。
在優(yōu)化出鋼擋渣工藝時,一是提出了擋渣球的尺寸、密度必須嚴格按圖紙要求加工;二是要求轉(zhuǎn)爐終渣作粘,且有一定的流動性,保證擋渣球投入后,能緩慢落到出鋼口上方;三是優(yōu)化了擋渣球投入方法,減輕對出鋼口的機械撞擊,要求投放擋渣球時,盡量往爐口一側(cè)投放,使擋渣球滾動到位,避免直接撞擊出鋼口;四是控制好投入時機,要求鋼包內(nèi)鋼水出至4/5時投球,杜絕早投或遲投,起不到擋渣的效果。
濺渣結(jié)束后,從出鋼面倒渣,爐渣通過出鋼口時部分附著下來,形成掛渣層,這樣不僅維護了出鋼面,同時提高了出鋼口壽命,要采取后倒渣工藝,對終渣控制提出了更高的要求,結(jié)合我廠實際,要求終渣w(TFe)≤15%、w(FeO)≤12%、R=3.0~3.4,后倒渣比例必保50%以上。
通過一系列措施的實施,取得了明顯的效果,出鋼口壽命由原來的平均130次,提高到平均491次,最高523次,為金燁鋼鐵公司煉鋼廠降低成本、提高產(chǎn)能創(chuàng)出了明顯的經(jīng)濟效益,僅降低耐材成本一項,年創(chuàng)效益35萬元;減少出鋼口更換次數(shù)和縮短更換時間,年增加鋼產(chǎn)量5萬余t。
1)提高出鋼口壽命是提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率,確保系統(tǒng)平衡的有效途徑。
2)提高出鋼口壽命優(yōu)化了各項控制指標,平均終點溫度降低了23℃、平均終點碳提高了0.018%,雙命中率達到了80%以上。
3)提高出鋼口壽命使崗位職工增強了標準化操作的意識。
4)提高出鋼口壽命,既減少了更換次數(shù),又提高了產(chǎn)量,取得了明顯的經(jīng)濟效益。