黃賢華,苑景凱,張偉強(qiáng),李 鵬
(中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江嘉興 314300)
壓水堆核電站利用蒸汽發(fā)生器將一回路的熱量傳至二回路,保持蒸汽發(fā)生器二次側(cè)良好的水質(zhì)是至關(guān)重要的。二次側(cè)水質(zhì)會(huì)由于凝汽器鈦管破裂、蒸汽發(fā)生器傳熱管泄漏、二回路補(bǔ)給水不合格或系統(tǒng)和設(shè)備完整性破壞而導(dǎo)致水質(zhì)變差。在管板上表面,管子和管板的連接部位,流動(dòng)死區(qū)部位等,很容易由于水的不斷蒸發(fā)而導(dǎo)致雜質(zhì)(主要為鹽類)的積聚。雜質(zhì)會(huì)使這些部位的應(yīng)力腐蝕加劇,引起一回路向二次側(cè)的泄漏或傳熱管的破裂,最終導(dǎo)致反應(yīng)堆停閉,造成放射性污染及經(jīng)濟(jì)損失。
為了改善蒸汽發(fā)生器的工作條件,防止蒸汽發(fā)生器由于二回路水質(zhì)惡化導(dǎo)致傳熱管腐蝕破裂,延長(zhǎng)蒸汽發(fā)生器的使用壽命,電廠設(shè)置了蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng),對(duì)蒸汽發(fā)生器二次側(cè)水進(jìn)行連續(xù)排污和取樣監(jiān)測(cè)。
正常運(yùn)行工況下,來(lái)自蒸汽發(fā)生器二次側(cè)的水以可調(diào)流量連續(xù)排污,排污水經(jīng)過(guò)冷卻、減壓和凈化處理后送入凝汽器,熱量通過(guò)使用凝結(jié)水冷卻的再生熱交換器進(jìn)行回收。
小部分排污水作為取樣樣品排至核取樣系統(tǒng),以監(jiān)測(cè)蒸汽發(fā)生器二次側(cè)水質(zhì)。取樣水經(jīng)過(guò)pH 儀和鈉離子(Na+)測(cè)量?jī)x后排至核島疏水排氣系統(tǒng)的化學(xué)排水坑,地坑液位達(dá)到一定高度后地坑排水泵自動(dòng)啟動(dòng),將取樣水重新打入蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)回收至凝汽器。
蒸汽發(fā)生器排污水的取樣監(jiān)測(cè)均通過(guò)核取樣系統(tǒng)完成,與蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)有關(guān)的主要有兩部分,分別是蒸汽發(fā)生器二次側(cè)取樣管線和蒸汽發(fā)生器排污除鹽裝置的取樣管線。
每個(gè)蒸汽發(fā)生器二次側(cè)的水樣來(lái)自蒸汽發(fā)生器二次側(cè)的兩個(gè)部位:一個(gè)在蒸汽發(fā)生器殼側(cè)上部取樣接頭處,用于濕保養(yǎng)期間的監(jiān)測(cè);另一個(gè)在排污管線上盡可能靠近蒸汽發(fā)生器的取樣接頭處,用于正常運(yùn)行時(shí)的監(jiān)測(cè)。
兩個(gè)取樣管線合并成一根管線后經(jīng)兩道安全殼隔離閥穿過(guò)安全殼,在通過(guò)兩級(jí)冷卻后分別進(jìn)行排污水總γ 放射性、pH 值、陽(yáng)離子電導(dǎo)率和Na+濃度測(cè)量。
蒸汽發(fā)生器排污水的取樣結(jié)果可為傳熱管的破裂提供重要信息:總γ 放射性測(cè)量通道用于探測(cè)一、二回路泄漏量,陽(yáng)離子電導(dǎo)率、Na+和pH 用于監(jiān)測(cè)蒸發(fā)器二回路的參數(shù),探測(cè)可能由凝汽器泄漏等造成的二回路水質(zhì)惡化。
核電廠技術(shù)規(guī)格書(shū)對(duì)排污水的取樣頻度和取樣結(jié)果有著嚴(yán)格限定,要求連續(xù)測(cè)量排污水的陽(yáng)離子電導(dǎo)率、Na+濃度和總γ比活度,并且當(dāng)自動(dòng)取樣裝置失效不可運(yùn)行時(shí),10 d 內(nèi)必須修復(fù),期間采取手動(dòng)取樣方式。
蒸汽發(fā)生器排污水回路上的4 個(gè)除鹽床取樣經(jīng)一級(jí)冷卻后分別進(jìn)行Na+和陽(yáng)離子電導(dǎo)率監(jiān)測(cè),用于監(jiān)視除鹽床的運(yùn)行情況,該取樣回路同樣采用連續(xù)監(jiān)測(cè)運(yùn)行。
正常運(yùn)行工況下,蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)排污流量通過(guò)排污氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié),當(dāng)調(diào)節(jié)閥下游壓力低于1.4 MPa 時(shí),調(diào)節(jié)閥接收流量控制信號(hào),調(diào)節(jié)排污流量至整定值,隨著運(yùn)行時(shí)間增加,當(dāng)調(diào)節(jié)閥下游壓力逐漸上漲至1.4 MPa 時(shí),調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)下游壓力不高于1.4 MPa。
當(dāng)化學(xué)排水坑內(nèi)液位達(dá)到高定值時(shí),排水泵自動(dòng)啟動(dòng),泵出口排水接入排污流量計(jì)上游,引起排污流量計(jì)指示、排污下游壓力同時(shí)變大,排污流量調(diào)節(jié)閥關(guān)小以保持排污流量在定值水平。地坑液位下降至低定值后泵停運(yùn),排污流量瞬間降低,調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制調(diào)節(jié)閥開(kāi)大以維持流量恒定。因此,排污流量隨著排水泵啟停出現(xiàn)周期性波動(dòng),并導(dǎo)致排污流量和冷卻水流量的周期性波動(dòng),引起閥門(mén)控制系統(tǒng)的頻繁波動(dòng),對(duì)調(diào)節(jié)閥的性能產(chǎn)生不利影響。
取樣水通過(guò)取樣儀表后排至化學(xué)排水坑,地坑雖有蓋板但不是密封式地坑,地坑上部由空氣覆蓋,地坑內(nèi)的取樣水與氧氣充分接觸,排水泵啟動(dòng)后地坑內(nèi)的富氧水返回到蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng),與排污水混合后通過(guò)噴淋除氧方式進(jìn)入凝汽器。
該電廠某機(jī)組凝結(jié)水泵出口氧含量均存在周期性出現(xiàn)尖峰的現(xiàn)象,幅值5×10-9~1×10-8,而電廠二回路水化學(xué)對(duì)凝結(jié)水泵出口氧含量的期望值是1×10-8,尖峰情況下氧含量將超過(guò)該限值。通過(guò)觀察其變化趨勢(shì)并與排污流量趨勢(shì)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)氧含量尖峰與相應(yīng)機(jī)組排水泵的啟停存在對(duì)應(yīng)關(guān)系,通過(guò)排除其他條件的影響后,可以判定該氧含量尖峰為排水泵啟動(dòng)時(shí)將富氧水排至凝汽器引起。
查看凝汽器接口圖,排污水進(jìn)入凝汽器的接口位置距底部高差為1.929 m,正常運(yùn)行時(shí)凝汽器水位800 mm,因此實(shí)際高差僅1 m。
對(duì)排水泵啟動(dòng)時(shí)對(duì)凝結(jié)水氧含量的影響進(jìn)行計(jì)算,初始條件如下:假定地坑內(nèi)廢水處于氧飽和狀態(tài),取溫度20 ℃對(duì)應(yīng)的溶解氧含量為9.17 mg/L,泵的標(biāo)稱流量為6.5 m3/h,凝結(jié)水泵出口流量按2400 m3/h 計(jì)算,忽略排污水進(jìn)入凝汽器時(shí)的噴淋除氧作用,并假定直接從蒸汽發(fā)生器來(lái)的排污水和凝結(jié)器內(nèi)原有凝結(jié)水內(nèi)氧含量為0,計(jì)算結(jié)果為6.5×9.17×1000/(6.5+2400)=24.8×10-9,遠(yuǎn)高于氧含量期望值1×10-8,可見(jiàn)地坑富氧水確實(shí)會(huì)導(dǎo)致凝結(jié)水氧含量出現(xiàn)尖峰。實(shí)際運(yùn)行中,考慮到噴淋除氧、凝結(jié)水?dāng)嚮?、取樣精度等因素,尖峰?huì)略小于上述計(jì)算值。
二回路氧含量的提高將導(dǎo)致二回路設(shè)備銹蝕,對(duì)二回路設(shè)備的安全性和可用性產(chǎn)生不利的影響,特別是對(duì)壽期內(nèi)無(wú)法更換的大型設(shè)備帶來(lái)?yè)p傷,影響設(shè)備的使用壽期,影響電站的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
接收取樣回水的化學(xué)排水坑位于核輔助廠房,該房間還布置有核島工藝疏水坑及其他RPE 閥門(mén)和管道,存在誤傾放射性廢水、地坑滿溢、管道泄漏、檢修漏水等導(dǎo)致放射性廢水誤入化學(xué)排水坑的風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致放射性廢水進(jìn)入二回路,對(duì)電廠的輻射防護(hù)控制不利。
為解決排污水帶來(lái)的氧含量尖峰,該電廠實(shí)施技改,將排污水接至凝汽器背包的接口位置上移1.15 m,目的是通過(guò)接口位置的變化提高排污水進(jìn)入凝汽器后的噴淋高度,延長(zhǎng)噴淋除氧時(shí)間,以達(dá)到更好的除氧效果。實(shí)際運(yùn)行顯示,改造前波動(dòng)幅度約6×10-9,改造后為4×10-9~5×10-9,即該改造降低了凝結(jié)水泵出口氧含量尖峰幅值,但氧含量尖峰依然存在。改造效果不佳的原因在于,接口位置高度僅提升1 m 左右,提高有限且排污水接口在凝汽器的疏水?dāng)U容器上,靠近凝結(jié)水泵吸入口,排污水進(jìn)入凝汽器后迅速吸入凝結(jié)水泵,除氧時(shí)間較短。
針對(duì)蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)取樣回路存在的運(yùn)行問(wèn)題和影響,提出如下應(yīng)對(duì)措施。
將取樣回路疏水就近排至地面廢水收集地坑,經(jīng)電廠廢液處理系統(tǒng)過(guò)濾后排放至廢液排放系統(tǒng),據(jù)估算每月新增廢水排放量約400 t。
正常情況下二回路取樣水是非放射性廢水,疏水排至廢液排放系統(tǒng)將不會(huì)對(duì)電廠放射性流出物排放管理值造成影響,但該方案將大大增加電廠放射性廢水處理量并增加二回路補(bǔ)水量,對(duì)電站運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性不利。
通過(guò)與該地區(qū)其他M310 機(jī)組的蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)該電廠各機(jī)組蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)取樣回路計(jì)算累計(jì)流量明顯偏大。由于取樣回路原設(shè)計(jì)未安裝流量計(jì),導(dǎo)致流量很難控制,當(dāng)前取樣回路的流量主要通過(guò)目視、量杯和秒表等手段調(diào)節(jié)各儀表取樣流量,靠化學(xué)取樣人員人為控制,難于達(dá)到精確控制流量的目的。此外,取樣儀表受流量影響比較大,不利于儀表測(cè)量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
通過(guò)在儀表管線上加裝流量計(jì),可以精確控制儀表流量,流量下限取決于滿足儀表精度下的運(yùn)行要求,在保證儀表運(yùn)行可靠性的前提下,應(yīng)保持較低的取樣流量,這樣可以達(dá)到減少排污水熱量損失、降低對(duì)蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)和常規(guī)島凝結(jié)水氧含量的影響等目的,同時(shí)也有利于提高取樣儀表的可用性,避免儀表因流量過(guò)低而損壞。
在安裝流量計(jì)的基礎(chǔ)上,將取樣排水管線改為封閉式管線,并將化學(xué)排水坑改造成浮頂式水箱,既可以隔絕空氣,又可以最大限度地減少放射性廢水進(jìn)入二回路。
將泵出口接管直接接至凝汽器背包,該方案可以徹底解決泵間斷啟動(dòng)造成的對(duì)蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)的擾動(dòng),同時(shí)不影響二回路水的復(fù)用。
該電廠M310 機(jī)組的蒸汽發(fā)生器排污取樣回路普遍采取取樣水回收至蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)的運(yùn)行方式,該方式存在導(dǎo)致二回路氧含量尖峰、排污流量波動(dòng)、取樣儀表流量不精確等問(wèn)題。通過(guò)加裝流量計(jì)、改造化學(xué)排水泵及取樣回水管線去向,可以在一定程度上消除甚至根治上述問(wèn)題,提高電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行能力.