李永利,于長生,2,姜智超,商 潔,張麗華
(1.黑龍江省生態(tài)地質(zhì)調(diào)查研究總院,黑龍江 哈爾濱 150027;2.中國地質(zhì)大學(武漢)環(huán)境學院,湖北 武漢 430074)
林甸縣是地熱資源開發(fā)利用集中區(qū)[1-4],地熱水中富含多種礦物質(zhì)和微量元素,在經(jīng)過不同方式的利用后,其尾水中會不同程度的混入其他污染物和雜質(zhì),地熱尾水采用直排方式就近進入市政管網(wǎng)。近年來,隨著地熱資源的開發(fā)利用和尾水的隨意排放引起以下問題:(1)較為清潔的供暖地熱尾水資源沒有充分利用,造成資源浪費,地下水位持續(xù)下降,形成降落漏斗;(2)地熱尾水中的超標基本控制項目進入周邊水體,造成了嚴重的環(huán)境污染,破壞地表水及其地下水環(huán)境[5-6]。因此,尾水處理勢在必行,目前地熱尾水的處理方法主要有尾水回灌、生物處理法、物化處理法[7-9]、尾水回灌[10-15]。然而,由于破壞熱儲層、二次污染、成本高等問題,前人對于地熱尾水處理方面的研究多停留在實驗室研究階段,工程實例較少,相關(guān)工藝技術(shù)還處于探索階段。此外,不同地域的地熱流體水質(zhì)特征、不同的開發(fā)利用途徑均造成了尾水水質(zhì)特征差異較大,難以直接套用現(xiàn)有工藝對林甸縣地熱尾水進行處理。
本研究通過林甸地區(qū)地熱尾水的水質(zhì)特征和排放現(xiàn)狀調(diào)研,篩選林甸地區(qū)典型尾水中超標基本控制項目;依據(jù)尾水回用標準設計混凝沉淀工藝、超濾工藝以及納濾工藝等相應的處理工藝;通過小試實驗和中試試驗相結(jié)合,研究工藝的處理效能、超標基本控制項目的去除效率,優(yōu)化工藝設計參數(shù)和運行控制策略,使處理后的地熱尾水能夠達到《城市污水再生利用農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)》(GB 20922-2007)標準,為林甸地區(qū)地熱尾水工程化處理回用以及應用推廣提供必要的技術(shù)支撐和科學依據(jù)。
松嫩盆地位于我國東北平原北部,是我國主要大型地熱田之一,是典型的中低溫層狀熱儲型地熱田,熱儲層為白堊系泉頭組三、四段,青山口組,姚家組。蓋層為白堊系嫩江組、明水組,四方臺組及第四系。松嫩盆地地熱田地溫較高,地溫梯度3.5~4.3℃/100 m。單井涌水量480~2 880 m3/d,出口溫度28~61℃,初步估算松嫩盆地地熱田年可采地熱水資源量1×108m3以上[16-19]。
花園鎮(zhèn)位于林甸縣南端,距縣城23 km,中央凹陷區(qū)齊家古龍凹陷,地熱田類型屬中低溫層狀熱儲地熱田。熱儲層為白堊系泉頭組三、四段,青山口組,姚家組。熱源是基底花崗巖體及深部熱傳導。熱流體通道由林甸西斷裂、林甸東斷裂帶,以及與它們伴生的小斷裂構(gòu)成。
林甸地熱田具有溶解性總固體(TDS)濃度大、高氯、高氟、高硼的特征,且不同構(gòu)造單元差異較大,見表1。
花園鎮(zhèn)供暖主要利用林熱45 井,井深為2 050 m,井口溫度55℃,水化學類型為HCO3·Cl—Na型,pH值8.26。本研究選擇花園鎮(zhèn)地熱尾水作為研究對象,地熱尾水檢測結(jié)果見表2。
地熱尾水中TDS、氯化物、硼指標高于《城市污水再生利用農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)》(GB20922-2007),超標倍數(shù)分別為1.91、7.6、3.04。為了有效利用地熱尾水進行農(nóng)田灌溉,需對尾水進行脫鹽處理,重點分析TDS、氯化物、硼的處理效果,同時考慮COD、BOD5、氟化物、懸浮物(SS)、陰離子洗滌劑(LAS)等易超標敏感指標的處理效果。
本研究從工藝運行穩(wěn)定性、適用性和經(jīng)濟性3個角度考慮,選用混凝沉淀工藝、超濾工藝以及納濾工藝開展相應研究。
首先分別在混凝沉淀、超濾、納濾3個處理單元單體試驗研究的基礎上獲取相關(guān)技術(shù)參數(shù),繼而連續(xù)運行實驗。
表1 地熱水化學特征Table1 Characteristics of the geothermal water /(mg·L-1)
表2 花園鎮(zhèn)地熱尾水水質(zhì)特征Table2 Water quality characteristics of the geothermal tail water in the Huayuan Town
室內(nèi)實驗采用的處理工藝流程為:地熱尾水首先進入調(diào)節(jié)池中進行水質(zhì)水量的均質(zhì)調(diào)峰,而后進入混凝沉淀系統(tǒng)中,通過投加混凝劑和助凝劑的方式去除COD、BOD5、SS、LAS,其出水進入超濾系統(tǒng)中進一步去除SS 及濁度,繼而進入納濾系統(tǒng)去除供暖尾水中的TDS、氯化物、硼完成脫鹽過程。超濾系統(tǒng)反洗水進入混凝沉淀反應器中進行處理后返回調(diào)節(jié)池中。
2.1.1 混凝沉淀
實驗以聚合氯化鋁(PAC)為混凝劑,以聚丙烯酰胺(PAM)為助凝劑,藥劑采用蠕動泵投加,投藥罐采用1 L 有機玻璃制成,藥劑混合采用小型攪拌器。其中PAM 投加量固定,為0.1 mg/L,在進水中加入硅藻土,控制SS為100±10 mg/L,進水量為0.5 L/h,通過控制混凝劑PAC的投加量確定最佳投加濃度。
由圖1可知,PAC的最佳投加量為30 mg/L,進水SS 濃度103.2 mg/L,此時SS 去除率為83.15%,出水SS 濃度16.88 mg/L。隨著PAC 投加量的增加,SS 去除率逐漸增高,當PAC 投加量約為25~30 mg/L時,SS去除率出現(xiàn)拐點,繼續(xù)投加PAC,SS 去除率增加不明顯。
圖1 PAC 投加量與地熱尾水SS 去除率關(guān)系Fig.1 Relationship between PAC dosage and SS removal rate of the geothermal tail water
2.1.2 超濾
實驗設置進水量為0.5 L/h,選取膜組件的操作壓力變化范圍0.06~0.15 MPa,其出水流量隨壓力變化影響,見圖2。當壓力從0.06 MPa 增加到0.15 MPa時,超濾膜通量從60.4 L/(m2·h)提高到128.7 L/(m2·h),提高操作壓力可明顯增加超濾滲透通量,壓力與膜通量呈現(xiàn)線性關(guān)系。綜合考慮膜通量和能耗,選取0.1 MPa作為超濾運行壓力,此時超濾通量為85.7 L/(m2·h),不但獲得超濾較高通量,且保持了較低能耗。
圖2 超濾膜通量隨壓力和時間變化Fig.2 Changes in ultrafiltration membrane flux with pressure and time
超濾在操作壓力變化范圍內(nèi),其出水懸浮物濃度變化趨勢,見圖3。超濾實驗過程中,水分子及離子在壓力作用下透過膜進入出水端,溫泉尾水中的SS 通過篩分效應截留于濃水端。當超濾進水懸浮物濃度16.1 mg/L時,超濾出水SS 濃度都小于檢測限,隨著壓力增加,出水中SS 濃度穩(wěn)定,出水SS 濃度主要受超濾膜性能影響。
圖3 超濾出水SS 濃度隨壓力變化Fig.3 Variation in SS concentration in ultrafiltration effluent with operating pressure
超濾膜通量隨時間變化如圖4所示。超濾濃差極化現(xiàn)象使得過濾初期超濾膜通量下降明顯,運行10 min,由82.56 L/(m2·h)下降到78.32 L/(m2·h),隨著過濾進行,通量下降幅度逐漸減緩,從10 min 運行到30 min,進一步下降到75.71 L/(m2·h)。超濾在穩(wěn)定運行期間,試驗進水量為0.8 m3/h,超濾的出水率能夠穩(wěn)定在95%,如圖4所示。由于松嫩盆地北部林甸地熱田地熱尾水中SS含量低,SS 濃度長期處于檢測限以下(<5 mg/L),最高不超過12 mg/L,供暖尾水經(jīng)過超濾處理后SS 濃度能夠降低至檢測限以下,且能夠保持穩(wěn)定。
圖4 超濾進水量及出水率隨時間變化Fig.4 Change in ultrafiltration water in take and water production rate with time
2.1.3 納濾
根據(jù)供暖尾水的水質(zhì)特征,分別選用NF20、TS80及NF90 三種納濾膜進行處理效能研究,實驗表明NF90 較NF20、TS80處理效果好。在進水量為0.5 L/h時,當操作壓力從0.2 MPa 提高到0.60 MPa時,各項指標均滿足《城市污水再生利用農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)》(GB20 922-2007)標準(表3),3種膜對TDS、氯化物、氟化物、硼截留率隨壓力增加而增大,見圖5。
2.1.4 運行參數(shù)確定
室內(nèi)實驗設計的混凝沉淀、超濾、納濾綜合工藝是可行的。其中混凝沉淀工藝運行參數(shù)為:助凝劑PAM投加量固定濃度0.1 mg/L,混凝劑PAC的最佳投加濃度30 mg/L;超濾工藝運行參數(shù)為:運行壓力0.1 MPa;納濾工藝運行參數(shù)為:選用陶氏NF90 納濾膜,運行壓力為0.60 MPa。
表3 納濾膜處理效果Table3 Processing effect of the nanofiltration membrane
圖5 壓力對納濾膜NF20、TS80和NF90 截留率的影響Fig.5 Effect of pressure on the rejection of nanofiltration membrane (NF20,TS80 and NF90)
根據(jù)室內(nèi)實驗獲取的運行參數(shù),結(jié)合供暖尾水水質(zhì)特征,由于供暖地熱尾水的進水中化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、陰離子表面活性劑(LAS)3 項指標的含量低于檢測限值,為降低運行成本,中試試驗在室內(nèi)實驗的基礎上刪除混凝沉淀工藝環(huán)節(jié)。
中試試驗采用的處理工藝流程為:出水進入超濾膜系統(tǒng)去除懸浮物,然后進入納濾系統(tǒng)將供暖尾水中的溶解性總固體(TDS)、氯化物和硼進行去除完成脫鹽過程。超濾膜系統(tǒng)反沖洗水和經(jīng)過適當處理的納濾膜濃水統(tǒng)一排放至市政排水系統(tǒng)中,進水量由小試試驗的0.5 L/h 提高到800 L/h。
為檢驗工藝長期運行的處理效果,工藝穩(wěn)定運行后分不同時段分別取樣化驗,檢測結(jié)果見表4。TDS 去除率90.21%~92.49%,氯化物去除率91.63%~93.02%,氟化物去除率96.81%,硼去除率55.20%~55.69%,均達到《城市污水再生利用 農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)》(GB 20922-2007)標準。
表4 處理不同時長后的水質(zhì)指標殘留量Table4 Basic control project test results for different times /(mg·L-1)
納濾在不同回收率情況下處理能力見表5,經(jīng)分析納濾65% 回收率下處理效果最好,在該回收率下運行3個月,納濾出水的TDS 濃度430 mg/L,TDS的去除率為92.62%,出水氯化物濃度200 mg/L,氯化物的去除率為92.57%,出水硼濃度1.77 mg/L,硼去除率為55.7%。
經(jīng)過4個月中試試驗穩(wěn)定運行,出水水質(zhì)隨時間的延長出現(xiàn)輕微下降,TDS 濃度460 mg/L,去除率為92.04%;氯化物濃度220 mg/L,去除率為91.88%;硼濃度1.93 mg/L,去除率為51.4%。納濾穩(wěn)定運行期間情況見圖6。
表5 不同回收率下的納濾處理效果及去除率Table5 Nanofiltration treatment effect and removal rate under different recovery rates
圖6 穩(wěn)定運行時納濾對尾水中TDS、氯化物、硼的截留Fig.6 TDS,chloride,boron interception of geothermal tail water during the nanofiltration stable operation
(1)室內(nèi)設計混凝沉淀、超濾、納濾組合工藝。工藝運行參數(shù)為:助凝劑PAM 投加量固定濃度0.1 mg/L,混凝劑PAC的最佳投加濃度30 mg/L;超濾運行壓力為0.1 MPa;選用陶氏NF90 納濾膜,操作壓力為0.60 MPa。TDS 去除率90.21%~92.49%,氯化物去除率91.63%~93.02%,氟化物去除率96.81%,硼去除率55.20%~55.69%,且均達到相關(guān)標準。
(2)優(yōu)化中試試驗工藝流程,將進水量由小試試驗的0.5 L/h 提高到0.8 m3/h,出水的TDS 濃度430 mg/L,TDS的去除率為92.62%;出水氯化物濃度200 mg/L,氯化物的去除率為92.57%;出水硼濃度1.77 mg/L,硼去除率為55.7%??梢詽M足相關(guān)標準。說明本工藝運行參數(shù)用來處理松嫩盆地北部林甸地熱田地熱尾水是可行的。