縣世東,馬志忠,和鵬飛
(1.中海油田服務(wù)股份有限公司塘沽作業(yè)公司,天津 300450;2.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)
塔里木油田玉東7 井區(qū)油氣藏埋深大于5 000 m、砂體厚度僅為3 m~5 m,油氣藏如同一張巨大的“薄餅”,其勘探、挖潛難度大。大斜度井由于其井眼軌跡的優(yōu)越性,其可鉆穿的油層的井段長,可一次性連接不在同一深度的幾個(gè)油氣藏,使油氣藏的泄油氣面積增大,可以大幅度提高單井產(chǎn)量;同時(shí),其水平位移大,能夠大范圍的控制含油面積。為此,技術(shù)人員針對(duì)玉東7 井區(qū)超深、薄砂層巖性油氣藏開展了大斜度井鉆采技術(shù)攻關(guān),通過研究這個(gè)區(qū)塊的油氣藏特點(diǎn)和沉積特征,決定打破傳統(tǒng)水平井只針對(duì)單一油氣層實(shí)施水平段的做法,以高角度貫穿整個(gè)油氣組,縱貫多個(gè)油氣層,最大限度增加泄油面積,充分解放油氣層。玉東703H 井是塔北隆起英買力低凸起喀拉玉爾滾構(gòu)造帶玉東7 號(hào)構(gòu)造一口開發(fā)井,設(shè)計(jì)采用大斜度井身結(jié)構(gòu)鉆探施工,針對(duì)大斜度井目的層固井施工技術(shù)難題,技術(shù)人員開展了固井專項(xiàng)技術(shù)研究與實(shí)踐。
裸眼段地質(zhì)條件復(fù)雜,砂巖、泥巖分布,定向鉆進(jìn)過程中定向鉆、復(fù)合交替鉆進(jìn),鉆井液抑制性較差,導(dǎo)致井眼擴(kuò)大及井徑不規(guī)則。三開采用Φ215.9 mm 鉆頭,鉆進(jìn)至5 195 m 完鉆,三開裸眼段為4 725 m~5 195 m。本井電測(cè)平均井徑259 mm,井眼平均擴(kuò)大率20 %,糖葫蘆井段井眼較多(見圖1)。
玉東703H 井為定向井(大斜度井),最大井斜68.4°,對(duì)應(yīng)井深5 085 m。最大狗腿度10.1°,對(duì)應(yīng)井深4 787 m,套管下入困難。
本井裸眼井段井徑不規(guī)則,存在多處“大肚子”井段。本井為大位移井中,由于存在重力效應(yīng),套管貼向下井壁整體偏心,同時(shí)扶正器間的套管屈曲變形產(chǎn)生局部偏心。固井期間套管低邊的鉆井液驅(qū)動(dòng)困難,容易竄槽,從而影響水泥漿的頂替效率。
“大肚子”井段巖屑床容易堆積,鉆進(jìn)及通井期間,鉆井液難以將“大肚子”井段中的巖屑攜帶干凈,固井施工過程中黏稠的隔離液和水泥漿將其帶出,在尾管懸掛器處堆積,易造成環(huán)空憋堵。
圖1 玉東703H 井電測(cè)井徑曲線
鄰井(玉東702,玉東710)在固井過程中,發(fā)生了不同程度的漏失情況,漏失當(dāng)量在1.69 g/cm3。玉東703H井鉆進(jìn)至4 756 m~4 757 m,鉆井液密度為1.50 g/cm3時(shí),地層出水,提高密度至1.52 g/cm3后,壓穩(wěn)地層。固井前鉆井液密度1.52 g/cm3,密度窗口窄,固井及候凝期間發(fā)生漏失及溢流的風(fēng)險(xiǎn)較高。
本井主要目的層段為5 123 m~5 135 m,目的層上部4 725 m~5 064 m 為大段水層,目的層下部5 138 m~5 146 m 為油水同層。目的層與下部水層間隔只有3 m,實(shí)現(xiàn)層間封隔困難。
下套管前通井準(zhǔn)則:(1)通井鉆具組合剛度大于套管串剛度;(2)通井鉆具組合最大外徑大于套管串最大外徑[1]。下套管前采用兩趟鉆進(jìn)行通井,單扶通井組合為:215.9 mmPDC 牙輪+127 mm 浮閥+127 mm 加重鉆桿1根+212.7 mm 扶正器+127 mm 加重鉆桿5 根+127 mm鉆桿;雙扶通井組合為:215.9 mmPDC 牙輪+127 mm 浮閥+127 mm 加重鉆桿1 根+212.7 mm 扶正器+127 mm加重鉆桿1 根+211.1 mm 扶正器+127 mm 加重鉆桿4根+127 mm 鉆桿。
雙扶通井鉆具組合,通井組合與套管串剛度比為1.7,通井以破壞鍵槽及臺(tái)階為目的,經(jīng)過兩趟通井后,保證了井眼通暢,無阻卡。5 060 m~5 195 m 為大肚子井段,平均井徑288 mm,擴(kuò)大率23 %,井斜67°,鉆井液的軸向速度分量不足以保證攜砂,在處理井眼的過程中鉆具將巖屑?jí)核?、壓?shí),極易形成巖屑床[2]。下套管前雙扶通井到底后,對(duì)井眼進(jìn)行了注稠塞和注稀塞攜砂處理,打入稠漿(密度1.67 g/cm3,黏度120 s,塑性黏度29 s,屈服值10,初終切3/18,失水2,HTHP 失水6),通過處理,明顯將井內(nèi)巖屑攜帶出井口。
合理加放套管扶正器,提高套管居中度。套管居中是提高頂替效率的前提,套管扶正器是保證套管居中的有效手段,根據(jù)實(shí)鉆井眼軌跡和井徑數(shù)據(jù),利用軟件優(yōu)化計(jì)算套管居中度,選用下放阻力小,扶正效果好的半鋼扶正器,裸眼段采用2 根套管安放1 只扶正器,套管居中度能夠達(dá)到80 %以上(見圖2),為提高頂替效率提供較好的條件。
采用自愈合雙凝水泥漿體系,該體系形成的水泥石具有微膨脹、增韌和自愈合功能。水泥漿雙凝界面設(shè)計(jì)在主要目的層以上120 m,尾漿封固裸眼段主要?dú)鈱?,保證尾漿快速凝固,及時(shí)壓穩(wěn)油氣層,尾漿中加入自愈合劑,尾漿稠化時(shí)間設(shè)計(jì)為尾漿泵注時(shí)間附加30 min(見圖3)。
自愈合劑技術(shù)原理為,當(dāng)水泥環(huán)產(chǎn)生微裂縫或微間隙,產(chǎn)生油氣竄流時(shí),自愈合劑在油氣刺激作用下,產(chǎn)生體積膨脹,封堵通道,達(dá)到抑制油氣竄流的作用。本井選用的自愈合劑有以下特點(diǎn):在水泥漿中可均勻分散,水泥漿穩(wěn)定性良好;自愈合劑體積膨脹迅速,10 min內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)微裂縫或微間隙的有效封堵;顯著降低水泥石的彈性模量;適用范圍廣,對(duì)固井施工無其他特別要求。
圖2 玉東703H 井套管居中度曲線
圖3 玉東703H 井尾漿稠化曲線
此外,本井選用防氣竄型降失水劑BCG-200L、激活劑BAS-1、緩凝劑BXR-200L 等添加劑。BCG-200L具有良好的防氣竄能力,兼有控制水泥漿失水功能。BAS-1 具有防污染功能,提高水泥漿與現(xiàn)場(chǎng)鉆井液相容性。緩凝劑選用BXR-200L,可加快頂部水泥強(qiáng)度的發(fā)展。自愈合雙凝水泥漿體系具有漿體穩(wěn)定、失水量小、稠化和靜膠凝過渡時(shí)間短等特點(diǎn),可防止固井過程中發(fā)生氣竄。水泥環(huán)具有自愈合能力,當(dāng)水泥環(huán)封隔性能損壞,并產(chǎn)生油氣竄流時(shí),自愈合劑可以產(chǎn)生體積膨脹而封堵竄流通道,有利于后續(xù)的開采及增產(chǎn)作業(yè)。
頂替效率是影響固井質(zhì)量的首要因素,但頂替效率由于受井眼條件、鉆井液性能、水泥漿性能、漿體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工參數(shù)、前置液接觸時(shí)間等諸多因素的影響,是固井施工過程中最難控制的因素。通常認(rèn)為紊流頂替固井效果最優(yōu)。但由于受到井眼本身?xiàng)l件的限制,紊流固頂替很難達(dá)到[3],因此引入有效層流即壁面剪切力概念。
壁面剪切力是指清除附著在井壁上的虛泥餅的驅(qū)動(dòng)力。一般認(rèn)為,在一定排量范圍內(nèi),泥漿、領(lǐng)漿、尾漿的壁面剪切應(yīng)力如果呈遞增關(guān)系,則頂替效果良好[4]。
流體在環(huán)空流動(dòng)的壁面剪切應(yīng)力公式如下:
式中:τw-流體在環(huán)空流動(dòng)的壁面剪應(yīng)力,Pa;D-井眼內(nèi)徑,cm;d-套管外徑,cm;ΔP-環(huán)空流體流動(dòng)的摩擦阻力,MPa;L-流體長度,m。
根據(jù)表1 數(shù)據(jù),分別計(jì)算泥漿、隔離液、水泥漿在不同排量下的壁面剪切力(見圖4)。在施工排量下,壁面剪切力尾漿>領(lǐng)漿>泥漿,通過軟件模擬,顯示頂替效率較高(見圖5)。
實(shí)驗(yàn)表明,水泥漿水化成水泥石后,體積發(fā)生收縮,這種現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致水泥環(huán)與套管間產(chǎn)生微間隙,影響水泥膠結(jié)質(zhì)量。同時(shí),即使某些電測(cè)優(yōu)良的井,在后期的開采及增產(chǎn)作業(yè)中,也會(huì)發(fā)生油氣水竄等問題。這一切都是環(huán)空微間隙導(dǎo)致的。為了解決這個(gè)問題,除了優(yōu)化水泥漿體系外(水泥漿中加入膨脹劑等),還可以運(yùn)用預(yù)應(yīng)力固井技術(shù)。即通過一定方法,在固井結(jié)束后,使環(huán)空與套管內(nèi)實(shí)現(xiàn)較大壓差(套管外壓力大于套管內(nèi)壓力),預(yù)先使套管受擠壓發(fā)生變形,消除由于水泥石收縮等因素產(chǎn)生的微間隙[5]。
表1 玉東703H 井漿體流變性能表
圖4 玉東703H 井壁面剪切應(yīng)力曲線
圖5 玉東703H 井頂替效率分析
微間隙產(chǎn)生的原因主要有以下兩點(diǎn)[6]:
(1)水泥石收縮。實(shí)驗(yàn)表明,水泥在高溫高壓條件下,普通水泥漿由于水化反應(yīng),體積收縮量在2.6 %~5 %。水泥漿的這種特性,使水泥漿凝固后,水泥環(huán)與套管及地層間產(chǎn)生微間隙,嚴(yán)重的造成油氣水互竄,影響油井壽命及油氣產(chǎn)量。
(2)固井結(jié)束后井內(nèi)壓力的改變。一是固井結(jié)束后,要進(jìn)行套管試壓,造成套管內(nèi)壓力變化,套管發(fā)生膨脹與收縮,產(chǎn)生微間隙。二是在完井作業(yè)中,完井液密度一般都低于原鉆井液密度,也會(huì)造成套管內(nèi)壓力變小,套管發(fā)生收縮,產(chǎn)生微間隙。
為了消除微間隙的產(chǎn)生,采用預(yù)應(yīng)力固井技術(shù),即固井結(jié)束后,使套管外壓力盡可能多的大于套管內(nèi)壓力。通??梢圆捎靡韵聝煞N方法:
(1)使用低密度鉆井液進(jìn)行頂替作業(yè),增加套管內(nèi)外壓差。由于本井井眼條件及施工工藝限制(為保證頂替效率,需要進(jìn)行高排量作業(yè),施工泵壓較高),無法使用此方法。
圖6 封隔式尾管懸掛器示意圖
(2)固井結(jié)束后進(jìn)行環(huán)空憋壓。環(huán)空憋壓相當(dāng)于在水泥石收縮之前就給套管施加一個(gè)受擠壓的預(yù)應(yīng)力,當(dāng)水泥漿水化收縮后,根據(jù)牛頓第三定律(作用力與反作用力)原理,套管會(huì)產(chǎn)生膨脹力,該膨脹力使套管膨脹來填充水泥漿收縮產(chǎn)生的微裂縫[5]。同時(shí)憋壓還可以使水泥漿向地層滲透,提高與地層的結(jié)合緊密度。
本井使用封隔式尾管懸掛器。該工具主要由懸掛器本體、封隔器、送入工具等組成(見圖6)。頂部封隔器采用單膠筒封隔器設(shè)計(jì),其具有良好的抗抽吸性能,允許更大施工排量;具有鎖緊機(jī)構(gòu)及防退卡瓦,可有效防止膠筒回退,保證密封效果;封隔器的封壓能力可達(dá)到50 MPa 以上。在一般尾管固井作業(yè)中,坐封封隔器后,環(huán)空憋壓比較難以實(shí)現(xiàn)。為保證固井質(zhì)量,為盡可能消除微間隙的產(chǎn)生。本井在使用帶封隔器尾管懸掛器的同時(shí),優(yōu)化固井施工工藝,實(shí)現(xiàn)環(huán)空憋壓。具體做法為:注水泥漿結(jié)束后,按照設(shè)計(jì)進(jìn)行頂替作業(yè),碰壓前1 m3~2 m3,停止頂替,坐封封隔器,封隔套管環(huán)空,繼續(xù)小排量開泵頂替,擠注壓力即環(huán)空憋壓值。
703H 井具體施工過程為:試壓合格后,注密度為1.55 g/cm3的前置液20 m3,注平均密度為1.87 g/cm3的領(lǐng)漿25 m3,注平均密度為1.86 g/cm3的尾漿16 m3,投膠塞,替密度為1.55 g/cm3的后置液10 m3,替原井漿35.7 m3,排量1.0 m3/min~2.4 m3/min,壓力11 MPa~25 MPa,放壓無回流,拆水泥頭接方鉆桿,下壓40 t 封隔器剪釘順利剪斷并錨死,封隔器坐封成功,后正擠鉆井液0.8 m3,擠注壓力8 MPa,泄壓放回水正常,后起鉆20 柱,循環(huán),排混漿25 m3,再起鉆5 柱,關(guān)井候凝。候凝結(jié)束后,電測(cè)固井質(zhì)量,全井段達(dá)到優(yōu)良。
(1)針對(duì)在玉東7 區(qū)塊開展的大斜度井鉆探技術(shù)研究,并在玉東703H 井開展了相關(guān)固井新技術(shù)研究與實(shí)踐,取得了較好效果,為該區(qū)塊后續(xù)作業(yè)提供了有益借鑒。
(2)針對(duì)“大肚子”井段,下套管前強(qiáng)化井眼準(zhǔn)備、充分破壞巖屑床,不但保證了套管的順利下入,而且大大降低固井期間環(huán)空憋堵風(fēng)險(xiǎn)。
(3)合理選擇扶正器型號(hào)及優(yōu)化加放方式,提高套管居中度,滿足水泥漿頂替效率要求,可以為提高大位移井固井質(zhì)量打下良好基礎(chǔ)。
(4)合理設(shè)計(jì)水泥漿體系及漿柱結(jié)構(gòu),優(yōu)化井內(nèi)漿體流變性能,可進(jìn)一步提高固井頂替效率。
(5)改良施工工藝,坐封尾管掛頂部封隔器的同時(shí),實(shí)現(xiàn)環(huán)空憋壓候凝,使用預(yù)應(yīng)力固井技術(shù),避免環(huán)空微間隙的產(chǎn)生。