王 迪
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300452)
隨著經(jīng)濟的發(fā)展及對清潔環(huán)保能源的需求,天然氣市場越來越大。天然氣供給最大的要求是明確供氣能力,保證供氣體系的穩(wěn)定、持續(xù)[1]。本聯(lián)合供氣體系包括6 個油氣田,節(jié)點多,導致氣量調(diào)控難度大。體系中主要供氣源為A 氣田,該氣田為具有底油和底水的凝析氣藏,儲集空間為粒間孔隙,孔隙度多分布在25.0%~33.0%,滲透率主要集中在(1 000~3 500)×10-3μm2,屬于高孔、高滲儲層。氣田進入開采中后期后,油水干擾井積液現(xiàn)象突出,高產(chǎn)氣井油水錐進風險大。
供氣體系輸送壓力及流程限制節(jié)點多,體系中涉及24 個平臺、12 條海管,且各節(jié)點輸送流量及壓力不盡相同,對流程管理要求高。且油氣田所處海域氣候環(huán)境復(fù)雜,生產(chǎn)難度大。供氣體系中油氣田冬季12 月至3 月環(huán)境溫度均在0 ℃以下,最低僅-19 ℃,保證海管管線輸送能力及平臺現(xiàn)場安全生產(chǎn)難度大。
針對聯(lián)合供氣體系存在的諸多困難,明確了各部門職責、充分發(fā)揮各專業(yè)優(yōu)勢,采取全方位、立體化的管理模式,保證供氣體系產(chǎn)能穩(wěn)定。
聯(lián)合供氣體系把自用氣與商用氣供氣流程納入同一管網(wǎng)管理,根據(jù)產(chǎn)氣能力最大化的原則設(shè)置調(diào)控中心,由氣井產(chǎn)能高、調(diào)控能力強的A 油田擔任。
制定氣管網(wǎng)氣量調(diào)控表,根據(jù)氣井產(chǎn)氣能力、動態(tài)及管網(wǎng)外輸能力,以商品氣合同為依據(jù),在滿足各油田自用氣的前提下,以A 油田作為調(diào)控中心,下達各供氣節(jié)點供氣計劃。并隨著產(chǎn)氣形勢變化,調(diào)控中心發(fā)揮作用,調(diào)整中心供氣量,保證供氣體系平穩(wěn)供氣。
圖1 氣井產(chǎn)出原油密度變化曲線
氣井見水見油后產(chǎn)氣量降低明顯,通過分析氣井動態(tài)變化規(guī)律,采取以下策略穩(wěn)定氣井產(chǎn)能。
2.2.1 氣井見油后穩(wěn)產(chǎn)方法
隨著氣井的開采,原油重組分發(fā)生變化,根據(jù)其變化趨勢可判斷氣井產(chǎn)出狀況。當重組分越來越少,表現(xiàn)為凝析油特征;而當重組分增加則有出黑油的風險。
A 氣田凝析油密度0.75~0.76 g/cm3,高于此密度可判斷有黑油產(chǎn)出(圖1),據(jù)此可判斷氣井產(chǎn)出黑油程度。
常規(guī)流體取樣為一年一次,頻率低,無法及時掌控黑油產(chǎn)出狀況,因此為保證取樣密度,現(xiàn)場一月一次取油樣。通過觀察油品顏色,顏色加深即判斷有黑油產(chǎn)出,從而指導氣井調(diào)整工作制度,穩(wěn)定氣井產(chǎn)能。
以A-2 井為例(圖2),該井2005 年、2010年兩次出現(xiàn)黑油跡象,下調(diào)產(chǎn)氣量后油樣恢復(fù)正常,由此認識到各階段氣井的臨界產(chǎn)量:2005 年為10×104m3/d;2010 年為7.5×104m3/d。以上現(xiàn)象說明該井存在底油,且必須控制其產(chǎn)氣量以減緩底油對其的錐進速度,穩(wěn)定氣井產(chǎn)能。
圖2 A-2 井見油后工作制度調(diào)整圖
2.2.2 氣井見水后穩(wěn)產(chǎn)方法
水侵是影響氣田開發(fā)效果的最主要因素之一,出水后降低了氣相有效滲透率、封閉部分氣體、增大生產(chǎn)壓差,從而提高了管損及廢棄壓力,導致氣井油壓降低、產(chǎn)能降低、穩(wěn)產(chǎn)期縮短,最終影響氣田采收率[2-3]。因此認識清出水類型,對指導氣井工作制度調(diào)整具有重大意義[4]。
由氣井動態(tài)跟蹤分析得出,若產(chǎn)出為凝析水,產(chǎn)水量小且穩(wěn)定,對氣井產(chǎn)能無明顯影響。若氣井產(chǎn)出為邊、底水,則產(chǎn)水量上升明顯,且產(chǎn)氣呈下降趨勢。以A-3 井為例(圖3),產(chǎn)水量升高明顯,需要摸索合理的工作制度,控制其產(chǎn)氣量以減緩水的錐進速度、穩(wěn)定氣井產(chǎn)能[5]。
圖3 A-3 井見水后工作制度調(diào)整圖
針對井筒存在積液現(xiàn)象、產(chǎn)氣能力很低、面臨停噴危險,氣井采用排液采氣工藝。針對底水錐進對氣井生產(chǎn)的影響采用泡排技術(shù),其工藝機理(圖4)是近井地帶積液排除,氣流通道改善,過流面積增大,降低井筒內(nèi)流體密度[6]。A-3 井應(yīng)用后(圖5),泡排作業(yè)起到一定的排液、增氣效果,排除積液152 m3,增氣11×104m3,日均增氣0.5×104m3。
圖4 泡排排液增氣機理
A 氣田為高壓凝析氣藏,氣井產(chǎn)氣量高,地層壓力逐漸下降,井底流壓成直線下降[7]。隨著地層壓力的降低,井口壓力隨著累產(chǎn)逐漸降低:不同生產(chǎn)特征的氣井井筒損失在5~8 MPa 間波動,管線入口壓力為7 MPa,廢棄地層壓力為14 MPa。低壓氣井被迫關(guān)停,導致最終采收率僅為54%,采收率水平低。
針對井口壓力低、氣井面臨停噴風險的井,采取以下兩種主要對策。
(1)氣井放噴恢復(fù)產(chǎn)氣能力
氣井開發(fā)后期出現(xiàn)產(chǎn)液增加、油壓下降、無產(chǎn)出等異常狀況,此時為保證氣井正常生產(chǎn)需進行放噴。放噴原理是通過降低井筒流體密度、提高油壓恢復(fù)氣井的自噴能力。根據(jù)氣井面臨不同的停產(chǎn)原因,制定氣井放噴方式優(yōu)選圖,進行針對性放噴措施[8](圖6)。
圖5 A-3 井泡排應(yīng)用效果
A-7D 井(圖7)出現(xiàn)油壓持續(xù)下降,面臨停噴的風險,根據(jù)油壓變化,實施多次零回壓放噴,減少井筒積液,提高了油壓,恢復(fù)產(chǎn)氣量。
氣井放噴是簡單方法解決大問題。但此方法只是起到緩解作用,不能從根本上解決油壓低帶來的停噴風險。
圖6 氣井放噴方式優(yōu)選圖
圖7 A-7D 井放噴開采曲線
(2)壓縮機延長氣井自噴時間
通過降低井口回壓,延緩了氣井停噴時間,緩解了供氣壓力。降低海管入口門限壓力(7 MPa下降到3 MPa),恢復(fù)低壓氣井生產(chǎn);氣井停噴時間大大延長,最長延長了9 年。進口回壓降低后延長了氣井壽命,降低了廢棄壓力,預(yù)測天然氣采收率提高5.5%,提高氣田最終采收率。
水合物是天然氣中具有一定含量的游離水或水蒸氣,在適當?shù)膲毫?、溫度、流量等條件下,與天然氣中的主要成分形成的物理結(jié)晶體,其形狀類似冰雪,可以漂浮在水的表面而沉浸在液態(tài)烴里。天然氣水合物結(jié)晶體的結(jié)構(gòu)是沒有規(guī)則的多面體,由水分子連接形成籠狀結(jié)構(gòu),包圍的少量其它組分使其更加穩(wěn)定,最終形成堅硬的結(jié)晶體即水合物[9-10]。聯(lián)合供氣體系運行環(huán)境溫度較低,冬季12 月至3 月環(huán)境溫度均在0 ℃以下,最低僅-19 ℃。油氣混輸?shù)暮9芴幱谝环N低溫高壓環(huán)境下,非常容易形成氣體水合物,在輸送管道內(nèi)形成堵塞,給氣田生產(chǎn)帶來風險。
(1)氣體水合物生成預(yù)防措施
對于氣體水合物采取預(yù)防為主,清除為輔的方針。經(jīng)過20 多年的生產(chǎn),摸索出防止水合物的四種方法:將海管入口含水控制在0.5%以下;現(xiàn)場管線做好保溫電伴熱、電加熱器加熱介質(zhì),并在流程關(guān)鍵點增大加熱強度;在流程關(guān)鍵點注入乙二醇;海管降壓生產(chǎn)。
(2)優(yōu)化化學藥劑注入,降低操作成本及風險
在生產(chǎn)過程中,為保證海管正常輸送,在夏季當海底管線溫度高于18 ℃時,對海底管線進行停注試驗。通過理論與實踐相結(jié)合摸索出了最優(yōu)化學藥劑注入量,即氣田每年從五月份開始先后逐步下調(diào)乙二醇注入量,到7 月初實現(xiàn)完全停注。通過此項據(jù)測可節(jié)約乙二醇80~100 m3/d。
(3)海管定期通球制度
科學的海管通球制度是海管安全穩(wěn)定運行的基礎(chǔ),油氣混輸海管定期通球清除海管積液,降低背壓有效提供管輸效率。在生產(chǎn)過程中摸索清楚每一條海管的通球周期,并摸索出若在每年10 月底通球清除海管積水后恢復(fù)乙二醇注入,可很快恢復(fù)海管乙二醇濃度并減少其用量的規(guī)律。
海上某聯(lián)合供氣體系穩(wěn)定供氣20 多年,完成了供氣需求。多年穩(wěn)定供氣的管理及實踐總結(jié),為下步穩(wěn)定供氣提供借鑒意義。
(1)聯(lián)合供氣體系涉及氣源多,實施管網(wǎng)區(qū)域化管理,以產(chǎn)氣能力最大化的原則設(shè)置調(diào)控中心,保證供氣體系平穩(wěn)供氣。
(2)氣井見水見油后產(chǎn)氣能力降低,通過摸索氣井工作制度與油品顏色、產(chǎn)氣量的變化規(guī)律,得到各階段氣井的臨界產(chǎn)量。針對井筒積液的現(xiàn)象,采用泡排技術(shù),起到排液、增氣的效果。
(3)氣井通過放噴及降低井口回壓,恢復(fù)氣井產(chǎn)能、延長了氣井壽命,采收率提高5.5%。
(4)加強現(xiàn)場管理,建立優(yōu)化化學藥劑注入及定期通球管理制度,預(yù)防形成水合物、影響生產(chǎn)。