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      2319 底抽巷破碎頂板注漿錨索加固技術應用

      2021-01-09 05:37:48李曉奎
      山東煤炭科技 2020年12期
      關鍵詞:試驗段測站紗布

      李曉奎

      (山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司趙莊煤業(yè),山西 長治 046600)

      巷道頂板破碎的問題長期以來一直制約著掘進巷道施工效率。造成巷道頂板破碎的原因眾多,盡管已有諸多學者[1-3]針對破碎頂板巷道施工技術進行研究,但由于煤礦地質條件差異較多,目前尚未存在一套適用于不同破碎頂板施工條件下的工藝。趙莊煤礦2319 底抽巷巷道埋深大、周圍巖體強度較低,造成2319 底抽巷在原支護狀態(tài)下頂板較為破碎。

      1 工程背景

      2319 工作面底抽巷平均埋深730 m,巷道沿3#煤層底板掘進。3#煤層平均煤厚5 m,平均傾角3°。煤層基本頂為細砂巖,厚5.7 m;直接頂為泥巖,厚度2.3 m;直接底為泥巖,厚1.1 m;基本底為粉砂巖,厚度4.5 m。2319 工作面底抽巷凈寬4.0 m,凈高3.1 m,凈斷面積12.4 m2。巷道采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護,頂板采用Ф22 mm 左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿長度2.4 m,間排距為1300 mm×1300 mm;錨索采用Ф22 mm 高強度低松弛鋼絞線剪切而成,長度5300 mm,每排一根;幫部采用Ф18 mm 左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿長度2 m,錨桿間排距為1800 mm×1300 mm。

      2 巷道破碎原因分析

      (1)高地應力

      2319 底抽巷巷道平均埋深730 m,巖體地應力高達32.8 MPa,地應力以構造應力為主,在掘進過程中隱伏性小斷層、陷落柱等可能存在,造成頂板破碎,支護困難。

      (2)煤巖體自身強度較弱

      2319 底抽巷沿3#煤層底板掘進。3#煤層頂板為泥巖,普氏系數(shù)2.3~3.0,巖性軟弱,造成巷道頂板破碎。

      (3)支護體失效

      2319 底抽巷頂板錨桿4 根,錨索僅1 根,且錨索鋼絞線長度為5.3 m。分析認為2319 底抽巷巷道支護體已逐步失效,加劇了頂板破碎現(xiàn)象。

      3 注漿錨索加固技術參數(shù)確定

      3.1 優(yōu)化支護參數(shù)

      根據(jù)新奧法圍巖支護理論,采用深部高壓注漿的方法,旨在粘結破碎、裂隙、節(jié)理發(fā)育的巖層,使之成為一個整體,同時在簡化注漿工藝的前提下,降低注漿成本。擬確定在原有巷道支護參數(shù)基礎上,將頂板錨索由一根變?yōu)槿?,兩側補打的錨索為注漿錨索,錨索間排距調整為1200 mm×1200 mm,錨桿間排距調整為1200 mm×1200 mm,同時將外側兩根錨桿調整為斜錨桿,偏轉角為10°,其他參數(shù)不變;幫部在原有支護基礎上,在錨桿中間補打一根錨索,錨索參數(shù)與頂錨相同,幫錨桿間排距調整為1200 mm×1200 mm。

      3.2 注漿錨索施工工藝

      (1)鉆孔施工工藝

      使用單體錨桿鉆機在頂板中部進行布孔,孔間距為每排1.2 m,采用Ф30 mm 金屬鉆頭進行施工??紤]錨索長度為5.3 m,布置深度為5.3 m 的錨索鉆孔,誤差不超過50 mm,鉆孔內部與巷道頂板表面垂直,誤差不超過10°。打孔時需注意,在施工過程中,如頂板破碎圍巖較多,則需先清理破碎圍巖,后繼續(xù)施工。

      (2)封孔工藝

      第一階段封孔過程中,應先對注漿錨索纏繞紗布,即在錨索尾部400 mm 處纏繞厚度為5 mm 的紗布,纏繞長度約400 mm。纏繞紗布示意圖如圖1。

      圖1 纏繞紗布示意圖

      紗布纏繞完成后,用錨桿鉆機將兩支Z2360 樹脂錨固劑送至孔底,用錨桿機攪拌使之初凝結。在錨索與樹脂錨固劑凝結完成后,在錨索尾部與錨索孔留有縫隙處采用紗布封堵,之后安裝止?jié){塞與托盤,同時施工預緊力,保證止?jié){塞與紗布完全塞緊。

      3.3 注漿材料及參數(shù)

      采用硅酸鹽水泥與水的比例為2:1,并配合8%水泥添加劑,425#普通硅酸鹽水泥,水泥添加劑為ACZ-I??紤]2319 底抽巷實際地質情況及漿液滲透范圍等諸多因素,確定注漿壓力4~5 MPa,當注漿表示數(shù)達到5 MPa 后即認為注漿完成。

      4 工程試驗

      在2319 底抽巷開口800 m 處選取一段長度為100 m 的試驗段巷道,在試驗段巷道內部布置4 個測站,同時在巷道未進行補強支護的部分設立測站1 個,對巷道進行礦壓監(jiān)測。測站布置方式如圖2。

      測站布置完成后,對巷道表面位移進行觀測,變化曲線如圖3。由圖3(a)可知,在觀測期間范圍內,在原支護狀態(tài)下,巷道最大頂板移進量達到313 mm;而進行補強支護后,試驗段巷道最大頂板移進量為205 mm。由圖3(b)可知,在觀測期間范圍內,原支護狀態(tài)下,巷道最大兩幫移進量達到250 mm;而進行補強支護后,試驗段巷道最大兩幫移進量為162 mm。巷道變形明顯減小,補強支護取得了良好的效果。

      圖2 測站布置方式示意圖

      圖3 頂板和兩幫移進量變化曲線圖

      5 結論

      (1)2319 底抽巷頂板破碎主要受高地應力、巖體自身軟弱、支護體失效等原因影響。

      (2)采用注漿錨索的方法對2319 底抽巷頂板進行加強支護,在監(jiān)測時間范圍內,巷道頂板移進量為205 mm,兩幫移進量為162 mm,巷道斷面成型效果好,頂板完整,取得了良好的效果。

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