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      不規(guī)則工作面補巷縮面工藝研究應用

      2021-01-09 05:37:48李慧斐
      山東煤炭科技 2020年12期
      關(guān)鍵詞:機尾端頭刮板

      李慧斐

      (霍州煤電集團安澤能源有限責任公司,山西 臨汾 041000)

      1 概述

      霍州煤電集團晉北煤業(yè)有限責任公司407 回采工作面位于四采區(qū)左翼,東北部與原牛泥煤礦2006-2008 采空區(qū)相鄰,南部以斷層H=30~60 m ∠75°保安煤柱為界,正西與5上#-402 工作面相鄰,北部與補10 鉆孔相鄰。407 工作面傾斜長度200 m,走向長度780 m,工作面所采煤層為5上#煤層,煤層厚度2.1~7.5 m,平均厚度4.5 m。5上#煤(巖)層賦存相對穩(wěn)定,區(qū)域內(nèi)斷裂構(gòu)造不發(fā)育。工作面煤層為北高南低的單斜構(gòu)造,煤層走向為N78°E,傾向為NS,煤層傾角1°~17°。

      407 工作面運輸(4071 巷)、回風順槽(4072 巷)分別從四采區(qū)軌道巷、皮帶巷開口施工,受工作面東部F6斷層影響,工作面布置成“刀把”不規(guī)則形狀,即4072 巷掘進207 m 后按126°方位角拐彎掘進,斜巷掘進長度為127 m,掘進到位后繼續(xù)按設(shè)計方位角掘進,直至與切巷貫通。晉北煤礦407 工作面平面布置示意圖如圖1 所示。

      圖1 晉北煤礦407 工作面平面布置示意圖

      2 通??s面回采工藝及問題分析

      2.1 工作面設(shè)計回采工藝

      (1)407 工作面采用后退式機械化一次性采全高回采工藝,安裝端頭支架兩架(ZTZ10000/25/38)、過渡支架四架(ZZG10000/20/38)、中間支架110架(ZZ10000/20/38)。工作面采用SL300采煤機割煤,采用SGZ1000/1500 刮板輸送機、SZZ1200/400 轉(zhuǎn)載機以及DSJ120/200/3×400帶式輸送機聯(lián)合運煤。

      (2)407 工作面在 302~780 m 段回采長度為200 m,工作面回采至302 m 處時受斷層影響工作面長度逐漸縮短,回采至212 m 處時工作面回采長度為113 m。工作面縮面采用機尾撤架回采方式,工作面每推進2 m,從機尾處回撤一架液壓支架。

      (3)撤架前在機尾處施工一個機組硐室,硐室長度為30 m,深度為1.5 m。首先將機尾處刮板輸送機推移至機組硐室內(nèi),然后拆除機尾及刮板槽,從后尾部依次撤架,當端頭支架撤出后,過渡支架作為端頭架,并在端頭處支設(shè)單體液壓支柱及木垛加強支護。依次類推直至工作面縮面到位。

      2.2 主要存在的問題

      (1)機尾部支護強度不足。采用傳統(tǒng)機尾撤架法進行縮面時,先回撤機尾處端頭支架,機尾三角帶處壓力大,端頭支架回撤后中間支架支護強度不足,導致三角帶處頂板出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,端頭處頂板維護難度大,不利于縮面回采安全。

      (2)尾部撤架難度大。采用尾部進行撤架時,需對尾部進行搬角施工,施工難度大,工程量大。而且回風順槽存在一段長度為127 m 斜巷,支架在斜巷處調(diào)向回撤難度大,不利于支架回撤安全。

      (3)縮面周期長。根據(jù)技術(shù)科設(shè)計,工作面在縮面期間每推進2.0 m 需回撤一架支架,每次回撤支架時需拆除輸送機機頭及刮板,回撤后需重新對接,回撤工序相對復雜,工作面縮面周期長。

      3 補巷縮面回采工藝

      3.1 補巷施工工藝

      (1)工作面回采至縮面位置時,工作面停止回采并調(diào)整工作面?zhèn)涡?,及時清理工作面內(nèi)浮煤,并確保工作面煤壁平直,液壓支架支護到位。

      (2)首先從4072 巷拐彎處向工作面垂直施工一條補巷,補巷設(shè)計長度為90 m,巷道寬度為3.5 m,高度為4.5 m,巷道沿5上#煤層頂?shù)装迤叫芯蜻M。

      (3)補巷采用全斷面光面爆破施工工藝,全斷面共計施工52 個爆破孔,其中掏槽孔6 個,輔助孔24 個,周邊孔22 個。掏槽孔孔深為1.8 m,其他孔深為1.6 m,采用礦用3#乳化炸藥以及三段毫秒延期電雷管起爆。

      (4)補巷頂板采用錨桿、組合錨索、鋼帶、金屬網(wǎng)進行聯(lián)合支護,每排布置4 根錨桿,錨桿長度2.5 m,錨桿與鋼帶配套使用,鋼帶長度為3.2 m,錨桿間排距為1.0 m,頂板每3.0 m 施工兩組組合錨索,組合錨索間距為1.5 m。巷幫采用塑料網(wǎng)、玻璃鋼錨桿聯(lián)合支護,共計四排護幫,護幫間排距1.0 m,玻璃鋼錨桿長度為2.0 m。

      3.2 支架回撤工藝

      (1)補巷施工完后,在補巷內(nèi)、工作面機頭機尾處各安裝一部雙速絞車,補巷內(nèi)雙速絞車距工作面間距為40 m,每部絞車采用一車四錨固定方式。

      (2)對工作面刮板輸送機結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,拆除補巷口兩節(jié)中部溜槽,安裝兩節(jié)活動式溜槽,該溜槽與兩側(cè)原溜槽卡扣式連接。

      (3)工作面縮面回采需進行支架回撤時,最后一刀割煤后停止推移刮板輸送機,將支架前移到位,保證刮板輸送機與煤壁間預留0.5~1.0 m 間隙。

      (4)用補巷內(nèi)雙速絞車將活動式溜槽拉至工作面煤壁處,然后采用絞車將補巷口正對中部液壓支架拉至補巷內(nèi)。407 工作面補巷縮面回采工藝平面布置示意圖如圖2 所示。

      (5)撤出支架后及時采用機頭、機尾兩部雙速絞車將斷開支架進行對接安裝,支架安裝后及時將活動式溜槽拉至工作面進行對接,以此類推直至工作面縮面到位。

      圖2 407 工作面補巷縮面回采工藝平面布置示意圖

      3.3 補巷縮面回采工藝優(yōu)點

      (1)提高了縮面支架回撤安全。采用補巷法進行工作面縮面回撤時,主要回撤工作面中間支架,保留原機尾處端頭支架,解決了傳統(tǒng)縮面回撤時端頭支架回撤后支護強度不足、機尾處頂板維護難度大等技術(shù)難題,保證了工作面支架回撤安全。

      (2)縮短了支架回撤周期。對工作面刮板輸送機結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,工作面每班可進行一次支架回撤,每次回撤時間為2.5 h,與傳統(tǒng)縮面回撤工藝相比,單支架回撤時間可縮短3.7 h。

      (3)減少了設(shè)備安裝數(shù)量。采用補巷法進行縮面回撤時,僅需在工作面安裝多部雙速絞車即可,與傳統(tǒng)回撤工藝相比,減少支架車、平板車等設(shè)備數(shù)量。通過對刮板輸送機安裝活動式溜槽,減少了輸送機機尾拆卸次數(shù),提高了刮板輸送機使用壽命。

      4 應用效果

      2019 年7 月21 日407 工作面回采至縮面位置,至8 月10 日工作面已縮面到位,回撤周期為18 d,共計回撤中間支架45 架,縮面期間平均回采進度為5.5 m/d。與傳統(tǒng)尾部支架回撤工藝相比,縮面回撤周期縮短14 d,回采進度提高2.2 m/d,而且采用補巷法進行支架回撤期間,工作面未發(fā)生頂板、機電事故,保證了工作面縮面回采安全,取得了顯著應用成效。

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