(安陽(yáng)九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司 , 河南 安陽(yáng) 455133)
煤氣化技術(shù)是高效清潔的潔凈煤技術(shù),目前常用的純氧焦炭制備CO的氣體發(fā)生爐的爐壁主要分為兩種形式:一種為耐火磚結(jié)構(gòu),一種為水冷壁結(jié)構(gòu)。對(duì)于耐火磚壁面來(lái)說(shuō),在實(shí)際運(yùn)行過程中,氣化產(chǎn)生的熔渣對(duì)耐火磚產(chǎn)生持續(xù)的浸蝕,使用壽命短,需要定期更換;對(duì)于水冷壁壁面來(lái)說(shuō),傳統(tǒng)氣化爐采用的水冷壁主要為水冷壁盤管,有的為螺旋盤管,有的為豎直管加鰭片,耐壓性能較低,焊縫多,不安全。而且傳統(tǒng)氣化爐存在水冷壁高度和氣化爐高徑比設(shè)置不合理的問題。水冷壁高度設(shè)置不合理導(dǎo)致氣化爐水冷壁周圍的焦炭溫度高于灰熔點(diǎn),使得焦炭溫度超過灰熔點(diǎn)時(shí)在爐壁上產(chǎn)生結(jié)焦掛疤的現(xiàn)象;高徑比設(shè)置不合理,導(dǎo)致反應(yīng)熱無(wú)法充分利用,焦炭消耗量高。關(guān)于CO的制備,安陽(yáng)九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司采用純氧連續(xù)氣化生產(chǎn)一氧化碳技術(shù),以焦炭為原料,氧氣和二氧化碳為氣化劑,采用固定床連續(xù)氣化工藝,自動(dòng)加炭,連續(xù)制氣,得到粗煤氣(CO含量為65%左右),經(jīng)凈化、壓縮、變壓吸附提純等工序得到純度≥97%的CO送往DMF工序。本次對(duì)純氧連續(xù)式氣化爐進(jìn)行改造的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中的不足,從而實(shí)施一種高效節(jié)能氣化爐。
粒度為25~60 mm的合格焦炭由料倉(cāng)經(jīng)給料機(jī)加入到自動(dòng)加焦機(jī)內(nèi),自動(dòng)加焦機(jī)定時(shí)將焦炭加入氣化爐內(nèi)。氣化劑CO2與O2通過各自的調(diào)節(jié)閥按一定比例經(jīng)過混合器從氣化爐底部進(jìn)入,與爐內(nèi)熾熱的焦碳發(fā)生氧化還原反應(yīng),生成的粗煤氣(即原料氣)從氣化爐頂部引出,經(jīng)旋風(fēng)除塵器除去灰塵,在廢熱鍋爐、洗氣塔回收熱量降溫后進(jìn)入PSA一段、二段,得到純度為97%以上的CO產(chǎn)品氣。
氣化車間目前有Ф2 400 mm CO氣化爐4臺(tái),爐體總高8 m(爐頂上法蘭至爐體大法蘭下平面),水夾套為全低壓水夾套,上筒體筑爐以下部分水夾套高2 m;爐箅為四層寶塔形,三層風(fēng)道,總高1.02 m;條狀破渣條,尺寸400 mm×50 mm×40 mm,凈空間距0.15 m。由于原造氣爐設(shè)計(jì)是常規(guī)固定床間歇爐的形式進(jìn)行設(shè)計(jì)的,不適應(yīng)純氧制氣的需要,主要存在以下問題:①上筒體筑爐以下部分水夾套高度只有2.1 m,造成夾套以上嚴(yán)重結(jié)焦,結(jié)焦厚度達(dá)到800 mm以上,嚴(yán)重影響氣化爐的正常穩(wěn)定生產(chǎn)。②爐箅設(shè)計(jì)不合理,只有三層風(fēng)道,總高僅1.02 m,布風(fēng)不均,面積不夠,破渣條破渣能力嚴(yán)重不足。③爐底總成設(shè)計(jì)不合理,提高氣量時(shí)嚴(yán)重流碳跨碳。④自動(dòng)加焦機(jī)設(shè)計(jì)不合理,嚴(yán)重漏氣,造成安全隱患并且消耗增大。⑤水夾套為低壓夾套,產(chǎn)生冷壁效應(yīng),使消耗增加,產(chǎn)生0.08 MPa低壓蒸汽不能進(jìn)入蒸汽管網(wǎng),現(xiàn)場(chǎng)放空,造成嚴(yán)重能源浪費(fèi)和污染。⑥旋風(fēng)除塵器除塵效果不好,導(dǎo)致大部分煤灰被帶到后系統(tǒng)。
針對(duì)氣化爐裝置系統(tǒng)存在的問題,主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改造。
采用提升型固定床連續(xù)氣化CO發(fā)生爐CY-Ф2 800 mm直筒煤氣爐,該爐整體配置合理,防流措施完善,氣化強(qiáng)度840 m3/h,單爐發(fā)氣量≥5 500 Nm3/h,灰渣殘?zhí)苛俊?%,有效氣體成分含量高,操作彈性大、工況穩(wěn)定,節(jié)能降耗效益高。水冷壁高度增加到5.5 m,使氣化爐內(nèi)氧化層和還原層高溫區(qū)位于水冷壁范圍內(nèi),通過控制水冷壁鍋爐蒸汽壓力控制水冷壁內(nèi)循環(huán)循環(huán)水溫度,使氣化爐水冷壁周圍的焦炭溫度低于灰熔點(diǎn),解決焦炭溫度超過灰熔點(diǎn)時(shí)在氣化爐壁上結(jié)焦掛疤問題。在有效地提高碳層高度,加大氣化強(qiáng)度,增加發(fā)氣量的同時(shí),還能有效地控制上氣道溫度,減少熱損失,降低煤耗。同時(shí)碳層高度的提高,可以有效地減少爐上帶出物,延長(zhǎng)氣化時(shí)間,提高了CO的含量。同時(shí)提高爐內(nèi)碳層高度,還可以減少火層下移,避免“吹翻”和“空洞”,保護(hù)爐箅,保證氣化生產(chǎn)的安全連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
兩個(gè)出灰口都設(shè)置了防流板與爐底一次澆鑄而成,耐熱、抗磨、不變形,使用周期長(zhǎng)。同時(shí)增大了底盤強(qiáng)度,合理的排渣角度,設(shè)計(jì)堆積角控制在40°左右,無(wú)需加內(nèi)防流,徹底杜絕了煤氣爐流炭、垮炭現(xiàn)象,煤氣爐的工藝更加穩(wěn)定,爐渣返焦率可以穩(wěn)定地保持在理想水平,保證不流炭。滾動(dòng)導(dǎo)環(huán)兩側(cè)配有4道填料密封,阻止導(dǎo)環(huán)進(jìn)灰,確?;纼?nèi)清潔,滑道內(nèi)四點(diǎn)連續(xù)注油,減少機(jī)件磨損,降低轉(zhuǎn)動(dòng)阻力。爐條機(jī)采用閉式傳動(dòng),變頻調(diào)速,立軸設(shè)注油點(diǎn),使用周期長(zhǎng)。CO發(fā)生爐7層六邊塔形高效節(jié)能爐箅,層間間距小,氣化劑分布均勻合理。六邊形尖角破渣,破渣部位堆焊耐磨耐高溫材料,加各環(huán)區(qū)灰渣下降速度均衡,使?fàn)t內(nèi)熱量分布均勻,灰渣殘?zhí)苛康?爐箅A、B、C、D四層為耐熱鑄鋼,下部各層添加了錳,提高鋼的抗沖擊力和耐磨性能,延長(zhǎng)了使用周期。 破渣條采用梯形破渣條,規(guī)格尺寸合理、間距科學(xué)布置,合理定位,兼顧了提高破渣能力、防流、保護(hù)水夾套三種作用。底盤設(shè)計(jì)降低氣化劑入爐流速,設(shè)計(jì)中心管直徑、爐底中心入口、灰盤進(jìn)風(fēng)口直徑逐漸增大,氣體逐漸擴(kuò)散,風(fēng)速逐漸降低,優(yōu)化氣化劑入爐狀態(tài)。狀態(tài)為分散扇面狀氣流,有利于形成均勻的布風(fēng)條件,局部偏流和偏灰偏火現(xiàn)象得到了有效地控制。底盤總成整體采用耐高溫設(shè)計(jì),更適應(yīng)燒多種煤質(zhì),操作彈性提高。有利于強(qiáng)化生產(chǎn),更有利于發(fā)揮原料優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗。
取消了現(xiàn)有的給料機(jī)、料斗、容焦槽,采用了封閉式油壓插板閥和小布料器組合,保證了密封的可靠性。大小布料器閥芯閥座密封面堆焊1Cr18Ni9Ti不銹鋼,增強(qiáng)抗腐蝕抗磨損。同時(shí),充分考慮原料煤對(duì)其密封面的沖刷,從運(yùn)動(dòng)力學(xué)角度出發(fā),設(shè)計(jì)防物料沖刷結(jié)構(gòu),使密封面使用周期大幅度延長(zhǎng),密封效果得到有效地改變,杜絕內(nèi)漏。大分布器閥桿密封采取雙填料密封,上下填料函形成儲(chǔ)油室注潤(rùn)滑脂,潤(rùn)滑閥桿,濕潤(rùn)填料,增強(qiáng)密封效果,增加保護(hù)套,避免了原料煤對(duì)閥桿的沖刷,徹底解決了分布器閥桿漏氣問題,延長(zhǎng)了整體使用壽命。在改造給料部分的同時(shí),取消原有的給料機(jī)裝置,增加重力除沫裝置,改善現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。同時(shí)對(duì)油路系統(tǒng)進(jìn)行改造,其中包括:①調(diào)整電磁閥的通徑;②依據(jù)工藝需求,增加電磁閥閥位;③增加主油路蓄能器的體積,保障事故停車安全。為減少操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,使用自動(dòng)碳層檢測(cè)裝置,信號(hào)傳送至微機(jī),由主操作進(jìn)行統(tǒng)一控制。
夾套鍋爐壓力提高至1.6 MPa,操作壓力為1.3 MPa,每臺(tái)氣化爐增加至1臺(tái)汽包。夾套副產(chǎn)的蒸汽可以回收,并入公司蒸汽管網(wǎng)。改造前,單爐每小時(shí)蒸汽產(chǎn)量約1 t,壓力0.08 MPa,無(wú)法回收利用,全部放空,白白浪費(fèi)了大量的熱量。改造后,單爐每小時(shí)蒸汽產(chǎn)量約1.5 t,壓力1.00 MPa,全部回收至0.5 MPa蒸汽管網(wǎng)。夾套蒸汽全部回收,隨著夾套壓力、溫度提高,減少了熱量損失,降低了原料消耗。
旋風(fēng)除塵器更換為干式下灰除塵器,減少煤灰?guī)胙h(huán)水系統(tǒng),進(jìn)而減少灰分對(duì)水泵的摩擦。
CO外送量由6 800 m3/h增加至8 500 m3/h。
千立方米CO耗焦炭由780 kg降至650 kg;提升氣化爐夾套產(chǎn)蒸汽品質(zhì),壓力由0.08 MPa提至1.3 MPa,全部并入0.5 MPa蒸汽管網(wǎng)。
①除塵器改為干式下灰,焦粉全部回收,減少了進(jìn)入回水池焦粉,減少了循環(huán)水用量;②氣化爐給料采用雙布料器加焦,消除了煤氣泄漏;同時(shí),氣化爐原給料機(jī)拆除,利用位差給料,降低了電耗;③下級(jí)灰箱加裝了噴水裝置,消除了下灰期間粉塵對(duì)環(huán)境的污染。
由耐火磚和水冷壁組合布置形成氣化爐壁面,通過設(shè)置合理的水冷壁高度,使得氣化爐內(nèi)氧化層和還原層高溫區(qū)位于水冷壁范圍內(nèi),通過控制水冷壁鍋爐蒸汽壓力控制水冷壁內(nèi)循環(huán)水溫度,使氣化爐水冷壁周圍的焦炭溫度低于灰熔點(diǎn),解決焦炭溫度超過灰熔點(diǎn)時(shí)在氣化爐壁上結(jié)焦掛疤問題。
采用合理的氣化爐高徑比,增加碳層高度,利用反應(yīng)后剩余的熱量預(yù)熱入爐焦炭,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)熱的充分利用,降低焦炭消耗,設(shè)置多個(gè)氣化爐測(cè)溫點(diǎn),可及時(shí)反饋爐溫變化情況,保證了爐溫穩(wěn)定。
采用了七層六邊形寶塔型焦炭純氧制備CO專用爐篦,其布風(fēng)均勻,排渣,破渣能力強(qiáng),氣化層高度更加容易控制,爐況穩(wěn)定,采用雙布料器代替原單布料器加焦,消除下料期間煤氣泄漏,改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。