陳光偉,何 剛
(貴州省習(xí)水鼎泰能源開發(fā)有限責任公司,貴州 遵義564611)
鍋爐結(jié)焦的主要原因之一是煤中黃鐵礦的存在[1]。“W”型火焰鍋爐設(shè)計燃用低揮發(fā)份無煙煤,燃燒室大量未燃帶的布置和燃燒器的布置方式?jīng)Q定了鍋爐側(cè)墻與翼墻易結(jié)焦,影響鍋爐效率,降低運行安全系數(shù)[2-3]。鍋爐結(jié)焦會導(dǎo)致水冷壁傳熱惡化、排煙問題升高, 嚴重時還會出現(xiàn)跨大焦造成爐膛負壓大幅波動以及撈渣機被迫停運等問題。
某2×660 MW 電廠“W”型火焰鍋爐運行期間,鍋爐側(cè)墻和翼墻結(jié)焦問題嚴重,跨大焦爐膛負壓波動最大可達+1 790 Pa(爐膛負壓三取二高二值+2 400 Pa,延時5 s 鍋爐MFT;三取二高三值+3 250 Pa,延時2 s 鍋爐MFT)。 據(jù)統(tǒng)計,該電廠此型號鍋爐至2015 年投產(chǎn)以來,撈渣機多次被迫停運,爐底冷灰斗被砸損一次。 為提高鍋爐運行的穩(wěn)定性、安全性,該電廠試驗出一種“W”型火焰鍋爐化焦方法,并被所在區(qū)域其他“W”型火焰鍋爐電廠的借鑒。
該電廠2×660 MW 超臨界機組鍋爐系北京巴布科克威爾克斯有限公司生產(chǎn)的超臨界、 垂直管圈水冷壁、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、單爐膛露天島式布置“W”型火焰燃燒變壓直流鍋爐,其型號為:B&W B-2090/25.4-M。 每臺爐配置一臺刮板式撈渣機,6 臺正壓直吹式制粉系統(tǒng),燃燒器采用濃縮型EI-XCL 低NOx雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器(如圖1 所示)。 燃燒器平行對稱布置于爐膛下部的爐拱上,前、后各12 只;在燃燒器下部與燃燒器相對應(yīng),前、后墻各布置12 個乏氣噴口。與煤粉燃燒器對應(yīng)配置了24 只點火油槍,每個燃燒器下部均設(shè)有分級風(fēng)管,每個分級風(fēng)管與燃燒器噴口一一對應(yīng)。
鍋爐設(shè)計燃用煤種為本地煤, 煤質(zhì)特性和灰渣 特性見表1、表2。
圖1 燃燒器、分級風(fēng)、乏氣噴口布置示意圖
表1 設(shè)計、校核煤質(zhì)特性
表2 灰渣特性 (%)
根據(jù)運行統(tǒng)計,機組長時間低負荷運行,鍋爐結(jié)焦問題比較嚴重, 結(jié)焦部位集中于20 m、23 m 層側(cè)墻和翼墻, 負荷升至500 MW 時常出現(xiàn)跨大焦的情況。通過側(cè)墻觀火孔觀察,鍋爐20 m 層右中、左中側(cè)墻區(qū)域結(jié)焦嚴重,焦層厚度達40 cm,右后側(cè)墻區(qū)域常出現(xiàn)懸焦;鍋爐23 m 層右后、左后側(cè)墻區(qū)域焦層厚度35 cm 左右;鍋爐10 m、13.7 m 層左、右側(cè)側(cè)墻無結(jié)焦現(xiàn)象。
2.2.1 運行控制不當
有研究表明[4-5],“W”型火焰鍋爐側(cè)墻、翼墻結(jié)焦原因為:燃燒器噴入的風(fēng)粉混合物往下沖時會向兩側(cè)擠壓,出現(xiàn)部分風(fēng)粉混合物向側(cè)邊偏斜的現(xiàn)象,在沖刷側(cè)墻、翼墻的過程中,熔融煤灰撞擊墻面從而形成結(jié)焦。 不同負荷時段,前、后墻拱上套筒風(fēng)箱調(diào)節(jié)門、分級風(fēng)箱調(diào)節(jié)門、NOx風(fēng)箱調(diào)節(jié)門不匹配,套筒風(fēng)分門與分級風(fēng)分門不匹配, 加劇了上述現(xiàn)象的發(fā)生。 由于火焰行程較短,火焰中心區(qū)域偏高,燃燒區(qū)域溫度高,真正的“W”型燃燒難以實現(xiàn)。
2.2.2 燃用非設(shè)計煤種
“W”型火焰鍋爐結(jié)焦的關(guān)鍵原因是煤種的變化[6-8]。該電廠所處區(qū)域煤礦的特點為“小、亂、差”,與設(shè)計煤種存在差異。 表3 所示為鍋爐實際燃用煤質(zhì)特性,可見,鍋爐長期燃用非設(shè)計煤種。 停爐后檢查鍋爐20 m、23 m 結(jié)焦情況,如圖2、圖3 所示:焦塊較厚,部分處于懸吊狀態(tài),外觀疏松呈黃褐色,夾帶部分黑色。取樣化驗灰渣熔融特性見表4。由參考文獻[1]對比表2、表4 數(shù)據(jù)可知,鍋爐結(jié)焦的主導(dǎo)因素是燃用煤種Fe2O3含量過高。
表3 實際燃用煤質(zhì)特性
圖2 鍋爐20 m 層側(cè)墻結(jié)焦情況圖
圖3 鍋爐23 m 層翼墻結(jié)焦情況圖
基于結(jié)焦指數(shù)理論及沾污指數(shù)理論[9-10],可計算燃用煤種結(jié)焦指數(shù)RH和粘污指數(shù)(以當量Na2O 表示),判斷燃用煤種特性,公式如下:
通 過 式(1)、式(2)計 算 得 出RH=0.596、當 量NaO2=0.849。 根據(jù)文獻[11]所述煤種結(jié)焦性分級與粘污性能分級,RH>0.3 為中等結(jié)焦性, 當量Na2O 介于0.5~1.0 之間為中等粘污趨勢,由此,可判斷燃用煤種屬于中等結(jié)焦性、中等沾污性煤種。
鍋爐運行期間測量爐膛煙氣最低溫度為1 316℃,燃用煤種軟化溫度為1 190 ℃,遠低于爐膛煙氣溫度,亦說明易于結(jié)焦。
綜上所述,鍋爐結(jié)焦情況與“W”型火焰鍋爐設(shè)計特點、 燃用非設(shè)計煤種及運行控制不當?shù)纫蛩赜嘘P(guān)。
表4 燃用煤種灰渣特性 (%)
擬燃用外購設(shè)計煤種從根源上解決鍋爐結(jié)焦問題的設(shè)想, 不僅不切合實際還增加了經(jīng)營成本。 為此,該電廠通過前人已有的研究,深入調(diào)研,試驗出“W”型火焰鍋爐因燃用非設(shè)計煤種導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦的一種化焦技術(shù), 規(guī)避了鍋爐因結(jié)焦產(chǎn)生的一系列不安全因素。
在鍋爐20 m、23 m 層側(cè)墻觀火孔處觀察結(jié)焦厚度大于30 cm 時,申請加負荷,關(guān)閉鍋爐20 m、23 m層側(cè)墻風(fēng)手動門和翼墻風(fēng)手動門。前、后墻拱上分級風(fēng)箱總門開至100%、90%開度,前、后墻拱上套筒風(fēng)箱總門開至80%、70%開度。 鍋爐運行時,必須維持前墻拱上風(fēng)箱調(diào)門開度大于后墻拱上風(fēng)箱調(diào)門開度5%~10%,防止火焰偏斜。 如圖1 所示:因C 磨煤機C2、C3 燃燒器和D 磨煤機D1、D4 燃燒器布置在爐膛最邊上, 化焦過程中必須保證C、D 磨煤機運行,在鍋爐10 m 平臺觀察孔處觀察流焦速度, 以每5 s內(nèi)直徑超過1 cm 的焦滴不超過10 滴為正常。
(1)若5 臺磨煤機運行,逐漸提高C、D 磨煤機分離器頻率至45 Hz, 將前墻A2、B2、C2、D1、E1、F1 燃燒器套筒風(fēng)調(diào)節(jié)門和后墻A3、B3、C3、D4、E4、F4 燃燒器套筒風(fēng)調(diào)節(jié)門開至35%~45%開度,對應(yīng)的分級風(fēng)調(diào)節(jié)門開至60%~70%開度。 若不見流焦,可逐漸提高其他三臺磨煤機頻率,通過流焦速度進行調(diào)整。
(2)若5 臺磨煤機運行且分離器頻率在45 Hz以上不見流焦,則啟動第6 臺磨煤機運行,逐漸調(diào)整磨煤機分離器頻率,保證流焦速度正常。
(3)若6 臺磨煤機運行且磨煤機分離器頻率在45 Hz 以上依然不見流焦, 則將C、D 磨煤機各拉掉一根燃燒器粉管。為了防止左、右側(cè)溫度偏差大,左、右都應(yīng)該拉掉一根粉管。 多次試驗結(jié)果表明: 拉掉D3、C4 燃燒器粉管或者C1、D2 燃燒器粉管,化焦效果顯著。
(4)化焦時維持爐膛氧量均值不低于1.5%,在不見流焦的情況下可適當減少總風(fēng)量, 但必須保證送風(fēng)機出口壓力低于3.4 kPa,防止送風(fēng)機失速。
(5)將爐膛負壓設(shè)定為-130 Pa,使融焦在爐膛負壓作用下隨煙氣往爐膛中心抽吸,防止冷灰斗堆焦。
(6)若鍋爐8 m 層或13.7 m 層出現(xiàn)結(jié)焦,應(yīng)根據(jù)結(jié)焦程度及流焦速度決定是否需要繼續(xù)化焦。
(7)化焦時密切監(jiān)視撈渣機動力油站壓力,確保其不大于21 MPa。 若撈渣機動力油站壓力突增超過規(guī)定值時,需停止撈渣機運行,暫?;?。
此化焦技術(shù)主要原理是讓火焰行程縮短, 提高燃燒區(qū)域溫度,減少鍋爐總風(fēng)量,創(chuàng)造還原性氣氛降低灰熔點來融化側(cè)墻和翼墻區(qū)域的焦。 此化焦技術(shù)在該電廠得到成功運用, 解決了該電廠鍋爐因燃用非設(shè)計煤種導(dǎo)致鍋爐側(cè)墻、 翼墻結(jié)焦嚴重出現(xiàn)跨大焦所引起的一系列不安全問題。
基于該電廠鍋爐燃用非設(shè)計煤種導(dǎo)致結(jié)焦,誘發(fā)的不安全問題, 采用3.1 所述化焦方法, 分別在450 MW、500 MW、600 MW 及660 MW 負荷工況下進行試驗。 試驗結(jié)果表明:在負荷450 MW 時,鍋爐流焦速度慢, 每5 s 內(nèi)直徑超過1 cm 的焦滴約為6滴,前、后墻火檢信號閃爍,爐內(nèi)燃燒不穩(wěn)定,化焦效果不理想;負荷大于500 MW 時,流焦速度每5 s 內(nèi)直超過1 cm 的焦滴約為8~12 滴左右, 爐內(nèi)燃燒工況好,火焰充滿度高,化焦效果顯著,若鍋爐結(jié)焦厚度在40 cm 左右時,6 h 可將其化掉。運用此技術(shù)后,該電廠鍋爐未發(fā)生過跨大焦撈渣機被迫停運、 爐底冷灰斗被砸損等安全問題,同時,機組帶高負荷還增加了經(jīng)濟收入。
“W”型火焰鍋爐燃燒結(jié)焦的特點,加上該電廠鍋爐燃用非設(shè)計煤種中Fe2O3含量過高、運行調(diào)整不當是導(dǎo)致該電廠鍋爐結(jié)焦的主要因素。 在機組500 MW 及以上負荷時,運用縮短火焰行程,提高爐膛溫度、 降低爐膛氧量以降低灰熔點的方法將側(cè)墻和翼墻的焦融化,提高了鍋爐效率和安全系數(shù)。此技術(shù)在該地區(qū)其他“W”型火焰鍋爐的單位得到廣泛應(yīng)用,值得推廣。