閆德利
(銅陵有色設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,安徽 銅陵 244000)
銅陵地區(qū)某銅礦采用半優(yōu)先半混合工藝選銅,混浮尾礦pH值8.9、含硫4.5%左右,硫礦物主要為磁黃鐵礦。生產(chǎn)中采用銅尾礦磁粗選-鐵粗精再磨-磁精選—脫硫浮選得到的鐵精礦。脫硫浮選所得鐵精礦硫品位在1.5%左右。為降低鐵精礦硫品位,礦山采取了不少措施,如添加硫酸銅,分段加藥等措施,但鐵精礦含硫仍不穩(wěn)定,平均仍大于1%。為進(jìn)一步查清影響鐵精礦降硫的因素,對鐵精礦脫硫作業(yè)進(jìn)行了考查,并制定了改造方案,旨在降低鐵精礦含硫量,以提高鐵精礦質(zhì)量,提高資源利用率[1-3]。
為查明鐵原礦中主要元素及鐵的主要狀態(tài),進(jìn)行了多元素及鐵物相分析,分析結(jié)果見表1及表2。脫硫泡沫、鐵精礦和總尾礦多元素分析見表3~表5。
表1 鐵原礦多元素分析結(jié)果/%
表2 鐵原礦鐵物相分析結(jié)果/%
表3 脫硫泡沫多元素分析結(jié)果/%
表4 鐵精礦多元素分析結(jié)果/%
表5 總尾礦多元素分析結(jié)果/%
表6 鐵粗精礦粒度分析結(jié)果/%
鐵粗精礦及鐵粗精礦再磨旋流器分級溢流粒度組成結(jié)果分別見表6和表7。
表7 鐵粗精再磨旋流器溢流粒度分析結(jié)果/%
由鐵物相分析知,鐵礦物主要以磁鐵礦的形式存在,占全鐵的77.0%左右,其次為赤褐鐵礦和磁黃鐵礦,分為占全鐵的10.52%和5.92%。脈石礦物以硅酸鹽礦物為主,占30%左右。
礦山現(xiàn)有脫硫浮選系統(tǒng)為兩段選別,設(shè)備由2臺φ2m攪拌桶和10槽2.8m3浮選機(jī)組成,見圖1。采用硫酸調(diào)整礦漿pH值,丁基黃藥作捕收劑(其用量95g/t)。經(jīng)計(jì)算,脫硫攪拌桶攪拌時(shí)間約為3min;脫硫浮選時(shí)間約14min,藥劑作用時(shí)間及脫硫浮選時(shí)間均不足[4]。
為查明影響鐵精礦脫硫指標(biāo)的主要因素,利用現(xiàn)場生產(chǎn)礦漿樣品,進(jìn)行了礦漿pH值、活化劑種類及用量、捕收劑種類和用量、浮選時(shí)間等小型試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果說明:
(1)礦漿pH值必須保證5.0以下,磁黃鐵礦才能得到有效活化。
(2)添加硫酸銅有利于鐵精礦中硫品位的降低,且硫酸銅分段添加和一段添加對浮選效果影響不大;采用分段添加捕收劑的措施有利于磁黃鐵礦的浮選回收。
(3)隨著脫硫浮選時(shí)間的延長,鐵精礦含硫可有效降低。
(4)現(xiàn)場礦漿pH值保持在5.0左右為宜。pH值過高達(dá)不到活化效果,不利于磁黃鐵礦的浮選,pH值過低既腐蝕設(shè)備又造成硫酸大量消耗,而增加生產(chǎn)成本。
圖1 礦山鐵精礦脫硫系統(tǒng)現(xiàn)狀圖
根據(jù)礦石性質(zhì)分析和試驗(yàn)研究結(jié)果,針對鐵精礦脫硫系統(tǒng)目前存在的藥劑攪拌及浮選時(shí)間不足等問題,提出改造方案如下:
在脫硫浮選車間新增一段脫硫浮選作業(yè),包括2臺攪拌槽、6臺8m3浮選機(jī)及相關(guān)輔助配套設(shè)備。礦漿通過泵送至新增1#攪拌桶,1#攪拌桶內(nèi)加硫酸活化后自流至2#攪拌桶,2#攪拌桶內(nèi)加入丁基黃藥和2#油等藥劑后,自流至新增浮選機(jī),浮選泡沫產(chǎn)品原有泡沫產(chǎn)品合并,浮選尾礦自流至原有兩段選別流程,見圖2。調(diào)整后的脫硫流程浮選時(shí)間及藥劑攪拌時(shí)間均得到增加,能有效提升脫硫作業(yè)效果。
圖2 改造后鐵精礦脫硫系統(tǒng)設(shè)備聯(lián)系圖
改造工藝設(shè)計(jì)處理磁精選粗精礦1200t/d,工作制度:8h/班,3班/天。設(shè)計(jì)指標(biāo)見表8。
表8 改造產(chǎn)品方案和指標(biāo)表
根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù),磁精選粗精礦脫硫活化時(shí)間和浮選時(shí)間的延長,均有利于脫硫指標(biāo)的提高,新增攪拌桶、浮選機(jī)等設(shè)備計(jì)算見表9和10。
計(jì)算進(jìn)入攪拌桶礦漿量約115m3/h(濃度40%),選用φ3.5m攪拌桶,有效容積30m3,單臺攪拌桶活化時(shí)間由原3min左右提高至約15min。
表9 攪拌設(shè)備
浮選機(jī)選用適合重、粗顆粒浮選的CLF型浮選機(jī),現(xiàn)場能布置6臺CLF-8浮選機(jī),總幾何容積48m3,總新增浮選時(shí)間約為21min。
表10 浮選設(shè)備明細(xì)表
同時(shí),為提高浮選機(jī)鼓風(fēng)效果,新增鼓風(fēng)機(jī)2臺,1開1備。新增渣漿泵和其它輔助設(shè)備若干[5-8]。
鐵精礦脫硫技術(shù)改造總投資包括脫硫工藝改造直接工程費(fèi),勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和調(diào)試等其它費(fèi)用??偼顿Y333.59萬元,詳見表11。
表11 改造費(fèi)用列表
Ⅱ其他費(fèi)用合計(jì) 37.36 37.36改造總投資 89.84 153.59 52.80 37.36 333.59
改造結(jié)束后,鐵精礦含硫品位由年平均1.5%左右降低至0.5%~0.8%,鐵精礦品質(zhì)得到了極大的提高,改造效果良好。改造前后鐵精礦指標(biāo)見表12。
表12 改造前、后鐵精礦指標(biāo)表
改造結(jié)束后,鐵精礦脫硫工藝年增加成本約133.7萬元(見表13),年減少因硫品位超標(biāo)而造成的鐵精礦價(jià)格扣減約458萬元(過去3年平均值)。改造產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益458-133.7=324.3萬元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
表13 鐵精礦脫硫系統(tǒng)增加年生產(chǎn)成本
某礦山選銅尾礦經(jīng)磁粗選-鐵粗精再磨-磁精選—脫硫浮選得到的鐵精礦。脫硫浮選所得鐵精礦硫品位在1.5%左右。超過鐵精礦產(chǎn)品含硫指標(biāo)要求。為降低鐵精礦硫品位,礦山采取了不少措施,如添加硫酸銅,分段加藥等措施,但鐵精礦中含硫品位扔不穩(wěn)定。試驗(yàn)研究證明,礦漿pH值保持5.0左右時(shí),延長磁黃鐵礦活化時(shí)間和浮選時(shí)間,可以有效降低鐵精礦含硫。經(jīng)改造,鐵脫硫系統(tǒng)增加φ3.5m攪拌桶2臺,CLF-8m3浮選機(jī)6臺,將礦漿活化時(shí)間由3min左右提高至約15min,浮選時(shí)間由10分鐘左右提高至約21分鐘。鐵精礦脫硫效果得到明顯改善。鐵精礦平均含硫由1.5%左右降至1.0%以下,滿足了鐵精礦產(chǎn)品質(zhì)量要求。同時(shí),為礦山年增效約324.3萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
隨著環(huán)保要求日益嚴(yán)格,鐵精礦產(chǎn)品含硫超標(biāo)不僅影響產(chǎn)品銷售,亦將提高下游企業(yè)的環(huán)保成本,影響行業(yè)整體效益。因此,無論從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度,還是環(huán)境保護(hù)角度,本次改造均具有良好的效益。