南 洋,王瑞東,劉揚濤,何振波*,郭奉斌
(1.沈陽中復科金壓力容器有限公司,遼寧 沈陽 110141;2.航橋新材料科技(濱州)有限公司,山東 濱州 256600)
沈陽中復科金壓力容器有限公司致力于解決新材料帶來的新問題。鋁合金中Fe元素形成的脆性相及Cu元素形成的S相,降低了材料的斷裂韌性,特別在高強度的7060鋁合金中,嚴重影響了鋁合金無縫氣瓶的疲勞性能。在鋁合金鑄錠內(nèi)Fe元素的含量一定的情況下,如何通過鑄錠熱處理工藝改進,制造出滿足產(chǎn)品安全性能要求的鋁合金無縫氣瓶是生產(chǎn)廠家需要解決的一個問題。
試驗用7060鋁合金鑄錠由航橋新材料科技(濱州)有限公司提供,化學成分滿足標準ISO 7866:2012《氣瓶-可重復充裝鋁合金無縫氣瓶-設(shè)計,結(jié)構(gòu)和試驗》的要求,鑄棒的化學成分實測值如表1所示。
表1 實驗用7060鋁合金鑄錠化學元素
(1)實驗用鋁棒采用傳統(tǒng)工藝進行均質(zhì)化退火。首批氣瓶樣品經(jīng)過合理的熱處理后,進行壓力循環(huán)試驗,試驗結(jié)果不滿足標準要求,樣品瓶泄露后對鋁瓶斷口進行分析。
(2)對斷口進行SEM高倍掃描,如圖1所示,能觀察到裂紋處分布大量白色顆粒狀第二相(圖中圓圈標記)。
(3)對圖1中圓圈內(nèi)1點做能譜分析,其成分結(jié)果如表2。
表2 點1主要元素含量
通過點1能譜分析結(jié)果,能夠認為裂紋處廣泛分布的第二相為Al7Cu2Fe相,故推測在合金晶界面上斷續(xù)分布的脆性金屬間化合物Al7Cu2Fe相為開裂主要原因,在變形過程中產(chǎn)生該相促進產(chǎn)生微孔聚合型沿晶斷裂。
圖1 鋁瓶斷口SEM高倍掃描
對鋁合金鑄錠進行DSC分析,由掃描結(jié)果(如圖2)可知,該合金鑄錠中在476.97℃、486.08℃及552.05℃位置出現(xiàn)明顯的吸熱峰,在保證鑄錠中低熔點相不過燒的前提下,在接近470℃的溫度下長時間保溫,可以保證低熔點相的完全回溶,在此基礎(chǔ)上進一步提高均熱溫度,可進一步減少鑄錠中未溶相的尺寸及數(shù)量。
圖2 DSC掃描結(jié)果
表3 不同工藝下進行二次均熱的鋁瓶疲勞性能對比
通過鑄錠DSC分析結(jié)果可知,7060鑄錠中主要含有三類熔點不同的相,470℃單級均勻化可將熔點最低的相回溶,在此基礎(chǔ)上進行溫度更高的二次均熱,可將熔點更高的相回溶基體,從而進一步提高合金的疲勞性能。
通過以上試驗結(jié)果,擬定在原始均勻化退火工藝的基礎(chǔ)上進行二次均質(zhì)化退火,工藝如圖3。
圖3 7060鋁棒采用的二次均熱工藝
經(jīng)過二次均熱后,7060鑄錠晶界第二相變化較小,尺寸未見明顯減小,而晶內(nèi)的微米級第二相明顯減少,回溶效果明顯,金相對比如圖4。
圖4 7060鑄錠二次均熱前后的金相對比
(1)按國際標準ISO 7866:2012《氣瓶-可重復充裝鋁合金無縫氣瓶-設(shè)計,結(jié)構(gòu)和試驗》的要求設(shè)計7060材料的鋁合金無縫氣瓶,選用相同設(shè)計、同一批次生產(chǎn)的氣瓶進行按標準要求進行壓力循環(huán)試驗。
(2)采用相同的固溶處理工藝,不同的時效處理工藝對該批次鋁瓶進行處理,使用經(jīng)過兩種工藝處理過的鑄錠,疲勞試驗次數(shù)對比如表3。
疲勞試驗過程中,粗大第二相會對合金的疲勞性能產(chǎn)生較大影響,從金相結(jié)果可知,二次均熱后,合金晶內(nèi)微米級尺寸較大第二相已全部回溶,從而減少了在試驗過程中因該類第二相的存在而產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。同時隨著合金時效程度的增加,有利于疲勞性能的進一步提升。合金經(jīng)三級時效制度處理后,晶內(nèi)析出相析出均勻、彌散且析出相尺寸更為細小,使得合金性能均勻,有利于疲勞性能的進一步提升。
(1)7060鋁合金鑄棒內(nèi)含有大量的第二相,會導致產(chǎn)品脆性增大,對氣瓶的疲勞性能有害。
(2)采用475℃的長時間二次均熱后,7060鋁合金晶界大尺寸相變化不明顯,但晶內(nèi)微米級析出相全部回溶,有利于氣瓶疲勞性能的改善,同時采用三級時效制度,可進一步提高氣瓶的疲勞性能。