任梅青,吳 斌
(重慶能投渝新能源公司,重慶400060)
煤礦井下水力增透技術(shù)作為破解低滲透性、難抽采煤層的關(guān)鍵技術(shù),在國內(nèi)多個大型礦區(qū)得到推廣應(yīng)用,尤其是在西南構(gòu)造復(fù)雜區(qū)礦的高瓦斯突出礦井得到了廣泛的應(yīng)用,有效遏制了煤與瓦斯突出事故的發(fā)生。目前,煤礦井下水力增透的方式主要有水力擠出[1]、水力壓裂[2-3]、深孔高壓注水[4]、水力割縫[5-6]、水力沖孔[7-8]和水力掏槽[9]等。自2010 年開始,重慶能源投資集團(tuán)所屬礦井積極開展煤礦井下水力壓力增透技術(shù)研究和應(yīng)用,通過近10 年探索,該技術(shù)已成為預(yù)抽煤層瓦斯的強(qiáng)制性前提條件。
南桐煤礦隸屬于重慶能源投資集團(tuán)渝新能源有限公司,屬煤與瓦斯突出礦井,其可采煤層自上而下有K3(4#)、K2(5#)、K1(6#)三層,K2作為保護(hù)層開采。在采用水力壓裂增透技術(shù)之前,礦井主要是采取密集穿層鉆孔輔以本層鉆孔的方式進(jìn)行消突,但是因其透氣性系數(shù)只有2×10-3m2/(MPa2·d),鉆孔抽采時間短,預(yù)抽效果差,消突效果不理想。本文以礦井北翼-325m7511 保護(hù)層工作面水力壓裂增透措施為例,詳細(xì)闡述水力壓裂增透技術(shù)的基本原理及工程實(shí)踐,為突出煤層的瓦斯治理提供參考。
水力壓裂是指以恒定或逐漸增加的排量由鉆孔向煤層注水,形成一組沿最大主應(yīng)力方向延伸、最小主應(yīng)力方向張開的徑向張性裂縫,提高煤層的透氣性。
水力壓裂時,鉆孔內(nèi)流體壓力增大,在孔壁周圍產(chǎn)生壓力場。根據(jù)巖石張性破裂準(zhǔn)則可知,當(dāng)孔壁煤體受到的拉應(yīng)力能夠克服地應(yīng)力和煤體的抗拉強(qiáng)度時,煤體產(chǎn)生張性破裂,進(jìn)而在鉆孔附近形成初始裂縫。
設(shè)初始地應(yīng)力場的有效應(yīng)力分別為σx',σy'和τ(見圖1),則鉆孔周圍的主應(yīng)力可表示為:
圖1 裂縫起裂
圖2 裂縫擴(kuò)展
當(dāng)煤體產(chǎn)生張性破裂后,裂縫將沿著最大主應(yīng)力方向擴(kuò)展。斷裂力學(xué)理論認(rèn)為裂縫在擴(kuò)展過程中,受周圍煤體的斷裂韌性KIC的控制。根據(jù)能量條件,裂縫內(nèi)的流體壓力在裂縫邊緣某一點(diǎn)上誘發(fā)的應(yīng)力強(qiáng)度因子KI大于煤體的斷裂韌性KIC時,裂縫將向前擴(kuò)展。假設(shè)裂縫內(nèi)流體壓力各個方向相同,由圖2 可得裂縫端部的應(yīng)力強(qiáng)度因子為:
式中:KI為煤巖體張性裂縫強(qiáng)度因子,MPa·m1/2;p (y) 為作用于裂縫面上的凈壓力,MPa;a 為裂縫的半長,m;y 為裂縫上任一點(diǎn)到壓裂孔中心的距離,m;
-325m 水平7511 工作面位于位于烏龜山背斜東翼,上部為6511 下段于2014 年9 月回采完畢,南鄰7509 上段于2011 年11 月回采完畢,北部和下部尚未布置采區(qū)。治理范圍為-325m 九石門以北275m,傾向117m 的K2煤層,圖3 所示,煤層傾角30°,平均 煤 厚1.0m, 密 度1.53t/m3, 瓦 斯 原 始 含 量18.7556m3/t。-325m 標(biāo)高布置有底板茅口灰?guī)r抽放巷和頂板矽質(zhì)灰?guī)r抽放巷。
擬對-325m7511 工作面實(shí)施穿層鉆孔水力壓裂增透預(yù)抽K2煤層瓦斯,根據(jù)其他區(qū)域考察報告,本次壓裂孔間距按照55~60m 網(wǎng)格布置,共布置10 個穿層水力壓裂鉆孔,如圖3 所示。
1)破裂壓力設(shè)計。煤儲層裂縫破裂壓力是指開啟煤儲層裂縫的最小壓力,破裂壓力的確定依據(jù)公式:
式中:pf為破裂壓力,MPa;γi為上覆巖石平均容重;hi為巖石厚度;p2為巖石的抗拉強(qiáng)度,MPa,取2MPa;p3為管道摩阻,MPa。
-325m7511 工作面埋深為700m,上覆巖石平均容重為26kN·m-3,管道摩阻一般不大于1.0MPa。由計算可知,K2煤層破裂壓力值為21.2MPa。
圖3 -325m7511 工作面壓裂鉆孔布置示意圖
2)壓入水量計算。在不考慮水力壓裂過程中濾失的條件下,根據(jù)水壓裂縫的空間形態(tài),水壓裂縫擴(kuò)張延伸與所注水的體積存在對應(yīng)關(guān)系,可以通過壓裂注水量來控制水壓裂縫的擴(kuò)展長度。壓入水量的確定依據(jù)公式:
式中:v體為注水影響體體積,m3;k 為影響體孔隙率,%;a 為影響體長度,m;b 為影響體寬度,m;h2影響體高度,m。
本次鉆孔間距按照55-60m 布置,K2煤層孔隙率為3%,影響長度和寬度為120m(考慮影響到鄰孔),影響高度為1.0m,由計算可知,K2煤層單孔壓入水量為432m3。
1)壓裂孔施工情況。本次按照設(shè)計,共施工穿層壓裂鉆孔10 個,2015 年11 月24 日~12 月25 日施工完畢,合計進(jìn)尺545.6m。在鉆孔透煤過程中,1#、2#孔有噴孔現(xiàn)象,噴距1.5m 和0.8m。
2)封孔裝備及材料。壓裂鉆孔采用BFK-10/2.4煤礦用封孔機(jī)進(jìn)行機(jī)械堵孔,注漿比例為:BY12-1型高性能無收縮注漿料∶水為4∶1。封孔裝備及材料可以保證壓裂鉆孔的嚴(yán)密封堵,壓裂施工過程中沒有漏水現(xiàn)象。
3)預(yù)埋壓裂管。預(yù)埋在孔內(nèi)的壓裂管長度根據(jù)孔深確定,煤孔段預(yù)埋壓裂篩管,選用Φ51 mm×7.5 mm-75 MPa,長度1~2 m 無縫鋼管加工而成,篩眼四排,直徑Φ12 mm,眼距不大于10 cm;巖孔段預(yù)埋Φ51 mm×7.5 mm-75 MPa,長度1~2 m 孔內(nèi)壓裂管,其中鉆孔靠近孔口端采用Φ51 mm×7.5 mm-75 MPa/2.0 m 孔口壓裂管連接尾管,連接尾管外露孔口不大于0.5 m。
4)注漿管及封孔。本次的壓裂孔均為仰孔,∮6 cm PVC 返漿管隨孔內(nèi)壓裂管一同送入孔內(nèi),返漿管前端孔口在篩管以下0.6 m 處。Φ6 cm PVC 注漿管在孔口內(nèi)以上2~3 m 處,孔口0.5~0.8 m 段用棉紗蘸上科力森填滿,凝固5~10 min。封孔時,必須待注漿料由返漿管流出,才能停止注漿。
1)壓裂裝備選型。根據(jù)地層條件、破裂壓力和單孔壓入水量的計算,選用一臺寶雞航天動力泵業(yè)有限公司BYW80/450 型高壓水力壓裂泵組進(jìn)行壓裂,當(dāng)3 檔運(yùn)行時,壓力為38.0MPa,壓入流速為34m3/h,能夠滿足施工要求。
2)壓裂施工開始時間及順序。壓裂時間為2016年1 月26 日至3 月8 日,壓裂順序?yàn)?#→4#→6#→8#→10#→1#→3#→5#→7#→9#,主泵壓力22.0~33.0MPa,考慮管道摩阻,孔內(nèi)壓力21.0~32.0MPa。單孔壓裂時長為5.1~22.5 小時,鄰孔出水后停止壓裂,單孔累計壓入水量為350~517m3,平均400m3左右。
每個鉆孔壓裂結(jié)束后,遠(yuǎn)程操控打開孔口閘閥,使其排出水煤漿或清水。壓裂結(jié)束后3~4 天,及時接抽、保證抽采負(fù)壓,每個孔口設(shè)自動放水器和孔板流量計。按照殘余瓦斯含量必須低于8m3/t 的達(dá)標(biāo)評判要求,該治理區(qū)域需抽取529477m3(表1)。該區(qū)域從2016 年2 月20 日開始接抽,至2017 年7 月4 日,-325m7511 工作面抽采500 天,合計抽取瓦斯533844m3,達(dá)到達(dá)標(biāo)要求。
根據(jù)圖4 所示,單孔平均抽采濃度為72%、平均抽采純量為106.8m3/d。傳統(tǒng)工藝治理瓦斯的鉆孔平均每天每米抽采貢獻(xiàn)量約為0.04m3/m.d-1,該區(qū)域壓裂后鉆孔平均每天每米抽采貢獻(xiàn)量為1.96m3/m.d-1,是傳統(tǒng)工藝的49 倍,壓裂增透效果明顯。走向長度同樣的情況下,與1000 個左右的普通穿層預(yù)抽鉆孔瓦斯抽采效果相當(dāng),鉆孔工程量小大幅度降低。
抽采達(dá)標(biāo)后,該區(qū)域又布置了部分穿層抽采孔和本層抽采孔,但抽采濃度低、抽采量很小,忽略不計。該工作面僅在機(jī)巷掘進(jìn)時出現(xiàn)過一次防突指標(biāo)超標(biāo),目前,已經(jīng)安全回采結(jié)束。
表1 原始瓦斯總量與達(dá)標(biāo)瓦斯量計算
圖4 -325m7511 水力壓裂孔抽采量和抽采濃度對比
1)水力壓裂可在煤層中形成一組沿最大主應(yīng)力方向延伸、最小主應(yīng)力方向張開的徑向張性裂縫,使得煤層的透氣性明顯提高。
2)南桐煤礦K2 煤層破裂壓力為21.0~32.0MPa,結(jié)合礦井的瓦斯地質(zhì)條件和設(shè)備情況,選擇壓裂泵組3 檔運(yùn)行,壓力為38.0MPa,壓入流速為34m3/h,單孔平均壓入水量400m3左右,實(shí)現(xiàn)了本次壓裂目標(biāo)。
3)實(shí)踐表明,水力壓裂是瓦斯治理的有效手段,壓裂后鉆孔平均每天每米抽采貢獻(xiàn)量是壓裂前49倍,減少了預(yù)抽鉆孔工程量,降低了成本,提高了瓦斯抽采效果。