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      某回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器二次燃燒原因分析

      2021-01-05 03:26:44趙志發(fā)薛小宇
      設(shè)備管理與維修 2020年21期
      關(guān)鍵詞:預(yù)器煤量吹灰

      趙志發(fā),李 冬,林 喆,徐 江,薛小宇

      (國家能源集團(tuán)泰州發(fā)電有限公司,江蘇泰州 225327)

      1 系統(tǒng)基本情況

      空預(yù)器為采用三分容克式回轉(zhuǎn)空氣預(yù)熱器,其傳熱元件按煙氣流動(dòng)方向可以分為熱端、中層和冷端層??諝忸A(yù)熱器采用中心驅(qū)動(dòng)方式,傳動(dòng)裝置是驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)的部件,由帶有變頻器的電動(dòng)機(jī)、減速器、傳動(dòng)齒輪、傳動(dòng)裝置支承。為保證轉(zhuǎn)子運(yùn)行的可靠性和事故情況下能夠盤動(dòng)空預(yù)器,每臺(tái)空預(yù)器配置了2 臺(tái)電機(jī):空預(yù)器主電機(jī)、空預(yù)器輔電機(jī)和1 臺(tái)空預(yù)器氣動(dòng)馬達(dá)。轉(zhuǎn)子正常轉(zhuǎn)速1 r/min,采用變頻調(diào)速慢速檔轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速0.25 r/min,空預(yù)器電機(jī)額定電流45 A,正常運(yùn)行電流在20 A 左右,過流跳閘值55 A,延時(shí)1 min。

      在每臺(tái)空氣預(yù)熱器的熱端、冷端各安裝了1 臺(tái)蒸汽吹灰器,在吹灰蒸汽進(jìn)入空氣預(yù)熱器吹灰器之前的管道裝有疏水裝置,吹灰之前充分疏水。蒸汽流向?yàn)閺南孪蛏线M(jìn)入吹灰器,避免運(yùn)行中有水進(jìn)入空預(yù)器。在鍋爐的啟動(dòng)階段和低負(fù)荷運(yùn)行階段,空預(yù)器投入連續(xù)吹灰。當(dāng)鍋爐轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行后,一般情況下,每8 h 投運(yùn)1 次空預(yù)器吹灰,2 次熱端,1 次冷端。機(jī)組啟動(dòng)期間,考慮到煤粉燃燒不充分,有煤粉集聚,保持空預(yù)器連續(xù)吹灰,1次熱端,1 次冷端。

      機(jī)組共配置2 臺(tái)空預(yù)器,正常運(yùn)行中煙氣聯(lián)絡(luò)運(yùn)行。配置2臺(tái)汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)及1 臺(tái)電動(dòng)引風(fēng)機(jī),聯(lián)絡(luò)煙氣擋板位于電動(dòng)引風(fēng)機(jī)與A 汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)入口煙道之間。機(jī)組啟動(dòng)階段電動(dòng)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷200 MW 以后切至汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行。

      鍋爐為超超臨界變壓運(yùn)行直流鍋爐,采用П 型布置、單爐膛、改進(jìn)型低NOXPM 主燃燒器和MACT 型低NOx 分級(jí)送風(fēng)燃燒系統(tǒng)、反向雙切圓燃燒方式。磨煤機(jī)采用沈陽重型機(jī)械集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的MPS280 型中速磨煤機(jī)。磨煤機(jī)分離器正常運(yùn)行轉(zhuǎn)速為1000 r/min,一般煙煤磨煤機(jī)出口溫度控制在80 ℃左右。A 磨煤機(jī)出口煤粉管裝設(shè)等離子點(diǎn)火裝置,鍋爐點(diǎn)火方式為等離子點(diǎn)火,點(diǎn)火時(shí)投運(yùn)等離子暖風(fēng)器加熱一次風(fēng),加熱熱源為輔汽,溫度300 ℃,壓力1.0 MPa。

      2 事故過程及現(xiàn)象

      本次啟動(dòng)為機(jī)組檢修后首次啟動(dòng),在機(jī)組檢修期間曾對(duì)空預(yù)器中溫段換熱元件進(jìn)行解包清理。鍋爐首次一次點(diǎn)火成功,鍋爐點(diǎn)火煤量為45 t/h,磨煤機(jī)分離器850 r/min,點(diǎn)火前磨出口溫度85 ℃,鍋爐著火后磨煤機(jī)出口溫度降至52 ℃,等離子裝置拉弧穩(wěn)定,鍋爐總風(fēng)量1600 t/h,6 min 后鍋爐著火穩(wěn)定,逐步降低磨煤機(jī)煤量至35 t/h,保持穩(wěn)定燃燒,3 h 后開始逐漸增加煤量,至空預(yù)器二次燃燒前,磨煤機(jī)煤量增加至56 t/h,磨出口溫度68 ℃,鍋爐火檢穩(wěn)定,工業(yè)電視監(jiān)測火焰燃燒較好,整個(gè)鍋爐升溫升壓期間煤量變化平穩(wěn)。A 磨加倉煤種為國能,國能煤發(fā)熱量比較高,水分適中,揮發(fā)分偏高,灰分較低,是比較適合做鍋爐點(diǎn)火煤種的,著火比較穩(wěn)定,而且在數(shù)次鍋爐啟動(dòng)中都作為點(diǎn)火煤種使用,均能較好著火。國能煤的煤質(zhì):發(fā)熱量(5 296 kcal 22 173.3 kJ),揮發(fā)分(Vad)29.24/%,水分(Mt)16.6/%,灰分(Aad)12.74%,硫分(Stad)0.46%,灰熔點(diǎn)1150 ℃。

      空預(yù)器在點(diǎn)火后保持連續(xù)吹灰,A、B 空預(yù)器電流平穩(wěn),電流20 A 左右,排煙溫度及火災(zāi)報(bào)警點(diǎn)監(jiān)視溫度均上升平穩(wěn)??疹A(yù)器按1 次熱端吹灰、1 次冷端吹灰的頻次連續(xù)吹灰,吹灰壓力在0.85~0.89 MPa,吹灰器動(dòng)作正常,吹灰壓力滿足要求。

      圖1 為鍋爐點(diǎn)火后B 空預(yù)器排煙溫度及電流變化情。點(diǎn)火后6 h,B 空預(yù)器排煙溫度開始波動(dòng)并快速上升,10 min 后空預(yù)器電流開始波動(dòng)并快速上升,立即投入了空預(yù)器冷熱端吹灰器,后空預(yù)器主電機(jī)電流最高晃動(dòng)至55 A,B 空預(yù)器主電機(jī)跳閘輔電機(jī)聯(lián)鎖啟動(dòng)后亦跳閘,空預(yù)器轉(zhuǎn)子停轉(zhuǎn),投運(yùn)氣動(dòng)馬達(dá)仍無法使空預(yù)器盤動(dòng)。于是,將B 空預(yù)器進(jìn)行隔離,由于引風(fēng)機(jī)入口聯(lián)絡(luò)擋板在C 電動(dòng)引風(fēng)機(jī)與A 引風(fēng)機(jī)之間,B 空預(yù)器運(yùn)行中煙氣側(cè)無法完全隔離,鍋爐停爐。打開B 空預(yù)器人孔門觀察,確認(rèn)空預(yù)器局部二次燃燒,立即用消防水滅火。

      3 原因分析

      本次空預(yù)器二次燃燒是發(fā)生在鍋爐檢修后首次點(diǎn)火期間發(fā)生,著火面積不是太大,為局部受熱面著火,事故發(fā)生后立即從安裝、檢修、運(yùn)行、制造各個(gè)角度進(jìn)行了分析,深入挖掘原因,以避免類似事故再次發(fā)生。

      3.1 檢修方面原因分析

      本次空預(yù)器二次燃燒為機(jī)組檢修結(jié)束后鍋爐點(diǎn)火后一段時(shí)間發(fā)生,在機(jī)組檢修期間曾對(duì)空預(yù)器中溫段換熱元件進(jìn)行解包清理,采用的方法為將中溫段換熱元件解包,用木棍對(duì)每片換熱面敲擊,使附著物脫落,換熱面的保護(hù)漆脫落,換熱面表面布滿鐵銹,變得非常粗糙,圖2 為檢修期間用木棍敲擊后的空預(yù)器換熱面。機(jī)組啟動(dòng)初期由于爐膛溫度低,煤粉濃度低,燃燒不充分,換熱面粗糙容易使大量煤粉集聚,若鍋爐煙氣、吹灰蒸汽也不能將煤粉帶走,很容易導(dǎo)致煤粉集聚,隨著煙氣溫度的上升而自燃。

      3.2 運(yùn)行方面原因分析

      圖1 鍋爐點(diǎn)火后B 空預(yù)器主電機(jī)電流及排煙溫度變化

      圖2 粗糙的空預(yù)器換熱面

      鍋爐點(diǎn)火及升溫升壓期間,空預(yù)器吹灰器一直保持投運(yùn)狀態(tài),1 次熱端,1 次冷端,沒有間斷,吹灰壓力也維持在0.9 MPa左右,在正常范圍內(nèi),可以保證吹灰效果。鍋爐點(diǎn)火的煤量、煤粉細(xì)度、一次風(fēng)量、一次風(fēng)壓、磨煤機(jī)出口溫度等都控制在正常范圍內(nèi),無特別運(yùn)行工況出現(xiàn)。磨煤機(jī)增加煤量比較均勻,圖3 為A 磨煤機(jī)啟動(dòng)后至空預(yù)器燃燒期間煤量變化,可見無快速增加大量煤量現(xiàn)象,在45 t/h 煤量點(diǎn)火成功后,很快將煤量降下來,且數(shù)次啟機(jī)磨煤機(jī)煤量均如此控制,未發(fā)生問題,不存在煤量突增導(dǎo)致未燃盡煤粉增多。由于等離子暖風(fēng)器換熱面有限,磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫只有150 ℃,磨煤機(jī)出口溫度點(diǎn)火成功后保持比較低,但歷次啟機(jī)磨煤機(jī)出口溫度與本次接近,應(yīng)該不是導(dǎo)致大量煤粉未燃盡留在空預(yù)器受熱面上的主因。

      3.3 安裝方面原因分析

      查閱資料可知,空預(yù)器的換熱元件共分4層,如圖4 所示,依次從上向下排列。

      空預(yù)器換熱元件主要由2 種板型上下排列,即DU3、FNC,其立體模型見圖5、圖6。DU3 板型換熱元件為直波紋,不利于煤粉的集聚,吹灰較容易將積粉吹走;FNC 板型為斜波紋,與DU3 型換熱元件不同,比較容易集聚煤粉,吹灰不容易將積粉帶走。從圖7、圖8 現(xiàn)場DU3、FNC 換熱元件的整包圖也可看出通風(fēng)性區(qū)別。

      空預(yù)器二次燃燒后,對(duì)空預(yù)器的換熱元件進(jìn)行了抽出解包檢查,發(fā)現(xiàn)在空預(yù)器換熱元件排布較其他同類型空預(yù)器的換熱元件布置不同,B 空預(yù)器換熱元件煙氣經(jīng)過斜波紋(DU3)→直波紋(FNC)→斜波紋(DU3)→直波紋(FNC)換熱元件,其他同類型空預(yù)器換熱元件煙氣分別經(jīng)過斜波紋(DU3)→斜波紋(DU3)→直波紋(FNC)→直波紋(FNC),這樣的換熱元件擺布容易導(dǎo)致煤粉集聚在中間層換熱元件,吹灰不易帶走。因換熱元件里的換熱面板板型相同,高度相同,整體的煙氣流程與其他同類型空預(yù)器相同,未對(duì)排煙溫度降低產(chǎn)生影響,故立即將中溫段FNC 換熱元件與DU3換熱元件對(duì)調(diào),調(diào)整成與其他同類型空預(yù)器相同。

      圖3 A 磨煤機(jī)煤量

      圖4 空預(yù)器原受熱元件布置

      圖5 DU3 立體模型

      圖6 FNC 三維立體圖

      圖7 現(xiàn)場DU3 換熱元件

      圖8 現(xiàn)場FNC 換熱元件

      圖9 其他空預(yù)器受熱元件布置

      經(jīng)過上述分析可見,本次空預(yù)器二次燃燒主要是由于空預(yù)器蓄熱元件在檢修期間進(jìn)行過解包清理,導(dǎo)致?lián)Q熱面表面粗糙,容易集聚煤粉。由于本空預(yù)器中溫段FNC 換熱元件與中溫段DU3 換熱元件位置與其余空預(yù)器不同,直波紋與斜波紋換熱元件交替布置,煙氣在經(jīng)過空預(yù)器時(shí)不通暢,煤粉不容易帶走,在鍋爐點(diǎn)火初期,爐膛溫度偏低,煤粉燃燒不完全,有大量未燃盡的煤粉會(huì)附著在空預(yù)器換熱面上,吹灰不容易全部帶走未燃盡煤粉,煤粉越集聚越多,隨著空預(yù)器入口煙溫的上升,煤粉自燃。

      4 防范措施

      空預(yù)器二次燃燒是非常嚴(yán)重的事故,導(dǎo)致重大財(cái)產(chǎn)損失,若風(fēng)煙隔離不嚴(yán),機(jī)組將被迫MFT(Main Fuel Trip,主燃燒跳閘),造成影響較大。且空預(yù)器二次燃燒初期,從排煙溫度與空預(yù)器著火溫度探頭顯示的溫度均無法反應(yīng)出事故,在燃燒到一定程度后才能反應(yīng)到排煙溫度上,此時(shí)火勢已變大,為防止此類原因?qū)е碌目疹A(yù)器二次燃燒,必須從多方面采取相對(duì)應(yīng)措施預(yù)防:①空預(yù)器檢修后注意檢查回裝質(zhì)量,嚴(yán)格按施工圖進(jìn)行施工,換熱面回裝前要做好檢查,確保換熱面干凈無油污;②盡量不要采用敲擊的方法來使空預(yù)器換熱面積灰脫落,對(duì)于積灰較嚴(yán)重的換熱面可整體更換,防止換熱面表面粗糙容易集聚煤粉,本次空預(yù)器二次燃燒,換熱面粗糙加劇了煤粉的集聚;③鍋爐點(diǎn)火時(shí)組織好燃燒工況,盡量保證煤粉充分燃燒,由于等離子暖風(fēng)器的換熱面積不夠,導(dǎo)致磨煤機(jī)點(diǎn)火后溫度降低較多,不利于點(diǎn)火期間煤粉燃盡,故后續(xù)需做技改,提高磨煤機(jī)出口溫度,確保煤粉燃盡率;④空預(yù)器試轉(zhuǎn)前要進(jìn)行內(nèi)部檢查,重點(diǎn)檢查空預(yù)器吹灰器安裝是否正常,吹灰器程控是否正常,吹灰壓力是否滿足要求;⑤鍋爐點(diǎn)火升溫升壓過程中,空預(yù)器投入連續(xù)吹灰,并加強(qiáng)空預(yù)器著火報(bào)警溫度及兩側(cè)空預(yù)器排煙溫度偏差的監(jiān)視,在空預(yù)器煙氣側(cè)開孔加裝在線觀察孔,啟機(jī)時(shí)定期檢查有無著火跡象,提前掌握空預(yù)器內(nèi)情況;⑥一旦空預(yù)器排煙溫度開始晃動(dòng)上升,說明空預(yù)器內(nèi)部開始大面積二次燃燒,必須立刻進(jìn)行空預(yù)器隔離滅火,防止火勢變大。

      5 結(jié)束語

      空預(yù)器二次燃燒是發(fā)電廠不常見但是危害較大的事故,多數(shù)發(fā)生在鍋爐啟動(dòng)初期,爐膛溫度低,煤粉燃盡程度不夠,對(duì)它的防范絕不能掉以輕心。造成空預(yù)器二次燃燒的原因也是多方面的,運(yùn)行調(diào)整、檢修、安裝、驗(yàn)收等,具體問題具體分析,制定相應(yīng)防范措施。在鍋爐啟動(dòng)初期運(yùn)行人員要高度關(guān)注排煙溫度變化,通過觀察孔定期查看,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

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