呂獻(xiàn)周,方建國,李 乾
(紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司會(huì)澤卷煙廠,云南曲靖 654200)
FOCKE350S 機(jī)組是1990 年代由德國佛克(FOCKE)公司引進(jìn)的具有先進(jìn)水平的卷煙硬盒包裝設(shè)備,是一種相對(duì)比較成熟且主流的中速卷煙包裝設(shè)備。在實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),350 小盒包裝機(jī)商標(biāo)紙輸送系統(tǒng)第一對(duì)輸送輥O 形圈磨損較快,更換頻繁,同時(shí)和商標(biāo)紙的接觸面積小,形成線面接觸,商標(biāo)輸送不平穩(wěn)、輔材料浪費(fèi),降低了設(shè)備運(yùn)行效率。通過提高第一對(duì)輸送輥的摩擦系數(shù),增加接觸摩擦力,使小盒商標(biāo)紙輸送更加平穩(wěn),降低了維修耗時(shí)及輔材料消耗,提高了設(shè)備運(yùn)行效率,同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量。
輸送流程:商標(biāo)紙庫→拾取鼓→第一對(duì)輸送輥→第二對(duì)輸送輥→第三對(duì)輸送輥→第四對(duì)輸送輥→折疊定位區(qū)。小盒商標(biāo)紙由曲柄滑塊機(jī)構(gòu)的拾取鼓從商標(biāo)紙庫內(nèi)將其吸下,傳送給第一輸送輥,當(dāng)進(jìn)入第一對(duì)輸送輥時(shí),由真空拾放機(jī)構(gòu)的釋放塊將小盒從拾取鼓上全部脫開,完全由第一對(duì)輸送輥上的O 形圈把小盒送到第二對(duì)輸送輥、第三對(duì)輸送輥、第四對(duì)輸送輥,直到小盒商標(biāo)紙到達(dá)折疊定位區(qū)。
由于第一對(duì)輸送輥的輸送是由上輥的O 形圈與下輥的鋼質(zhì)表面共同和商標(biāo)形成摩擦,實(shí)現(xiàn)輸送。O 形圈由天然橡膠制成,截面是圓形,材料耐磨性較差,同時(shí)由于截面是圓形,和商標(biāo)的接觸面積較小,再加上上下兩個(gè)輥和商標(biāo)的接觸面不同,導(dǎo)致商標(biāo)往上翹、材料耐磨性差,導(dǎo)致O 形圈磨損較快、商標(biāo)紙?jiān)谳斔瓦^程中輸送不平穩(wěn),頻繁發(fā)生歪斜、卡滯、阻塞等現(xiàn)象,造成原輔材料浪費(fèi),更換又比較耗時(shí),嚴(yán)重影響設(shè)備運(yùn)行效率。
根據(jù)小盒商標(biāo)紙輸送過程中存在的問題,提高第一對(duì)輸送輥的摩擦系數(shù)、使商標(biāo)輸送更加平穩(wěn),降低維修耗時(shí)、輔材料消耗等,提高設(shè)備運(yùn)行效率。
由于原O 形圈材料為天然橡膠,在輸送過程中與商標(biāo)紙接觸面積較小,容易磨損,摩擦系數(shù)低,更換頻繁。通過多種材料對(duì)比選擇,最終選擇摩擦系數(shù)高、耐磨性好、強(qiáng)度高、彈性大、緩沖減振性好的聚氨酯橡膠,因?yàn)榫郯滨ハ鹉z具有以下特性:
(1)耐磨性能卓越。耐磨性能是所有橡膠中最高的,實(shí)驗(yàn)室測(cè)定結(jié)果表明,UR 的耐磨性是天然橡膠的3~5 倍,實(shí)際應(yīng)用中往往高達(dá)10 倍左右。
(2)在邵氏60~70 HA 硬度范圍內(nèi)強(qiáng)度高、彈性好。
(3)緩沖減振性好。室溫下、UR 減振元件能吸收10%~20%振動(dòng)能量,振動(dòng)頻率越高,能量吸收越大。
(4)摩擦因數(shù)較高。聚氨脂橡膠與商標(biāo)紙的磨擦因數(shù)μ≈0.48,而O 形圈橡膠與商標(biāo)紙的磨擦因數(shù)μ≈0.29,鋼與商標(biāo)紙的磨擦因數(shù)μ≈0.32。由滑動(dòng)摩擦力的計(jì)算公式f=μFN可以看出,在商標(biāo)紙的輸送過程中,通過改變與商標(biāo)紙接觸的摩擦因數(shù),商標(biāo)紙受到的摩擦力將會(huì)提升到原來的1.67 倍。
為提高O 形圈使用壽命及商標(biāo)紙輸送穩(wěn)定性,增加O 形圈與商標(biāo)的接觸面積,將第一對(duì)輸送輥O 形圈結(jié)構(gòu)截面“圓形”形狀改為“矩形”形狀,同時(shí)將聚氨酯O 形圈安裝位置寬度增加至8 mm,確保和下輥與商標(biāo)的接觸面寬度一致,從而增加與商標(biāo)接觸面積,提高摩擦系數(shù)。改進(jìn)后第一對(duì)輸送輥結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
通過對(duì)小盒商標(biāo)紙第一對(duì)輸送輥進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)后,收到了顯著的使用效果,具有使用壽命高、改造成本低、推廣性較好的特點(diǎn)。
圖1 第一對(duì)輸送輥改進(jìn)后結(jié)構(gòu)
因商標(biāo)歪斜、阻塞造成單機(jī)平均停機(jī)頻次,改進(jìn)前單機(jī)停機(jī)頻次為6 次/班,改進(jìn)后為0.02 次/班。小盒商標(biāo)紙輸送系統(tǒng)改進(jìn)后,商標(biāo)紙輸送歪斜、阻塞停機(jī)現(xiàn)象明顯減少,明顯降低了因?yàn)榈谝粚?duì)輸送輥輸送過程造成商標(biāo)歪斜、阻塞現(xiàn)象,有效降低了因商標(biāo)歪斜、阻塞造成單機(jī)平均停機(jī)頻次。
從表1 中可以看出,改進(jìn)后的商標(biāo)輸送故障明顯減少,第一對(duì)輸送輥O 形圈輥連接桿軸承使用壽命得到延長,零配件更換數(shù)量明顯減少,降低了維修成本,商標(biāo)輸送系統(tǒng)的維修頻次和維修耗時(shí)得到大幅降低,設(shè)備運(yùn)行效率明顯提高。
改進(jìn)前,小盒商標(biāo)紙單箱耗用2505.6 張,改進(jìn)后為2501.4張。改進(jìn)后,小盒商標(biāo)紙輸送平穩(wěn),大大降低了商標(biāo)輸送過程中停滯、跑偏、阻塞、輸送不到位等現(xiàn)象,小盒商標(biāo)紙單箱消耗明顯降低。同時(shí),由于減少了故障停機(jī)頻率,廢煙包剔除量也明顯降低,節(jié)約了小盒商標(biāo)紙以外的煙支、鋁箔紙、內(nèi)框紙等相關(guān)輔材料的消耗,產(chǎn)生了較大的無形經(jīng)濟(jì)效益。
表1 改進(jìn)前后商標(biāo)第一對(duì)輸送輥維修情況及效率統(tǒng)計(jì)
通過對(duì)小盒商標(biāo)第一對(duì)輸送輥進(jìn)行改進(jìn),輸送過程中出現(xiàn)的商標(biāo)通過第一對(duì)輸送輥發(fā)生輸送偏移、阻塞等問題得到有效解決,零配件更換數(shù)量明顯減少、使用壽命得到延長,滿足了產(chǎn)品的相關(guān)工藝要求,降低了原輔材料消耗,減少了商標(biāo)輸送系統(tǒng)的維修頻次,維修耗時(shí)也得到大幅降低,提升了設(shè)備運(yùn)行效率。改進(jìn)后商標(biāo)紙輸送輥組件,安裝調(diào)整方便快捷,具有較好的實(shí)用性和推廣性。