趙曉明
(青島港灣職業(yè)技術學院,山東 青島 266404)
全自動帶胚恒張力成型機主要由以下幾大部分組成:壓合機構、主卷取機構、墊布卷取機構、膠片卷取機構、糾偏機構等五大機構組成?;鶐Ш湍z布從一側放出,經過壓合輥壓合,在另一側卷取,一般成型線可同時壓合三層或更多層,但考慮到經濟性和實際生產情況,一般最大同時壓合三層。圖1為一側的系統(tǒng)組成示意圖,另一側相同。
圖1 全自動帶胚成型機系統(tǒng)結構圖
(1)主卷取機構。主卷取機構用來收放基帶和生產的帶胚,由變頻電機、重型減速箱和安全卡套組成,主卷取機構由一臺25KW張力變頻器驅動,在卷取帶胚或基帶時提供大小不一的張力控制,以滿足產品的質量技術要求。
(2)墊布卷取機構。墊布卷取機構用來在運行中回收和釋放膠片墊布,主要由變頻電機、減速箱、安全卡套組成,由一臺3.7KW的張力變頻電機驅動,用來卷取墊布時產生相應的張力。
(3)膠片卷取機構。膠片卷取機構用來收放膠片,主要有變頻電機、減速箱、空氣張力控制器、電控比例閥等組成,運行中通過控制空氣壓力,實現膠片上的張力控制。
(4)糾偏機構。糾偏機構由基帶糾偏裝置、膠布糾偏小車裝置組成,基帶糾偏由糾偏電機、糾偏輥、糾偏傳感器組成,用來在壓合前糾偏基帶和對生成的帶胚卷取進行糾偏。糾偏小車用來對壓合前的膠片進行糾偏,保證壓合時各層膠片和基帶居中對齊。
(5)壓合機構。壓合機構主要由工作平臺、壓合輥、導向架、裁邊裝置、貼膠裝置等組成,核心部分為壓合輥,兩層以上的膠片和基帶通過壓合輥被緊密的壓合在一起,生成帶胚。壓合輥由一臺15KW變頻器驅動,壓合輥的轉動速度即為整機的運行速度,其它各機構的速度要根據壓合輥的運行速度進行調節(jié)。
全自動恒張力成型機的核心要點在于張力的控制,張力控制由三部分組成:①基帶放卷或帶胚卷取時的張力控制。②膠片放卷、壓合時的張力控制。③墊布卷取的張力控制。
這三部分的張力控制實現的原理方法完全不同?;鶐Х啪砘驇呔砣r的張力控制,由主卷取機構和壓合機構配合實現,通過張力變頻器對機構速度的控制,實現基帶運行時的張力控制。膠片放卷、壓合時的張力控制由空氣張力控制器和壓合機構配合實現,通過控制空氣壓力的大小來實現膠片放卷時的張力控制。墊布卷取的張力控制由張力變頻器來實現。
全自動恒張力成型機的核心在于張力控制,為了實現系統(tǒng)速度、張力、糾偏的全自動控制,確保張力恒定,我們采用了PLC+變頻器的控制系統(tǒng)。其中主卷取、墊布卷取的張力采用變頻器控制,膠布卷取采用電控比例閥控制的空氣張力控制器,以實現膠布張力的控制。通過主控PLC來實現速度、張力的輸出和控制。
為實現全自動、恒張力控制,我們采用了PLC+張力變頻器的控制系統(tǒng),以實現全系統(tǒng)速度、張力、糾偏的全自動控制。其中主卷取、墊布卷取的張力采用變頻器控制,膠布卷取采用電控比例閥控制的空氣張力器,來實現膠布張力的控制。通過主控PLC來實現速度、張力的輸出和控制。
在滿足產品實際需求的前提下考慮到設備成本,我們在成型機中采用了PLC+變頻器的開環(huán)張力控制系統(tǒng),通過PLC模擬量模塊輸出0~5V的張力控制信號給變頻器,來實現壓合輥和主卷取、墊布卷取之間的張力控制,通過圈數檢測開關,自動調整張力大小,達到帶胚恒張力的要求,較好的實現了成本和質量的平衡。
采用空氣張力控制器的控制張力模式,通過PLC模擬量模塊輸出0~5V的張力控制信號給電控比例閥,調節(jié)壓縮空氣的壓力,實現調整空氣張力控制器張力大小的要求。圖2為成型機張力控制示意圖。
圖2 成型機張力控制示意圖
帶胚的糾偏控制是本系統(tǒng)的重點。在帶胚運行中,若沒有糾偏控制,膠片、基地之間的壓合將無法有效完成,帶胚的卷取就無法實現。
糾偏控制系統(tǒng)由基帶糾偏和膠片糾偏兩部分組成,基帶糾偏系統(tǒng)由糾偏傳感器、糾偏電機、糾偏輥組成,主要通過糾偏輥的擺向來完成。當基帶糾偏傳感器檢測到基帶偏移設定位置時,PLC會通過糾偏電機控制糾偏輥偏轉,讓基帶回歸設定位置。膠片糾偏通過糾偏小車的左右擺動來完成。膠片糾偏主要通過糾偏小車的左右擺動來完成,糾偏小車運行時由糾偏傳感器檢測膠片位置,如果偏離設定位置,糾偏小車會向相反方向移動,帶動膠片返回設定位置。通過糾偏裝置的不斷擺動,保證基帶或膠片始終位于設定位置,擺動幅度可達正負2mm。
張力控制、糾偏控制是該系統(tǒng)的核心,通過比較測試,主導開機構和墊布收放機構采用帶張力控制功能的CIM-350變頻器驅動,選擇此變頻器是因為該型號變頻器具有內置張力控制功能,可實現開環(huán)和閉環(huán)張力控制,滿足成型機的設計要求,同時具有較高性價比。膠布導開機構采用空氣制動盤驅動,采用0~5V模擬量控制的SMC的電控比例閥來實現膠布收放的張力控制。
為滿足系統(tǒng)需求,主導開機構采用了2臺25KW變頻器,墊布收放機構采用了6臺3KW的變頻器,膠布導開機構采用了6臺空氣制動盤,壓合輥采用1臺普通15KW變頻器控制,并在壓合輥兩端安裝有拉繩位移傳感器,用來實時顯示、調整壓合輥間隙。為了提高系統(tǒng)的響應速度,每臺變頻器額外增加了制動單元和制動電阻。
主控PLC采用三菱FX系列PLC,模擬量模塊采用FX2N-4AD和FX2N-4DA。人機界面采用觸摸屏來實現。糾偏機構采用三菱PLC,配合糾偏傳感器和糾偏電機控制以實現正負2mm的糾偏精度。
為實現帶胚的恒張力控制,需要協調各機構的速度和張力,本系統(tǒng)中,以壓合輥變頻器的輸出速度為基準,由壓合輥變頻器輸出0~5V的速度控制信號同步給各個機構的變頻器,確保系統(tǒng)運行中各機構速度的同步。在操作臺上設有速度控制按鈕,可以增加和減少系統(tǒng)運行速度,壓合輥變頻器的速度由主控PLC通過0~5V的模擬量信號控制。電氣系統(tǒng)總圖如圖3所示。
圖3 電氣系統(tǒng)總圖
軟件系統(tǒng)分為PLC程序和觸摸屏程序,PLC程序用來實現成型機各機構的驅動和信號接收,觸摸屏程序用來實現人機界面。
主控PLC程序分為南主放卷和北主放卷兩個子系統(tǒng),每個子系統(tǒng)包含完整的系統(tǒng)流程,各個子系統(tǒng)單獨啟動。
按下啟動按鈕后,PLC要檢測各機構是否處于聯動狀態(tài),如果有任何一個機構沒在聯動狀態(tài),系統(tǒng)會自動停止。檢測處于聯動狀態(tài),系統(tǒng)立即啟動,牽引壓合輥運行,通過操作臺觸摸屏可實時修改牽引壓合輥的運行速度,其他各機構根據壓合輥的運行速度自行調節(jié)自身速度參數,以實現整機速度的匹配。各機構的張力值可在觸摸屏上實時修改,系統(tǒng)根據各機構的張力值、速度自行調整。這樣就實現了成型機的全自動化運行。程序包含張力控制、糾偏控制、速度控制、故障檢測、產量統(tǒng)計等功能,并在觸摸屏上實時顯示各類參數值,便于操作人員高效、便捷的操控設備。程序總流程圖如圖4所示。
圖4 程序流程圖
牽引壓合變頻器的速度控制程序和張力控制程序如圖5所示。
圖5 速度、張力控制程序
本系統(tǒng)調試的難點在于張力控制調試,根據生產運行狀況,合理調整變頻器的參數,使其符合生產要求,并在保證產品質量的前提下,盡可能的提高系統(tǒng)運行速度。
本系統(tǒng)已在數家輸送帶生產廠家投入使用。從使用情況來看,本系統(tǒng)完全滿足廠家的生產要求,提升了設備的使用率和完好率,既節(jié)約了生產成本又提高了產品質量,在輸送帶生產領域具有廣泛的應用前景。