賈文飛,王曉峰,李中堯,霍英海,谷明亮
(內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017010 )
SCR法即所謂的選擇性催化還原技術(shù),SCR是最成熟的煙氣脫硝技術(shù),它是一種爐后脫硝方法,是利用還原劑(NH3, 尿素)在金屬催化劑作用下,選擇性地與 NOx反應(yīng)生成N2和H2O,而不是被O2氧化,故稱為“選擇性”[1]。康巴什熱電采用的還原劑即NH3,通過SCR反應(yīng)器的噴氨格柵作為催化劑,與NOx反應(yīng)生成N2和H2O降低污染物的排放,該法脫硝效率高,價格相對低廉,是電站煙氣脫硝的主流技術(shù)。
在2018年至2020年間,在經(jīng)歷了一系列探索之后,康巴什熱電通過燃燒調(diào)整及優(yōu)化噴氨控制將噴氨耗量由2018年的3.26kg/mwh降至2019年的2.7kg/mwh,2020年在過去的幾月中平均耗量也在2.6kg/mwh以下。
內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司2×350MW機組鍋爐設(shè)計時采用了SCR脫硝技術(shù),為確保脫硝效率以及設(shè)備的安全運行,脫硝裝置的投運對SCR入口煙溫有一定的要求,通常要求其進口煙溫在300℃~405℃范圍內(nèi),而鍋爐在設(shè)計時為降低排煙溫度,為提高鍋爐熱效率,設(shè)置了足夠的省煤器受熱面積,以盡可能降低省煤器的出口煙溫[2]。但在低負荷運行下,因省煤器出口煙溫較低,不能滿足SCR脫硝裝置的投運要求。省煤器出口煙溫實際運行數(shù)據(jù)及設(shè)計運行數(shù)據(jù)如下表所示。
從表1、表2數(shù)據(jù)可以看出,省煤器出口煙溫設(shè)計值與實際運行值十分接近,暫以設(shè)計的運行煙溫數(shù)據(jù)作為原始輸入數(shù)據(jù)?,F(xiàn)場運行數(shù)據(jù)和設(shè)計計算數(shù)據(jù)均為50%THA負荷以下,SCR脫硝裝置入口處煙氣溫度達不到要求,無法投運SCR脫硝裝置。脫硝裝置廠家要求脫硝入口煙溫不得低于310℃,而投產(chǎn)以來1號機組脫硝入口煙溫低于310℃累計時長1658小時,機組運行總時長6503小時,煙溫低于310℃運行時間占機組運行時間的25.49%;2號機組脫硝入口煙溫低于310℃累計時長1350小時,機組運行總時長4109小時,煙溫低于310℃運行時間占機組運行時間的32.85%。脫硝入口煙溫長期低于310℃時,由于催化劑效率低,導致氨逃逸率高,產(chǎn)生硫酸氫氨,進而導致空預(yù)器堵塞等不良后果。
針對上述問題,康巴什熱電經(jīng)過改造增加省煤器進口到脫硝入口的旁路煙道,在低負荷期間,開啟其旁路煙道使部分煙氣不經(jīng)過省煤器,減少熱量傳遞,保證進入SCR反應(yīng)器時能夠有足夠的溫度。
抽煙口選取位置位于后煙井后墻低溫再熱器與省煤器之間的空擋處。后煙井后墻置一個煙氣抽口,高溫煙氣經(jīng)抽口進入?yún)R合煙道。匯合煙道后設(shè)置兩路旁路煙道,分別進入省煤器出口煙道,高、低溫煙氣在此處混合,流向SCR入口煙道。同時,在原有的煙氣主路上設(shè)置一個煙風調(diào)節(jié)擋板,進行煙氣的節(jié)流調(diào)節(jié),經(jīng)過試驗,在50%BMCR負荷下,主路煙氣節(jié)流調(diào)節(jié)擋板在旁路全開的情況下關(guān)至13%對機組風煙調(diào)節(jié)無影響,30%BMCR負荷時SCR入口處煙氣溫度仍達到300℃以上。
表1 省煤器出口實際運行煙溫
表2 省煤器出口設(shè)計運行煙溫
圖1 低氮燃燒器改造情況及爐膛一二次風射流角度圖
康巴什熱電燃燒方式采用擺動式四角切圓燃燒技術(shù),原有的燃燒器布置為20只直流式燃燒器分5層布置于爐膛下部四角,煤粉和空氣從四角送入,在爐膛中呈切圓方式燃燒。在主燃燒器和爐膛出口之間布置有1組SOFA燃燒器噴嘴(共5層)。由于機組設(shè)計施工時國家污染物排放標準NOx排放濃度<100mg/m3,但隨著超低排放要求的降低,原有的燃燒器設(shè)計結(jié)構(gòu)不能夠滿足相關(guān)的運行要求,為此該電廠針對燃燒器進行了低氮燃燒器改造項目。此次改造現(xiàn)有燃燒器風箱殼體不動,一次風標高不動,一次風組件、緊鄰燃燒器的煤粉彎頭及二次風噴口重新設(shè)計。一次風噴口采用上下濃淡中間帶穩(wěn)燃鈍體的燃燒器;采用新的二次風噴口,適當減小端部風室、油風室及中間空氣風室的面積;二次風噴口采用預(yù)偏置噴口設(shè)計,二次風噴口與一次風噴口形成4°夾角(改造前夾角為17°)。端部二次風及一次風設(shè)計為順時針方向旋轉(zhuǎn),一次風切圓調(diào)整變?yōu)棣?93mm(改造前直徑為1193mm);中間二次風改為與一次風小角度偏置,反向切入,形成橫向空氣分級。風量重新合理分配,并調(diào)整主燃燒器區(qū)一、二次風噴口面積,使一次風速滿足入爐煤種的燃燒特性要求,主燃燒器區(qū)的二次風量適當減小,形成縱向空氣分級。保留原SOFA燃盡風噴口,在原SOFA燃燒器與主燃燒器之間(標高32.715m)布置新的兩層SOFA噴口。原最上層燃盡風噴口設(shè)計時不考慮運行,改造過程中保留此層噴口,作為備用調(diào)整手段。總SOFA燃盡風風率按照35%設(shè)計(改造前為28%),新增燃盡風取自鍋爐二次風大風道。
燃燒器改造后,爐膛空間尺度和煤粉燃燒過程尺度有了更大的調(diào)整余度,將爐內(nèi)大空間整體作為對象,通過爐內(nèi)射流合理組合及噴口合理布置,爐膛內(nèi)中心區(qū)形成具有較高溫度、較高煤粉濃度和較高氧氣區(qū)域。同時爐膛近壁區(qū)形成較低溫度、較低CO和較低顆粒濃度的區(qū)域,使在空間尺度上中心區(qū)和近壁區(qū)三場(溫度場、速度場及顆粒濃度場)特性差異化。
經(jīng)過設(shè)備的改造之后,兩臺機組均具備了超低排放的條件,NOx排放能夠控制在50mg/Nm3以下,滿足了環(huán)保對其相關(guān)參數(shù)的要求,但在改造投入使用后第一年的參數(shù)調(diào)整中發(fā)現(xiàn),耗氨量偏大,2017年為3.10kg/mwh,2018年達到了3.26kg/mwh。
通過分析可知,設(shè)備容量滿足調(diào)整要求的前提下,調(diào)整方法是影響液氨耗量的主要因素,而在整個NOx從生成到排放的流程當中,降低初始NOx生成濃度,提高SCR反應(yīng)器內(nèi)轉(zhuǎn)化效率是調(diào)整過程中的重點控制方向。針對上述問題,康巴什熱電對SCR裝置噴氨進行了優(yōu)化,并對燃燒調(diào)整方式進行了試驗優(yōu)化,將液氨耗量大幅降低[3]。
在鍋爐180MW負荷條件下,脫硝裝置按常規(guī)方式運行,測試反應(yīng)器進出口的NOx濃度和反應(yīng)器出口氨逃逸,根據(jù)SCR反應(yīng)器出口截面的NOx濃度分布,對反應(yīng)器入口豎直煙道上的AIG噴氨格柵的手動閥門開度進行多次調(diào)節(jié),最大限度提高反應(yīng)器出口的NOx分布均勻性[4]。
經(jīng)過多次調(diào)整后,噴氨格柵各方閥門開度如下。
表3 調(diào)整后各閥門開度表
經(jīng)過調(diào)整后,在上述所示閥門開度下,340MW負荷下A側(cè)反應(yīng)器出口NOx分布相對標準偏差為10.9%,B側(cè)反應(yīng)器出口NOx分布相對標準偏差為8.7%,NOx濃度分布相對標準偏差大幅縮減,整個反應(yīng)器內(nèi)的NOx均勻性得以提高。
1號機組污染物超低排放改造低氮燃燒器改造后,整體的二次風門及爐膛火焰中心情況有了很大的改變,這就對爐膛的燃燒調(diào)整方式及配風方式有了新的要求。設(shè)備改造為降低NOx生成濃度提供了先提條件,但若要降低NOx生成濃度就要保證風量不要過剩的前提下,讓爐膛出口的空氣流場變的更平穩(wěn)。通過以往數(shù)據(jù)統(tǒng)計機組滿負荷(350MW)運行工況下,爐膛出口NOx濃度值約230~310 mg/Nm3,總的噴氨量約90kg/h,SCR出口煙氣NOx濃度值約65 mg/Nm3;50%BMCR(175MW)運行工況下,爐膛出口NOx濃度值約260~330 mg/Nm3,總的噴氨量約75kg/h,SCR出口煙氣NOx濃度值約60 mg/Nm3。而在新改造后燃燒器布置改變的情況下,又通過實驗對二次風進行了重新配比,整體對燃燒方式進行了改變,通過歸納總結(jié)出二次風配比時開大SOFA-1、SOFA-I可以有效地降低NOx生成濃度,使爐膛出口空氣動力場更平穩(wěn),同時優(yōu)先開大周界風關(guān)小輔助風可以在防止結(jié)焦的同時滿足燃燒要求。
1號機組鍋爐低氮燃燒器改造和修改配風方式之后,根據(jù)現(xiàn)場運行數(shù)據(jù),在330MW工況下,爐膛出口NOx排放約180-190mg/Nm3,低于200mg/Nm3,總的噴氨量約80kg/h,SCR出口煙氣NOx濃度值約20 mg/Nm3;在50%BMCR負荷的工況下,爐膛出口NOx排放控制<250mg/Nm3,有效的控制了爐膛出口NOx的生成濃度。
原有的PID控制是根據(jù)以前的被調(diào)量偏差來進行調(diào)節(jié),屬于“事后”調(diào)節(jié),無法提前調(diào)節(jié),它只能依靠“過量”調(diào)節(jié)使噴氨盡可能跟上NOx生成濃度擺動。若噴氨的“過量”量小,噴氨控制跟不上NOx波動;“過量”量大,則系統(tǒng)不穩(wěn)定,NOx參數(shù)容易振蕩。模型預(yù)測控制器(MPC)將噴氨的“過量調(diào)節(jié)”變?yōu)椤安贿^量或少過量的提前調(diào)節(jié)”,這樣不僅可以使噴氨跟上煙囪入口的NOx變化,而且可以有效減緩過調(diào)引起的振蕩[5]。
通過上述方式的綜合調(diào)整之后該電廠的液氨耗量有了明顯的降低。
2019年2月液氨耗量在3.55kg/mwh,其他月份的液氨耗量均在3kg/mwh以下,2019年2月,公司為降低燃煤成本摻燒了大量高硫煤,因摻燒高硫煤防止硫化物生成濃度超標,整體調(diào)整風量要求比平時偏高,導致NOx濃度生成高,液氨耗量大幅增加。除2019年2月的個體數(shù)據(jù)偏高以外,其他月份的耗氨量均在控制范圍以內(nèi),并且每年的氨耗量減少幅度較大。
經(jīng)過四年的試驗觀察可以看出,在降低NOx濃度生成物方面,主要是通過設(shè)備改造能夠滿足調(diào)整前提后,通過二次風的配比來降低其生成濃度,在二次風配比的時候還要兼顧好爐膛結(jié)焦情況及空氣動力場的分布情況,同時煤種不要選用例如高硫煤等其他影響因素的煤種。當爐膛出口NOx濃度降的較低,空氣動力場較為平穩(wěn)的進入SCR反應(yīng)器后,提高SCR反應(yīng)器的效率便成了另外一個關(guān)鍵因素,調(diào)整每一個噴氨格柵的噴氨情況,使其混合均勻的進行反應(yīng),盡量維持SCR反應(yīng)器內(nèi)的溫度在催化劑活性較高的區(qū)域,同時對噴氨調(diào)門進行優(yōu)化,保證整個反應(yīng)的過程平穩(wěn)。當上述調(diào)整都滿足后,液氨耗量即可平穩(wěn)的降低。