呂 濤,鄭中亮,鄭 博,柳佳期,代齊加
(1. 中海石油(中國)有限公司曹妃甸作業(yè)公司 天津300459;2. 中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津300459)
海上某油田由一座中心平臺 J及一座井口集輸平臺G組成,其中J平臺共設(shè)計有43口油井、5口污水回注井及5口注水井,G平臺共有71口油井、4口污水回注井及 3口注水井。G平臺配備一名現(xiàn)場操作工對 78口油水井進行日常巡檢及操作,J平臺同樣配備一名操作工對53口油水井進行日常巡檢及操作。油田日常生產(chǎn)中,由于現(xiàn)場操作人員巡檢記錄一遍油水井參數(shù)通常需要較長時間,對生產(chǎn)存在異常的油井較難及時發(fā)現(xiàn)并做出相應(yīng)處理,最終造成油井故障停泵,嚴(yán)重影響電潛泵井的生產(chǎn)時率。此外,油井相關(guān)的資料收集、地面設(shè)備維護保養(yǎng)等工作也存在一定優(yōu)化空間。海上某油田照片見圖1。
圖1 海上某油田Fig.1 Offshore oilfield
電潛泵是海上油田機械采油的重要組成設(shè)備,因為具有高揚程、排量調(diào)節(jié)范圍大、運行平穩(wěn)等特點,其優(yōu)勢不能被其他采油方式所取代。電潛泵在海上油田開發(fā)中應(yīng)用廣泛,特別是開采中后期的油田,其在提液增產(chǎn)方面發(fā)揮著巨大作用[1]。
油田產(chǎn)量要保持穩(wěn)定,就必須從電潛泵井生產(chǎn)時率入手。生產(chǎn)時率不但能準(zhǔn)確地反映電潛泵井的生產(chǎn)狀況,而且能直觀反映出油田對電潛泵井的管理水平。準(zhǔn)確把握電潛泵井的各項生產(chǎn)參數(shù)并及時處理異常工況對確保油田產(chǎn)量具有重要意義。
分析多年來電潛泵現(xiàn)場應(yīng)用的資料得知,造成電潛泵出現(xiàn)故障和損壞、影響潛油電泵檢泵周期的因素很多,主要歸納為設(shè)備、環(huán)境、資料及人為原因。具體原因分析見圖2。
圖2 影響電潛泵生產(chǎn)時率分析圖Fig.2 Analysis chart of influencing production time rate of ESP
建立健全井史資料,收集油田的油藏剖面圖、油層砂體圖、油水井連通圖、油水井管柱圖、鉆完井、油水井作業(yè)等資料。確保油水井相關(guān)資料取全取準(zhǔn),作為深入研究油井動態(tài)的依據(jù)。
尋求有效措施,時刻掌握油井生產(chǎn)動態(tài),及時發(fā)現(xiàn)參數(shù)的異常變化,分析原因并有效地處理。
根據(jù)油井現(xiàn)場生產(chǎn)情況,實施“一井一策”,與陸地油藏工程師及時溝通,有針對性地對每一口井制訂最佳生產(chǎn)方案。
做好油水井地面設(shè)備的管理工作,確保采油樹、變壓器、變頻器等附屬地面設(shè)備的狀態(tài)完好。
為兩座平臺電泵電流數(shù)據(jù)增加報警功能,高低報警值設(shè)定為電泵穩(wěn)定運行時的電流值上下浮動 1A,電泵異常時,電流波動報警,中控人員能及時發(fā)現(xiàn)電泵異常,及時通知人員檢查,避免電泵憋壓或空轉(zhuǎn)進而影響電泵壽命甚至造成電泵故障,另外為電泵馬達溫度增加報警功能。鑒于 G平臺個別電泵井曾多次出現(xiàn)電機溫度持續(xù)升高未能及時發(fā)現(xiàn)、直至升溫至120℃報警自動停機,為了及時發(fā)現(xiàn)電機溫度異常升高,在電機正常運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的最高溫度的基礎(chǔ)上增加2℃,并將此數(shù)值設(shè)置為電機高溫報警值,溫度一旦達到該報警值,中控人員能及時發(fā)現(xiàn),及時通知班長和生產(chǎn)監(jiān)督分析原因,及時采取降頻、補液等措施,避免電泵電機進一步升高甚至損壞[2]。
目前 G平臺油井普遍產(chǎn)氣量較小,對于配置定壓放氣閥的油井,套壓一般難以升高至定壓放氣閥打開壓力,雖然套管壓力較小,但對個別供液不足的油井或泵掛較淺的油井已產(chǎn)生影響,造成動液面降低,進而導(dǎo)致油井產(chǎn)出不穩(wěn)定[3]。對于無定壓放氣閥的油井,人員未能及時巡檢并排放套壓,日積月累,套壓升高,也對個別井動液面造成影響,進而導(dǎo)致產(chǎn)出不穩(wěn)定。為此,對套管一路流程進行了全面摸排,個別生產(chǎn)不穩(wěn)定且配置定壓放氣閥的油井直接將套管氣泄放至閉排流程,如產(chǎn)氣量較大可常開該閥,并做好閉排罐的監(jiān)測,如產(chǎn)氣量較小套壓升高較慢,泄放完畢后關(guān)閉,待套壓再次升高后,再次進行泄放。通過泄放套壓措施,個別生產(chǎn)不穩(wěn)定的油井已趨于穩(wěn)定,套壓泄放已作為油井管理的固定環(huán)節(jié),以確保油井生產(chǎn)穩(wěn)定。在排查過程中,發(fā)現(xiàn)部分儀表閥門卡滯嚴(yán)重,需對套壓相關(guān)閥門進行保養(yǎng),確保閥門開關(guān)正常。
形成油井基礎(chǔ)信息臺賬,并定期進行更新。為此將油井及電泵關(guān)鍵信息和問題匯總編制成一張表格,便于全面了解該井井下及地面相關(guān)情況,便于開展油井動態(tài)分析。
由于J平臺油井采油樹未設(shè)計安裝油壓變送器,僅安裝一塊壓力表,導(dǎo)致現(xiàn)場巡檢抄錄數(shù)據(jù)工作量較大,當(dāng)油壓發(fā)生異常變化后,不能夠第一時間發(fā)現(xiàn)并做出處理。在采油樹上增加油壓變送器,安裝示意圖(圖 3)。中控操作人員可及時準(zhǔn)確查看油井油壓,并可通過油壓變化趨勢分析油井運行狀況。對油井的巡檢時間也由原來的1h時縮短為0.5h。信號傳輸路線見圖4。
圖3 壓力變送器加裝位置Fig.3 Installation position of pressure transmitter
圖4 壓力信號傳輸路線圖Fig.4 Pressure signal transmission roadmap
平臺油井井下及地面設(shè)備存在較多問題,尤其是G平臺,目前已開始進行逐步整改,主要集中在以下方面:
①對于卡滯或其他故障現(xiàn)象的油嘴,在產(chǎn)量影響較小的情況下,利用油井關(guān)停期間進行更換,將更換下來的油嘴嘗試自檢自修,可檢修好的油嘴作為備件存放。另外,適量采辦一些新油嘴,確保G平臺、J平臺備件庫存安全。
②根據(jù)統(tǒng)計的采油樹或相關(guān)流程閥門故障情況,提前采購閥門,在修井期間對故障閥門進行更換。
③電氣專業(yè)對井口接線箱、變頻柜及相關(guān)卡件、變壓器等通過梳理排查,及時發(fā)現(xiàn)電氣地面設(shè)備問題,并利用關(guān)停期間及時更換解決,避免因地面設(shè)備原因造成的頻繁停機。另外,做好相關(guān)電氣備件的采購,確保備件庫存安全。
④G平臺電潛泵控制間局部溫度過高,夏季更加嚴(yán)重,目前利用風(fēng)扇進行持續(xù)散熱的臨時措施暫能維持電泵穩(wěn)定運轉(zhuǎn),但巡檢發(fā)現(xiàn)局部溫度仍然很高。電氣專業(yè)將此作為專項工作,通過解決房間局部溫度過高的問題,徹底排除控制柜溫度過高導(dǎo)致的電泵關(guān)停風(fēng)險。
⑤落實好 G平臺/J平臺油井地面設(shè)備的預(yù)防性維護工作,確保設(shè)備正??捎?。
分析匯總造成故障的主要原因,為下步電泵異常治理提供方向。G平臺油井故障率非常高,一年來故障停機的電泵也非常多。為此,油田統(tǒng)計電泵故障的歷史原因,分析匯總原因分布情況,為油藏下步電泵故障治理方向提供數(shù)據(jù)支持,也為下步油井管理工作提供借鑒。
根據(jù)套壓表排查結(jié)果顯示,個別井表層套管也存在壓力,油田將此作為巡檢點,將壓力接管線泄放,并檢測是否聚集硫化氫氣體。泄放完成后觀察核實是否繼續(xù)上漲,避免地層存在淺層氣造成的天然氣持續(xù)泄放甚至導(dǎo)致井控風(fēng)險[4]。
確保參數(shù)設(shè)置合理,如過載、欠載值等,確保其切實起到保護作用。
某日,A77井油壓出現(xiàn)大幅波動,中控值班人員第一時間發(fā)現(xiàn)并會同生產(chǎn)人員分析原因。A77井日產(chǎn)液 30m3左右,產(chǎn)油 8m3,產(chǎn)水 22m3,產(chǎn)氣 50m3左右,屬于典型的低產(chǎn)油井,而且所產(chǎn)出的油粘度較高,油嘴處經(jīng)常產(chǎn)生卡滯現(xiàn)象。因此A77井經(jīng)常出現(xiàn)油壓介于800~3500kPa的波動,且伴隨有較長時間不產(chǎn)液、電機溫度持續(xù)上升的情況,油井生產(chǎn)曲線見圖 5。
如生產(chǎn)曲線圖 5所示,油壓呈現(xiàn)周期性波動,主要反映在:
①油壓高時,電泵能夠抽到液體并做功舉升至地面。取樣口能正常出液,井口溫度有上升趨勢,電機被流動的井液冷卻,電機溫度有下降趨勢,井底流壓有小幅度降低,電泵電流較平穩(wěn)。
②油壓低時,電泵未能抽到井液。井口取樣口排出的都是氣體,井口溫度有下降趨勢,電機因空轉(zhuǎn)導(dǎo)致溫度持續(xù)升高,電泵進氣產(chǎn)生氣鎖欠載現(xiàn)象,電流降低,井底流壓有小幅上升[5]。
根據(jù)以上情況,初步判斷其為地層能量較低、井下動液面較低、產(chǎn)液能力不足造成的間斷性電泵氣鎖現(xiàn)象。為了使電泵平穩(wěn)運行,從提高井下動液面的角度入手,現(xiàn)場嘗試調(diào)整A77井的生產(chǎn)制度,調(diào)整后的油井生產(chǎn)曲線見圖6。
圖6 油井正常生產(chǎn)曲線Fig.6 Normal production curve of oil well
現(xiàn)場通過以下手段不斷嘗試調(diào)整,尋找其穩(wěn)定產(chǎn)液的平衡點,最終達到保護井下設(shè)備且持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的目的。
①緩慢降低油嘴開度,摸索能夠讓電泵平穩(wěn)運行的適當(dāng)開度。
②降低電潛泵運行電流設(shè)定值,讓電泵做功“細(xì)水長流”。
③開大套壓閥及時排出套管氣,以增加電泵沉沒度。
該電潛泵精細(xì)化管理應(yīng)用的成效顯著,應(yīng)用后油井生產(chǎn)時率由96%提升至99%(5月份因上游平臺供電原因,生產(chǎn)時率為 93.78%),在海上油田極具推廣價值,各月份生產(chǎn)時率統(tǒng)計見表1。
電潛泵井精細(xì)化管理方法的應(yīng)用,使生產(chǎn)人員能夠第一時間發(fā)現(xiàn)異常生產(chǎn)井,并及時做出針對性處理,提高了油井的生產(chǎn)時率,同時大幅度降低了現(xiàn)場巡檢抄錄數(shù)據(jù)的工作量。借助該方法,加強了油井地面設(shè)備的全生命周期管理,可有效預(yù)防因設(shè)備問題導(dǎo)致的故障問題。