趙雪鵬,李永杰
(河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)
張河灣公司調(diào)速器/球閥油壓系統(tǒng)由1個集油箱、1個調(diào)速器壓力油罐、1個球閥壓力油罐、3臺壓力油泵(BP46號透平油約10 450 L)、電磁閥及管路閥門、透平油冷卻系統(tǒng)等裝置組成,正常運行壓力6.2~6.4 MPa。油壓系統(tǒng)用戶包括導(dǎo)葉接力器、球閥接力器、球閥工作密封接力器、球閥旁通液壓閥、蝸殼均壓閥、調(diào)相壓水供氣閥、調(diào)相壓水補氣閥、調(diào)相回水排氣閥、蝸殼均壓閥等液壓設(shè)備。
圖1 集油箱前視圖
2020年03月14日,班組巡檢人員進行機組的日常巡視,發(fā)現(xiàn)3號機組集油箱蓋板外沿有不明原因銹蝕,打開3號機集油箱蓋板,發(fā)現(xiàn)蓋板下表面有凝結(jié)水滴,同時檢查集油箱頂部也有明顯水滴,懷疑3號機組集油箱發(fā)生油混水。用油樣瓶取底部油樣,現(xiàn)場外觀檢查,3號機組油水分層明顯,進行油化驗,水分含量為189 mg/L,根據(jù)GB/T 7596-2017《電廠運行中礦物渦輪機油質(zhì)量》3.2條中要求水分≤100 mg/L,油質(zhì)明顯超標(biāo)。經(jīng)現(xiàn)場綜合分析確認:3號機集油箱內(nèi)部發(fā)生油混水,具體原因不明。
圖2 集油箱頂部水滴
確認發(fā)生油混水后,張河灣公司異常重視,組織人力物力等積極分析水分來源及處理措施。經(jīng)現(xiàn)場具體分析,來源可能有以下3個方面:
(1)3號機油罐補氣裝置壓縮空氣含水量過大,導(dǎo)致油壓系統(tǒng)水分增加。
(2)調(diào)速器液壓油冷卻系統(tǒng)存在滲漏,導(dǎo)致油壓系統(tǒng)進水。
(3)3號機油壓系統(tǒng)用戶存在反水,導(dǎo)致水分超標(biāo)。
現(xiàn)對以上原因進行逐條分析:
(1)油壓裝置補氣裝置為一根管4臺機組共用,其中4號機組距離壓縮空氣系統(tǒng)距離最遠,1、2、4號機組均未發(fā)生明顯水分增加,且1、2、4號機組水分含量均合格,排除此原因。
(2)調(diào)速器液壓油冷卻系統(tǒng)因不符合現(xiàn)場實際運行狀況,已停用多時,相關(guān)管路及冷卻器已經(jīng)拆除,排除此原因。
(3)油壓裝置用戶主要有導(dǎo)葉接力器、球閥接力器、球閥工作密封接力器、球閥旁通液壓閥、蝸殼均壓閥、調(diào)相壓水供氣閥、調(diào)相壓水補氣閥、調(diào)相回水排氣閥等液壓設(shè)備,其中導(dǎo)葉接力器、球閥接力器、球閥工作密封接力器均為液壓油缸,無接觸水分風(fēng)險,排除接力器滲水原因;蝸殼均壓液壓閥、調(diào)相壓水供氣閥及補氣閥均為液壓球閥,操作機構(gòu)與執(zhí)行機構(gòu)有明顯分界點,全開全關(guān)也有明顯位置指示,排除此故障點;球閥旁通閥AA523、調(diào)相回水排氣閥AA415及AA416為液壓針閥(AA415及AA416為同型號閥門),操作機構(gòu)與閥體執(zhí)行機構(gòu)通過液壓桿連接,若油與水分界面的唇形密封失效,水分有可能沿液壓桿從管道中反水至油回路中,懷疑水分由球閥旁通閥AA523或者調(diào)相回水排氣閥AA415及AA416反水至集油箱。進一步分析2個閥門結(jié)構(gòu),其具體結(jié)構(gòu)如圖3、圖4所示。
兩種液壓針閥在機組運行時油腔壓力均為6.2~6.4 MPa,停機時兩種閥門油腔壓力均為0 MPa,球閥旁通閥高壓側(cè)壓力為上庫水壓,正常運行及停機時為3.7 MPa,調(diào)相回水排氣閥高壓側(cè)為下庫壓力,正常運行及停機時壓力0.6 MPa。具體分析2個閥門結(jié)構(gòu),兩種閥門管道側(cè)與油腔均有兩道相對的唇形動密封,一側(cè)密封水壓,一側(cè)密封油壓,球閥旁通閥在水壓側(cè)唇形密封失效時壓力水會順延液壓桿至油腔側(cè),從而反水至集油箱;調(diào)相回水排氣閥兩道密封之間有法蘭面把合,法蘭面未安裝密封,在一道密封失效時油或者水會順延液壓桿至法蘭面溢出,經(jīng)現(xiàn)場檢查確認AA415及AA416無異常情況。綜上分析,初步確認集油箱水分來源為:旁通閥水壓側(cè)唇形密封失效,水分從球閥旁通閥水壓側(cè)經(jīng)液壓桿兩道唇形密封后反水至旁通閥液壓腔導(dǎo)至集油箱油混水。
圖3 球閥旁通閥結(jié)構(gòu)圖
圖4 調(diào)相回水排氣閥結(jié)構(gòu)圖
在初步確認水分來源后,為防止集油箱水分進一步增大,張河灣公司積極抓住機組運行低谷機會,對3號機球閥旁通閥進行更換,并對更換下來的旁通閥進行打壓試驗。通過分析旁通閥具體結(jié)構(gòu),決定對旁通閥油壓側(cè)和水壓側(cè)都進行打壓試驗。首先對旁通閥油壓側(cè)進行打壓,油壓側(cè)試驗壓力緩慢增加并逐步增加至額定壓力,旁通閥保壓無異常;繼續(xù)對旁通閥管道側(cè)進行水壓試驗,試驗壓力緩慢增加至1 MPa,旁通閥水壓側(cè)保壓不成功,且有水滴從液壓缸接頭滲出。確認故障點:球閥旁通閥液壓桿中間水壓側(cè)唇形動密封失效,反水至集油箱,導(dǎo)致3號機組油壓系統(tǒng)油混水。
在切斷水分來源后,經(jīng)對油壓裝置油混水情況分析,機組需立即退出備用,進行油過濾及油壓裝置清理,因河北南網(wǎng)2020年春節(jié)及疫情期間負荷緊張,調(diào)度不批準(zhǔn)機組轉(zhuǎn)檢修。在此情況下,經(jīng)現(xiàn)場研究確定,結(jié)合在線濾油項目預(yù)留管道,采用大型移動式濾油機,進行集油箱的在線濾油。經(jīng)15 d連續(xù)不斷的過濾,集油箱水分從189 mg/L減少至92 mg/L,基本滿足機組油壓系統(tǒng)的正常運行要求。
圖5 3號機組油壓系統(tǒng)使用在線濾油機持續(xù)進行在線濾油
3號機組在2020年04月01日至07日進行D級檢修,機電二班結(jié)合檢修進行了油壓系統(tǒng)集油箱清理、電磁閥清洗檢查及電液轉(zhuǎn)換器TR10的清掃檢查、壓力油罐內(nèi)部檢查及油過濾等工作。
(1)針對集油箱本體主要進行了集油箱內(nèi)部各管路的清理、底部油泥的清理及銹蝕部件的除銹處理等工作。清掃發(fā)現(xiàn)底部油泥等在濾油機進口管以下位置依然殘存水跡,集油箱內(nèi)碳鋼且未刷漆的部件銹蝕嚴(yán)重,經(jīng)底部油泥清理及部件除銹處理后現(xiàn)場驗收合格,具備注油條件。
圖6 集油箱除銹前后對比
圖7 集油箱內(nèi)部清掃前后對比
(2)針對集油箱上安裝的電磁閥均進行了拆解檢查,對銹蝕嚴(yán)重電磁閥進行了更換;對電液轉(zhuǎn)換器TR10進行拆解檢查,發(fā)現(xiàn)電液內(nèi)部磁鐵上存在明顯銹蝕點,進一步銹蝕將影響電液轉(zhuǎn)換器的運行穩(wěn)定性,會導(dǎo)致不安全事件的發(fā)生。對其進行小心清理后回裝,測量平衡電位為2.35 V,可正常運行使用。
圖8 電磁閥拆解檢查
(3)針對調(diào)速器及球閥壓力油罐的檢查,鑒于2個油罐2017年3號機組大修期間曾進行防腐刷漆,經(jīng)現(xiàn)場協(xié)商確認,采用內(nèi)窺鏡對其內(nèi)部情況進行檢查,確認油罐內(nèi)部油泥及銹蝕情況。經(jīng)檢查,油罐內(nèi)部油漆情況良好,無油泥及銹蝕,無需進一步處理。
針對油壓系統(tǒng)水分含量依然超標(biāo)的情況,機電二班在檢修第一天即開始24 h不間斷油過濾,經(jīng)5整天過濾后送油樣化驗,其水分為33 mg/L,顆粒物等級為8,較過濾前有明顯改善,符合汽輪機油運行標(biāo)準(zhǔn),注油后終結(jié)工作票。
表1 3號機組油過濾前后主要指標(biāo)對比
通過此次3號機組油混水的處理,總結(jié)出以下經(jīng)驗與教訓(xùn):
(1)球閥旁通液壓閥已運行10年之久,根據(jù)廠家意見,球閥旁通液壓閥終身免維護,因此電站對此閥門的維護僅限于外觀檢查以及閥門開關(guān)時間分析,維護的深度不夠,免維護的產(chǎn)品依然需要定期打壓試驗。
(2)液壓桿密封為唇形動密封,唇形密封只能作單向密封,且密封效果和壓力相關(guān),當(dāng)旁通閥水壓側(cè)密封失效,且油壓側(cè)壓力不足時,會經(jīng)油腔反水至集油箱。
(3)針對針式液壓閥,電站將加強維護力度,采取定期的更換密封及打壓試驗,確保不再發(fā)生類似事件。
(4)對集油箱油混水的監(jiān)測存在漏洞,油混水通過巡檢發(fā)現(xiàn),由于集油箱上油混水傳感器安裝在集油箱距底部10 cm處,未及時反饋油混水信號,下一步電站將對集油箱油混水傳感器進行改造,確保發(fā)生油混水時能第一時間發(fā)現(xiàn)。
(5)油處理方面,發(fā)生油混水時,在切斷水分來源后,采用大型移動式在線濾油機可有效降低油壓系統(tǒng)水分及顆粒物含量,有力的保證了機組的正常運行。
(6)發(fā)生油混水后液壓元件尤其是電磁閥及電液轉(zhuǎn)換器的清掃檢查十分必要,可及時除去閥芯內(nèi)部銹蝕,防止銹蝕嚴(yán)重導(dǎo)致電磁閥及電液轉(zhuǎn)換器的卡澀,避免不安全事件的發(fā)生。