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      皮帶自動糾偏裝置在銅冶煉備料車間的應(yīng)用

      2020-12-28 06:31:18黃富濤
      銅業(yè)工程 2020年6期
      關(guān)鍵詞:托輥油泵機(jī)架

      黃富濤

      (江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

      1 引言

      皮帶輸送機(jī)是很多行業(yè)為了提高輸送效率的重要設(shè)備,特別是在有色冶煉原材料開采中發(fā)揮著很重要的用處,然而皮帶跑偏,是影響皮帶輸送機(jī)運(yùn)輸效率的一個(gè)重要因素。皮帶跑偏是指皮帶輸送機(jī)在正常運(yùn)行過程中,皮帶中心線與輸送機(jī)中心線位置不相同,而偏離到一邊的情況,皮帶跑偏是皮帶輸送機(jī)最容易出現(xiàn)的一種故障,如果發(fā)現(xiàn)這種故障不及時(shí),又沒有采取及時(shí)有效的辦法解決,任憑皮帶去偏離正常的運(yùn)行軌道,會導(dǎo)致皮帶與機(jī)架發(fā)生劇烈摩擦。皮帶邊上會磨損嚴(yán)重甚至撕裂,不但會導(dǎo)致皮帶的壽命縮短,同時(shí)也容易出現(xiàn)物料從皮帶邊緣撒出,引起滾筒包料而導(dǎo)致皮帶斷裂。

      貴溪冶煉廠備料車間有皮帶輸送機(jī)48 臺,皮帶的開動率都超過86%,但是皮帶經(jīng)常的偏位會對生產(chǎn)安全造成不良影響,以前發(fā)生過由于皮帶偏位過多而造成的生產(chǎn)設(shè)備事故。后來經(jīng)過充分的分析與研究,在2018 年應(yīng)用了一種自動糾偏裝置,安裝在多條皮帶輸送機(jī)上,達(dá)到了不需要人去現(xiàn)場調(diào)偏,皮帶會自動回位的功能,使用效果非常好。裝了自動糾偏裝置后,皮帶輸送機(jī)再也沒有發(fā)生因皮帶跑偏而引起的生產(chǎn)設(shè)備事故。

      2 皮帶糾偏分析

      2.1 皮帶跑偏主要原因[1-3]

      2.1.1 設(shè)計(jì)與制造原因

      由于皮帶自身的彎曲或者接頭位置不正引起皮帶所承受的力不平衡,每當(dāng)皮帶運(yùn)行時(shí),接頭運(yùn)行到哪個(gè)位置,哪個(gè)位置就會引起皮帶跑偏的現(xiàn)象。

      2.1.2 安裝方面原因

      安裝時(shí),由于皮帶太松或剛開始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)張力過大,導(dǎo)致輸送機(jī)空轉(zhuǎn)而發(fā)生跑偏問題。機(jī)架兩邊出現(xiàn)了一側(cè)高一側(cè)低,而引起輸送滾筒安裝不正,水平誤差太大,滾筒的運(yùn)轉(zhuǎn)軸線與輸送機(jī)縱向中間線不會垂直,而導(dǎo)致皮帶一邊松一邊緊的現(xiàn)象,使得皮帶從緊的一邊向松的一邊運(yùn)行的跑偏故障。

      2.1.3 皮帶輸送機(jī)運(yùn)行原因

      因運(yùn)輸?shù)奈锪舷铝宵c(diǎn)不在皮帶的中間處,而引起物料在皮帶上散開時(shí)不均勻,使得皮帶受力不均,從而發(fā)生了皮帶跑偏的現(xiàn)象。

      2.1.4 輸送速度原因

      輸送速度越快,皮帶跑偏就會越嚴(yán)重,跑偏的概率也大大增加。

      2.2 皮帶常見的三種跑偏現(xiàn)象[4]

      跑緊不會跑松、跑后不會跑前、跑高不會跑低。

      2.3 皮帶調(diào)偏的方法多種多樣[5]

      正常會通過下面幾種方式來對跑偏的皮帶進(jìn)行調(diào)節(jié),比如調(diào)動滾筒、調(diào)節(jié)托輥支架、清理滾筒粘物、上料或下料點(diǎn)位置調(diào)整、提高皮帶接頭位置精度等方式,盡量減小皮帶所承受的外來側(cè)向力,以防止皮帶運(yùn)行中跑偏。

      3 主要部件

      自動糾偏裝置主要由固定支架、搖動支架、搖動油缸、檢驅(qū)裝置等組成[6],見圖1。該自動糾偏裝置已在銅精礦輸送系統(tǒng)中投入使用,用于“窄輸送帶”、“長距離”“高帶速”的輕型皮帶輸送中皮帶跑偏的自動調(diào)整,并取得了良好的效果。

      圖1 自動糾偏裝置

      4 安裝工藝

      (1)將檢驅(qū)裝置橫梁13(圖3)按圖指示,按皮帶運(yùn)行方向,用U 型螺栓9(圖2)固定在皮帶機(jī)機(jī)架上,注意此時(shí)U 型螺栓暫不緊死。

      圖2 安裝示意圖一

      圖3 安裝示意圖二

      (2)安裝油缸6 前端角鋼抱箍12,將抱箍安裝于原皮帶機(jī)槽型托輥組角鋼上,注意安裝時(shí)要將抱箍安裝高度與油缸中心吻合。槽型托輥角鋼與槽型托輥組橫梁在同一個(gè)中心線上。

      (3)連接油缸。將油缸后部與檢驅(qū)裝置橫梁處油缸后耳環(huán)座用銷軸連接好,再將油缸伸出至油缸總行程160mm 的一半80mm 處。

      (4)連接油缸前叉頭與抱箍的銷軸。此時(shí)槽形托輥橫梁與檢驅(qū)裝置橫梁之間的距離即為皮帶糾偏裝置正常工作距離。

      (5)擰緊檢驅(qū)裝置橫梁的U 型螺栓。固定各部件。

      (6)油缸、檢驅(qū)輪油泵組件、集成塊油管連接。出廠時(shí)已將油管接好,一般不做調(diào)整(可將因運(yùn)輸途中松動或掉落的油管按圖3 指示連接。

      (7)調(diào)節(jié)檢驅(qū)輪與皮帶之間的距離以及檢驅(qū)輪高度。(緩沖彈簧組件底板左右移動即可調(diào)整左右距離、檢驅(qū)輪支架螺栓可調(diào)節(jié)上下距離)。

      5 工作原理

      液壓糾偏裝置是由檢驅(qū)輪、油泵、油路集成塊(分配器)、油缸、油管總成以及固定機(jī)架構(gòu)成。當(dāng)正常運(yùn)行的輸送機(jī)皮帶有跑偏現(xiàn)象時(shí),皮帶的行走會帶動檢驅(qū)輪、油泵的旋轉(zhuǎn),油泵輸出壓力使安裝于調(diào)心托輥槽型支架上的糾偏油缸工作,使調(diào)心托輥的線運(yùn)行方向與皮帶運(yùn)行方向行成一個(gè)角度,產(chǎn)生的摩擦力驅(qū)動皮帶,使皮帶始終保持在設(shè)定的范圍內(nèi)運(yùn)行,從而避免皮帶跑偏造成散料、皮帶與皮帶機(jī)機(jī)架摩擦撕帶等有損傷設(shè)備的情況發(fā)生,達(dá)到保護(hù)皮帶機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目的。見圖4、圖5。

      圖4 單向上調(diào)正器

      圖5 單向下調(diào)正器

      6 自動糾偏裝置對比人工糾偏裝置應(yīng)用情況

      皮帶在運(yùn)轉(zhuǎn)中偏位,必須在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、及時(shí)采取有效措施處理、否則必定會引起物料灑出、皮帶邊緣處磨損、嚴(yán)重的時(shí)候造成生產(chǎn)與設(shè)備事故。

      6.1 自動糾偏裝置

      (1)自動化程度高,提高了設(shè)備使用效率。用于調(diào)偏裝置在人工不方便操作的情況下,節(jié)省了人力。當(dāng)皮帶跑偏時(shí),皮帶的行走會帶動檢驅(qū)輪、油泵的旋轉(zhuǎn),油泵輸出壓力使安裝于調(diào)心托輥槽型支架上的糾偏油缸工作,使得皮帶跑偏時(shí)能及時(shí)回正。

      (2)調(diào)偏量大。以往人工調(diào)偏裝置調(diào)偏量較小,在皮帶輸送機(jī)高速運(yùn)行狀態(tài)下不能滿足調(diào)偏需求,本自動糾偏裝置可用于“窄輸送帶”、“長距離”、“高帶速”的皮帶輸送機(jī)的輸送帶自動糾偏。

      6.2 人工糾偏裝置

      (1)調(diào)偏效率低下、且很費(fèi)時(shí)費(fèi)力,必須進(jìn)行反反復(fù)復(fù)調(diào)整,很大地影響生產(chǎn)進(jìn)度和作業(yè)效率。人工去調(diào)節(jié),常常會由于勞動強(qiáng)度大、對操作者經(jīng)驗(yàn)要求豐富、作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境惡劣等因素,而導(dǎo)致調(diào)偏的最終效果不是很理想。

      (2)部分輸送機(jī)所布置的生產(chǎn)環(huán)境較差,粉塵較大、同時(shí)存在一定的安全隱患,對崗位人員的職業(yè)健康及企業(yè)的安全生產(chǎn)帶來一定的不利影響。

      6.3 自動糾偏裝置與人工糾偏裝置效果對比

      (1)改進(jìn)前車間每年因皮帶跑偏損傷約550m;改進(jìn)后損傷低于100m。

      (2)改進(jìn)前在礦種更換、輸送量變化較大時(shí)容易引起皮帶跑偏,必須及時(shí)去現(xiàn)場調(diào)偏,且調(diào)偏效果不佳;改進(jìn)后只需要定時(shí)去巡檢,查看自動糾偏裝置是否正常工作即可,減少了現(xiàn)場作業(yè)的頻率,降低了勞動強(qiáng)度。

      (3)改進(jìn)前因跑偏導(dǎo)致皮帶破損,需要及時(shí)進(jìn)行更換,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,增加了生產(chǎn)成本,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率;改進(jìn)后這種情況基本不會發(fā)生,節(jié)約了人力、物力,提高了生產(chǎn)效率。

      7 結(jié)束語

      通過對皮帶輸送機(jī)跑偏原因的系統(tǒng)分析,并結(jié)合車間生產(chǎn)工藝實(shí)際,將自動糾偏裝置成功應(yīng)用到車間皮帶輸送系統(tǒng)后,較好的彌補(bǔ)了生產(chǎn)過程中,人工調(diào)偏過程中不足之處。有效提高了皮帶輸送系統(tǒng)的安全性,進(jìn)一步提升了車間生產(chǎn)裝備的自動化水平,促推了生產(chǎn)作業(yè)效率,滿足了工廠綠色高效發(fā)展要求。

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