王運(yùn)飛,董金冀
(河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司能源中心,河北邯鄲 056015)
隨著工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展,各行業(yè)對(duì)冷軋板材的要求越來越高,冷軋產(chǎn)品種類趨于多樣化。各大企業(yè)為了獲得高附加值的鋼材產(chǎn)品,不斷改進(jìn)鋼材表面潔凈技術(shù)和涂層技術(shù),隨之產(chǎn)生的冷軋廢水成分日趨復(fù)雜?!朵撹F工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 13456-2012 實(shí)施后,對(duì)冷軋廢水污染物排放限值提出了更加嚴(yán)苛的要求。本文就邯鋼冷軋廠配套建設(shè)的含酸堿廢水處理工藝運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和改進(jìn),以供實(shí)際工程或生產(chǎn)實(shí)踐參考[1-2]。
冷軋廢水站的酸堿廢水主要來源于冷軋廠酸洗段清洗、漂洗水、檢化驗(yàn)、過濾器反洗等環(huán)節(jié),平均廢水量為50 m3/h,最大廢水量為90 m3/h。其進(jìn)出水主要水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。
表1 進(jìn)出水主要水質(zhì)指標(biāo)
含酸堿廢水由分配池進(jìn)入調(diào)節(jié)池,經(jīng)曝氣處理后依次送入一、二級(jí)中和罐,中和處理后出水進(jìn)入輻流式澄清池,經(jīng)絮凝、澄清后進(jìn)入中間水池,調(diào)節(jié)pH 后送入核桃殼過濾器,過濾后出水進(jìn)入回用水池。澄清池污泥經(jīng)濃縮、脫水后,泥餅外運(yùn)。原工藝流程如圖1所示。
圖1 原酸堿廢水處理工藝流程圖
(1)調(diào)節(jié)池曝氣不足,不能為Fe2+氧化成Fe3+提供充足氧氣;
(2)系統(tǒng)不能有效去除廢水中氨氮;
(3)少量浮油長期富集導(dǎo)致核桃殼過濾器濾料被嚴(yán)重污染,需頻繁更換濾料;
(4)新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,出水CODCr、氨氮難以達(dá)標(biāo)。
為了解決冷軋板產(chǎn)量和質(zhì)量不斷提高帶來的酸堿廢水處理難度增大的難題,使最終出水達(dá)到廢水排放標(biāo)準(zhǔn)和滿足企業(yè)回用要求,對(duì)含酸堿廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。
冷軋廠排放的含酸堿廢水中的主要污染物是廢酸和少量的SS、石油、CODCr、氨氮,傳統(tǒng)的中和混凝技術(shù)可有效控制pH、SS,但很難去除氨氮,而且石油、CODCr指標(biāo)也難以達(dá)到現(xiàn)行排放要求。目前大多采用生物硝化/反硝化方法去除氨氮[3],為此,酸堿廢水處理工藝中設(shè)計(jì)了生物接觸氧化工序,并配套增加冷卻設(shè)備。從穩(wěn)定運(yùn)行和減少能耗方面考慮,在生物接觸氧化工序旁增設(shè)斜管沉淀池,以代替核桃殼過濾器,同時(shí)對(duì)調(diào)節(jié)池曝氣系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)并提高曝氣強(qiáng)度。優(yōu)化后的工藝流程如圖2所示。
圖2 改進(jìn)后酸堿廢水處理工藝
冷軋廠排放的酸堿廢水由分配池進(jìn)入調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池內(nèi)作曝氣處理,使酸堿廢水得到充分的混合,部分Fe2+氧化成Fe3+。調(diào)節(jié)池廢水由提升泵輸送至一級(jí)中和罐,一級(jí)中和罐出水自流至二級(jí)中和罐。為使廢水中Fe2+充分反應(yīng)并轉(zhuǎn)化為Fe(OH)3,一、二級(jí)中和罐均安裝有曝氣裝置、石灰加藥管和pH 檢測(cè)儀,通過pH 檢測(cè)儀控制中和藥劑投加量。二級(jí)中和罐出水自流至輻流式澄清池,為使絮體進(jìn)一步增大并提高沉淀效果,在澄清池進(jìn)水管道投加聚丙烯酰胺(PAM)。
澄清池出水流入中間水池,調(diào)節(jié)pH 后送冷卻塔降溫至20~35℃,然后送入接觸氧化池。控制池內(nèi)溶氧(DO)為2~5 mg/L,廢水流經(jīng)布滿生物膜的填料層時(shí),經(jīng)好氧生物分解[4]及硝化作用去除廢水中石油、CODCr和氨氮,接觸氧化池出水自流至斜管沉淀池,進(jìn)一步去除SS、色度等,斜管沉淀池出水自流至回用水池。
輻流式澄清池的部分污泥由污泥泵送至高密度污泥反應(yīng)器,并與石灰乳混合后自流入一級(jí)中和罐,高密度污泥水處理工藝可大幅降低污泥生成量,并減輕污泥處理負(fù)擔(dān)。斜管沉淀池的部分污泥由污泥泵回流至接觸氧化池,澄清池和沉淀池的剩余污泥送至污泥濃縮池,經(jīng)板框壓濾后以泥餅形式送至料場(chǎng)回用。
酸堿廢水處理系統(tǒng)調(diào)試合格運(yùn)行6個(gè)月以來,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,回用水池出水各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。改造前后水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。
表2 工藝改進(jìn)前后水質(zhì)
采用中和混凝+生物接觸氧化工藝可有效去除酸堿廢水中的SS、石油、CODCr和氨氮,出水水質(zhì)持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 13456-2012 中表2 直接排放要求,出水作為廠區(qū)串接水全部回用于生產(chǎn),具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。