王運飛,董金冀
(河北鋼鐵集團邯鋼公司能源中心,河北邯鄲 056015)
隨著工業(yè)技術的不斷發(fā)展,各行業(yè)對冷軋板材的要求越來越高,冷軋產(chǎn)品種類趨于多樣化。各大企業(yè)為了獲得高附加值的鋼材產(chǎn)品,不斷改進鋼材表面潔凈技術和涂層技術,隨之產(chǎn)生的冷軋廢水成分日趨復雜?!朵撹F工業(yè)水污染物排放標準》GB 13456-2012 實施后,對冷軋廢水污染物排放限值提出了更加嚴苛的要求。本文就邯鋼冷軋廠配套建設的含酸堿廢水處理工藝運行過程中出現(xiàn)的問題進行分析和改進,以供實際工程或生產(chǎn)實踐參考[1-2]。
冷軋廢水站的酸堿廢水主要來源于冷軋廠酸洗段清洗、漂洗水、檢化驗、過濾器反洗等環(huán)節(jié),平均廢水量為50 m3/h,最大廢水量為90 m3/h。其進出水主要水質指標如表1所示。
表1 進出水主要水質指標
含酸堿廢水由分配池進入調節(jié)池,經(jīng)曝氣處理后依次送入一、二級中和罐,中和處理后出水進入輻流式澄清池,經(jīng)絮凝、澄清后進入中間水池,調節(jié)pH 后送入核桃殼過濾器,過濾后出水進入回用水池。澄清池污泥經(jīng)濃縮、脫水后,泥餅外運。原工藝流程如圖1所示。
圖1 原酸堿廢水處理工藝流程圖
(1)調節(jié)池曝氣不足,不能為Fe2+氧化成Fe3+提供充足氧氣;
(2)系統(tǒng)不能有效去除廢水中氨氮;
(3)少量浮油長期富集導致核桃殼過濾器濾料被嚴重污染,需頻繁更換濾料;
(4)新標準實施后,出水CODCr、氨氮難以達標。
為了解決冷軋板產(chǎn)量和質量不斷提高帶來的酸堿廢水處理難度增大的難題,使最終出水達到廢水排放標準和滿足企業(yè)回用要求,對含酸堿廢水處理系統(tǒng)進行改進和優(yōu)化。
冷軋廠排放的含酸堿廢水中的主要污染物是廢酸和少量的SS、石油、CODCr、氨氮,傳統(tǒng)的中和混凝技術可有效控制pH、SS,但很難去除氨氮,而且石油、CODCr指標也難以達到現(xiàn)行排放要求。目前大多采用生物硝化/反硝化方法去除氨氮[3],為此,酸堿廢水處理工藝中設計了生物接觸氧化工序,并配套增加冷卻設備。從穩(wěn)定運行和減少能耗方面考慮,在生物接觸氧化工序旁增設斜管沉淀池,以代替核桃殼過濾器,同時對調節(jié)池曝氣系統(tǒng)進行修復并提高曝氣強度。優(yōu)化后的工藝流程如圖2所示。
圖2 改進后酸堿廢水處理工藝
冷軋廠排放的酸堿廢水由分配池進入調節(jié)池,在調節(jié)池內作曝氣處理,使酸堿廢水得到充分的混合,部分Fe2+氧化成Fe3+。調節(jié)池廢水由提升泵輸送至一級中和罐,一級中和罐出水自流至二級中和罐。為使廢水中Fe2+充分反應并轉化為Fe(OH)3,一、二級中和罐均安裝有曝氣裝置、石灰加藥管和pH 檢測儀,通過pH 檢測儀控制中和藥劑投加量。二級中和罐出水自流至輻流式澄清池,為使絮體進一步增大并提高沉淀效果,在澄清池進水管道投加聚丙烯酰胺(PAM)。
澄清池出水流入中間水池,調節(jié)pH 后送冷卻塔降溫至20~35℃,然后送入接觸氧化池??刂瞥貎热苎酰―O)為2~5 mg/L,廢水流經(jīng)布滿生物膜的填料層時,經(jīng)好氧生物分解[4]及硝化作用去除廢水中石油、CODCr和氨氮,接觸氧化池出水自流至斜管沉淀池,進一步去除SS、色度等,斜管沉淀池出水自流至回用水池。
輻流式澄清池的部分污泥由污泥泵送至高密度污泥反應器,并與石灰乳混合后自流入一級中和罐,高密度污泥水處理工藝可大幅降低污泥生成量,并減輕污泥處理負擔。斜管沉淀池的部分污泥由污泥泵回流至接觸氧化池,澄清池和沉淀池的剩余污泥送至污泥濃縮池,經(jīng)板框壓濾后以泥餅形式送至料場回用。
酸堿廢水處理系統(tǒng)調試合格運行6個月以來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,回用水池出水各項水質指標均達到預期效果。改造前后水質指標如表2所示。
表2 工藝改進前后水質
采用中和混凝+生物接觸氧化工藝可有效去除酸堿廢水中的SS、石油、CODCr和氨氮,出水水質持續(xù)穩(wěn)定達到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》GB 13456-2012 中表2 直接排放要求,出水作為廠區(qū)串接水全部回用于生產(chǎn),具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。