楊俊旭 李娟 劉衛(wèi)
摘要:煤化工企業(yè)主要會借助能譜實驗、掃描電鏡圖、化學(xué)分析實驗、金相組織實驗對甲醇聯(lián)合裝置系統(tǒng)中的蒸汽過熱器進行分析,找尋具體的列管失效原因,使得煤氣化變換系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。本文將對煤氣化變換工藝流程進行概述,分析列管失效原因,探究具體的防范措施。
關(guān)鍵詞:列管;蒸汽過熱器;煤氣化
引言:煤氣化生產(chǎn)裝置在運行過程中容易出現(xiàn)蒸汽過熱器列管失效、泄漏問題。煤化工企業(yè)需要認(rèn)真分析列管的質(zhì)量問題,判定失效原因,制定針對性的防范措施?;诖?,對于煤氣化變換系統(tǒng)蒸汽過熱器列管失效分析及防范措施的探究有著重要意義。一、工藝流程
工藝流程為粗煤氣由氣化裝置產(chǎn)生經(jīng)過氣液分離器,將粗煤氣中的水分分離后,粗煤氣的一部分會進入預(yù)熱器管程;在粗煤氣與變換器反應(yīng)升溫至305℃后,該部分粗煤氣進入變換爐中;煤氣與水蒸汽氣在耐硫催化劑條件下進行變換反應(yīng),反應(yīng)后的高溫氣體從變換爐進入到預(yù)熱器中,與粗煤氣進行換熱,換熱后的溫度可達(dá)到380℃;該部分氣體在換熱后經(jīng)過蒸汽過熱器,將升溫?fù)Q熱至260℃的氣體送入蒸汽管道,降低溫度為240℃;該部分氣體會混合部分粗煤氣,方便后續(xù)的脫氨作業(yè)與熱量回收作業(yè)。簡單而言,粗煤氣經(jīng)過氣液分離器,部分成為凝液,部分進入蒸汽過熱器、原料氣預(yù)熱器、變換爐進行變換反應(yīng)。鍋爐水會經(jīng)過蒸汽發(fā)生器、蒸汽過熱器后進入相應(yīng)等級的蒸汽管網(wǎng)。??? 設(shè)計人員在設(shè)置變換系統(tǒng)時,通常將u形管換熱器作為蒸汽過熱器,使用25mm×2mm規(guī)格的材質(zhì)制作換熱器,使用1mpa壓力的蒸汽為殼程介質(zhì),使用5.8mpa壓力的蒸氣為管程介質(zhì),變換器的溫度設(shè)置為384℃。蒸汽過熱器管城的具體換氣成分表為:一氧化碳占總成分的5.9955%,氫氣占總成分的52.7881%,二氧化碳占總成分的40.2723%,氮氣占總成分的0.28%,硫化氫占總成分的0.4623%,氨氣占總成分的0.03%。
二、煤氣化變換系統(tǒng)蒸汽過熱器列管失效分析
(一)金相組織
技術(shù)人員將列管從蒸汽過熱器中抽出,能夠發(fā)現(xiàn)列管表層出現(xiàn)開裂現(xiàn)象且伴隨著諸多腐蝕坑印。為詳細(xì)探究列管失效原因,需要使用能譜分析、化學(xué)分析、金相組織分析、掃描電鏡分析等技術(shù)手段分析列管。金相組織分析手段借助定量金相學(xué)原理,通過金相顯微組織對合金組織進行計算、測量,分析三維空間形貌(金相顯微組織主要為二項金相試樣的薄膜或膜面),進而研究分析列管金屬的內(nèi)部結(jié)構(gòu),判定具體的內(nèi)部缺陷,分析失效原因。金相組織實驗?zāi)軌虬l(fā)現(xiàn)列管存在未腐蝕的試樣橫裂紋、腐蝕的試樣橫裂紋、未腐蝕的試樣縱裂紋、腐蝕的試樣縱裂紋四種情況?;诖耍軌虬l(fā)現(xiàn)列管出現(xiàn)了諸多垂直裂紋,由外壁擴展至內(nèi)壁,裂紋的特點為能貫穿整個試管的內(nèi)壁、外壁且分支數(shù)量較少,容易造成泄漏問題。通過細(xì)致的觀察能夠發(fā)現(xiàn),列管的裂紋多出現(xiàn)在被腐蝕的點蝕處以及外部缺陷處,少量的裂紋出現(xiàn)在列管內(nèi)部,主要的三維空間形貌為穿晶形貌,細(xì)致觀察各類裂紋的走向、形態(tài),能夠發(fā)現(xiàn)其開裂特點為應(yīng)力腐蝕。
(二)化學(xué)分析
技術(shù)人員通常采用S32168型號的材料作為整體過熱系列管材質(zhì),為進一步對列管材質(zhì)的質(zhì)量進行驗證,需要使用化學(xué)分析手段,借助直讀光譜儀分析列管試樣。具體的分析結(jié)果為:Ti元素的分析結(jié)果為0.035,Mn的分析結(jié)果為1.003,Si的分析結(jié)果為0.434,P的分析結(jié)果為0.043,S的分析結(jié)果為0.0016,Cr的分析結(jié)果為17.23,Ni的分析結(jié)果為9.012,Y的分析結(jié)果為0.274。
(三)能譜實驗
為全面細(xì)致地觀察列管的裂紋走向、裂紋形態(tài)、腐蝕點坑,對腐蝕點坑、列管裂紋的成因進行分析,需要借助能譜實驗與掃描電鏡實驗。通過對列管試樣開展能譜分析與掃描電鏡分析,可以發(fā)現(xiàn)其實主要包含了點蝕坑低倍形貌、點蝕坑內(nèi)部形貌、管體外壁微裂紋貫穿點蝕坑、點蝕坑貫穿裂紋形貌四種類型。大量點蝕坑附著在換熱管外壁,分布狀況為沿管體軸向分布,未能對管體管壁進行貫穿的微裂紋分布在點蝕坑周圍,并附著在管體外壁。該部分微裂紋貫穿管壁的點蝕坑,并沿管體軸向分布[1]。通過對裂紋進行觀察能夠發(fā)現(xiàn),附著在管體外壁的大部分點蝕坑生成了部分裂紋,而這部分裂紋擴展至管體內(nèi)壁,進而導(dǎo)致列管出現(xiàn)泄漏失效問題,而脆性斷裂為列管斷裂的主要形式。Ni、Cr、Ti、CL、S、Si、O是列管裂紋腐蝕產(chǎn)物的主要元素。通過大量分析實驗可以發(fā)現(xiàn),大量點蝕坑附著在換熱器列管表層,絕大多數(shù)的點蝕坑的源頭為腐蝕應(yīng)力裂紋。作為危險性較大、隱蔽性較強的應(yīng)力局部腐蝕點蝕能夠?qū)е虏讳P鋼設(shè)備出現(xiàn)穿孔,而氯離子是引發(fā)不銹鋼設(shè)備失效的主要原因。能譜分析手段能夠有效發(fā)現(xiàn)換熱器列管的氯元素,與此同時,低壓蒸汽作為蒸汽過熱器的主要介質(zhì),能夠幫助氯離子充分進入換氣系統(tǒng)。??? 腐蝕與應(yīng)力共同作用在列管表層會導(dǎo)致列管出現(xiàn)應(yīng)力腐蝕開裂,進而導(dǎo)致列管出現(xiàn)泄漏、失效問題。在5.08mpa、384℃的條件下,使用蒸汽過熱器,很可能導(dǎo)致設(shè)備失效。將奧氏體不銹鋼作為列管的主要材料,也會使得氯離子引發(fā)點蝕坑,導(dǎo)致未貫穿列管管體管壁的微裂紋出現(xiàn)在點蝕坑周圍,并沿著列管管體軸向分布。由于應(yīng)力集中效應(yīng),微裂紋在環(huán)向應(yīng)力與高溫條件下,很可能導(dǎo)致列管出現(xiàn)腐蝕應(yīng)力開裂,進而導(dǎo)致蒸汽過熱器出現(xiàn)故障、換熱管失效[2]。
三、煤氣化變換系統(tǒng)蒸汽過熱器列管失效防范措施
依照煤氣化變換系統(tǒng)的工藝條件、工藝流程,選取適合的設(shè)備類型,科學(xué)合理地選用換熱器材質(zhì)。例如,在濃縮鍋爐、水、氯化物、水溶液、高溫堿液等介質(zhì)條件下,奧氏體不銹鋼容易出現(xiàn)腐蝕應(yīng)力開裂問題;因此,技術(shù)人員在選用材質(zhì)時,應(yīng)盡可能地避免在上述環(huán)境下條件下,選用奧氏體不銹鋼作為換熱器材質(zhì)。煤氣的水蒸氣在進行變換反應(yīng)后,高溫氣體從變換爐進入到預(yù)熱器中與粗煤氣進行換熱;該部分氣體在換熱后經(jīng)過蒸汽過熱器,送入蒸汽管道?;诖耍诩庸ぴO(shè)備時,技術(shù)人員應(yīng)優(yōu)先使用退火手段對加工成型后的設(shè)備進行處理,消除設(shè)備應(yīng)力。通常情況下,在1100℃條件下,技術(shù)人員需要對使用奧氏體不銹鋼作為換熱器材質(zhì)的設(shè)備進行固溶處理或開展噴丸處理作業(yè),確保奧氏體不銹鋼的表層能夠出現(xiàn)壓應(yīng)力,進而降低設(shè)備表層出現(xiàn)應(yīng)力腐蝕現(xiàn)象的概率。
技術(shù)人員在設(shè)置工藝設(shè)備時,通常將奧氏體不銹鋼作為換熱設(shè)備、蒸汽過熱器及變換系統(tǒng)、其他器材的主要原材料。技術(shù)人員需要嚴(yán)格控制換氣系統(tǒng)運轉(zhuǎn)期間的各項工藝指標(biāo),尤其是要確認(rèn)氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù),確保鍋爐水中的相關(guān)指標(biāo)小于30mg/l,避免氯離子濃度過大對奧氏體不銹鋼進行腐蝕,導(dǎo)致其出現(xiàn)腐蝕應(yīng)力開裂問題[3]。技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)排除蒸汽發(fā)生器內(nèi)的污水,保障變換系統(tǒng)始終處于穩(wěn)定運轉(zhuǎn)狀態(tài),確保系統(tǒng)各運轉(zhuǎn)設(shè)備內(nèi)部的離子含量始終處于合理范圍,避免系統(tǒng)內(nèi)累積大量的氯離子,有效控制氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù),保持離子含量穩(wěn)定。在變換系統(tǒng)停止運行后,技術(shù)人員應(yīng)使用設(shè)備吹出換熱器內(nèi)的流體,使用氮氣對設(shè)備進行保護,避免雜質(zhì)沉淀在列管表層。與此同時,在系統(tǒng)設(shè)備的試壓過程階段,技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格控制試壓用水,避免氯離子大量進入換氣設(shè)備、換熱系統(tǒng),導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)腐蝕問題。
結(jié)論:綜上所述,上文敘述煤氣化變換工藝的具體流程,通過金相組織實驗、化學(xué)分析實驗、能譜實驗、掃描電鏡圖能夠分析出蒸汽過熱器列管的失效原因。通過科學(xué)合理地選用設(shè)備類型,換熱器材質(zhì),對設(shè)備進行加工處理,嚴(yán)控氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù),嚴(yán)格排污措施,嚴(yán)格控制試壓用水能夠有效防范列管失效。
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