郝冠中,寧 梅,畢靜宜,朱 攀,劉麗萍,高旺斌,郄喜飛
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500)
蘇東南區(qū)位于蘇里格氣田東南部,是典型的致密低滲氣田,氣井普遍具有“壓力產(chǎn)量遞減快,低壓低產(chǎn)時間長”的生產(chǎn)特點,自2010 年投入開發(fā)以來,已快速建成30×108m3生產(chǎn)規(guī)模,目前低壓弱噴產(chǎn)水氣井近400 口,占總井數(shù)45.40 %,給氣田開發(fā)帶來巨大挑戰(zhàn)。為此,2018 年在蘇東南區(qū)開展了壓縮機負壓開采工藝試驗,評價了工藝適用性,為后期推廣應(yīng)用提供了技術(shù)支撐[1]。
GasJack 撬裝式壓縮機是一種緊湊撬裝式井口壓縮機,該系統(tǒng)將天然氣低壓抽吸、油水分離、天然氣壓縮三個工藝過程集成于一體,是一種低產(chǎn)井降壓生產(chǎn)設(shè)備。GasJack 撬裝式壓縮機裝置的核心設(shè)備為V 型燃氣壓縮機,由入口第一分離器,入口第二分離器,儲液排液罐,進氣過濾器,風機、空冷器、自動控制系統(tǒng)等設(shè)備集成為一臺天然氣壓縮及回收裝置。
井口天然氣通過管線連接進入入口調(diào)節(jié)閥,將壓力調(diào)節(jié)至適合該壓縮機的進氣壓力后,進入第一氣液分離器,進行初步的油水分離和雜質(zhì)過濾。第一氣液分離器分離后的天然氣進入第二氣液分離器,再次進行氣液的精分離,分離后的液體進入儲液排液罐,被間歇排放到指定的地方,天然氣則進入精過濾器到達燃氣壓縮機入口。精過濾后的天然氣進入壓縮機進行壓縮,然后經(jīng)過冷卻器冷卻后,進入外輸管網(wǎng)。當儲液罐的液位達到一定高度時,液位控制閥自動打開,將液體輸送至污水系統(tǒng)。
(1)移動式撬裝燃氣壓縮機,整體式V 形壓縮機組,一邊壓縮,一邊動力,共用一根曲軸,不需要進行功率轉(zhuǎn)換;
(2)工藝氣系統(tǒng)、分離系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等整體成撬;
(3)進氣壓力為-0.07 MPa~0.42 MPa,排氣壓力為0.14 MPa~2.8 MPa;
(4)最大排量0.9×104m3/d~2.1×104m3/d;
(5)轉(zhuǎn)速800 r/min~2 400 r/min;
(6)燃氣耗量70 m3/d~80 m3/d;
(7)分離器水處理能力≤8 m3/d(見表1,圖1)。
表1 GasJack 壓縮機工藝關(guān)鍵參數(shù)對照表
圖1 GasJack 壓縮機性能曲線圖
J52 井,蘇東x 站,無阻7×104m3/d,靜態(tài)分類Ⅱ類,投產(chǎn)于2015 年12 月,試驗前已無阻生產(chǎn)360 d,油套壓1.88 MPa/6.23 MPa,核實產(chǎn)量3 500 m3/d~4 000 m3/d,每天平均出液量0.25 m3。截止2019 年1 月22 日停機,壓縮機累計運行63 d,運行1 458 h,日均產(chǎn)氣0.695×104m3,日均多生產(chǎn)0.3×104m3,累計產(chǎn)氣42.381 4×104m3,累計多生產(chǎn)18.1×104m3,累計出液量57.6 m3,日均產(chǎn)液量0.91 m3(見圖2)。
(1)試驗前產(chǎn)量核實:2018 年11 月20 日連通管線,前期評價導(dǎo)旁通生產(chǎn),核實氣井自身產(chǎn)能為0.4×104m3。
(2)小排量模式落實產(chǎn)水:2018 年11 月23 日啟機試驗開始,首先用“4+0 模式”開始試驗,觀察油壓套壓下降,“4+0 模式”處理能力較弱,主要目的是觀察氣井生產(chǎn)情況,落實產(chǎn)水,運行3 d 后,油壓穩(wěn)定,基本不產(chǎn)水。
(3)大排量模式降壓生產(chǎn)試驗:機組調(diào)至“2+0 模式”,可以增加機組的處理量,加速抽吸,能使氣量達到7 000 m3~10 000 m3,從2018 年11 月30 日至2018年12 月10 日期間共產(chǎn)液47 m3,該模式導(dǎo)致油壓迅速下降,油壓最低降至0.12 MPa,氣井出液較多,機組處理液體不及時造成停機,隨后油壓得到恢復(fù)。受排液能力的影響(分離器罐容0.2 m3),后續(xù)油壓下降后通過控制處理氣量保證機組連續(xù)運行。2019 年1 月16 日后,隨著前期持續(xù)降壓生產(chǎn),井筒及近井地帶積液被排通,氣井產(chǎn)能恢復(fù),日產(chǎn)氣量上升至12 000 m3。
圖2 J52 井措施生產(chǎn)動態(tài)
(4)J52 井最佳運行工況確定:從圖2 分析選用“2+0 模式”在沒有液體情況下,排氣壓力基本保持在1.9 MPa,進氣壓力調(diào)到最大0.34 MPa,理論處理量達到10 560 m3。實際情況因氣井出液,將進氣壓力調(diào)至0.24 MPa,理論處理能力達8 000 m3,后期當氣井能量充足后,油壓大于管壓時,部分氣體可以通過旁通閥進入外輸,日產(chǎn)氣量上升至12 000 m3左右,油壓0.4 MPa~1.6 MPa,套壓3.2 MPa~5.6 MPa。
本次試驗共63 d,共試驗三種模式,日均多生產(chǎn)0.3×104m3,共多生產(chǎn)18.1×104m3,增壓后油壓套壓從1.88 MPa/6.23 MPa 降低至0.12 MPa/2.7 MPa,日均產(chǎn)水從0.25 m3上升至0.91 m3。通過一系列調(diào)試、運行,使用GasJack 壓縮機增壓后,降低井口壓力,增大生產(chǎn)壓差,提高氣井自身攜液能力,從而加快采氣速度,具有一定降壓增產(chǎn)的作用。
(1)該機組具備一定的排液及增產(chǎn)能力,其主要原理是通過降低井口壓力、增大生產(chǎn)壓差、提高井筒攜液能力來排液,增大生產(chǎn)壓差,提高氣井產(chǎn)量及最終采收率。
(2)現(xiàn)場裝置運行仍需人員值守,建議增加遠程監(jiān)控的功能,實現(xiàn)設(shè)備遠程實時監(jiān)控,降低作業(yè)風險及人工勞動強度。
(3)建議進一步增加機組處理能力,或者將2 臺至3 臺壓縮機并聯(lián)使用,對大井叢多口氣井實施輪換增壓開采,進一步釋放井組的整體產(chǎn)能,提高開發(fā)效益。
(4)可作為蘇東南水平井排水采氣的一種補充工藝,完善整體排水采氣體系,對于提高整體開發(fā)效果,保障氣井穩(wěn)產(chǎn)有一定意義。