于法浩,高永華,李 越,陳 征,尚寶兵
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
渤海油田為了使油井產(chǎn)能獲得最大化,在裸眼內(nèi)進行優(yōu)質(zhì)篩管充填防砂是目前渤海油田水平井完井的常規(guī)做法,已取得了較好的效果[1,2],但部分井由于生產(chǎn)時間長造成篩管破損,地層出砂在水平段內(nèi)堆積成硬質(zhì)砂橋,油流通道受阻,導(dǎo)致油井產(chǎn)量急劇下降或電泵機組砂卡事故停泵,需要將防砂管柱打撈重新防砂,但因井斜、井深和井眼軌跡的影響造成鉆具摩阻大、扭矩傳遞困難等使完全撈出全部防砂管柱的成功率極低,基本采用撈出部分篩管后重新側(cè)鉆,這種方式有作業(yè)時間長,費用高等缺陷;針對精確找出篩管出砂位置和封堵出砂點的理念,研究出采用穿芯電纜連續(xù)油管檢測破損篩管位置,再使用膨脹封隔器對漏點進行卡漏的技術(shù),重新疏通水平井防砂篩管內(nèi)的生產(chǎn)通道。
渤海油田生產(chǎn)井井型以定向井和水平井為主,水平井占比41 %。為了滿足疏松砂巖開采要求,水平井采用裸眼+優(yōu)質(zhì)篩管、裸眼+礫石充填、射孔+優(yōu)質(zhì)篩管和射孔+礫石充填4 種防砂方式,但受到篩管質(zhì)量不合格、下井時磨損、沖蝕等諸多不利因素的影響,篩管損壞在所難免,破損后的篩管失去了對地層砂的屏障作用,導(dǎo)致井筒大量出砂,嚴重磨蝕了井筒設(shè)備,影響了油井產(chǎn)量[3,4]。據(jù)統(tǒng)計,渤海油田平均每年有10 余口井因篩管破損而進行大修作業(yè),使用的工藝為套銑打撈+再完井或套銑打撈+側(cè)鉆,具體工藝流程(見圖1)。
根據(jù)現(xiàn)場的應(yīng)用情況,目前這套工藝主要存在以下問題:(1)工序復(fù)雜,水平井打撈作業(yè)成功率低:期間會使用多種管柱組合,經(jīng)歷多次起、下管柱作業(yè),洗、壓井作業(yè),施工繁瑣;(2)工期時間長、作業(yè)費高:復(fù)雜的工序增加了施工時間,作業(yè)一口井至少需要30 d,若作業(yè)時出現(xiàn)卡鉆或重復(fù)打撈,工期會進一步延長;較長的施工工期導(dǎo)致作業(yè)一口井的費用至少需要700 萬元;(3)水平段修井液漏失嚴重:在疏松砂巖儲層,較長的施工工期、較長的水平段等因素都會導(dǎo)致修井液嚴重漏失,結(jié)果造成沖砂困難。
圖1 渤海油田出砂井套銑、打撈+再完井工藝流程
目前,現(xiàn)場常用的套管柱探傷方法主要有多臂井徑成像探傷、電磁探傷、超聲波探傷及井下鷹眼探傷[5,6],考慮到篩管結(jié)構(gòu)的特殊性,易對電磁信號和超聲波信號產(chǎn)生嚴重的干擾,導(dǎo)致電磁和超聲波探傷結(jié)果不準確。同時,鑒于井下鷹眼探傷對流體環(huán)境要求苛刻,適用范圍有限,定性地優(yōu)選出多臂井徑成像篩管探傷技術(shù)。為了定量評價該技術(shù)在篩管中的探傷效果,開展了地面探測模擬試驗。
多臂井徑成像儀主要由測量臂、電動扶正器、位移傳感器等組成。為了確保儀器滿足水平段測試時的居中要求,在儀器的尾端加裝滾輪扶正器(見圖2)。其測量原理是管柱內(nèi)徑的變化會引起測量臂的收攏或打開,這種收攏或打開的徑向移動經(jīng)過轉(zhuǎn)換裝置后,測量臂頂端產(chǎn)生縱向移動,造成位移傳感器的磁芯位置相對于電感線圈發(fā)生變化,這種變化的信號經(jīng)過電纜傳遞到地面解釋軟件中,經(jīng)過軟件處理,形成管柱內(nèi)徑的三維成像圖,準確清晰地反映出井下管柱內(nèi)徑的變化情況。
目前,多臂井徑成像儀主要用于測量井下套管的內(nèi)徑變化,評價套管損壞情況。為了驗證多臂井徑成像技術(shù)在篩管探傷上適用性,開展了地面模擬試驗。
2.2.1 試驗設(shè)備選擇 試驗設(shè)備主要包括破損篩管和多臂井徑成像儀。試驗用的防砂篩管為渤海油田水平井常用的139.7 mm 星孔優(yōu)質(zhì)篩管,將“紐扣”打掉來模擬井下篩管的破壞情況。多臂井徑成像儀選擇40臂(外徑69.85 mm),因60 臂井徑成像儀外徑(外徑101.6 mm)較大,在篩管內(nèi)張開程度較小,在井斜較大井段測量時容易偏心。
2.2.2 試驗過程 設(shè)備選好后,開始進行測試,整個測試過程包括:(1)選擇平整的場地,將星孔篩管平放在地面上,且進行加固以防止其移動;(2)為克服井斜限制,使用帶電纜連續(xù)油管輸送儀器的方式,同時為減小連續(xù)油管剛度大對儀器居中度的影響,研制了配套的連接工具串,包括井徑儀接頭、柔性短節(jié)、旋轉(zhuǎn)短節(jié)、釋放短節(jié)、電纜頭、單流閥及連續(xù)油管結(jié)構(gòu),各工具(見圖3);(3)用水推的方式將電纜送入連續(xù)油管,一端連接好測試設(shè)備,另一端連接好工具串和井徑儀,組配好測試管柱;(4)確認測試信號正常傳輸后,將井徑儀輸送至篩管內(nèi),向內(nèi)緩慢移動,記錄數(shù)據(jù)。
2.2.3 試驗結(jié)果 試驗后,地面測試軟件自動處理數(shù)據(jù),進行成像(見圖4)。從圖4 可以看出:在“紐扣”被打掉的位置,測試曲線發(fā)生了偏移,反映在橫截面井徑圖上表現(xiàn)為有突起。這是由于在此位置,測量臂會產(chǎn)生較大程度的(與有紐扣位置相比)打開,導(dǎo)致井徑測量值增大。
圖2 40 臂井徑成像儀結(jié)構(gòu)
圖3 連續(xù)油管配接工具串
圖4 40 臂井徑成像儀測試結(jié)果
試驗證明,多臂井徑成像技術(shù)可以對星孔篩管的破壞情況進行有效的識別,較好地適應(yīng)井下防砂篩管的探傷。
利用多井臂成像技術(shù)確定出砂位置后,實現(xiàn)出砂點有效封堵是防止油井繼續(xù)出砂的關(guān)鍵。立足于渤海油田出砂井實際井況條件,對封隔器選型、封堵管柱組配結(jié)構(gòu)及封堵施工流程進行了深入的研究。
為了實現(xiàn)出砂點長久而有效的封堵,選擇了雙封隔器機械式封堵方法。該方法的封堵原理為:在篩管破損點的兩側(cè)分別安放封隔器,兩封隔器坐封后在破損點形成密閉空間,阻止了地層砂從破損點流入生產(chǎn)管柱,封堵原理(見圖5)。封堵關(guān)鍵工具選擇了SASP 遇水膨脹封隔器[7,8],因為:(1)傳統(tǒng)的擴張式或壓縮式封隔器依賴外力坐封,下井時易出現(xiàn)提前坐封的現(xiàn)象,可靠性差;(2)篩管破損或縮徑后會限制卡漏封隔器的外徑,遇水膨脹封隔器的膠皮外徑調(diào)節(jié)范圍大可以配合篩管內(nèi)徑。
圖5 出砂點封隔器封堵原理
SASP 遇水膨脹封隔器依靠封堵管柱下入到預(yù)定位置,封堵管柱設(shè)計時應(yīng)滿足以下要求:(1)保證封隔器準確定位;(2)進行封隔器到位后的判斷;(3)封堵后順利脫手;(4)提供封堵后的液流通道。各設(shè)計要求形成原因及實現(xiàn)方法(見表1)。
遇水膨脹封隔器、帶孔油管或滑套、插入定位密封、液壓丟手、鉆桿等構(gòu)成了封堵管柱的主體部分,這些工具的有序組配和整體管柱的準確配管是保證封堵作業(yè)順利實施的關(guān)鍵。封堵管柱結(jié)構(gòu)(見圖6)。
圖6 封堵管柱結(jié)構(gòu)示意圖
以渤海油田某油田A 井為例,該井生產(chǎn)層位為東二上段Iu 油組,井深2 432 m,最大井斜93.51°,采用114.3 mm 星孔優(yōu)質(zhì)篩(內(nèi)徑92.456 mm)管簡易防砂,與篩管連接的盲管尺寸為114.3 mm(內(nèi)徑101.6 mm),因地層嚴重出砂,目前處于關(guān)停狀態(tài)?,F(xiàn)采用多臂井徑儀成像探測技術(shù)找漏,確定漏點位置后使用SASP 型封隔器進行封堵,恢復(fù)油井生產(chǎn)。
根據(jù)A 井井況,選擇40 臂井徑成像儀探測出砂點,101.6 mmSASP 型封隔器封堵出砂點。作業(yè)過程中,探測與封堵施工管柱組配結(jié)構(gòu)分別為:(1)多臂井徑成像儀出砂點探測管柱:電纜頭+roll-on 連接器+馬龍頭+旋轉(zhuǎn)短節(jié)+柔性短節(jié)+上扶正器+40 臂井徑儀+下扶正器+連續(xù)油管;(2)0SASP 型封隔器封堵管柱:帶孔圓堵+帶孔油管+SNU 油管+HXK 卡漏封隔器+SNU 油管+HXK 卡漏封隔器+SNU 油管+帶孔油管+SNU 油管+錨定插入密封+液壓丟手工具+變扣+3 短鉆桿。
探測數(shù)據(jù)成像解釋后發(fā)現(xiàn),出砂點位于2 301.45 m~2 304 m 井段。結(jié)合該井井斜數(shù)據(jù)及防砂篩管管柱結(jié)構(gòu),確定2 287.83 m~2 310.69 m 為封隔器封堵段,封堵后下入電泵合采管柱生產(chǎn)。
該井整個施工作業(yè)天數(shù)為16 d,作業(yè)費420 萬元,作業(yè)后平均產(chǎn)液量為165 m3/d,產(chǎn)油165 m3/d,無出砂現(xiàn)象。與套銑打撈+再完井工藝相比,提效50 %,單井節(jié)約工期20 d 以上,節(jié)省作業(yè)費用近300 萬元人民幣;相比套銑打撈+側(cè)鉆工藝,成本節(jié)省75 %,單井節(jié)省1 500 萬元。
(1)受套損井多臂井徑成像儀探測技術(shù)啟發(fā),自主設(shè)計了防砂篩管探傷地面模擬試驗,試驗結(jié)果表明多臂井徑成像技術(shù)能夠有效地識別篩管的破損情況及確定破損點的位置,方便了出砂井修復(fù)作業(yè)的實施;
(2)結(jié)合渤海油田水平出砂井井況,形成了一套“連續(xù)油管輸送、柔性工具串改善儀器居中度”的多臂井徑成像出砂點探測技術(shù)以及一套準確、高效的SASP型封隔器出砂點封堵技術(shù);
(3)水平出砂點探測與封堵新技術(shù)在現(xiàn)場取得了較好的效果。與套銑打撈+再完井老技術(shù)相比,簡化了作業(yè)工序,縮短作業(yè)工期20 d 以上,以及節(jié)省作業(yè)費用近300 萬元,提質(zhì)增效效果明顯;
表1 封堵管柱組配設(shè)計要求形成原因及設(shè)計方法
(4)面對破損的網(wǎng)眼較小,測量臂探頭不能接觸到篩管外壁的情況,需進一步優(yōu)化探測儀器結(jié)構(gòu)、提高測試精度,擴大儀器的適用范圍。