宋思遠(yuǎn)中建材(合肥)粉體科技裝備有限公司,安徽合肥 230002]
早期,國內(nèi)水泥廠較多使用KHD輥壓機(jī),目前大部分水泥廠仍繼續(xù)使用。KHD輥壓機(jī)系統(tǒng)采用“恒輥縫式”控制模式,采用大壓力小蓄能器對物料進(jìn)行擠壓,同時系統(tǒng)對物料粒度進(jìn)行嚴(yán)格控制;通過調(diào)節(jié)比例方向閥的開度大小,對兩側(cè)輥縫和輥縫偏差進(jìn)行控制,使其始終在設(shè)置范圍內(nèi),避免偏輥現(xiàn)象的發(fā)生。
HZ某廠#1磨采用RP BVP 20-170/180輥壓機(jī)+Ф4.2m×13m的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),長期運行后發(fā)現(xiàn)輥壓機(jī)設(shè)備存在輥面局部磨損嚴(yán)重,設(shè)備振動加劇,傳動系統(tǒng)中液力耦合器的破損率高等問題。當(dāng)物料粒度不均時,系統(tǒng)頻繁對輥縫進(jìn)行糾偏,比例方向閥的開度經(jīng)常在20%~80%來回轉(zhuǎn)換,閥芯磨損加劇,同時對油液清潔度要求非常高,在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)堵塞故障,需要經(jīng)常清洗。為此,對該系統(tǒng)輥壓機(jī)進(jìn)行了國產(chǎn)化升級改造。
由于KHD輥壓機(jī)進(jìn)料裝置的側(cè)擋板是貼合在輥軸端面上,密封效果的好壞與側(cè)擋板內(nèi)側(cè)面和輥軸端面間的距離有關(guān),當(dāng)側(cè)擋板磨損嚴(yán)重或側(cè)擋板頂桿松動導(dǎo)致間距太大時,“邊緣漏料”現(xiàn)象加劇,系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷增加,使用壽命大幅度降低。因此,“邊緣漏料”現(xiàn)象與現(xiàn)場檢修工的操作水平以及檢修頻次密切相關(guān)。另外,由于該廠的輥壓機(jī)進(jìn)料裝置已經(jīng)使用十多年,控制通過量的調(diào)節(jié)插板結(jié)構(gòu)兩年前也已經(jīng)失效,目前已無法調(diào)節(jié)使用,不能在線將系統(tǒng)參數(shù)與進(jìn)料裝置開度進(jìn)行連鎖控制,影響設(shè)備運行以及系統(tǒng)產(chǎn)量。
KHD輥壓機(jī)液壓系統(tǒng)采用“恒輥縫”控制模式,通過調(diào)節(jié)比例方向閥的開度,調(diào)整輥子兩端的壓力,實現(xiàn)輥子兩端的輥縫處于控制范圍內(nèi)。整個系統(tǒng)剛度大,柔性差,對輥壓機(jī)本體及傳動設(shè)備不利,當(dāng)大塊物料通過時,傳動系統(tǒng)的尖峰負(fù)荷會急劇增加,嚴(yán)重影響傳動系統(tǒng)的可靠性,尤其是液力耦合器的突然爆裂,對現(xiàn)場人員安全以及生產(chǎn)連續(xù)性造成一定的挑戰(zhàn);與此同時,輥面的局部應(yīng)力也突然增加,造成輥面不均勻磨損,或出現(xiàn)局部剝落現(xiàn)象,降低了輥面的整體使用壽命。另外,由于比例方向閥的通徑非常小,且開度經(jīng)常在20%~80%來回轉(zhuǎn)換,因此對油液清潔度要求非常高,閥芯抗污染性能差,且輥壓機(jī)粉磨系統(tǒng)的粉塵是普遍存在的,致使此比例方向閥經(jīng)常需要清洗,并經(jīng)常導(dǎo)致停機(jī),使用成本高。
使用HFCG“恒壓力”液壓控制系統(tǒng),增強(qiáng)液壓系統(tǒng)柔性,減少傳動系統(tǒng)的尖峰負(fù)荷,以保護(hù)輥壓機(jī)本體及傳動設(shè)備,降低輥面出現(xiàn)坑洞的可能性;與此同時取消液力耦合器,減少故障點。另外,HFCG液壓控制系統(tǒng)采用電磁球閥+節(jié)流閥的新型糾偏方式來代替比例方向閥的功能(見圖1),這兩類閥的通徑都比較大,不會出現(xiàn)堵塞問題。
圖1 糾偏模塊原理圖
高霖[1]提出,騎輥式輥壓機(jī)電動進(jìn)料裝置大幅度減少了輥壓機(jī)的邊緣漏料,使得經(jīng)過輥壓機(jī)的物料都經(jīng)過高壓充分?jǐn)D壓,提高了設(shè)備的粉碎效率;同時,邊緣漏料的減少帶來料餅提升機(jī)負(fù)荷的降低,有助于提高選粉精度,減少磨損降低能耗。該進(jìn)料裝置采用騎輥式雙層側(cè)擋板(專利號:2014201626215)解決了輥壓機(jī)的邊緣漏料問題(見圖2)。該騎輥式雙層側(cè)擋板的內(nèi)層板騎在磨輥上方,外形尺寸與輥面相貼合并匹配,設(shè)有很小的間隙,避免受擠壓的物料從縫隙中逃逸;騎輥式雙層側(cè)擋板的外層板設(shè)置在輥軸端面外,與輥軸端面留有很小的間隙,對從內(nèi)層板泄露的物料進(jìn)行二次阻攔,兩層結(jié)構(gòu)共同制約輥壓機(jī)的邊緣漏料問題。該進(jìn)料裝置獨特的騎輥式設(shè)計結(jié)構(gòu)改善輥壓機(jī)在使用中出現(xiàn)的邊緣漏料、磨輥端面磨損及側(cè)擋板更換難等問題,提高輥壓機(jī)的擠壓效果、穩(wěn)定性和可靠性;與此同時,降低了系統(tǒng)的循環(huán)負(fù)荷,減少了料餅提升機(jī)電流。
圖2 兩種輥壓機(jī)側(cè)擋板結(jié)構(gòu)
相同工況下,取改造前(2019年1月)和改造后(2019年3~5月)連續(xù)生產(chǎn)P·O42.5R(配比:熟料:81.5%,天然石膏:3%,脫硫石膏:3.1%,礦渣:8.4%,石灰石:4%)超過20h以上的數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行對比分析,見表1。
改造后,相同工況下,P·O42.5R平均產(chǎn)量提高7.7 t/h,改造前平均值182.1t/h,改造后平均值189.8 t/h;料餅提升機(jī)電流顯著下降,改造后料餅提升機(jī)單邊電機(jī)功率平均值為90 kW,改造前平均值為1020kW;輥壓機(jī)電機(jī)電流下降5%,基本維持在額定電流的70%左右,并且電流波動范圍變小,活動輥和固定輥電流從未超過額定電流的90%;綜合系統(tǒng)來看,噸水泥電耗下降2.2 kWh/t。
改造后,設(shè)備已安全穩(wěn)定運行3個月,結(jié)果表明,液壓系統(tǒng)的故障率明顯降低,操作更加簡單。由于糾偏閥的通徑增加,閥的清洗次數(shù)明顯下降,目前還未有清洗記錄。
表1 改造前后運行參數(shù)對比
(1)騎輥式進(jìn)料裝置的使用減少了輥壓機(jī)的邊緣漏料,使待擠壓物料被包裹在密閉腔內(nèi),提高了輥壓機(jī)的擠壓效果,有助于提高選粉精度,所以系統(tǒng)產(chǎn)量得到一定提升;同時,邊緣漏料的減少帶來料餅提升機(jī)負(fù)荷降低,減少磨損降低能耗;另外,“恒壓力”液壓系統(tǒng)的使用,穩(wěn)定了輥壓機(jī)電流,減少了電流波動,降低了電流尖峰負(fù)荷,提高傳動系統(tǒng)的可靠性。
(2)改造后,在滿足成品細(xì)度的質(zhì)量指標(biāo)前提下,生產(chǎn)P·O42.5R時系統(tǒng)產(chǎn)量提高了7.7 t/h,噸水泥電耗下降2.2 kWh/t。按照平均180 t/h的臺時產(chǎn)量和80%的運轉(zhuǎn)率計算,平均每年可節(jié)省2 775 000 kWh電,同時提產(chǎn)54000t,提產(chǎn)降耗效果顯著,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。