劉闖榮
(山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 壽陽 045400)
煤礦回采巷道為工作面直接服務(wù),在承受礦山壓力顯現(xiàn)作用的最前沿,承受強烈、反復(fù)的應(yīng)力擾動,尤其是對于頂板條件差、巷道斷面大、服務(wù)期限長、應(yīng)力疊加復(fù)雜的回采巷道,選擇合理有效的支護方案,對于保障礦井安全生產(chǎn)至關(guān)重要。新元煤礦歷來重視巷道的快速掘進和有效支護,在煤層巷道礦壓控制與錨桿支護技術(shù)方面得到了較快發(fā)展,基于該礦特殊的地質(zhì)生產(chǎn)條件,取得了很多支護成功的案例[1-3]。本文即對新元礦3#煤層?xùn)|四正巷的支護難點及支護方案進行研究,總結(jié)巷道支護的成功經(jīng)驗,從而推動煤礦支護技術(shù)的不斷向前發(fā)展。
新元礦位于壽陽中南部,3#煤層是該礦主采煤層,煤層平均厚度2.60 m,以亮煤為主,內(nèi)生裂隙發(fā)育。煤層偽頂為高嶺石泥巖,厚度0.3 m;直接頂為砂質(zhì)泥巖,平均厚度1.53 m;基本頂為軟弱砂巖與泥巖互層,平均厚度2.38 m;底板為灰黑色砂質(zhì)泥巖,平均厚度1.96 m。東四正巷為103 工作面與104 工作面的共用巷道,即為二次復(fù)用巷道,在103 工作面回采時作為進風(fēng)及輔助運輸巷道,在104 工作面回采時作為進風(fēng)及膠帶運輸巷道。東四正巷的支護難點分析如下:
(1)巷道服務(wù)期限長。巷道長度近1800 m,為兩個工作面所共用,承受工作面采動超前支承壓力和采后支承壓力的反復(fù)影響,需經(jīng)歷順槽掘進期、設(shè)備安裝期、采面銜接期、采動劇烈影響期、二次采動影響期,巷道變形時間長。
(2)煤層及頂板條件差。3#煤層煤質(zhì)較軟,節(jié)理裂隙發(fā)育,易產(chǎn)生離層破壞和垮落,且厚層泥巖頂板自穩(wěn)能力差,無穩(wěn)定的巖層供懸吊之用,不易形成自穩(wěn)結(jié)構(gòu),頂板局部有淋水,導(dǎo)致巖層膨脹變形,且影響錨固劑發(fā)揮錨固效果。
(3)巷道斷面大、頂板跨度大。巷道因跨度較大,頂板中部拉應(yīng)力集中,離層破壞范圍大,易導(dǎo)致冒頂,煤幫出現(xiàn)向巷道內(nèi)整體位移、垮幫,巷道支護系統(tǒng)嚴(yán)重?fù)p毀或失效。
因巷道支護的特殊性及實際困難,為進行有效支護,與高校進行科研合作,引入錨索桁架控制系統(tǒng)這一新型支護技術(shù)。該技術(shù)的核心部件是專用桁架連接器,克服單體錨索的支護缺陷,對錨索進行組合及預(yù)緊力施加,進行巷道圍巖的深部支護,淺部支護依靠預(yù)應(yīng)力錨桿,形成整體的支護結(jié)構(gòu)。該技術(shù)尤其適用于采動劇烈影響巷道、軟弱頂板煤巷、大斷面巷道、懸頂面積大的交叉點等復(fù)雜條件下的巷道圍巖控制。技術(shù)原理如圖1 所示[4]。這一新型支護技術(shù)的應(yīng)用能對巷道頂板同時施加水平應(yīng)力和鉛垂應(yīng)力,對支護范圍內(nèi)的圍巖施加擠壓力,抵消巷道的下沉位移,能發(fā)揮高效的主動支護作用,尤其是巷道離層前的主動支護,對于抑制巷道變形非常關(guān)鍵,且與巷道圍巖協(xié)同作用,形成統(tǒng)一的承載結(jié)構(gòu)。
圖1 新型錨索桁架控制系統(tǒng)支護原理示意圖
基于新型錨索桁架控制系統(tǒng),針對東四正巷的具體地質(zhì)及生產(chǎn)條件,綜合考慮支護難點和支護薄弱環(huán)節(jié),設(shè)計并優(yōu)化后的支護方案如圖2 所示。
圖2 新型錨索桁架支護方案示意圖
(1)頂板錨桿支護。選用高強螺紋鋼錨桿,規(guī)格Φ20 mm×2400 mm,單根錨桿錨固長度800 mm,使用一支Φ23 mm×800 mm 中速錨固劑進行端錨,錨固力不低于100 kN;錨桿間排距800 mm×800 mm,其中最外側(cè)兩根錨桿間距500 mm,且斜向外10°打設(shè),其余錨桿垂直頂板打設(shè);配合錨桿托盤、鋼筋梯子梁及金屬菱網(wǎng)打設(shè)。
(2)頂板錨索支護。錨索支護為單體錨索、桁架錨索交替配合使用。單體錨索:選用預(yù)應(yīng)力鋼絞線錨索,規(guī)格為Φ17.8 mm×9300 mm,使用一支Φ23 mm×1200 mm 雙速錨固劑進行端錨,錨固力控制不低于160 kN;單體錨索每排兩根,間排距為1600 mm×800 mm;配合W 形鋼帶打設(shè)。桁架錨索:預(yù)應(yīng)力鋼絞線錨索,規(guī)格Φ15.24 mm×8500 mm,使用一支Φ23 mm×1200 mm中速錨固劑進行端錨;桁架錨索每排兩根,間排距2100 mm×1600 mm;桁架錨索斜向外側(cè)打設(shè),與鉛垂方向夾角20°,每排兩根錨索伸出鉆孔并使用配套的鎖具及桁架錨索連接器連接好,張拉預(yù)緊后錨固力控制不低于140 kN。
(3)巷幫支護。選用高強螺紋鋼錨桿,規(guī)格Φ20 mm×2400 mm,單根錨桿錨固長度800 mm,使用一支Φ23 mm×800 mm 中速錨固劑進行端錨,錨固力不低于70 kN;錨桿間排距1000 mm×800 mm,其中最上部錨桿斜向上10°打設(shè),其余錨桿垂直巷幫打設(shè);配合錨桿托盤及金屬菱網(wǎng)打設(shè)。
(4)非常規(guī)時期支護方式[5]。巷道掘進過程中遇過斷層、頂板漏冒、壓力異常等情況時,及時編制專項安全技術(shù)措施,采用注漿、架棚、噴漿等加強支護措施。
巷道支護試驗段長度為200 m,對掘進支護后一個時期內(nèi)的巷道圍巖變形進行觀測,測站布置如圖3 所示。在近150 d 的觀測期,發(fā)現(xiàn)如下圍巖變形規(guī)律(各測站觀測平均值):巷道掘進后20 d 內(nèi)為圍巖變形快速發(fā)展期,約30 d 后逐漸穩(wěn)定,頂板總下沉量近90 mm,兩幫移近量控制在120 mm以內(nèi),頂板離層控制效果較好;50~120 d 期間,受103 工作面回采影響,圍巖受二次擾動,圍巖變形又經(jīng)歷一個快速發(fā)展期,頂板總下沉量達到300 mm,兩幫移近量達到410 mm,頂板離層值最大發(fā)展至15 mm,總體可控,后趨于穩(wěn)定。
東四正巷及其他兩條回采巷道中采用的新型錨索桁架支護方案,取得了顯著的綜合經(jīng)濟效益,累計節(jié)約材料費、人工費、維修費等1200 余萬元,提高了掘進速度,減少了巷道維護工作量,有效緩解了采掘接替緊張的局面。更重要的是可以降低安全隱患,提高安全系數(shù),在施工中沒有出現(xiàn)原來普通錨桿錨索支護時的冒頂事故,頂板沒有發(fā)生大的離層,巷道圍巖穩(wěn)定,安全生產(chǎn)得到保障。
圖3 圍巖觀測測站布置示意圖
巷道支護方案設(shè)計及圍巖有效支護是保障煤礦采掘作業(yè)及安全生產(chǎn)的關(guān)鍵,錨索桁架控制系統(tǒng)為新元礦回采巷道提供了新型支護技術(shù)。基于該系統(tǒng)及東四正巷的具體地質(zhì)生產(chǎn)條件,設(shè)計一套新型錨索桁架支護方案。該方案能在水平和鉛垂方向提供有效支護力,且斜穿過煤幫上方附近頂板最大剪應(yīng)力區(qū),與巷道圍巖形成統(tǒng)一的承載結(jié)構(gòu),能發(fā)揮高效的主動支護作用。經(jīng)過200 m 巷道試驗段的支護及礦壓觀測驗證,巷道圍巖控制效果良好,技術(shù)經(jīng)濟效益顯著,有效保障了礦井安全生產(chǎn)。