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      趙莊煤業(yè)工作面過(guò)斷層圍巖控制技術(shù)研究

      2020-12-16 07:42:50王強(qiáng)強(qiáng)
      山東煤炭科技 2020年11期
      關(guān)鍵詞:煤體漿液斷層

      王強(qiáng)強(qiáng)

      (晉城煤業(yè)集團(tuán)趙莊煤業(yè),山西 晉城 048000)

      在煤礦生產(chǎn)過(guò)程中,采煤工作面過(guò)斷層[1-2]是生產(chǎn)過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),斷層破壞了頂板圍巖條件。大量工程實(shí)踐表明,此類圍巖條件不做好加固處理,將造成冒頂或者架后漏空,導(dǎo)致支架不能接頂,給安全生產(chǎn)帶來(lái)隱患。

      根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、地質(zhì)條件調(diào)查,趙莊煤業(yè)3 號(hào)煤3307 工作面超前段和斷層帶附近圍巖受超前支承壓力、斷層、水等的影響,圍巖遭到嚴(yán)重破壞。為保證順利通過(guò)斷層段,避免支架上方頂板或者煤體漏冒現(xiàn)象,確保工作面快速、安全通過(guò)此區(qū)域,采用注漿加固[3-5]圍巖的加固方案。

      1 工程背景

      3307 工作面位于+920 m 水平的3 盤(pán)區(qū),工作面標(biāo)高+904~ +948 m,主采3號(hào)煤,煤厚平均4.5 m,傾角4~6°,綜采采煤工藝,一次采全高,平均采高為4.5 m。3307 工作面運(yùn)輸順槽距離切眼500 m處遇到落差約為0~10 m 左右的斷層,落差較大,沿工作面推進(jìn)方向長(zhǎng)度約55 m,進(jìn)入工作面長(zhǎng)度約72 m。同時(shí),3 號(hào)煤層頂板含有夾石層和沖刷帶,頂板K2 灰?guī)r為含水層,巖層賦存狀況復(fù)雜。為此,擬對(duì)該工作面過(guò)斷層段采用注漿加固的方法,保證工作面安全回采。斷層位置圖如圖1 所示。

      圖1 斷層位置圖

      2 過(guò)斷層方案

      3307 工作面底板為灰黑色泥巖、砂質(zhì)泥巖,局部為泥質(zhì)粉砂巖,厚7.82~8.87 m,為軟弱巖石,對(duì)采煤機(jī)切割、工作面推進(jìn)速度影響較小,采用從煤層底板進(jìn)入煤層的過(guò)斷層方案較為合理。即:3307工作面回采至斷層前方55 m 左右,將支架下壓,從煤層底板逐漸進(jìn)入斷層另一側(cè)的煤層中,然后繼續(xù)回采。

      3 過(guò)斷層圍巖注漿加固方案

      3.1 圍巖加固方法選擇

      工作面過(guò)斷層區(qū)域,圍巖破碎,在此條件下,注漿加固是圍巖控制的有效途徑。對(duì)破碎圍巖進(jìn)行注漿加固,漿液能夠很好地充填圍巖內(nèi)部裂隙并對(duì)破碎圍巖進(jìn)行膠結(jié),改善圍巖結(jié)構(gòu),并提高其完整性,改善其力學(xué)性能,提高破碎煤巖體自身承載能力,保證采煤過(guò)程的穩(wěn)定性。因此,3307 工作面過(guò)斷層區(qū)域選擇注漿加固的方法以達(dá)到有效控制圍巖破碎的效果,保證工作面安全回采。

      3.2 注漿范圍確定

      工作面前方煤體受超前支承壓力影響,產(chǎn)生變形。煤壁到超前支承壓力峰值段內(nèi)的煤體,分為塑性區(qū)和裂隙區(qū)。塑性變形區(qū)煤巖體內(nèi)部裂隙發(fā)育程度適中,圍巖內(nèi)部應(yīng)力也不是太大,較其他變形區(qū)更易于注漿,便于注漿效果的發(fā)揮。因此,確定塑性變形區(qū)為3307 工作面過(guò)斷層區(qū)域超前預(yù)注漿加固范圍。

      超前支承壓力峰值點(diǎn)距離采煤工作面的變化范圍理論計(jì)算誤差大,一般根據(jù)經(jīng)驗(yàn)選擇變化范圍為3~20 m,一般為5~12 m。應(yīng)力降低區(qū)寬度,即松塌區(qū)和裂隙區(qū)寬度之和變化范圍為2~7 m,一般為3~5 m。因此,確定超前3307 工作面煤體2~3 m 進(jìn)行加固,此時(shí)支架下坡的起坡點(diǎn)正好處于塑性區(qū)范圍內(nèi),如圖2 所示。

      圖2 工作面超前加固鉆孔布置示意圖

      3.3 注漿材料

      選擇具有可注性強(qiáng)、流動(dòng)性好、滲透性強(qiáng)、膠結(jié)性好等性能的注漿材料,可大幅度提高注漿加固效果。根據(jù)3307 綜采工作面的過(guò)斷層區(qū)域圍巖地質(zhì)條件,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察分析,選擇一種新型無(wú)機(jī)雙液注漿加固材料作為此次注漿加固材料。

      (1)材料為無(wú)機(jī)粉末,分為甲、乙兩種,規(guī)格25 kg/包,常用水灰比0.8:1~1.2:1。甲、乙料分別加水?dāng)嚢?,單料可以保? h 左右良好流動(dòng)性,滿足遠(yuǎn)距離泵送施工需求。

      (2)甲、乙漿液在孔口通過(guò)三通混合器混合,混合后在30~120 s 之內(nèi)失去流動(dòng)性,可以有效避免漏漿引起的注漿失敗,5~15 min 完全固結(jié),可以通過(guò)調(diào)整水灰比控制凝結(jié)時(shí)間。

      (3)混合漿液在固結(jié)后強(qiáng)度快速增長(zhǎng),2 h 即具備5~10 MPa 強(qiáng)度,1 d 達(dá)到8~18 MPa 強(qiáng)度,使注漿固結(jié)體快速起到承載作用。

      不同水灰比條件下材料強(qiáng)度如表1 所示。

      表1 不同水灰比條件材料強(qiáng)度參數(shù)表

      3.4 鉆孔布置參數(shù)

      (1)布孔方式

      采用從工作面煤壁布置注漿鉆孔的方式。鉆孔布置圖如圖3 所示。

      圖3 注漿鉆孔布置圖

      (2)鉆孔位置

      前2 個(gè)循環(huán),注漿孔位置以頂板為基準(zhǔn),距離頂板1 m 左右。后續(xù)循環(huán),注漿孔均在工作面架頂梁與工作面煤體的接觸角處布置。

      (3)注漿孔長(zhǎng)度

      鉆孔深度3 m,每天一個(gè)注漿循環(huán)。

      (4)鉆孔傾角

      鉆孔傾角上仰15°。

      (5)鉆孔間距

      考慮滲透半徑及串孔現(xiàn)象,取一架支架的寬度,即1.5 m。

      3.5 注漿工藝參數(shù)

      (1)封孔

      采用800 mm 孔口管連接鋁塑射漿管注漿。即在孔口800 mm 范圍內(nèi),插入1 節(jié)800 mm 長(zhǎng)DN25 的無(wú)縫鋼管,鋼管表面焊鐵絲固定棉紗。封孔時(shí)將棉紗浸泡雙液漿,纏裹到鋼管上,纏裹長(zhǎng)度800 mm??刹捎勉@機(jī)頂入孔內(nèi),在孔內(nèi)插入封孔鋁塑管(1618型鋁塑管),鋁塑管1200~1500 mm 即可。最后向封孔段灌注入雙液漿,可快速固化,1 h后即可進(jìn)行注漿。

      (2)注漿壓力

      終孔注漿壓力10~15 MPa。在實(shí)際注漿過(guò)程中,如果巖層裂隙不發(fā)育,注漿難度較大時(shí),可適當(dāng)提高終孔壓力,最高不超過(guò)20 MPa。

      4 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果

      (1)漿液擴(kuò)散效果

      現(xiàn)場(chǎng)注漿完畢后,采用鉆孔窺視儀對(duì)注漿效果進(jìn)行窺視,漿液擴(kuò)散效果較好,可見(jiàn)大量注漿漿液痕跡。鉆孔窺視漿液擴(kuò)散效果如圖4 所示。

      圖4 漿液擴(kuò)散效果窺視圖

      (2)片幫冒頂統(tǒng)計(jì)分析

      2019 年5 月2 日—2019 年6 月5 日,工 作 面過(guò)斷層期間共發(fā)生6 次輕微片幫,片幫深度不超過(guò)0.5 m,連續(xù)架次不超過(guò)2 架,未發(fā)生冒頂現(xiàn)象,工作面平均推進(jìn)速度2 m/d,實(shí)現(xiàn)了安全回采。

      (3)經(jīng)濟(jì)效益分析

      過(guò)斷層期間共消耗無(wú)機(jī)注漿材料120 t,單價(jià)按2000 元/t,成本為24 萬(wàn)。若采用化學(xué)漿注漿,成本為300 萬(wàn)。無(wú)機(jī)注漿材料不足化學(xué)漿成本的1/8,經(jīng)濟(jì)效果顯著。

      5 結(jié) 論

      (1)擇低成本、高強(qiáng)度結(jié)石體的注漿漿液、合理的注漿區(qū)域,不僅可以提高加固效果,且經(jīng)濟(jì)效益顯著,經(jīng)濟(jì)成本不足化學(xué)漿的1/8。

      (2)采用新型無(wú)機(jī)注漿材料,漿液流動(dòng)性、膠結(jié)性好,不僅使破碎圍巖恢復(fù)為具有完整結(jié)構(gòu)的連續(xù)體,且具有較高的強(qiáng)度,滿足了現(xiàn)場(chǎng)注漿加固需求,取得了較好的圍巖加固效果。

      (3)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果表明,鉆孔窺視可見(jiàn)大量漿液痕跡,漿液擴(kuò)散效果較好。

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