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      工作面過陷落柱軟弱頂板加固技術(shù)研究

      2020-12-16 07:42:50
      山東煤炭科技 2020年11期
      關(guān)鍵詞:無縫鋼管冒頂層位

      李 聰

      (同煤集團(tuán)忻州窯礦,山西 大同 037000)

      陷落柱是存在底板灰?guī)r礦井常見的地質(zhì)構(gòu)造。陷落柱會破壞煤系地層的結(jié)構(gòu),并使周圍應(yīng)力分布不均,造成煤層和其頂?shù)装迤扑檐浫酰ぷ髅婊夭赏ㄟ^時極易出現(xiàn)片幫冒頂情況,影響工作面的正常生產(chǎn)[1-2]。忻州窯煤礦陷落柱構(gòu)造發(fā)育,為了保證工作面能夠順利通過陷落柱,需要對陷落柱采取必要的措施。本文以8939 工作面為例,研究其回采通過陷落柱破碎頂板的加固技術(shù)。

      1 概況

      忻州窯煤礦8939 工作面為走向長壁回采工作面,綜采放頂煤工藝,全部垮落法管理頂板。走向長度1600 m,傾斜長度160 m,回采9#煤層,煤層厚度平均4.6 m,該工作面煤層為近水平煤層?;夭筛叨葹?.8 m,放煤高度為1.8 m,布置上下巷兩條順槽,沿頂板進(jìn)行掘進(jìn)。通過地震槽波勘探成果,該工作面在切眼向外910 m 處存在一個陷落柱JDX16,走向范圍為切眼向外910~970 m,傾向范圍為下巷以上20~60 m,如圖1 所示。

      圖1 8939 工作面陷落柱位置關(guān)系圖

      根據(jù)以往回采和工作面掘進(jìn)情況分析,8939 工作面9#煤層抗壓能力差,節(jié)理、裂隙較發(fā)育。直接頂板為易風(fēng)化的復(fù)合泥巖,厚度2.2~2.8 m,易出現(xiàn)下沉,乃至冒落,在上下巷掘進(jìn)時發(fā)生多次冒頂。預(yù)計回采推進(jìn)至JDX16 陷落柱時,將對正常回采產(chǎn)生較大影響,需要對其進(jìn)行加固。

      2 陷落柱治理方案

      目前常見的陷落柱治理方案有兩種:第一種是預(yù)處理,即對工作面進(jìn)行超前處理,在上下巷向陷落柱方向施工鉆孔,利用超細(xì)水泥漿進(jìn)行加固,提高煤層和頂板的完整性及強(qiáng)度,以減少工作面片幫和冒頂情況[3];第二種是即時處理,當(dāng)工作面揭露或即將揭露陷落柱時,或工作面在出現(xiàn)片幫情況時,利用化學(xué)漿液對煤層和頂板進(jìn)行加固,依靠化學(xué)漿液強(qiáng)大的粘結(jié)性,提高煤層和頂板的承載性能[4]。第二種方法成本較高且影響正常生產(chǎn),相較而言,第一種更有優(yōu)勢。但多數(shù)工程經(jīng)驗表明,對破碎軟弱頂板采取超前預(yù)注漿加固無法取得較好的效果。由于超細(xì)水泥系無機(jī)材料,其粘結(jié)性能較差,在采動影響下,煤體易沿結(jié)構(gòu)面發(fā)生滑動,使裂隙在此張開,易造成片幫,其頂板軟弱破碎,抗壓強(qiáng)度較低,發(fā)生片幫后頂板失去支撐,易導(dǎo)致頂板冒落。所以,確保工作面安全通過陷落柱的根本方法是保證頂板的自身穩(wěn)定。

      3 管棚超前加固技術(shù)原理

      管棚加固技術(shù)是利用管棚制造人工假頂,提高承載性,確保工作面回采通過頂板破碎區(qū)域。該技術(shù)的核心是制造人工假頂,提高承載性能。在工作面上下順槽向陷落柱區(qū)域頂板施工定向鉆孔,并根據(jù)頂板的破碎程度合理設(shè)計管棚的間距。鉆孔施工完成后,將無縫鋼管送入孔中,然后對其進(jìn)行注漿加固,形成全錨固結(jié)構(gòu),制造人工假頂,提高頂板承載性。軟弱頂板施壓在管棚結(jié)構(gòu)上,二者保持同步變形,無縫鋼管強(qiáng)大的韌性可以大大提高頂板抗壓能力。該結(jié)構(gòu)能利用穩(wěn)定區(qū)對破碎區(qū)提供承載力,提高構(gòu)造區(qū)域的整體抗變形能力,原理圖如圖2 所示。

      圖2 管棚結(jié)構(gòu)原理圖

      4 管棚超前加固參數(shù)

      (1)合理的管棚層位。通過長期工程實踐,破碎頂板厚度小于3 m 時,可將管棚設(shè)置在頂板的中部位置;當(dāng)破碎頂板厚度大于3 m,應(yīng)將管棚設(shè)置在距頂板底部1.5 m 處。若管棚設(shè)置層位過高,則管棚下方頂板受控較小,易出現(xiàn)冒頂;若層位設(shè)置過低,則容易導(dǎo)致管棚一起冒落。

      (2)管棚設(shè)置間距。管棚的間距越大,則鋼管間的聯(lián)系越小,效果越差,可適當(dāng)減小其間距,利于管棚發(fā)揮作用;但管棚過密,會對頂板產(chǎn)生破壞,降低原始強(qiáng)度。根據(jù)以往工程經(jīng)驗,管棚的間距范圍為0.5~1.5 m。

      (3)管棚材質(zhì)。為提高管棚的抗彎折性能,材質(zhì)的剛度最為重要,增加材質(zhì)直徑和壁厚,可顯著提高其剛度,所以采用直徑大于50 mm、壁厚大于5 mm 的無縫鋼管。出于成本和施工考慮,鋼管的直徑最大不超過108 mm,且鋼管的接頭處要加長絲扣,以提高穩(wěn)定性。

      5 管棚加固試驗

      5.1 鉆孔布置

      鉆孔的布置原則為:一般情況下陷落柱中部結(jié)構(gòu)完整,巖性堅硬,而邊緣破碎松軟,所以要重點(diǎn)加固陷落柱和煤體的交界處?;夭蛇M(jìn)入陷落柱的影響區(qū)域后不再進(jìn)行放頂煤,工作面沿頂板回采。在下巷共設(shè)計兩排鉆孔,其中上排鉆孔對頂板進(jìn)行加固,層位為采高上方約1.5 m,送入管棚,孔深要求超出陷落柱邊緣約10 m;下排鉆孔加固采高的中上部,層位為頂板下方約1.2 m,孔深要求超出陷落柱邊緣約5 m,孔深25~71 m 不等。如圖3 所示。

      圖3 管棚加固示意圖

      JDX16 陷落柱靠近下巷側(cè),在下巷布置上下兩排深孔??紤]到鉆桿下沉,其上排鉆孔仰角3°,距頂0.5 m,間距1 m,孔深70 m;下排鉆孔仰角1°,距頂1.2 m,間距5 m,鉆孔深度25~70 m,孔徑為94 mm。鉆孔設(shè)計圖如圖4 所示,下排鉆孔參數(shù)見表1。

      5.2 管棚的布置形式

      上排鉆孔改造頂板,采用管棚加固,選擇無縫鋼管直徑為73 mm,壁厚6 mm,每節(jié)長度2 m,所有鉆孔均采用35 節(jié)全孔插管,絲扣連接,全長為70 m。

      下排孔目標(biāo)層位在采高范圍,為保證采煤機(jī)順利割煤,不能插入無縫鋼管,僅對其進(jìn)行注漿。

      5.3 注漿管參數(shù)

      上排孔利用無縫鋼管進(jìn)行注漿,管口安裝轉(zhuǎn)接頭與直徑19 mm 的高壓膠管相連;下排孔外側(cè)10 m范圍內(nèi)采用DN20 鋼管,每節(jié)2 m,共插入5 節(jié),管內(nèi)利用PVC 膠管倒插孔底。

      圖4 鉆孔設(shè)計圖

      表1 下排鉆孔參數(shù)表

      5.4 注漿材料選擇和注漿工藝

      本次注漿采用兩種材料,緩凝材料是主要注漿材料,當(dāng)發(fā)生漏漿時利用速凝材料堵漏,具體如下:

      (1)緩凝材料為水泥加納米灌注劑。其中水泥為52.5 級的普通水泥,以XPM 納米灌注劑作為添加劑,水灰比1:1~0.15。根據(jù)煤巖裂隙發(fā)育情況來確定具體參數(shù)。凝結(jié)時間5~12 h,固結(jié)后抗壓強(qiáng)度要求超過5 MPa,主要用于對較小裂隙進(jìn)行改造。

      (2)速凝材料為水泥加水玻璃混合漿。水泥為52.5 級普通水泥,水玻璃的濃度范圍為30~40 °Bé,模數(shù)n=2.5~3.5。水泥和水玻璃的體積比為1:0.5~1:0.8,凝結(jié)時間為1~3 min,固結(jié)后抗壓強(qiáng)度要求超過5 MPa,主要用于堵漏。

      5.5 工程量及加固效果

      本次對切眼向外900~980 m 進(jìn)行加固,總長為80 m。共施工上排孔81 個,施工下排孔17 個,總進(jìn)尺為6380 m,使用無縫鋼管5668 m,上排鉆孔單孔平均注漿量為0.8 t,下排鉆孔單孔平均注漿量為5 t,共消耗注漿材料149.7 t。

      工作面回采至陷落柱范圍時,在幫部揭露了下排孔的注漿管,其上下2 m 內(nèi)的裂隙受到漿液有效填充,證明漿液擴(kuò)散效果較好。該處頂板僅出現(xiàn)輕微下沉,沒有發(fā)現(xiàn)冒頂情況,工作面安全通過陷落柱。工作面在正常情況下的推進(jìn)速度為3 m/d,在構(gòu)造區(qū)域累計回采80 m 用時為30 d,平均回采速度約為2.7 m/d,

      6 結(jié)論

      (1)工作面通過陷落柱破碎頂板區(qū)域時,僅依靠注漿效果難以保證,需要通過管棚加固技術(shù)來增加頂板的穩(wěn)定性。

      (2)管棚加固需要根據(jù)現(xiàn)場實際回采條件設(shè)計相關(guān)參數(shù),合理確定目標(biāo)層位、鉆孔間距及管棚材質(zhì)等。

      (3)針對8939 工作面陷落柱,通過對相關(guān)參數(shù)的計算,設(shè)計了加固方案并在現(xiàn)場進(jìn)行了試驗。本次鉆孔總進(jìn)尺6380 m,使用無縫鋼管5668 m,消耗注漿材料149.7 t。工作面回采通過陷落柱時未出現(xiàn)冒頂情況,平均回采速度2.7 m/d,加固效果較好,確保了工作面安全高效回采。

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