付安軍
(中國(guó)石化巴陵分公司煉油部,湖南岳陽(yáng) 414014)
巴陵分公司12萬(wàn)t/a苯乙烯蒸汽過(guò)熱爐為自然通風(fēng)、雙輻射爐膛共用一個(gè)對(duì)流段的立式方箱爐,該爐主要作用是為第一反應(yīng)器和第二反應(yīng)器提供反應(yīng)需要的熱量。原設(shè)計(jì)爐膛負(fù)壓由煙囪擋板控制,節(jié)能改造后加一套余熱回收系統(tǒng),爐膛負(fù)壓改為由引風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)。蒸汽過(guò)熱爐采用催化干氣和脫氫尾氣作為燃料,燃料總管壓力為50 kPa,燃燒器為GRFB-Ⅲ型,2017 年外排煙氣中NOx含量平均144 mg/m3,滿足GB 31571-2015一般地區(qū)≤180 mg/m3(爐膛溫度≥850℃時(shí))的排放要求。
2018 年10 月29 日,湖南省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的《關(guān)于執(zhí)行污染物特別排放限值(第一批)的公告》要求,岳陽(yáng)市石油化學(xué)工業(yè)大氣污染物二氧化硫、氮氧化物、顆粒物三項(xiàng)污染物需要執(zhí)行《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31571-2015)中特別排放限值標(biāo)準(zhǔn),其中氮氧化物的排放≤100 mg/m3。
為滿足湖南省特別排放限值要求,推進(jìn)綠色企業(yè)的建設(shè),并徹底解決燃燒器運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題,結(jié)合NOx生成機(jī)理和同類裝置調(diào)研情況,對(duì)苯乙烯蒸汽過(guò)熱爐燃燒器瓦斯槍進(jìn)行了改造,實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放。
燃燒器實(shí)際工作參數(shù)與設(shè)計(jì)對(duì)比見(jiàn)表1。由表1可知,燃燒器實(shí)際正常負(fù)荷與設(shè)計(jì)有一定的偏離,尤其是A室燃燒器偏離較大,實(shí)際工作壓力較設(shè)計(jì)壓力偏離較多,B 室雖然與設(shè)計(jì)的工作點(diǎn)接近,但也存在間歇性的火焰跳動(dòng)。
表1 燃燒器設(shè)計(jì)參數(shù)與工作參數(shù)對(duì)比
燃燒器投用后,燃燒火焰發(fā)黃、發(fā)飄,比較分散。運(yùn)行一段時(shí)間后A室和B室一、二級(jí)瓦斯槍出口逐漸積碳,其中A室更加嚴(yán)重。同一臺(tái)燃燒器上一級(jí)中心瓦斯槍積碳速度更快,積碳增多之后擋住了燃料氣正常噴出的流向,加劇了火焰的發(fā)散和積碳生長(zhǎng)。
GRFB-Ⅲ型燃燒器在應(yīng)用前開(kāi)展了單臺(tái)燃燒器的模擬工況燃燒試驗(yàn),以混兌干氣作為燃料,在燃料氣壓力為30 ~50 kPa,爐膛溫度為750 ~880℃范圍時(shí),外排煙氣中NOx折算為3%O2含量的平均值約42 mg/m3。蒸汽過(guò)熱爐爐膛實(shí)際工作溫度在940~1 050℃之間,雖然爐膛溫度升高會(huì)增加一定的NOx生成,但相對(duì)于目前NOx平均排放值144 mg/m3仍存在優(yōu)化減排的空間。
為進(jìn)一步了解燃燒器優(yōu)化可行性,對(duì)國(guó)內(nèi)部分苯乙烯裝置蒸汽過(guò)熱爐外排煙氣的NOx排放情況開(kāi)展調(diào)研,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
由表2 可知,各裝置在低氮燃燒器改造后煙氣中的NOx含量較改造前有明顯降低,改造前NOx排放平均值大于150 mg/m3,改造后可以維持在低于100 mg/m3特別排放限值,NOx減排率平均約40%,因此可以通過(guò)燃燒器改造實(shí)現(xiàn)NOx減排。
表2 燃燒器改造前后NOx 排放對(duì)比
燃燒過(guò)程中NOx生成主要有三種途徑,分別是快速或直接轉(zhuǎn)化型、燃料轉(zhuǎn)化型和熱力型。在溫度足夠高時(shí),熱力NOx的生成量可占到NOx總量的90%。蒸汽過(guò)熱爐爐膛溫度在940~1 050℃之間,燃燒火焰的溫度更高,因此煙氣中NOx來(lái)源主要為熱力型NOx。熱力型NOx是由空氣中的N2在高溫下氧化生成,影響因素主要是溫度、O2濃度和停留時(shí)間。控制熱力型NOx的排放一般應(yīng)從以下幾方面考慮:一是降低燃燒溫度,避免局部高溫;二是擴(kuò)散燃燒時(shí)降低氧氣濃度(減少過(guò)量空氣系數(shù)),預(yù)混燃燒時(shí)增加氧氣濃度(增大過(guò)量空氣系數(shù));三是縮短在高溫區(qū)的停留時(shí)間[1]。
GRFB-Ⅲ燃燒器主要由調(diào)風(fēng)蝶閥、風(fēng)道、風(fēng)筒、耐火磚、燃料噴槍、長(zhǎng)明燈組成,其三維結(jié)構(gòu)模型見(jiàn)圖1。
該燃燒器耐火磚下部埋在爐膛爐襯內(nèi),一級(jí)瓦斯槍位于耐火磚內(nèi)部,可穩(wěn)定火焰,二級(jí)瓦斯槍位于矩形耐火磚兩側(cè),噴頭露出爐襯,形成燃料分級(jí),增加了火焰的燃燒器區(qū)域。耐火磚外側(cè)為斜面,作用是高速噴出的燃料氣形成負(fù)壓區(qū)引入煙氣回流,降低火焰中心溫度。風(fēng)道、風(fēng)筒、耐火磚中心空腔為助燃空氣通道,助燃空氣通過(guò)調(diào)風(fēng)蝶閥進(jìn)入風(fēng)道,風(fēng)筒設(shè)置有分布板,可使風(fēng)筒水平截面上助燃空氣流均勻分布。
圖1 GRFB-Ⅲ燃燒器三維結(jié)構(gòu)模型
燃燒器瓦斯槍開(kāi)孔面積確定后,熱負(fù)荷與燃料氣壓力成正比,由表1 可知A 室和B 室工作壓力均小于設(shè)計(jì)正常工作壓力,說(shuō)明蒸汽過(guò)熱燃燒器設(shè)計(jì)負(fù)荷偏大。
由于工作壓力低,燃料氣噴出瓦斯槍的流速減小,燃燒火焰變短、發(fā)飄無(wú)剛性。以A室為例,一級(jí)中心瓦斯槍設(shè)置主孔和輔孔直徑均為1.9 mm,其中主孔與軸線成28°,輔孔與軸線成90°水平朝向?qū)γ婺突鸫u。由于流速低主孔與輔孔噴出的燃料氣在出口附近大量聚集,助燃空氣相對(duì)稀薄,因此形成欠氧燃燒,燃料中未能完全燃燒的重組分形成積碳并逐漸增多。矩形耐火磚的斜面結(jié)構(gòu)是為強(qiáng)化二級(jí)燃料氣與空氣的二次混合,并實(shí)現(xiàn)煙氣回流以降低燃燒區(qū)域的中心溫度,以減少熱力型NOx的生成。實(shí)際運(yùn)行時(shí)由于燃料氣壓力低導(dǎo)致二級(jí)瓦斯槍出口流速低,燃料與空氣二次混合和煙氣回流效果減弱,二級(jí)瓦斯槍也存在局部欠氧燃燒,也出現(xiàn)了積碳現(xiàn)象。如圖2 所示,虛線區(qū)域?yàn)閴毫Φ蜁r(shí)欠氧燃燒區(qū)域。
圖2 低壓時(shí)欠氧燃燒區(qū)
根據(jù)熱力型NOx生成影響因素和GRFB-Ⅲ燃燒器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),經(jīng)核算將蒸汽過(guò)熱爐A室和B室一級(jí)燃料瓦斯槍噴孔傾斜角度由28°調(diào)整為20°,取消一級(jí)瓦斯槍水平噴孔,并根據(jù)負(fù)荷相應(yīng)調(diào)整一、二級(jí)瓦斯槍開(kāi)孔面積和分配比例,具體調(diào)整參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 瓦斯槍調(diào)整前后參數(shù)
由表3可知,調(diào)整后總A室開(kāi)孔面積大大減小,B 室相同負(fù)荷條件下提高了二級(jí)瓦斯槍的燃料氣噴速,強(qiáng)化了空氣混合及煙氣回流效果,燃燒區(qū)域增大,降低了火焰區(qū)域中心溫度,理論燃燒區(qū)域變化情況見(jiàn)圖3。
圖3 改造前后理論燃燒區(qū)
瓦斯槍投用后,A 室火焰由黃色變?yōu)榈{(lán)色,火焰變長(zhǎng)且剛直有力;B 室火焰根部為淡藍(lán)色,上部為黃色,火焰長(zhǎng)度增加,一、二級(jí)瓦斯槍出口均無(wú)積碳生成,實(shí)際燃燒火焰的變化情況見(jiàn)圖4。
圖4 一次改造后火焰
為了解改造前后NOx的變化情況,分別對(duì)A室和B室的煙氣進(jìn)行了監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
表4 NOx 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
由表4可知,A室和B室煙氣中NOx有不同程度的下降,因此可判定減小一級(jí)瓦斯槍的燃料氣比例,減小噴射角度,可以強(qiáng)化一、二級(jí)燃料器與空氣混合,并拉長(zhǎng)了燃燒區(qū)域,有利于減少熱力型NOx生成。其中A 室降低更多,說(shuō)明燃燒器工作壓力越高更有助于拉長(zhǎng)燃燒火焰,降低燃燒中心溫度。
綜上可知,燃燒器工作負(fù)荷偏離是由于設(shè)計(jì)負(fù)荷偏大,導(dǎo)致燃料氣實(shí)際工作壓力低,噴出流速小,一級(jí)瓦斯槍燃料集中形成欠氧燃燒,二級(jí)瓦斯槍未能形成充分的空氣混合和煙氣回流,分別造成不同程度的積碳,進(jìn)而更加惡化了火焰形狀。工作壓力低時(shí),燃燒區(qū)集中造成火焰中心溫度高,生成更多的熱力型NOx。
為了進(jìn)一步了解氧含量和燃料氣壓力對(duì)NOx生成的影響,針對(duì)蒸汽過(guò)熱爐開(kāi)展了提高工作壓力和降低氧含量的在線調(diào)整實(shí)驗(yàn),測(cè)試過(guò)程中維持爐膛負(fù)荷不變,詳細(xì)測(cè)試參數(shù)見(jiàn)表5。
表5 燃燒器測(cè)試數(shù)據(jù)
根據(jù)表5 數(shù)據(jù),在氧含量接近時(shí),隨著瓦斯槍壓力的升高,煙氣中NOx生成量有降低的趨勢(shì);當(dāng)燃料氣工作壓力接近時(shí),爐膛氧含量越低,煙氣燃燒器NOx生成量越低。因此可以通過(guò)優(yōu)化燃燒器瓦斯槍的設(shè)計(jì),同時(shí)優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)NOx穩(wěn)定在100 mg/m3的范圍內(nèi)。
為滿足特別排放限值的要求,結(jié)合上述改造和實(shí)驗(yàn)效果,兼顧蒸汽過(guò)熱爐提升加工量時(shí)操作彈性的需求,分別對(duì)A室和B室燃燒器瓦斯槍進(jìn)行了二次優(yōu)化設(shè)計(jì)。由于燃燒器基準(zhǔn)熱負(fù)荷的選定直接關(guān)系到燃燒器投用后的效果,因此首先測(cè)算設(shè)計(jì)基準(zhǔn)熱負(fù)荷。
為進(jìn)一步分析確定蒸汽過(guò)熱爐的實(shí)際熱負(fù)荷,收集了蒸汽過(guò)熱爐相關(guān)物料參數(shù),測(cè)算數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。
理論計(jì)算情況下,當(dāng)排煙溫度100℃左右時(shí),理論熱效率約為94%,因此燃燒器的理論總熱量約為16.65 MW(15 655.23/0.94)。
苯乙烯裝置停工期間,經(jīng)燃料氣管網(wǎng)平衡蒸汽過(guò)熱爐100%負(fù)荷工況下干氣耗量為1 600 m3/h,PSA 脫氫尾氣仍為400 kg/h,折算后總熱量約為16.63 MW,比較接近,因此根據(jù)此消耗量進(jìn)行設(shè)計(jì)。
根據(jù)A室和B室吸熱量的比例關(guān)系,蒸汽過(guò)熱爐100%負(fù)荷條件下實(shí)際熱效率約93.27%,測(cè)算出A 室單臺(tái)燃燒器負(fù)荷為0.79 MW,B 室燃燒器單臺(tái)負(fù)荷為1.32 MW。
為保證蒸汽過(guò)熱爐燃燒器的操作彈性,選取100%負(fù)荷條件下燃料氣壓力35 kPa為基準(zhǔn)設(shè)計(jì)點(diǎn),按照A室0.79 MW和B室1.32 MW,燃燒器瓦斯槍開(kāi)孔分配進(jìn)行了二次優(yōu)化設(shè)計(jì),詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)表7。
表6 蒸汽過(guò)熱爐吸熱量測(cè)算
表7 瓦斯槍二次改造設(shè)計(jì)參數(shù)
由表7 可知,在基本維持一級(jí)瓦斯槍占比情況下,將A 室的開(kāi)孔面積略微放大,增加操作彈性;對(duì)于B 室燃燒器,主要減小了二級(jí)瓦斯槍開(kāi)孔面積,以提升工作壓力。
二次改造后,A 室和B 室燃燒器火焰均為淡藍(lán)色,火焰剛直有力,無(wú)積碳生成,在100%負(fù)荷時(shí)燃燒器的工作的壓力在30~34 kPa之間,與設(shè)計(jì)的35 kPa 非常接近,二次改造后的火焰外觀見(jiàn)圖5,煙氣中NOx檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表8。
由表8 可知,二次改造后蒸汽過(guò)熱爐在100%負(fù)荷左右時(shí)煙氣中NOx維持在80 mg/m3左右,滿足特別排放限值小于100 mg/m3的要求,實(shí)現(xiàn)了排放達(dá)標(biāo)。
圖5 二次改造后火焰照片
表8 二次改造后煙氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
燃燒器的一級(jí)燃料氣分配在8%左右時(shí),會(huì)造成局部欠氧燃燒生成積碳,工作壓力越低積碳生成的越多,積碳的增多進(jìn)而惡化了火焰的形狀。將一級(jí)燃料氣分配減小至4%左右,并減小開(kāi)孔角度至20°,可以強(qiáng)化燃料氣與空氣的混合,實(shí)現(xiàn)完全燃燒無(wú)積碳生成。提高工作壓力強(qiáng)化煙氣回流、擴(kuò)大燃燒區(qū)域,減小空氣過(guò)剩系數(shù),均可以實(shí)現(xiàn)減少熱力型NOx的生成。燃燒器瓦斯槍二次改造后,煙氣中NOx的濃度由110 mg/m3左右降低至80 mg/m3左右,下降了約27%,實(shí)現(xiàn)了煙氣中NOx排放達(dá)標(biāo)。