馬 棟, 閆 肅, 2,*, 王武現(xiàn)
(1. 中鐵十六局集團(tuán)有限公司, 北京 100018; 2. 中國石油大學(xué)(華東)儲運(yùn)與建筑工程學(xué)院, 山東 青島 266580)
隨著交通建設(shè)的發(fā)展,線路標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,鐵路規(guī)劃和建設(shè)不斷向山區(qū)拓展,線路勢必會穿山越嶺[1]。山嶺隧道地質(zhì)條件復(fù)雜多變,常會遇到高壓富水巖溶、斷層破碎帶等特殊不良地質(zhì),安全風(fēng)險(xiǎn)極高、施工難度極大[2],稍有不慎,極易發(fā)生突水涌泥(沙),造成人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。
國內(nèi)很多學(xué)者針對斷層破碎帶開展研究,鐘威[3]提出影響穿越斷層破碎帶的風(fēng)險(xiǎn)因素,并建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系及風(fēng)險(xiǎn)等級。高雷州[4]通過建立數(shù)值模擬模型,分析了不同施工方法對隧道圍巖擾動的影響。李曉斌[5]基于斷層破碎帶模擬計(jì)算模型和臺階拱頂沉降,分析了二次襯砌的結(jié)構(gòu)應(yīng)力及影響范圍。劉鵬[6]利用ANSYS數(shù)值模擬,對大斷面隧道斷層破碎帶支護(hù)方法進(jìn)行了優(yōu)化。張旭[7]結(jié)合保康隧道,分析了斷層破碎帶的發(fā)育情況和危害,提出使用CRD方法開挖,并對隧道爆破設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化。文獻(xiàn)[8-10]基于隧道高壓富水?dāng)鄬油凰磕?沙)事故,總結(jié)分析了突涌水原因,并制定了合理的處理方案和工程對策。
已開展的研究中,大部分是采用數(shù)值模擬的方法優(yōu)化斷層破碎帶等不良地質(zhì)區(qū)的爆破、開挖、支護(hù)工藝,或者針對具體工程的突泥涌水事故制定處理對策,避免次生災(zāi)害,但總體上來說,準(zhǔn)確預(yù)測且成功防治富水?dāng)嗔哑扑閹^(qū)域隧道突泥突水的案例較少。為更好地指導(dǎo)富水?dāng)鄬铀淼朗┕ぃ疚慕Y(jié)合贛深高鐵龍南隧道,對綜合預(yù)報(bào)、分水降壓、內(nèi)堵外固以及防災(zāi)預(yù)警方法進(jìn)行分析研究,以期為同類工程施工提供參考。
龍南隧道全長10.24 km,雙線單洞隧道,洞身淺埋,且存在危巖落石、突水涌泥、圍巖失穩(wěn)塌方等諸多風(fēng)險(xiǎn),是全線的重點(diǎn)控制性工程,風(fēng)險(xiǎn)等級為Ⅰ級。DK99+380~+620段為F8區(qū)域大斷層破碎帶,壓性斷裂,長度大于50 km。DK99+500~+620段為F8斷層核心帶(Ⅵ級圍巖),寬約120 m,加上兩側(cè)破碎影響帶,總寬度達(dá)330 m,F8斷層如圖1和圖2所示。
圖1 隧道F8斷層平面分布
圖2 隧道F8斷層縱斷面
F8斷層位于泥盆系老虎坳組砂巖、石英砂巖地層中,屬區(qū)域中寨(全南)-江頭圩(安遠(yuǎn))大斷裂的平行分支,為壓性斷裂,受旋扭作用影響,不同部位斷裂面傾向不一,性質(zhì)互異。該段隧道埋深30~110 m。地表山坡及山間谷地植被較發(fā)育,溝谷內(nèi)溪流發(fā)育。F8斷層破碎帶圍巖呈砂加塊石狀,斷層以下揭示灰?guī)r。斷層富含承壓水,鉆探孔口涌水,水柱高約2 m,推測洞身水壓達(dá)0.5 MPa,預(yù)測最大涌水量為5 998.04 m3/d,為強(qiáng)富水區(qū)。
DK99+380~+500段和DK99+620~+660段為斷層影響帶(Ⅴ級圍巖),采用3 m加固范圍超前預(yù)注漿加固圍巖堵水、φ50 mm雙層小導(dǎo)管超前注漿預(yù)支護(hù)、三臺階臨時(shí)仰拱法施工。DK99+500~+620段采用8 m加固范圍超前預(yù)注漿加固圍巖堵水、φ89 mm洞身長管棚+φ42 mm小導(dǎo)管超前注漿預(yù)支護(hù)、六步CD法施工。Ⅵ級圍巖采用Ⅵ級復(fù)合式襯砌,隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)見圖3,二次襯砌抗水壓能力達(dá)0.7 MPa。
圖3 龍南隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)橫斷面(單位: cm)
2019年5月11日,掌子面施工至里程DK99+421時(shí),右側(cè)仰拱出現(xiàn)溜坍,高度2~3 m,寬度約4 m,縱向長2 m。2019年5月12日凌晨,掌子面右側(cè)拱部再次溜坍,高度增加至4 m,寬度增加至6 m。2019年7月28日晚,掌子面施工至DK99+435時(shí),現(xiàn)場實(shí)際揭示圍巖為泥盆系老虎坳組(D21)砂巖,褐黃色,全風(fēng)化夾強(qiáng)風(fēng)化,呈土夾碎塊石狀,結(jié)構(gòu)松散,自穩(wěn)性較差?,F(xiàn)場拱架安裝時(shí),掌子面拱部出現(xiàn)溜坍,縱向長度約3.5 m,高度約4 m,環(huán)向溜坍范圍為8 m。溜坍體為全風(fēng)化巖體夾碎石,巖體破碎,地下水較發(fā)育,洞內(nèi)涌水量約為67 m3/h。
造成溜坍、涌水的主要因素有以下3方面: 1) DK99+421區(qū)域已經(jīng)進(jìn)入斷層影響帶,巖體破碎,結(jié)構(gòu)松散,自穩(wěn)能力極差; 2)隧址地表山坡及山間谷地溪流發(fā)育,地下水發(fā)育,隧道爆破開挖的擾動造成構(gòu)造附近地下水涌出; 3)現(xiàn)場施工中,未查明隧道前方地質(zhì)情況,隧道提前進(jìn)入斷層核心區(qū)域。由于無法準(zhǔn)確預(yù)判隧道前方富水及斷裂構(gòu)造,極大地增加了隧道溜坍、突水突泥的風(fēng)險(xiǎn),因此亟需開展綜合地質(zhì)預(yù)報(bào)、地表抽水試驗(yàn)來確定合理的隧道排水、加固方案。
采用TSP探測掌子面(DK99+429.6)前方的地質(zhì)情況,査明DK99+429.6~+549.6段構(gòu)造斷裂、軟弱夾層等的分布位置,地下水狀況,構(gòu)造裂隙填充物及其性質(zhì)。
DK99+429.6~+500段縱橫波波速整體變化不大,縱橫波速比、泊松比變化起伏較大,由此推測該里程段圍巖巖體與掌子面基本一致,巖體破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,裂隙水較發(fā)育[11]。
DK99+500~+549.6 段縱波波速下降,橫波波速呈平穩(wěn)趨勢,縱橫波速比、泊松比變化起伏較大,且存在較多負(fù)反射界面,由此推測該里程段圍巖整體穩(wěn)定性變差,巖體極破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,裂隙水發(fā)育。
為進(jìn)一步查明隧道掌子面前方的構(gòu)造斷裂、軟弱夾層等的分布位置,地下水狀況,構(gòu)造裂隙填充物及其性質(zhì),在DK99+433.2~+463.2(長度30 m)段開展地質(zhì)雷達(dá)探測。現(xiàn)場測試4條線,測線布置如圖4所示?,F(xiàn)場數(shù)據(jù)采集采用點(diǎn)測方法,測量時(shí)窗選取613.5 ns,采樣頻率1 069.4 MHz,每道采樣點(diǎn)數(shù)656點(diǎn),道間距0.1 m。
圖4 雷達(dá)測線布置示意圖(單位: m)
地質(zhì)雷達(dá)探測處理結(jié)果如圖5所示。由圖可知,雷達(dá)波振幅加強(qiáng),頻率變低,散射波特征明顯。結(jié)合掌子面現(xiàn)場開挖情況和勘測資料綜合分析,圍巖與掌子面圍巖基本一致。圍巖受外部擠壓切割成大小不一的塊狀體結(jié)構(gòu),節(jié)理發(fā)育,含水量較大,掉塊較嚴(yán)重,自穩(wěn)能力較差,施工中需及時(shí)做好支護(hù)及防排水。
(a) 測線1 (b) 測線2 (c) 測線3 (d) 測線4
2019年8月4日,沿DK99+435掌子面采取2孔超前地質(zhì)鉆孔,探孔里程DK99+435~+465,鉆孔速度緩慢,偶有卡鉆,孔內(nèi)滲水。判斷前方30 m地質(zhì)情況為: 1) 0~6 m為變質(zhì)砂巖加泥巖,褐黃色,強(qiáng)風(fēng)化,巖體極破碎,裂隙水發(fā)育; 2) 6~22 m為變質(zhì)砂巖加泥巖,褐黃色,全風(fēng)化-強(qiáng)風(fēng)化,巖體極破碎,裂隙水發(fā)育。
2019年8月24日,沿DK99+435掌子面增加1孔超前水平鉆孔,設(shè)計(jì)長度30 m??變?nèi)揭示為砂巖(褐黃色),全風(fēng)化、局部夾強(qiáng)風(fēng)化層,巖芯呈黏土夾碎塊石狀, 巖體擠壓痕跡明顯,節(jié)理裂隙發(fā)育,地下水發(fā)育,推測為斷層破碎帶。
根據(jù)掌子面地質(zhì)情況,結(jié)合超前地質(zhì)預(yù)報(bào)成果資料綜合判定,隧道已進(jìn)入F8斷層核心區(qū),圍巖級別為Ⅵ級。
現(xiàn)場在地表施工了6個(gè)φ200 mm的水井進(jìn)行抽水試驗(yàn)[12],水井布置在隧道主體結(jié)構(gòu)外側(cè),中心距離結(jié)構(gòu)外側(cè)不小于5.45 m,縱向水平間距為10 m,如圖6所示。抽水試驗(yàn)自2019年5月6日開始,5月10日結(jié)束,歷時(shí)5 d,完成JK10-2、JK11、JK12、JK21-2、JK22-2和JK23 6口水井的抽水試驗(yàn)。抽水觀測記錄如表1所示。
圖6 F8抽水試驗(yàn)井平面布置圖(單位: m)
表1 抽水觀測記錄及計(jì)算數(shù)據(jù)
由表1可知,單井出水量為4.621 9~37.471 7 m3/h,涌水量大小存在差異,反映了場區(qū)范圍內(nèi)巖體存在不均勻風(fēng)化。
由于每口抽水井對其他觀測井造成的干擾和影響均較小(觀測井降深較小),因此,各試驗(yàn)井滲透系數(shù)的計(jì)算采用1個(gè)中心井(單井)潛水非完整井抽水試驗(yàn)公式,抽水影響半徑的計(jì)算采用吉哈爾特經(jīng)驗(yàn)公式。
滲透系數(shù)
(1)
式中:K為滲透系數(shù),m/d;Q為涌水量,m3/d;Sw為試驗(yàn)井內(nèi)水位降深,m;rw為抽水井半徑,m;H1為承壓含水層厚度,m;R為抽水影響半徑,m。
抽水影響半徑
(2)
各試驗(yàn)井滲透系數(shù)和影響半徑通過Maple軟件編程并輸入相關(guān)參數(shù),計(jì)算得出滲透系數(shù)的取值范圍為0.309 7~2.803 2 m/d,抽水影響半徑R的取值范圍為247.59~763.31 m。
結(jié)合以上情況分析得出,F(xiàn)8斷層內(nèi)地下水具有承壓性,地層滲透性系數(shù)小,水力聯(lián)系不明顯,多呈脈狀水存在,施工中易遇到靜態(tài)水突然釋放現(xiàn)象。F8 斷層洞身范圍內(nèi)采取地表集中井點(diǎn)降水施工方案,降水效果不佳,建議選擇排水降壓方案。
按照"分水降壓、內(nèi)堵外固、支護(hù)結(jié)構(gòu)加強(qiáng)"的綜合措施處理F8斷層[14]。采取迂回導(dǎo)坑(兼作排水洞)、洞內(nèi)帷幕注漿、地表深孔注漿、洞身管棚等施工措施穿越F8斷層施工區(qū)域,如圖7所示。
圖7 穿越斷層區(qū)的加固方案
暫停DK99+435掌子面的掘進(jìn),根據(jù)不同埋深分別采取地表深孔注漿及洞內(nèi)帷幕注漿加固巖體、堵水。同時(shí)考慮洞身水壓,在已施工初期支護(hù)段落左側(cè)選?、跫墖鷰r作為迂回導(dǎo)坑進(jìn)洞位置,并在注漿加固的同時(shí)進(jìn)行施工。注漿加固措施完成后,采取鉆孔取芯、孔內(nèi)成像等手段綜合判斷注漿效果。
隧道處于F8強(qiáng)富水區(qū)破碎斷層帶,極易發(fā)生突泥涌水,因此提出在臨近隧道處設(shè)置"迂回導(dǎo)坑+排水洞"進(jìn)行分水降壓,達(dá)到排水降壓的目的。
5.1.1 迂回導(dǎo)坑
由于節(jié)理裂隙發(fā)育極不規(guī)律、地層結(jié)構(gòu)不均一,井點(diǎn)的抽水影響半徑大多不具重疊性,因此該方法對F8場區(qū)隧道洞身范圍內(nèi)的降水效果不佳。為進(jìn)一步探明F8層地質(zhì)條件,有效排除F8斷層地下水,在隧道正洞DK99+400~+640斷層段左側(cè)設(shè)置了1處迂回導(dǎo)坑,與正洞大里程方向夾角為60°,與正洞左線線間距25 m,長262.42 m,迂回導(dǎo)坑設(shè)人字坡。
迂回導(dǎo)坑進(jìn)洞前,根據(jù)角度、正洞半徑等綜合設(shè)計(jì)進(jìn)洞方案; 進(jìn)洞后,嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工管棚、超前小導(dǎo)管等,采用上下臺階法施工掘進(jìn),臺階長度控制在5~8 m,下臺階與底板同時(shí)開挖。為避免施工干擾,降低施工風(fēng)險(xiǎn),迂回導(dǎo)坑開挖掘進(jìn)不能與正洞處于同一里程,宜超前正洞施工10 m左右。
5.1.2 排水洞
迂回導(dǎo)坑初期支護(hù)完成后,在輪廊線左側(cè)打設(shè)φ108 mm的排水孔,孔深6 m,縱向間距5 m; 輪廓線右側(cè)打設(shè)φ108 mm的排水孔,孔深至正洞注漿輪廓線外5~8 m,縱向間距5 m。施工過程中,可根據(jù)物探結(jié)果及地下水發(fā)育情況適當(dāng)加密排水孔,進(jìn)一步降低正洞掌子面水壓。排水孔直徑為110 mm,孔口安裝3 m長φ108 mm(壁厚9 mm)的孔口管。孔口均安裝法蘭盤,部分排水孔口安裝水壓力表,達(dá)到可控排放的目的。運(yùn)營期間迂回導(dǎo)坑排水孔作為永久排水措施保留,導(dǎo)坑內(nèi)靠正洞側(cè)分別設(shè)1處5 m×2.5 m×2.0 m(寬×長×深)的沉淀池,應(yīng)保證施工及運(yùn)營期間排水洞水流通暢。
5.2.1 洞內(nèi)超前預(yù)注漿加固
對于埋深大于70 m的地層,8 m加固范圍采取超前帷幕注漿措施,施工范圍為DK99+435~+540。按4個(gè)循環(huán)組織施工[15]: 第1循環(huán)施工2 m厚C20止?jié){墻,注漿長度28 m,開挖25 m; 第2-4循環(huán),注漿長度為28 m,預(yù)留5 m止?jié){巖盤作為止?jié){墻,注漿參數(shù)如表2所示。每個(gè)循環(huán)注漿完成后應(yīng)進(jìn)行注漿效果評定。
表2 超前帷幕注漿參數(shù)
5.2.2 地表深孔注漿加固
隧道DK99+540~+630段,地表埋深小于70 m,進(jìn)行地表定向大口徑(φ130 mm)深孔注漿。針對洞身拱墻開挖輪廓線8 m以外、仰拱基底5 m以下巖體固結(jié)問題,須改善圍巖物理力學(xué)性能。對加固區(qū)域四周采用普通水泥-水玻璃雙液漿進(jìn)行間隔跳孔注漿,以形成周邊止?jié){帷幕,減少加固范圍內(nèi)漿液流失。待周邊帷幕成型后,中間孔采用早強(qiáng)硫鋁酸鹽水泥單液漿進(jìn)行加固,采用袖閥管分段后退式注漿施工工藝,先外后內(nèi),間隔跳孔注漿,具體注漿參數(shù)如表3所示。
表3 地表深孔注漿參數(shù)
5.2.3 注漿效果評定
5.2.3.1p-Q-t曲線
2019年9月28日,監(jiān)理單位組織對龍南隧道DK99+435~+463段8 m加固范圍的超前預(yù)注漿效果進(jìn)行評定。注漿過程中,根據(jù)現(xiàn)場典型試驗(yàn)孔的注漿壓力(p)、流量(Q)、注漿時(shí)間(t)數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié),并描繪三者之間的曲線關(guān)系,如圖8所示。
圖8 典型試驗(yàn)孔p-Q-t曲線圖
由圖8中可知,p-t曲線顯示注漿壓力隨時(shí)間逐步上升,60 min后基本達(dá)到5.65 MPa(終壓4~6 MPa)左右的平穩(wěn)狀態(tài)。Q-t曲線顯示流量隨時(shí)間不斷下降,在第75 min左右基本保持在4.6 L/min(控制在5 L/min范圍以內(nèi)),滿足設(shè)計(jì)要求。
5.2.3.2 檢查孔取芯
現(xiàn)場對注漿后的圍巖進(jìn)行取芯,顯示圍巖裂隙被漿液充填或擠壓密實(shí),固結(jié)良好,原先注漿前無法取出巖芯的部位,已經(jīng)能夠取出柱狀固結(jié)物,且有明顯的漿脈,取芯率為85%,注漿固結(jié)效果良好。注漿前后取芯效果見圖9。
(b) 注漿后
5.2.3.3 檢查孔注水試驗(yàn)
按照設(shè)計(jì)要求,對固結(jié)巖體進(jìn)行注水試驗(yàn)。先將孔內(nèi)注滿水(注漿孔長度為25 m),然后將注漿壓力控制在1.0 MPa。 采用專用的自動記錄設(shè)備對單位時(shí)間內(nèi)的圍巖注水量進(jìn)行記錄,吸水量分別為0.3、0.4 L/(min·m),均<2 L/(min·m),滿足設(shè)計(jì)要求。
5.2.3.4 孔內(nèi)成像
采用專業(yè)的孔內(nèi)成像設(shè)備,對注漿后的巖體進(jìn)行孔內(nèi)攝像。如圖10所示,孔內(nèi)成像顯示檢測孔內(nèi)未出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,圍巖裂隙中有明顯的液漿充填痕跡,孔內(nèi)無流泥、無坍孔,成孔好。
圖10 孔內(nèi)成像
鉆孔情況、渣樣檢查、注水試驗(yàn)以及孔內(nèi)成像等表明本循環(huán)注漿加固堵水達(dá)到預(yù)期效果。
經(jīng)過超前預(yù)注漿和地表深孔注漿,圍巖加固效果良好,如圖11所示。斷層核心段開挖施工由原來的六步CD法變更為三臺階臨時(shí)仰拱法。
(a) 注漿前
(b) 注漿后
斷層核心段超前支護(hù)采用拱部140°范圍φ89 mm長管棚預(yù)支護(hù),管棚每循環(huán)縱向長15 m,兩環(huán)間搭接3 m,采用鋼花管和鋼管間隔布置,每根長15 m,環(huán)向間距0.4 m。斷層段圍巖級別為Ⅵ級,初期支護(hù)全環(huán)采用HW175型鋼加強(qiáng)支護(hù),間距0.5 m/榀,襯砌類型采用Ⅵ級圍巖型復(fù)合式襯砌。
二次襯砌防水按照GB 50108《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》一級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),混凝土抗?jié)B等級不低于P12。環(huán)向施工縫采用背貼式自粘橡膠止水帶+中埋式自粘橡膠止水帶,縱向施工縫采用中埋式鋼邊自粘橡膠止水帶+混凝土界面劑。拱墻仰拱初期支護(hù)與二次襯砌設(shè)置縱、環(huán)向可維護(hù)塑纖排水濾管,仰拱采用φ50 mm單臂打孔波紋管。拱墻(仰拱)襯砌采用80 cm(或90 cm)厚C35鋼筋混凝土。
5.6.1 監(jiān)測
圖12示出龍南隧道距隧道開挖面(DK99+588)100 m范圍的累計(jì)沉降收斂變形情況。由圖12可知,隧道最大累計(jì)沉降量為31.75 mm,最大累計(jì)收斂為36.36 mm,均滿足正常施工要求。
圖12 隧道斷層區(qū)域累計(jì)沉降及收斂變形圖
根據(jù)F8斷層實(shí)際情況,該區(qū)段應(yīng)補(bǔ)充水壓力、圍巖壓力等監(jiān)測,以便更深入地掌握圍巖的穩(wěn)定狀態(tài)及錨噴支護(hù)效果,更好地指導(dǎo)未開挖區(qū)的設(shè)計(jì)與施工。
5.6.2 反坡排水
因進(jìn)口方向尚未貫通,在2#斜井大里程端采用二級泵站組織反坡排水。第1級采用移動泵站,設(shè)置于仰拱積水坑,配置5臺(備用5臺)功率為4 kW、揚(yáng)程為5 m、流量為100 m3/h的移動污水泵,將掌子面涌水抽排至變坡點(diǎn)位置,然后通過中心水溝順坡排放至斜井喇叭口固定泵站蓄水池內(nèi)。第2級泵站采用固定泵站,設(shè)置于斜井喇叭口蓄水池,配置3臺(備用3臺)功率為132 kW、揚(yáng)程為210 m、流量為155 m3/h的固定水泵。
5.6.3 防災(zāi)預(yù)警
F8斷層可能發(fā)生突泥涌水,現(xiàn)場設(shè)置防災(zāi)預(yù)警系統(tǒng),在掌子面附近安裝洞內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng),由專人進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。正洞或輔助導(dǎo)坑應(yīng)設(shè)置聲光報(bào)警裝置,工作面設(shè)置具備聲、光提示功能的電話機(jī),構(gòu)成以洞口值班室為中心的應(yīng)急通信系統(tǒng)。
本文依托贛深高鐵龍南隧道F8富水?dāng)鄬邮┕?,通過開展綜合地質(zhì)預(yù)報(bào),研究不同埋深的注漿加固方法、效果以及防災(zāi)預(yù)警,得到以下結(jié)論。
1)加強(qiáng)綜合超前地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)工作,建議對斷層的規(guī)模、富水程度及充填物特征等地質(zhì)情況進(jìn)行超前綜合判斷,精準(zhǔn)判定斷層破碎帶影響范圍,降低突涌水風(fēng)險(xiǎn)。
2)通過分水降壓,并針對不同埋深進(jìn)行超前預(yù)注漿和深孔注漿加固,做好注漿效果評定,加強(qiáng)超前支護(hù)措施,以安全順利通過區(qū)域性斷層破碎帶。
3)富水?dāng)鄬油凰L(fēng)險(xiǎn)極大,應(yīng)按環(huán)水保的要求做好防排水設(shè)計(jì),并設(shè)置聲光報(bào)警、應(yīng)急通訊和洞內(nèi)監(jiān)測等防災(zāi)預(yù)警系統(tǒng),以防突發(fā)事件。
4)針對富水?dāng)鄬油凰磕嗟娘L(fēng)險(xiǎn),建議進(jìn)一步研究高壓富水隧道的機(jī)械化工裝,以提高機(jī)械帶水作業(yè)效率及其耐久性。