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    油田含聚合物廢水處理技術(shù)研究

    2020-12-11 02:17:56盛文龍王亮王照付勝楠
    石油石化綠色低碳 2020年4期
    關(guān)鍵詞:物化廢水處理生化

    盛文龍,王亮,王照,付勝楠

    (中國海洋石油集團(tuán)有限公司節(jié)能減排監(jiān)測中心,天津300452)

    1 概述

    多年來,對油田含聚合物[1-2]廢水處理開展了廣泛研究試驗,但未見實(shí)際進(jìn)展,特別是三元聚驅(qū)化合物(專利)的應(yīng)用,在生產(chǎn)規(guī)模水處理上面臨的問題也更趨復(fù)雜而難于突破。問題的關(guān)鍵在于廢水中的主要聚合物—PAM[3-4],因其分子的高聚合度、結(jié)構(gòu)、功能團(tuán)、電性和一系列水化學(xué)性質(zhì)等特點(diǎn),難以通過物化法和生物法斷鏈降解。目前,含聚廢水的主要處理方法有物理、化學(xué)、生物三大類,從工程實(shí)踐來看單純某一類處理方法難以穩(wěn)定降解PAM。因此,如能因地制宜綜合發(fā)揮不同技術(shù)或工藝方法之長,充分發(fā)揮各環(huán)節(jié)處理優(yōu)勢,優(yōu)化污水處理流程,可解決相當(dāng)一部分工程實(shí)際問題。

    通過調(diào)研,針對某油田含聚合物廢水處理的一些關(guān)鍵性技術(shù)問題征求了多位教授和專家的意見,分別從水化學(xué)、表面化學(xué)、催化氧化、過渡金屬氧化還原、膜生物反應(yīng)器(MBR)、微生物、生化反應(yīng)及廢水處理工藝角度進(jìn)行了深入探討,提出了有針對性的技術(shù)路線。其核心是必須突破含聚合物廢水處理的技術(shù)屏障,統(tǒng)籌廢水處理系統(tǒng)流程,充分發(fā)揮各處理單元的功能優(yōu)勢,取得系統(tǒng)全局最佳處理效果。

    2 某油田含聚廢水處理現(xiàn)狀及存在問題

    某油田原有廢水處理系統(tǒng)一套,包括物化處理和生化處理兩大部分。由于上游來水性質(zhì)的變化,含聚廢水對污水處理系統(tǒng)造成多方面的影響。其中,沉降罐出水?dāng)y帶大量含聚污油泥和雜質(zhì),聚集在調(diào)儲罐,導(dǎo)致調(diào)儲罐出水含油高、懸浮物多;調(diào)儲罐懸浮物和雜質(zhì)多,廢水化學(xué)藥劑的用量大,產(chǎn)生的浮渣量巨大;各級處理單元頂部、底部堆積大量含聚污油泥,收油管線堵塞;雙濾料過濾器入水含油高,濾料板結(jié)嚴(yán)重,濾料更換頻繁。

    調(diào)研期間,以廢水處理系統(tǒng)生化入水和最終外排水為分析對象,COD 值、含油量二個主要受控指標(biāo)的分析結(jié)果如表1 所示。原污水處理系統(tǒng)生化入水和外排水與某地標(biāo)對含油、COD 這兩項主要受控指標(biāo)要求相差甚遠(yuǎn),外排水表現(xiàn)為含油、COD偏高,難以達(dá)標(biāo)排放。因此,為了盡快達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的要求,對原有廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行升級改造迫在眉睫。

    表1 某油田處理廠生化入水和最終外排水水質(zhì)狀況

    3 脫聚與深度處理技術(shù)研究

    根據(jù)某油田現(xiàn)階段含聚合物廢水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀,初期內(nèi)外調(diào)研和咨詢專家意見,考慮到含聚合物廢水處理的難度和復(fù)雜性,確定同時開展物化、微生物兩方面試驗,試驗方案組合如下:

    1)物化試驗:判斷性試驗、預(yù)處理—脫聚試驗[5]、高級氧化(AOPSl)試驗。

    2)微生物試驗:微生物活化、馴化、培養(yǎng)試驗,定量化生物處理試驗[6]。

    3)脫聚+生物處理+高級氧化+附聚微降解聯(lián)合試驗。

    根據(jù)試驗結(jié)果,初步確定了某油田含聚廢水處理系統(tǒng)由預(yù)處理(隔油/除渣/調(diào)節(jié)、脫聚)、生物處理(厭氧、好氧處理)和深度處理(高級氧化、附聚微降解)組成。具體流程見圖1。

    圖1 某油田含聚廢水處理工藝流程

    表2 含聚合物廢水預(yù)處理物化試驗結(jié)果

    3.1 物化試驗

    3.1.1 廢水處理工藝方法判斷性試驗

    試驗?zāi)康模簷z驗、選定預(yù)處理單元的工藝方法、效果,為確定廢水處理系統(tǒng)的組合、污染負(fù)荷分配和設(shè)計參數(shù)、各處理單元工藝技術(shù)設(shè)計提供依據(jù)。

    水處理工藝方法:絮凝/沉降/過濾法,O3化學(xué)氧化法,高級氧化法(H2O2+O3、Fenton試劑)等。試驗結(jié)果見表2。由表2可以得出如下結(jié)論:

    1)單一的水處理工藝方法不能實(shí)現(xiàn)含聚廢水的排放要求,因此需要考慮綜合應(yīng)用其他廢水處理工藝方法,如生物處理和深度處理。

    2)脫聚工藝方法的處理效果最好,H2O2+O3催化氧化次之。因此應(yīng)進(jìn)一步探討脫聚及H2O2+O3催化氧化工藝方法的具體控制條件。

    3.1.2 脫聚處理試驗

    試驗?zāi)康模褐饕治霾煌囼灄l件下的水處理脫聚處理效果。

    試驗步驟:采用某原油處理廠物化出水為試驗反應(yīng)進(jìn)水,在一定pH值、水溫、PAM濃度情況下,經(jīng)曝氣反應(yīng)一定時間再經(jīng)絮凝、沉淀、過濾后,測定最終出水COD值。試驗結(jié)果見表3、4。

    表3 脫聚處理試驗條件對COD 值的影響

    表4 脫聚處理試驗PAM 濃度對COD 值的影響

    從表3可見,當(dāng)pH=5、T=30 min、水溫50℃時,含聚廢水處理出水COD最低,效果最好。由表4可見,隨PAM濃度增加脫聚效率相應(yīng)提高。

    綜上,兩類試驗結(jié)果表明,脫聚工藝方法具有下列優(yōu)點(diǎn):高效,其COD 相對去除率一般在45%~65%,且不受PAM 過高濃度的影響,更適用于含聚廢水的前處理階段;可兼顧部分其他預(yù)處理要求(如除油、SS);抗干擾能力極強(qiáng);投資、運(yùn)行成本相對較低;較易實(shí)現(xiàn)自動控制。

    3.1.3 高級氧化(AOPS1)試驗

    鑒于H2O2+O3催化氧化方法對含聚廢水處理能力強(qiáng)、分解污染物速度快、運(yùn)行條件簡便,可考慮作為高級氧化的首選方法(AOPS1)。

    試驗?zāi)康模哼M(jìn)行AOPS1對含聚廢水處理效果重復(fù)試驗,確認(rèn)其適用性。試驗結(jié)果見表5。

    表5 AOPS1 反應(yīng)前后出水水質(zhì)狀況

    綜上,H2O2+O3催化氧化方法對含聚廢水具有良好和穩(wěn)定的處理效果。在采用脫聚工藝方法和生物處理的前提下,為了減少懸浮雜質(zhì)對催化、氧化劑的消耗量,減少廢水處理運(yùn)行費(fèi)用,AOPS1更適合于含聚廢水的深度處理。

    3.2 微生物(生物處理)試驗

    試驗條件:試驗水溫35℃,反應(yīng)器容積0.5 ~2 L,水力停留時間20~48 h,沉降比~30%,容積負(fù)荷率~0.1 kgCOD/(m3·d)。

    試驗分組:第一期4組1~4號試樣(9月20日-10月3日),第二期2組5~6號試樣(10月3日-10月12日)。

    試驗結(jié)果:通過37~45天的馴化、培養(yǎng),通過對菌種的外觀、增殖情況、臭味辨別、生物相及生物降解效果的觀察和分析確認(rèn),已實(shí)現(xiàn)馴化適合含聚廢水環(huán)境的厭氧、好氧菌種的目標(biāo)。微生物活性培養(yǎng)初期含聚廢水水質(zhì)變化情況見表6。

    微生物活化后期實(shí)驗中,每隔24 h 監(jiān)測生化出水的COD 值,連續(xù)跟蹤12 天,得到數(shù)據(jù)如表7所示。

    好氧微生物活性污泥生物相圖片見圖2,表明生物反應(yīng)活躍。

    試驗結(jié)論:生物處理COD去除率可達(dá)到55%~60%,而且運(yùn)行穩(wěn)定可靠。表明在限定的實(shí)驗條件下,含聚廢水生物處理效率高,對廢水污染物去除的貢獻(xiàn)率大,生物處理是含聚廢水處理的主要環(huán)節(jié)。由于廢水生物處理的效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)、能抗負(fù)荷沖擊、可去除多種污染物質(zhì)、能耗低、運(yùn)行費(fèi)用少、運(yùn)行管理方便,因此生物處理工藝方法是含聚廢水處理不可缺少的環(huán)節(jié)。

    3.3 廢水生物處理-高級氧化(AOPS1)-附聚微降解(SBAC)聯(lián)合試驗

    試驗?zāi)康模簷z驗廢水的生物處理、AOPS1、SBAC聯(lián)合運(yùn)行狀態(tài),了解污染物降解規(guī)律,重點(diǎn)考察SBAC的附聚和生物降解性能。

    試驗條件:常溫,接觸時間30 min。試驗結(jié)果見圖3。

    試驗結(jié)論:

    1)試驗延續(xù)60 余日,期間系統(tǒng)運(yùn)行情況基本穩(wěn)定,總出水COD值在30~40 mg/L以下,其中AOPS1、SBAC的平均去除率分別為45%、50%。值得注意的是,廢水經(jīng)生物處理和AOPS1處理后,出水COD值均低于現(xiàn)行最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)(≤50 mg/L),因此在正常情況下SBAC僅作后備保障處理單元。

    2)自第25 日開始,AOPS1-SBAC 處理出水COD值趨于穩(wěn)定,表明SBAC對污染物的吸附和生物降解趨于平衡,考慮到SBAC進(jìn)水污染負(fù)荷已很低,因此SBAC可相對長期運(yùn)行。根據(jù)工程實(shí)踐經(jīng)驗,考慮其他因素影響,SBAC使用年限可保持約2年以上。

    表6 微生物活性培養(yǎng)初期含聚廢水水質(zhì)變化情況mg/L

    表7 生化出水連續(xù)12 天COD 值數(shù)據(jù)跟蹤 mg/L

    圖2 好氧反應(yīng)器中生物

    4 結(jié)論

    根據(jù)試驗結(jié)果,初步確定了某油田含聚廢水處理系統(tǒng)由預(yù)處理(隔油/除渣/調(diào)節(jié)、脫聚)、生物處理(厭氧、好氧處理)和深度處理(高級氧化、附聚微降解)組成。從處理結(jié)果來看,出水COD值均低于現(xiàn)行最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)(≤50 mg/L),實(shí)現(xiàn)了含聚廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),解決了該油田的實(shí)際問題。該方案優(yōu)勢如下:

    1)應(yīng)用PAM脫聚處理技術(shù)回避了各種PAM斷鏈降解技術(shù)所遭遇的難點(diǎn),可有效去除大部分難降解大分子聚合物,提高廢水的可生化性為后續(xù)處理創(chuàng)造良好條件。

    2)生物處理單元可為含聚廢水處理創(chuàng)造多元化的生物處理條件,有利于發(fā)揮生物各種處理功能,可降解大多數(shù)有機(jī)和無機(jī)污染物,適應(yīng)性強(qiáng),抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。

    3)采用AOPS1-SBAC 聯(lián)用技術(shù)可確保全系統(tǒng)出水穩(wěn)定可靠達(dá)標(biāo)。其中AOPS1 處理效率高,SBAC 作為后備處理環(huán)節(jié)可減少系統(tǒng)水處理費(fèi)用,提高出水達(dá)標(biāo)可靠性。

    圖3 廢水的生物處理-AOPS1-SBAC數(shù)據(jù)跟蹤

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