甘秀石 ,李衛(wèi)東 ,郝博 ,邊子峰 ,王磊
(1.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧鞍山114009;2.鞍鋼股份有限公司煉焦總廠,遼寧鞍山114021)
干熄焦工藝是相對(duì)于濕焦而言的[1],其基本原理是利用惰性循環(huán)氣體與熾熱紅焦直接接觸換熱從而冷卻紅焦,冷卻后的焦炭由排焦裝置排出,干熄后的焦炭質(zhì)量大大提高,有利于高爐的冶煉[2]。吸收了紅焦熱量的循環(huán)氣體在循環(huán)風(fēng)機(jī)的作用下經(jīng)一次除塵器除塵后,在余熱鍋爐內(nèi)釋放熱量,產(chǎn)生蒸汽用于發(fā)電。循環(huán)氣體經(jīng)二次除塵后通過換熱器與除鹽水進(jìn)行熱交換,然后再由風(fēng)機(jī)鼓入干熄爐循環(huán)使用,具有節(jié)能和環(huán)保雙重效益[3]。
鞍鋼股份有限公司煉焦總廠西部煉焦 (以下簡(jiǎn)稱“鞍鋼”)190 t/h干熄焦系統(tǒng)于2012年4月建成投產(chǎn),為了更好地掌握干熄焦系統(tǒng)的熱能利用及分配狀況,對(duì)干熄爐、干熄焦鍋爐及整體干熄焦系統(tǒng)進(jìn)行了熱平衡測(cè)試及計(jì)算,并針對(duì)分析發(fā)現(xiàn)的問題提出了干熄焦的熱工參數(shù)優(yōu)化建議。
干熄焦系統(tǒng)由干熄爐、干熄焦余熱鍋爐、除塵器、循環(huán)風(fēng)機(jī)及熱管換熱器等設(shè)備組成,干熄焦熱平衡包括干熄爐熱平衡、干熄焦余熱鍋爐熱平衡和干熄焦系統(tǒng)熱平衡三個(gè)部分,其中干熄焦系統(tǒng)熱平衡是在干熄爐熱平衡和干熄焦余熱鍋爐熱平衡的基礎(chǔ)上進(jìn)行的系統(tǒng)熱平衡。
干熄爐的熱收入項(xiàng)包括紅焦、入爐氣體、導(dǎo)入空氣帶入的物理熱,以及焦炭及其揮發(fā)分燃燒的化學(xué)熱;熱支出項(xiàng)為冷焦、循環(huán)氣體、焦粉帶出熱量和水封水熱損失及干熄爐表面散熱。干熄爐熱量收入支出情況如圖1所示。
圖1 干熄爐熱量收入支出情況Fig.1 Heat Income and Expenditure on CDQ Furnace
(1)熱收入項(xiàng)
(2) 熱支出項(xiàng)
干熄焦余熱鍋爐系統(tǒng)熱收入項(xiàng)為循環(huán)氣體、除氧水、焦粉帶入熱量,熱支出項(xiàng)為污水、鍋爐蒸汽、循環(huán)氣體、焦粉帶出熱量以及余熱鍋爐表面散熱。干熄焦余熱鍋爐熱量收入支出情況如圖2所示。
圖2 干熄焦余熱鍋爐熱量收入支出情況Fig.2 Heat Income and Expenditure on CDQ Waste Heat Boiler
(1) 熱收入項(xiàng)
Q鍋爐熱收入=Q循環(huán)氣體帶入熱+Q焦粉帶入熱+Q除氧水帶入熱
(2) 熱支出項(xiàng)
Q鍋爐熱支出=Q污水帶出熱+Q鍋爐蒸汽帶出熱+Q鍋爐表面散熱+Q循環(huán)氣體帶出熱+Q焦粉帶入熱+Q其他熱損失
干熄焦系統(tǒng)熱平衡是將干熄爐和干熄焦余熱鍋爐作為整體考慮,由于干熄焦熱平衡系統(tǒng)循環(huán)氣體的收支處于系統(tǒng)內(nèi),因此不予考慮。干熄焦系統(tǒng)熱量收入支出情況如圖3所示。
圖3 干熄焦系統(tǒng)熱量收入支出情況Fig.3 Heat Income and Expenditure on CDQ System
(1) 熱收入項(xiàng)
(2) 熱支出項(xiàng)
按照上述熱平衡模型,在正常生產(chǎn)情況下,對(duì)鞍鋼190 t/h干熄焦系統(tǒng)進(jìn)行熱平衡測(cè)試,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際,通過測(cè)試校對(duì)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)并糾正偏差,收集、整理后分析。
干熄爐熱平衡測(cè)試及計(jì)算結(jié)果如圖4所示。從圖4可以看出:①熱收入項(xiàng)中,主要為紅焦帶入熱,占75.96%;其次是導(dǎo)入空氣帶入熱和焦炭燃燒熱,分別占11.48%和11.60%。②熱支出項(xiàng)中,循環(huán)氣體帶出熱占比最大,為86.19%;其次是冷焦帶出熱,占7.79%;干熄爐表面散熱占0.87%。③干熄爐熱平衡其他熱損失∣ΔQ∣=4.53%<5%,符合國家計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。
余熱鍋爐熱平衡測(cè)試及計(jì)算結(jié)果如圖5所示。從圖5可以看出:①熱收入項(xiàng)中,主要為循環(huán)氣體帶入熱,占88.94%;其次是除氧器水帶入熱,占10.74%;而循環(huán)氣體中的焦粉帶入熱最少,僅占0.32%。②熱支出項(xiàng)中,蒸汽帶出熱占比最大,為80.30%;其次是循環(huán)氣體帶出熱,占16.49%;鍋爐表面散熱占0.84%。③余熱鍋爐熱平衡其他熱損失∣ΔQ∣=0.80%<5%,符合國家計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。
圖4 干熄爐熱平衡測(cè)試及計(jì)算結(jié)果Fig.4 Test Data and Calculation Results for Heat Balance of CDQ Furnace
圖5 干熄焦余熱鍋爐熱平衡測(cè)試及計(jì)算結(jié)果Fig.5 Test Data and Calculation Results for Heat Balance of CDQ Waste Heat Boiler
干熄焦系統(tǒng)熱平衡測(cè)試及計(jì)算結(jié)果如圖6所示。從圖6可以看出:① 熱收入項(xiàng)中,主要為紅焦帶入熱,占81.51%;其次是焦炭燃燒熱,占12.46%;而熱管換熱器水帶入熱和低壓蒸汽帶入熱分別占3.15%和1.85%。② 熱支出項(xiàng)中,鍋爐蒸汽帶出熱最大,占81.81%;其次是冷焦帶出熱,占8.37%;放散氣體帶出熱占0.65%。③ 干熄焦系統(tǒng)熱平衡其他熱損失∣ΔQ∣=0.49%<5%,符合國家計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。
圖6 干熄焦系統(tǒng)熱平衡測(cè)試及計(jì)算結(jié)果Fig.6 Test Data and Calculation Results for Heat Balance of CDQ System
鞍鋼西部煉焦190 t/h干熄焦系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表1所示。
經(jīng)上述分析,此次測(cè)試的干熄焦系統(tǒng)各其他熱損失均在5%以內(nèi),符合國家工業(yè)爐窯設(shè)備測(cè)試相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),因此測(cè)試數(shù)據(jù)可靠,可以進(jìn)行相關(guān)技術(shù)分析。
表1 鞍鋼西部煉焦190 t/h干熄焦系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)Table 1 Operating Parameters and Main Economic Indicators for CDQ System with Capacity of 190 t/h in Western Part of Anshan of Ansteel
(1)鞍鋼西部煉焦190 t/h干熄焦系統(tǒng)的干熄爐、余熱鍋爐、系統(tǒng)熱效率分別為86.19%、80.30%、81.81%,效率較高。
(2)氣料比對(duì)鍋爐循環(huán)氣體入口溫度影響較大。氣料比過大,則入口溫度低,同時(shí)會(huì)增加循環(huán)風(fēng)機(jī)負(fù)荷,浪費(fèi)電能;氣料比過小,則鍋爐入口溫度高,對(duì)鍋爐本體不利。已知?dú)饬媳仍O(shè)計(jì)值為1 300 m3/t,測(cè)試過程中的氣料比雖然小于設(shè)計(jì)值,但相對(duì)于國內(nèi)其它干熄焦裝置氣料比(普遍在1 240~1 250 m3/t)偏大。盡管紅焦裝入溫度高達(dá)1 082℃,但鍋爐入口溫度為861℃,相對(duì)過低,處于設(shè)計(jì)低值(850~960℃),究其原因是氣料比過大,導(dǎo)致鍋爐入口溫度低。
(3)余熱鍋爐實(shí)際蒸汽產(chǎn)生量為90.3 t/h,產(chǎn)汽率為470 kg/t,參照《干熄焦節(jié)能技術(shù)規(guī)范YB/T4255-2012》的指標(biāo)值≥530 kg/t還有較大的提升空間,這是因?yàn)闅饬媳绕?,?dǎo)致鍋爐入口溫度較低,影響了余熱鍋爐的蒸汽量。
(4)本次測(cè)量的導(dǎo)入空氣量為9 696 m3/h,設(shè)計(jì)值為12 000 m3/h。導(dǎo)入空氣量和爐內(nèi)可燃?xì)怏w的含量有關(guān),導(dǎo)入空氣量過大,則燒損偏高;導(dǎo)入空氣量過低,則會(huì)造成可燃成份偏高,發(fā)生安全事故。測(cè)試過程循環(huán)氣體中 CO占4.4%、H2占1.18%、O2占0.16%,導(dǎo)入空氣量較為合理,因此,西部煉焦干熄焦的焦炭燒損率較低,為0.82%。
(5)預(yù)存室裝料和非裝料時(shí)的壓力分別為-150 Pa和-74 Pa,均為負(fù)壓,空氣會(huì)隨焦炭一起進(jìn)入爐內(nèi),且若爐內(nèi)密封不嚴(yán),外界空氣亦會(huì)被吸入爐內(nèi),增加焦炭的燒損。
(6)熱管換熱器散熱損失較大,為3.90%,熱效率較低,僅為21%,因此造成鍋爐除鹽水預(yù)熱溫度較低,僅為66℃,導(dǎo)致低壓蒸汽補(bǔ)充量較大,占1.85%。
(1)適當(dāng)降低氣料比。將氣料比控制在1 240~1 250 m3/t范圍,提高鍋爐入口的循環(huán)氣體溫度,增加鍋爐的蒸汽產(chǎn)量,從而提高余熱鍋爐的熱效率和整個(gè)干熄焦系統(tǒng)的熱效率。
(2)在調(diào)整氣料比的同時(shí),控制導(dǎo)入空氣量和放散氣體量,使循環(huán)氣體中CO≤6%、H2≤1%、O2≤0.5%,將預(yù)存室壓力控制在-50~0 Pa,盡可能降低焦炭燒損率。同時(shí),也可根據(jù)焦炭和蒸汽的價(jià)格,依據(jù)干熄焦焦炭燒損率和鍋爐產(chǎn)汽量間的關(guān)系,合理確定焦炭燒損率,保證經(jīng)濟(jì)效益的最大化。
(3)對(duì)熱管換熱器進(jìn)行密封、清灰、優(yōu)化,提高換熱器熱效率,降低低壓蒸汽的消耗。
熱平衡是評(píng)價(jià)干熄焦系統(tǒng)熱工運(yùn)行狀況的有效手段。通過對(duì)鞍鋼股份有限公司煉焦總廠西部煉焦190 t/h干熄焦系統(tǒng)的熱平衡診斷與分析,發(fā)現(xiàn)了干熄爐、干熄焦余熱鍋爐及干熄焦系統(tǒng)存在的諸如氣料比過大、預(yù)存室壓力低、熱管換熱器效率低等問題。針對(duì)存在問題,提出降低氣料比并控制在1 240~1 250 m3/t范圍;同時(shí)控制導(dǎo)入空氣量和放散氣體量,將循環(huán)氣體中可燃?xì)怏w控制在安全范圍內(nèi),預(yù)存室壓力控制在-50~0 Pa,進(jìn)而降低焦炭燒損率;另外,對(duì)熱管換熱器進(jìn)行密封、清灰、優(yōu)化,提高換熱器熱效率,降低低壓蒸汽的消耗。以上建議的提出對(duì)提高干熄焦系統(tǒng)的工藝控制水平、改善干熄焦生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等具有重要意義,值得推廣和借鑒。