文_王定 王清 吳曉干
1.上海電氣集團(tuán)股份有限公司(上海電氣電站服務(wù)公司) 2.北京京能電力股份有限公司
隨著我國(guó)電力改革的形勢(shì)發(fā)展,火力發(fā)電企業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)效益、資源約束、環(huán)境保護(hù)等多方面挑戰(zhàn)。我國(guó)頒布的《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》中明確要求600 MW及以上機(jī)組到2020年需實(shí)現(xiàn)平均供電煤耗低于300g/kWh。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)現(xiàn)有在運(yùn)600 MW級(jí)亞臨界機(jī)組超過199臺(tái),對(duì)應(yīng)裝機(jī)容量超1.23億kW,約占全國(guó)火電機(jī)組總裝機(jī)容量的11%。而亞臨界機(jī)組的平均供電煤耗多在 320~350g/kWh,與世界先進(jìn)水平存在較大差距,急需采取節(jié)能提效改造,降低機(jī)組供電煤耗,提升發(fā)電效率和機(jī)組可靠性。
本文以某電廠600MW空冷發(fā)電機(jī)組為例,從鍋爐、汽輪機(jī)、輔機(jī)、發(fā)電機(jī)等方面介紹了增容提效改造的實(shí)施方案,將機(jī)組額定出力由600MW增容10%至660MW,并對(duì)改造前后的性能效果進(jìn)行比對(duì),為同類型機(jī)組改造提供參考。
該機(jī)組鍋爐為亞臨界、控制循環(huán)、一次中間再熱、直流燃燒器四角布置、固態(tài)排渣爐。爐膛由Φ51×6膜式水冷壁組成,爐膛寬19558mm,深16940.5mm,爐頂標(biāo)高73000mm。
鍋爐改造總體原則為保持汽包本體不變,將鍋爐蒸發(fā)量從2059t/h提升至2150t/h,鍋爐出口過熱蒸汽壓力提高至17.72MPa,主蒸汽、再熱蒸汽溫度由541℃分別提升至571℃、569℃。根據(jù)鍋爐汽水參數(shù)、各部分受熱面的吸熱量核算情況,對(duì)鍋爐受熱面的結(jié)構(gòu)改造調(diào)整如表1所示,改造后鍋爐爐膛容積熱負(fù)荷達(dá)94.9 kW/m3,斷面熱負(fù)荷為5.08MW/m2,符合大容量煤粉燃燒鍋爐爐膛選型導(dǎo)則DL/T831-2002。此外,對(duì)鍋爐增加分級(jí)省煤器以實(shí)現(xiàn)寬負(fù)荷脫硝,汽包內(nèi)部裝置優(yōu)化并增加汽水分離器,確保蒸發(fā)量增加后對(duì)汽水分離的效果。
表1 鍋爐受熱面改造情況
該機(jī)組汽輪機(jī)型號(hào)NJK600-16.67/538/538,是亞臨界、單軸、三缸四排汽、一次中間再熱、反動(dòng)式、直接空冷凝汽式汽輪機(jī),額定功率為600MW。
汽機(jī)側(cè)主蒸汽壓力、主蒸汽及再熱蒸汽溫度從16.67MPa.a/538℃/538℃提升為16.97MPa.a/566℃/566℃主機(jī)設(shè)計(jì)背壓11kPa、夏季背壓20kPa,總體目標(biāo)增容至660MW。
汽輪機(jī)采用先進(jìn)的通流技術(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)高中壓各級(jí),以提高通流效率。高中壓通流部分動(dòng)、靜葉片均為整體圍帶彎扭馬刀葉型,且均采用單片銑制、全切削加工,具有強(qiáng)度好、動(dòng)應(yīng)力低抗高溫蠕變性能好等特點(diǎn)。對(duì)噴嘴組、調(diào)節(jié)級(jí)優(yōu)化型線,高中壓動(dòng)、靜葉片優(yōu)化設(shè)計(jì),增加級(jí)數(shù),采用T形葉根,轉(zhuǎn)子隨動(dòng)葉改造,持環(huán)隨靜葉改造,隔板及徑向汽封采用鑲片式汽封,端部汽封和平衡活塞汽封等采用新型汽封。
高中壓內(nèi)缸采用整體內(nèi)缸結(jié)構(gòu),即將原高壓內(nèi)缸、高壓持環(huán)、蒸汽室、中壓內(nèi)缸及中壓1號(hào)持環(huán)進(jìn)行整合,形成新的整體內(nèi)缸,內(nèi)外缸的軸向定位維持原有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與外缸配合,中分面貓爪用以垂直方向的定位,頂部與底部的鍵槽實(shí)現(xiàn)橫向定位。低壓內(nèi)缸采用斜置式抽汽腔室,大幅改善低壓內(nèi)缸中分面密封性能。主汽門和再熱門及其支架,相對(duì)應(yīng)的主蒸汽導(dǎo)管和再熱蒸汽導(dǎo)管同步匹配溫度參數(shù)提升更換材料。汽輪機(jī)改造后高壓缸1+9級(jí),中壓8級(jí),低壓2×2×8級(jí),末葉片采用740mm長(zhǎng)葉片。
輔機(jī)系統(tǒng)主要針對(duì)空冷系統(tǒng)進(jìn)行增容。此外,對(duì)原1號(hào)、2號(hào)高壓加熱器進(jìn)行強(qiáng)度校核,1號(hào)高加蒸汽進(jìn)口開孔補(bǔ)強(qiáng),2號(hào)高加殼側(cè)水壓試驗(yàn),原3號(hào)高壓加熱器進(jìn)行更換,增設(shè)蒸冷器。
該機(jī)組空冷系統(tǒng)原采用機(jī)械通風(fēng)直接空冷(ACC),采用單排管空冷散熱器,按8×8單元設(shè)置,順流凝汽器風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)48臺(tái),逆流凝汽器風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)16臺(tái),原性能參數(shù)見表2。
表2 空冷系統(tǒng)改造前性能參數(shù)
匹配汽輪機(jī)排汽量及背壓變化,空冷系統(tǒng)增容改為8×9布置,每列增加一個(gè)單元,共增加16個(gè)冷卻單元,配置的空冷風(fēng)機(jī)型式與原設(shè)計(jì)基本一致,整體布置美觀整潔。第9個(gè)冷卻單元由冷卻翅片管束和一個(gè)直徑9.144m的軸流風(fēng)機(jī)組成??绽淠鞴苁譃轫樍鞴苁湍媪鞴苁?,管束以60°角組成的等腰三角“A”型結(jié)構(gòu)構(gòu)成。
該機(jī)組發(fā)電機(jī)型號(hào)QFSN-600-2,水氫氫冷卻方式,勵(lì)磁系統(tǒng)為靜態(tài)勵(lì)磁,密封油采用雙流環(huán)密封,發(fā)電機(jī)定子采用雙Y型接線方式。
匹配從600MW至660MW的增容量,發(fā)電機(jī)改造后定子電壓不變,定子電流增加10%,定子損耗增加20%,通過更換定子線棒,提高其截面積帶走部分定子銅耗,另外通過增加冷卻水量(增容定子水系統(tǒng)中水冷卻器,定子線圈內(nèi)冷水換熱功率由2750kW額定換熱功率增加至3450kW),使定子線棒的溫升保持在國(guó)標(biāo)GB/T 7064規(guī)定的范圍內(nèi);轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流約增大10%,為使轉(zhuǎn)子溫升保持在國(guó)標(biāo)GB/T7064規(guī)定的范圍內(nèi),通過提高氫壓(由0.4MPa調(diào)整為0.5MPa)及氫氣冷卻器容量(由4020kW增容至4600kW)帶走轉(zhuǎn)子表面附加損耗、轉(zhuǎn)子銅耗。
各系統(tǒng)組合改造后,該機(jī)組各主、輔機(jī)主要性能指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)要求。THA工況下鍋爐660MW負(fù)荷脫硝入口NOX濃度240~250mg/Nm3(保證值260mg/Nm3),CO濃度200 ppm(保證值100ppm),空冷島空冷凝汽器高溫試驗(yàn)的汽輪機(jī)排汽口處背壓24.17 kPa(保證值<25kPa),低溫試驗(yàn)的汽輪機(jī)排汽口處背壓9.43 kPa(保證值<11kPa)。鍋爐效率、汽輪機(jī)高中低壓缸效率均有所提高,如表3所示。改造后機(jī)組供電煤耗達(dá)到312.64g/kWh,供電煤耗指標(biāo)先進(jìn)。按照年利用小時(shí)5000計(jì)算,該機(jī)組改造年節(jié)約標(biāo)煤量高達(dá)12.96萬t。
表3 該機(jī)組改造前后的性能參數(shù)對(duì)比
對(duì)某電廠600MW亞臨界機(jī)組增容至660MW的提效升級(jí)改造方案進(jìn)行詳細(xì)介紹,集成亞臨界600MW機(jī)組主汽、再熱汽溫提升后的汽輪機(jī)高效通流改造、發(fā)電機(jī)增容改造、鍋爐增容改造、輔機(jī)增容校核和改造、空冷島增容等,協(xié)同實(shí)現(xiàn)機(jī)組參數(shù)由16.67 MPa/538℃/538℃提升為16.97 MPa/566℃/566℃,改造后性能考核試驗(yàn)指標(biāo)均優(yōu)于保證值,改造后機(jī)組實(shí)際供電煤耗為313.1g/kWh,達(dá)到同類型機(jī)組領(lǐng)先水平。亞臨界機(jī)組增容提效技術(shù)可廣泛推廣應(yīng)用至我國(guó)600MW未進(jìn)行提溫提效綜合升級(jí)改造的機(jī)組,經(jīng)濟(jì)效益顯著。