文_孫陽 光大水務(wù)科技發(fā)展(南京)有限公司
山東淄博某化工園區(qū),目前園區(qū)累計(jì)入駐規(guī)模以上企業(yè)25家,重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)藥化工、農(nóng)藥化工、 精細(xì)化工、化工機(jī)械制造等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)主要包括制藥企業(yè)及精細(xì)化工企業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品有FAA項(xiàng)目,阿司匹林、安乃近、氯代特戊酰氯、氯乙酸和三甲基乙酸項(xiàng)目等。園區(qū)企業(yè)廢水經(jīng)企業(yè)配套污水處理站處理后水質(zhì)要求達(dá)《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015),通過一企一管形式接入園區(qū)污水處理廠處理并達(dá)標(biāo)排放水體,本文介紹了園區(qū)廢水處理系統(tǒng)的工藝流程及各處理單元的設(shè)計(jì)參數(shù)及調(diào)試情況,期望為同類型的園區(qū)廢水處理項(xiàng)目的設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。
依據(jù)項(xiàng)目前期現(xiàn)場調(diào)研數(shù)據(jù),結(jié)合園區(qū)的近遠(yuǎn)期規(guī)劃要求,設(shè)計(jì)總處理規(guī)模為10000m3/d,近期建設(shè)處理規(guī)模5000m3/d,占地面積21100m2。
收納廢水主要為高濃度有機(jī)廢水,其特點(diǎn)是組成復(fù)雜,有機(jī)污染物種類多、濃度高,CODcr值和BOD5值高且波動(dòng)性大,廢水的BOD5/CODcr值差異較大,NH3-N濃度高,色度深,毒性大,固體懸浮物SS濃度高。
參照《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)B等級標(biāo)準(zhǔn)以及根據(jù)魯質(zhì)監(jiān)標(biāo)發(fā)[2014]7號要求,確定污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),詳見表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)
根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局要求,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中一級A排放標(biāo)準(zhǔn),確定污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)如表2所示。
表2 設(shè)計(jì)出水水質(zhì)
污水處理廠接納污水后首先進(jìn)入細(xì)格柵,經(jīng)提升泵提升進(jìn)行預(yù)處理,去除污水中的大塊漂浮物和無機(jī)砂粒。經(jīng)過預(yù)處理后的污水進(jìn)入調(diào)節(jié)池和生物吸附及初沉池,生物吸附及初沉池出水進(jìn)入AOAO生物池,利用微生物作用去除污水中的NH3-N、總氮等,AOAO生物池出水進(jìn)入二沉池進(jìn)行泥水分離。進(jìn)水水質(zhì)惡化時(shí)污水可先由提升泵提升進(jìn)入事故池,處理后再逐步提升進(jìn)入生物吸附及初沉池處理。AOAO生物池和二沉池出水進(jìn)入芬頓氧化池,通過投加芬頓藥劑分解去除難降解有機(jī)物后再進(jìn)入高效沉淀池,高效沉淀池前投加助凝劑,經(jīng)過混凝沉淀后,去除部分TP和SS,再經(jīng)二級提升泵房提升后進(jìn)入臭氧催化氧化池進(jìn)一步去除難降解有機(jī)物,再進(jìn)入V型濾池,進(jìn)一步去除SS,保證出水達(dá)標(biāo)。過濾后的水進(jìn)入接觸消毒池,通過向消毒池中投加消毒藥劑進(jìn)行消毒處理,達(dá)標(biāo)后排放。
生物吸附及初沉池排泥、二沉池排泥及深度處理產(chǎn)生的化學(xué)污泥進(jìn)入污泥濃縮池后一并進(jìn)入污泥脫水機(jī)房進(jìn)行處理,脫水至含水量低于60%后污泥外運(yùn)處置,工藝流程詳見圖1。
圖1 園區(qū)廢水處理工藝流程
進(jìn)水原水為園區(qū)各企業(yè)污水處理站出水,不含大的雜質(zhì),因此本工程不設(shè)粗格柵,細(xì)格柵作為污水處理廠內(nèi)第一道處理工序。細(xì)格柵去除進(jìn)水中的雜質(zhì),以保證進(jìn)水提升泵房的正常運(yùn)行。
格柵井設(shè)置循環(huán)齒耙式格柵除污機(jī)2套,過柵水深H=1.0m,過柵流速v=0.9m/s,柵條間隙b=5mm,格柵傾角α=60°,過柵水位差△hmax=200mm。進(jìn)水泵房設(shè)置可提升式不堵塞潛水污水泵及提升設(shè)備,近期配備2臺,1用1備,變頻控制。
為準(zhǔn)確、快速了解當(dāng)?shù)剡`法獵捕情況,積極與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府、邊防派出所協(xié)調(diào)、溝通,在共同努力下,實(shí)現(xiàn)了綜合部署、聯(lián)合巡邏、定點(diǎn)蹲守多措并舉,為執(zhí)法行動(dòng)提供了有力保障。執(zhí)法人員不畏山路艱險(xiǎn),經(jīng)常在凌晨2點(diǎn)到重要林區(qū)進(jìn)行蹲點(diǎn)守候,并不定時(shí)到賓館、飯店、市場、碼頭等開展突擊檢查,確保無漏網(wǎng)之魚。
考慮到收納廢水主要為高濃度有機(jī)廢水,具有組成復(fù)雜,濃度高,波動(dòng)性大的特點(diǎn),因此在進(jìn)生物處理單元前,通過設(shè)置生物吸附及初沉池,采用高污泥負(fù)荷,利用活性污泥的吸附絮凝能力,將污水中的有機(jī)物吸附于活性污泥上,利用生物吸附池有較強(qiáng)的絮凝、吸附和降解有機(jī)物的能力,將產(chǎn)生的大量生物污泥在初沉池內(nèi)沉下,大部分有機(jī)物質(zhì)以剩余污泥方式排除系統(tǒng)外,此工藝段可去除大約40%的有機(jī)物,同時(shí)起到對后續(xù)處理單元水量及水質(zhì)調(diào)節(jié)和緩沖作用。
生物吸附池和初沉池合建,生物吸附池采用半地下式鋼筋混凝土矩形池體,初沉池采用輻流式沉淀池,生物吸附池設(shè)置1座,單格尺寸為6.0m×4.0m,有效水深為6.0m,停留時(shí)間為35min,污泥回流比為50%;初沉池設(shè)置2座,單座沉淀池直徑Ф=9m,表面負(fù)荷p=1.97m3/m2·h;配套中心傳動(dòng)刮泥機(jī)及污泥回流設(shè)施。
生物處理單元具備脫氮及降解有機(jī)物的功能,分缺氧區(qū)和好氧區(qū),好氧區(qū)可以去除有機(jī)物和硝化的功能,硝化液回流至缺氧段,在反硝化菌的作用下發(fā)生反硝化反應(yīng)變成氮?dú)膺_(dá)到脫氮的目的。本工程的進(jìn)水為園區(qū)工業(yè)廢水,存在水質(zhì)波動(dòng)的可能性,所以生物池選擇完全混合式的水流方式,完全混合式池體中的污染物濃度相同,可直接將進(jìn)入到生化池中的高濃度污染物稀釋到池中的濃度水平,因此其抗沖擊能力較強(qiáng);并且全池的需氧量相同,可節(jié)省能耗,生物處理以脫氮為主要目的,設(shè)計(jì)中采用兩級AO工藝。
AOAO生物池采用半地下式鋼筋混凝土矩形池體,設(shè)置1座(2組),單座平面尺寸為30m×25m,有效水深H=6.0m,設(shè)計(jì)總停留時(shí)間T=18.6h(缺氧區(qū)t1=5.0h、好氧區(qū)t2=9.6h、缺氧區(qū)t3=3.0h、好氧區(qū)t4=1.0h),設(shè)計(jì)污泥回流比100%,混合液回流回流比400%,需氧量380kgO2/h。二沉池采用半地下圓形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池型采用中進(jìn)周出輻流式沉淀池,設(shè)置2座,表面負(fù)荷p=0.81m3/m2.h。
本工程處理污水為園區(qū)工業(yè)污水,污水生化性極差并且含有大量難降解的CODcr,因此CODcr為重點(diǎn)控制指標(biāo)??紤]到工業(yè)廢水中含有的CODcr難以生化降解,通過常規(guī)處理工藝去除存在一定難度,考慮在二沉池之后采用芬頓氧化+高效沉淀+臭氧催化氧化聯(lián)合工藝去除出水中的難降解的CODcr污染物,確保出水CODcr達(dá)標(biāo)排放。
芬頓氧化池,采用半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)置1座(2組),有效水深為5m,總停留時(shí)間90min(調(diào)酸時(shí)間15min、反應(yīng)時(shí)間60min、調(diào)減時(shí)間15min)。高效沉淀池設(shè)1組,為矩形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),由混凝池、絮凝反應(yīng)池、高效沉淀池組成?;炷鼗炷龝r(shí)間為3.1min,絮凝反應(yīng)池反應(yīng)時(shí)間為15.3min,沉淀區(qū)斜管表面負(fù)荷率12.2m/h。臭氧催化氧化池,采用地上鋼筋混凝土矩形池,設(shè)置1座(2組),停留時(shí)間為1.5h,臭氧投加量為80mg/L。
進(jìn)一步去除經(jīng)過污水中的污染物,確保本工程污水處理的二級出水SS達(dá)到一級A的要求,并通過二級提升泵房及超越管路設(shè)置,可將V型濾池調(diào)整至臭氧催化氧化池之前運(yùn)行,保證臭氧催化氧化池進(jìn)行SS小于10mg/L,催化劑填料不板結(jié)。
V型濾池,采用鋼筋混凝土矩形池體,過濾速度為5.9m/h,反洗水強(qiáng)度5L/m2·s,表面掃洗強(qiáng)度為1.5L/m2·s,反洗風(fēng)強(qiáng)度為15L/m2·s。
本工程初沉池剩余污泥、AOAO生物池剩余污泥、高效沉淀池化學(xué)污泥,排至污泥濃縮池,進(jìn)泥含水率約99.2%,出泥含水率約98%,經(jīng)濃縮后的污泥進(jìn)入高壓隔膜板框壓濾機(jī)系統(tǒng)處理至含水率≤60%,外運(yùn)處置。
污泥濃縮池,采用地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)置1座,直徑12.0m,污泥固體負(fù)荷100kgDS/m2·d,配套設(shè)置中心懸掛式污泥濃縮機(jī);污泥脫水機(jī)房為輕鋼結(jié)構(gòu)房間,進(jìn)泥含水率98%,出泥含水率60%,采用高壓隔膜壓濾機(jī)脫水,過濾面積400m2,2臺(1用1備),污泥含水率小于60%后,外運(yùn)最終處置。
本工程采用生物濾池除臭工藝,生物濾池除臭具有除臭效果穩(wěn)定、不易堵塞、能耗較低、運(yùn)行管理簡便等優(yōu)點(diǎn)。主要的除臭流程:臭氣源密閉系統(tǒng)→臭氣收集系統(tǒng)→風(fēng)機(jī)→布?xì)夤芟到y(tǒng)→生物濾池除臭系統(tǒng)。
細(xì)格柵及進(jìn)水泵房、調(diào)節(jié)事故池、生物吸附及沉淀池、AOAO生物池處理區(qū)每小時(shí)換氣次數(shù)取6次,臭氣處理總量為14160m3/h;污泥脫水機(jī)房、污泥濃縮池、事故池,污泥處理區(qū)每小時(shí)換氣次數(shù)污泥濃縮池取6次,污泥脫水機(jī)房取10次,污泥處理區(qū)臭氣處理總量為14668m3/h,臭氣總處理規(guī)模39526m3/h。
系統(tǒng)2020年5月進(jìn)入正式調(diào)試階段之后,對整個(gè)系統(tǒng)包括預(yù)處理單元、生物處理單元、深度處理單元、高級氧化處理單元進(jìn)行了連續(xù)30天的系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試,進(jìn)水水量負(fù)荷100%~120%通過化驗(yàn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)系統(tǒng)調(diào)試,檢驗(yàn)設(shè)計(jì)參數(shù)選取的合理性,如表3所示。
調(diào)試期間進(jìn)水?dāng)?shù)據(jù)波動(dòng)較大,存在進(jìn)水濃度超標(biāo)情況,部分超出設(shè)計(jì)進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)100%以上,90%保證率數(shù)據(jù)相比較設(shè)計(jì)值,除SS高于設(shè)計(jì)值外,其余均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),通過以上數(shù)據(jù)可以判斷設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)數(shù)據(jù)選取基本合理。調(diào)試期間出水水質(zhì)指標(biāo)能夠穩(wěn)定達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)限值。
調(diào)試期間,直接運(yùn)行費(fèi)用主要包括動(dòng)力費(fèi)、藥劑費(fèi)、水費(fèi)。調(diào)試期間動(dòng)力能耗為1.35kWh/m3,動(dòng)力費(fèi)成本約為0.8775元/m3;藥劑費(fèi)用為本項(xiàng)目成本消耗的重要組成部分主要包括27.5%雙氧水(單耗700mg/L)、98%濃硫酸(單耗400mg/L)、石灰(單耗1000mg/L)、陰離子PAM(單耗0.7mg/L)、50%葡萄糖(單耗500mg/L)、10%次氯酸鈉(單耗50mg/L)、液氧(單耗540mg/L)、38%三氯化鐵(單耗1000mg/L)、陽離子PAM(單耗1mg/L),項(xiàng)目總藥劑成本約3.2703元/m3;本項(xiàng)目生產(chǎn)用水采用廠內(nèi)達(dá)標(biāo)排放水進(jìn)行回用考慮,故水費(fèi)暫不做考慮;故直接運(yùn)行費(fèi)用合計(jì)約 4.1478 元 /m3。
表3 實(shí)際的進(jìn)水及出水水質(zhì)
生物吸附池的運(yùn)行控制,聯(lián)調(diào)期間運(yùn)行效果較差,未達(dá)到設(shè)計(jì)要求8g/l,不能起到生物吸附的功能,分析原因:①污泥濃度較低。②由于停留時(shí)間過短,曝氣強(qiáng)度調(diào)節(jié)范圍要求過大,導(dǎo)致生物吸附池變成了好氧池運(yùn)行。建議:①將生物池剩余污泥排至生物吸附池,持續(xù)提高生物吸附池污泥濃度。②控制并降低溶解氧在0.5mg/L以下,形成微氧運(yùn)行環(huán)境。
碳源投加量,由數(shù)據(jù)可得知進(jìn)廠的園區(qū)工業(yè)廢水B/C約0.1左右,進(jìn)水可生化性極低,為了能使生物段起到去除有機(jī)物、氨氮、總氮的功能,必須在生物處理段投加大量的碳源營養(yǎng)物質(zhì),目前調(diào)試階段碳源投加量約在240mg/L,按照去除1mg/L總氮C:N=1:8核算,約去除15mg/L的總氮,目前進(jìn)水總氮在20mg/L,葡萄糖投加量有優(yōu)化空間。建議:根據(jù)生化池末端硝態(tài)氮儀表,保證生物池活性污泥性狀的前提下,繼續(xù)摸索減少葡萄糖投加量。
現(xiàn)臭氧催化氧化工藝的實(shí)際進(jìn)水CODcr約為50mg/L,低于設(shè)計(jì)進(jìn)水值100mg/L,當(dāng)進(jìn)水CODcr≤50mg/L,污水中難降解有機(jī)物含量比重更高,即進(jìn)水有機(jī)物濃度越低,其CODcr去除難度越大,其需要消耗的臭氧量也越高,污水處理難度更大,所需要的臭氧投加比更高。
調(diào)試至今,出水水質(zhì)能夠達(dá)到目標(biāo)要求,但O/C投加比不能滿足≤1.2:1的目標(biāo)要求,從調(diào)試期間的數(shù)據(jù)來看如下:①進(jìn)水小于40mg/L時(shí)(平均37.4mg/L),CODcr平均去除量在14.32mg/L左右,O/C在3.04左右;②進(jìn)水40~50mg/L(平均44.5mg/L),CODcr平均去除量在17.0mg/L左右,O/C在2.46左右;③進(jìn)水高于50mg/L時(shí)(平均55.2mg/L),CODcr平均去除量在22mg/L左右,O/C在1.85左右。臭氧催化氧化單元運(yùn)行以來,CODcr的平均去除量在18mg/L左右,O/C在2.32左右,但隨著臭氧進(jìn)水CODcr升高,臭氧投加比例逐漸降低趨勢,但距離1.2:1仍有較大差距。建議后期臭氧小中試試驗(yàn)只做定性結(jié)論,對于定量的確定需慎重,可結(jié)合多個(gè)小中試試驗(yàn)廠家的數(shù)據(jù)取中位值,不可一味地追求低O/C目標(biāo)要求,給后續(xù)工程實(shí)施帶來不確定性。
臭氧催化氧化工藝前端為芬頓氧化工藝,芬頓氧化反應(yīng)需投加亞鐵鹽作為催化劑,前段亞鐵鹽投加按工藝要求需過量投加,未氧化完全的亞鐵鹽則進(jìn)入臭氧催化氧化系統(tǒng),容易消耗部分臭氧,也會(huì)導(dǎo)致臭氧投加比升高,在試驗(yàn)階段考慮此部分影響因素如考慮不充分,會(huì)導(dǎo)致臭氧投加量數(shù)據(jù)較小中試試驗(yàn)要求差異較大。建議“芬頓+臭氧”這類的高級氧化組合工藝,具體體現(xiàn)在能耗及藥耗上,在各個(gè)階段去除多少是最經(jīng)濟(jì)合理,需設(shè)計(jì)前期進(jìn)行深度探討及試驗(yàn)論證,在后續(xù)新項(xiàng)目實(shí)施中,需在小中試階段提前介入相關(guān)比較論證工作。
臭氧催化氧化工藝前端為芬頓氧化工藝,芬頓氧化反應(yīng)需投加亞鐵鹽作為催化劑,前段亞鐵鹽投加按工藝要求需過量投加,未氧化完全的亞鐵鹽則進(jìn)入臭氧催化氧化系統(tǒng),容易消耗部分臭氧,也會(huì)導(dǎo)致臭氧投加比升高,在試驗(yàn)及設(shè)計(jì)階段考慮此部分影響因素不充分,會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)值與實(shí)際值產(chǎn)生較大差異。建議需設(shè)計(jì)前期進(jìn)行深度探討及試驗(yàn)論證,在后續(xù)新項(xiàng)目實(shí)施中,需在小中試階段提前介入相關(guān)比較論證工作。
綜上所述,針對本項(xiàng)目工業(yè)廢水處理的工藝,得出以下結(jié)論:
目前實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用是按照實(shí)際檢測的進(jìn)水水質(zhì)進(jìn)行核算,如按項(xiàng)目設(shè)計(jì)水質(zhì)進(jìn)行核算運(yùn)行費(fèi)用,由于CODcr及TN的增加,相應(yīng)的芬頓藥劑及碳源投加藥劑也會(huì)增加。需要加強(qiáng)和排污企業(yè)對接,結(jié)合政府相關(guān)部門加強(qiáng)對排污企業(yè)的監(jiān)管力度,盡量降低上游排污企業(yè)排放污水的濃度。
工程污水處理工藝采用“細(xì)格柵及提升泵房+調(diào)節(jié)池(事故池)+生物吸附池+初沉池+AO生物池+二沉池+芬頓氧化池+高密度沉淀池+臭氧催化氧化池+V型濾池+接觸消毒池”工藝方案;污泥處理工藝采用“重力濃縮+高壓隔膜板框壓濾+外運(yùn)集中處置”工藝方案;除臭工藝采用“生物濾池除臭”工藝方案。工程主要難點(diǎn)為難生物降解CODcr和有機(jī)氮,針對難點(diǎn)在設(shè)計(jì)前期階段結(jié)合相關(guān)小試試驗(yàn)研究,為設(shè)計(jì)的合理性及運(yùn)營達(dá)標(biāo)提供強(qiáng)有力的支撐。該工藝組合處理本項(xiàng)目類型污水是一種運(yùn)行可靠的污水處理工藝。