王鋼
(酒鋼集團(tuán)能源中心動(dòng)力分廠,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
某鋼廠110 kV集控站所10 kV母線采用中性點(diǎn)不接地運(yùn)行方式,單母線分段接線。1#、2#進(jìn)線運(yùn)行,分段開關(guān)熱備,兩段母線各配置有消弧消諧柜,內(nèi)置分相式高壓消弧接觸器,同母線配出多個(gè)開路線路,均為下級(jí)站所進(jìn)線電源,其中二級(jí)開關(guān)站干焦站另配有三級(jí)開關(guān)站干焦3#站。干焦3#站配置有快切裝置,已投入使用;干焦站也配置有快切裝置,但未投入使用。系統(tǒng)圖見圖1。
圖1 集控站系統(tǒng)圖
2019 年6 月,該10 kV 供電系統(tǒng)突發(fā)單相接地故障,配出開路匯豐二回套管零序過流動(dòng)作告警,10 kV 消弧消諧A 相弧光接地動(dòng)作,A 相熔絲熔斷,同時(shí)配出開路干焦三回分相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳閘;干焦開關(guān)站10 kV 干焦3#進(jìn)線套管零序過流保護(hù)動(dòng)作告警,分相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳閘,干焦10 kV Ⅲ段母線失壓。
故障結(jié)果:匯豐站配出開路管材變電纜頭擊穿;干焦站10kVⅢ段母線失壓;干焦3#進(jìn)線電纜頭擊穿。
檢查各站所繼電保護(hù)動(dòng)作報(bào)文、波形及消弧消諧裝置,情況如下:
(1)10 kV 匯豐二回套管零序過流保護(hù)動(dòng)作告警,動(dòng)作值58.89 A,其整定值5 A、0 s 發(fā)信。故障時(shí)采樣零序電壓110.8 V,大于整定值20 V,動(dòng)作值達(dá)到整定值,保護(hù)動(dòng)作正確,波形顯示A 相弧光接地。見圖2。
圖2 匯豐二回保護(hù)故障錄波
(2)10 kV消弧消諧A相弧光接地動(dòng)作,消弧消諧裝置顯示Ua=20.12 V、Ub=88.48 V、Uc=107.54 V、3U0=94.91 V,故障相A相電壓在7~74 V之間,3U0大于85 V,其它非故障相電壓85 V以上,滿足消弧消諧動(dòng)作條件,故消弧消諧動(dòng)作正確。見圖3。
圖3 10 kV消弧消諧報(bào)文圖
(3)匯豐二回A 相接地30 ms 后,干焦3#進(jìn)線電纜頭擊穿,兩側(cè)分相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,故障相別C 相,采樣值9.44 A,變比2000/5,折算到一次3776 A,整定值1760 A、0 s,動(dòng)作值達(dá)到整定值,保護(hù)動(dòng)作正確;其零序采樣需接入零序差動(dòng)回路,需要考慮零差方向調(diào)整為指向線路,干焦側(cè)零序電流為正方向,集控站側(cè)零序電流為反方向,故干焦側(cè)零序告警動(dòng)作,集控站側(cè)零序告警不動(dòng)作。
(4)10 kV 干焦3#進(jìn)線分相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳閘,10 kV Ⅲ段母線失壓,干焦10 kV三段配出干焦五回線電源撤回,干焦3#站快切裝置失壓I 母失壓切換啟動(dòng),切一受電,合10 kVⅠ-Ⅱ分段,快切裝置動(dòng)作正確。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查及分析,故障時(shí)集控站10 kV 配出匯豐二回下級(jí)站帶現(xiàn)場(chǎng)管材變壓器A相電纜頭絕緣擊穿,造成集控站10 kV 系統(tǒng)A 相弧光接地,消弧消諧控制裝置報(bào)A 相弧光接地動(dòng)作,同時(shí)出口驅(qū)動(dòng)A 相接觸器閉合,30 ms 后(故障絕對(duì)時(shí)間30ms)干焦三回線干焦側(cè)電纜頭C 相發(fā)生絕緣擊穿,造成匯豐下級(jí)A 相與干焦三回C 相兩點(diǎn)之間接地短路,干焦雙側(cè)保護(hù)分相式差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作(此時(shí)消弧消諧接觸器動(dòng)作過程中,接點(diǎn)尚未閉合)。24 ms 后(絕對(duì)故障時(shí)間54 ms),匯豐下級(jí)站故障斷路器跳開,故障隔離,此時(shí)短路點(diǎn)變?yōu)榧卣?0 kV 消弧消諧A相與干焦三回C 相兩點(diǎn)之間接地短路,消弧消諧A相熔斷器內(nèi)通過全部短路電流;5 ms 后(絕對(duì)故障時(shí)間59 ms)消弧消諧A 相熔斷器熔斷;39 ms 后(故障絕對(duì)時(shí)間98 ms,干焦三回故障時(shí)間68 ms)干焦三回?cái)嗦菲魈_隔離故障,系統(tǒng)恢復(fù)正常。
本次故障造成一段母線失壓,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行造成了不良的影響,且經(jīng)過故障現(xiàn)象分析可看出:
(1)本次故障以集控站配出匯豐下級(jí)站單開路單相接地引起,故障間隔本身保護(hù)裝置有效啟動(dòng)、集控站消弧消諧裝置也已有效介入并控制非故障相相電壓穩(wěn)定升高至線電壓,但干焦三回線干焦側(cè)電纜頭C 相在此情況下發(fā)生絕緣擊穿故障,可見該電纜頭在制作工藝上存在缺陷,導(dǎo)致無法承受額定電壓。電纜的維護(hù)、定檢工作應(yīng)加以關(guān)注。
(2)本次故障中,造成母線失壓的干焦開關(guān)站快切改造已經(jīng)完成,單體切換試驗(yàn)合格,具備投運(yùn)條件,但因干焦開關(guān)站I 段、II 段分別接入1#、2#發(fā)電機(jī),針對(duì)切換時(shí)發(fā)電機(jī)如何處理,技術(shù)人員未達(dá)成統(tǒng)一意見,導(dǎo)致未能投入,也是本次故障擴(kuò)大的原因之一,應(yīng)盡快組織技術(shù)人員進(jìn)行討論分析制定對(duì)策盡快投入使用。
通過對(duì)本次故障的理論分析,可見本次故障除了設(shè)備本身的缺陷隱患未能及時(shí)整改外,設(shè)備檢修維護(hù)人員、技術(shù)人員的管理缺失也是原因之一。隨著管理技術(shù)不斷地提高,更多新技術(shù)的不斷應(yīng)用,必定能夠保證設(shè)備的正常運(yùn)行,同時(shí)保證電網(wǎng)安全、經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)地運(yùn)行。