摘? 要:某機(jī)組凝泵變頻改造后,采用凝泵變頻控制母管壓力,除氧器水位調(diào)節(jié)閥控制除氧器水位的控制策略,為了兼顧凝結(jié)水下游用戶安全,除氧器水位調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失較大,為了繼續(xù)節(jié)能降耗,減小廠用電率,提高機(jī)組效率,同時保證凝結(jié)水下游用戶安全的前提下,提出低負(fù)荷時繼續(xù)采用原邏輯,在高負(fù)荷時采用除氧器水位調(diào)節(jié)閥控制凝結(jié)水母管壓力,凝泵變頻控制除氧器水位的新策略,高低負(fù)荷時兩種策略實現(xiàn)無擾切換。
關(guān)鍵字:? 凝泵變頻? 節(jié)能降耗? 控制策略? 壓力? 水位? 無擾切換
1、機(jī)組簡介
電廠一期安裝2×600MW機(jī)組,汽輪機(jī)為哈汽、三菱公司聯(lián)合制造生產(chǎn)的超超臨界單軸、兩缸、兩排汽、一次中間再熱、凝汽式機(jī)組。鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司設(shè)計、制造的超超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、鍋爐采用露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型煙煤鍋爐。
電廠一期工程現(xiàn)有兩臺機(jī)組已完成凝泵變頻改造,采用一拖二的方式(圖1),一套變頻裝置實現(xiàn)兩臺凝結(jié)水泵的變頻,同一時刻只能一臺泵處于變頻狀態(tài)。
圖1中有六個高壓隔離開關(guān)QS41~QS53組成,其中QS41和QS51,QS42和QS52有電氣互鎖;QS42和QS43,QS52和QS53安裝機(jī)械互鎖裝置。
但變頻改造后凝結(jié)水系統(tǒng),受凝結(jié)水下游用戶的限制,主要是小機(jī)機(jī)械密封水壓力的限制,凝結(jié)水出口母管壓力值較高,除氧器上水主調(diào)門有憋壓需要,存在節(jié)流損失。在更換小機(jī)的機(jī)械密封水調(diào)門的閥芯后,凝結(jié)水母管壓力下限空間得到了一定的釋放,增加了一部分節(jié)能空間,可重新進(jìn)行邏輯組態(tài)來利用這部分節(jié)能空間。
2、控制策略優(yōu)化
優(yōu)化前采用的控制策略為除氧器水位調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)除氧器水位,凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)凝泵出口壓力,負(fù)荷低于130MW,除氧器上水副調(diào)閥單沖量控制除氧器水位,主調(diào)閥全關(guān),負(fù)荷高于160MW除氧器上水主調(diào)閥采用三沖量控制除氧器水位,副調(diào)閥全關(guān),負(fù)荷切換點為160MW/130MW,凝結(jié)水母管壓力設(shè)定值等于負(fù)荷凝結(jié)水壓力函數(shù)加上除氧器壓力,負(fù)荷凝結(jié)水壓力函數(shù)見表1
優(yōu)化后的控制策略為低負(fù)荷階段,除氧器水位調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)除氧器水位,凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)凝泵出口壓力;高負(fù)荷階段,除氧器水位調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)凝泵出口壓力,凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)除氧器水位[1];高低負(fù)荷切換點先設(shè)為450MW/420MW(根據(jù)實際運行工況,后續(xù)試驗繼續(xù)調(diào)整,爭取節(jié)能最大化),并實現(xiàn)兩種控制方式無擾切換。全負(fù)荷段除氧器主、副調(diào)節(jié)閥聯(lián)合調(diào)節(jié),開閥順序為先開副閥,后開主閥,關(guān)閥順序為先關(guān)副閥,后關(guān)主閥。高負(fù)荷階段,除氧器水位調(diào)節(jié)閥CV1和CV2調(diào)節(jié)閥全開,最大程度減少節(jié)流損失。修改后的負(fù)荷凝結(jié)水壓力函數(shù)見表2
3、其他邏輯優(yōu)化
為了保證在降低凝結(jié)水母管壓力后,汽泵機(jī)械密封水工作正常,新增當(dāng)機(jī)械密封水調(diào)節(jié)閥開度達(dá)到90%以上,自動增加凝結(jié)水泵出口壓力設(shè)定值偏置的邏輯。為了保證軸封減溫水工作正常,新增當(dāng)軸封減溫水調(diào)節(jié)閥開度達(dá)到90%以上,自動增加凝結(jié)水泵出口壓力設(shè)定值偏置的邏輯;同時在機(jī)械密封水調(diào)節(jié)閥和軸封減溫水調(diào)節(jié)閥開度大于90%發(fā)第三級聲光報警,提醒運行人員。以上兩種工況合計增加凝結(jié)水泵出口壓力設(shè)定值偏置0.2MPa,根據(jù)實際運行情況再進(jìn)行優(yōu)化。
當(dāng)凝泵備用泵聯(lián)啟的的時候,除氧器上水調(diào)節(jié)閥應(yīng)自動切換到控制除氧器水位。當(dāng)負(fù)荷大于300MW,凝結(jié)水母管壓力大于2.5MPa,除氧器上水主調(diào)節(jié)閥閥位大于70%,除氧器水位大于1900mm(四個條件向與),自動減小除氧器上水調(diào)閥指令10%,后繼續(xù)投入自動。
4、實際效果和后續(xù)優(yōu)化
實際投運會后除氧器水位全程自動控制 , 除氧器水位調(diào)節(jié)的穩(wěn)態(tài)誤差±10mm ,階躍擾動50mm 后動態(tài)偏差±20mm,充分驗證了系統(tǒng)具有良好的調(diào)節(jié)品質(zhì)及運行可靠性 ,符合除氧器水位調(diào)節(jié)相關(guān)規(guī)范。投入優(yōu)化后邏輯后,#1機(jī)組600MW運行,原邏輯凝泵電流147A,新邏輯投入后,除氧器上水主、副調(diào)全開,凝泵電流為115A,減少電流32A,對應(yīng)廠用電率減少0.04%,現(xiàn)場實際運行驗證修改后邏輯具有良好的調(diào)節(jié)品質(zhì)及運行可靠性,降低了凝結(jié)水節(jié)流損失,取得良好的節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益。
投入優(yōu)化后邏輯后小機(jī)機(jī)械密封水對凝結(jié)水壓力的要求仍然是節(jié)能的技術(shù)瓶頸,運行中由于小機(jī)機(jī)械密封水調(diào)節(jié)閥開度大于90%,長時間自動增加凝結(jié)水母管壓力0.2MPa,導(dǎo)致除氧器上水主調(diào)節(jié)閥關(guān)門憋壓。600MW除氧器主調(diào)節(jié)閥由100%減少到75%,凝結(jié)水泵電流增加6A。后續(xù)計劃在停機(jī)時更換小機(jī)機(jī)械密封水調(diào)節(jié)閥,嘗試部分打開小機(jī)機(jī)械密封水旁路門,減少小機(jī)機(jī)械密封水對凝結(jié)水壓力下限的限制。
繼續(xù)優(yōu)化降低凝結(jié)水母管壓力的設(shè)定值曲線,高負(fù)荷階段盡量保證除氧器上水調(diào)節(jié)閥全開,其它負(fù)荷段盡量增大除氧器上水調(diào)節(jié)閥的開度,減少節(jié)流。
5、參考文獻(xiàn)
[1]朱延海,岳建華,馬天霆,史文韜? ?660MW機(jī)組凝泵變頻在節(jié)能改造中優(yōu)化控制[J].中國煤炭,2014
作者介紹:
何浩民(1988.11),男,四川綿陽人,漢,本科,中級工程師,電廠自動控制,深能合和電力(河源)有限公司。