喻 濤
(紅云紅河集團(tuán)曲靖卷煙廠,云南曲靖 655001)
KDF2濾棒成型機(jī)降速接紙過程分為以下3個階段:先由正常生產(chǎn)速度快速降到接紙速度;新舊盤紙拼接;拼接結(jié)束后,成型機(jī)速度快速由接紙速度再加速到生產(chǎn)速度。接紙過程中開松輥輥速跟隨主機(jī)速度成比例快速變化,但預(yù)張力輥輥速變化滯后,從而導(dǎo)致絲束填充量波動,濾棒吸阻值波動較大。國內(nèi)外煙草行業(yè)已對卷煙輔助材料對卷煙品質(zhì)的影響進(jìn)行了大量研究,結(jié)果表明濾棒吸阻每增加或減少294 Pa,焦油量相應(yīng)增加或減少0.412 mg[1]。濾棒的壓降波動對卷煙吸阻波動影響很大,要獲得穩(wěn)定的卷煙吸阻,不但應(yīng)控制好煙支段吸阻的穩(wěn)定性,還應(yīng)嚴(yán)格控制好濾棒壓降的穩(wěn)定性[2]。另外,濾棒吸阻波動范圍大易導(dǎo)致不在吸阻指標(biāo)范圍內(nèi)的不合格濾棒的產(chǎn)生,因此生產(chǎn)中需要對濾棒吸阻加以嚴(yán)格的控制。為減小降速接紙過程中濾棒吸阻的波動,確保濾棒的合格率及減小對卷煙的影響,對預(yù)張力輥氣路進(jìn)行改進(jìn)。通過增加新的控制氣路,與原有氣路形成高低壓控制回路,在降速接紙過程中調(diào)節(jié)預(yù)張力輥壓力,改變預(yù)張力輥輥速,從而調(diào)節(jié)絲束填充量,減小濾棒吸阻的波動。
如圖1 開松系統(tǒng)示意圖所示,預(yù)張力輥組由鋼輥和橡膠輥組成,生產(chǎn)過程中橡膠輥壓緊鋼輥,其壓力值固定,主要作用是確保絲束的連續(xù)運(yùn)動和絲束預(yù)伸展[3]。其中,開松輥組中4、5 所示的上輥是由不銹鋼制成的螺紋輥,下輥是橡膠輥,為鋁芯外包聚氨酯材料的輥筒。2個螺紋輥旋向相同,但螺紋略有差異,均為主動輥[4],分別由單獨(dú)的伺服電機(jī)驅(qū)動,預(yù)張力輥為從動輥,自身沒有動力,開松輥組向前輸送絲束時由絲束拖動預(yù)張力輥旋轉(zhuǎn),其速度與開松輥速度及預(yù)張力輥輥壓有關(guān)。
圖1 開松系統(tǒng)示意圖
成型機(jī)啟動和停機(jī)時,電磁閥延時動作,橡膠輥延時提升和延時下降。啟動時電磁閥延時打開,接通高壓氣源,經(jīng)過減壓閥,升起開松輥及預(yù)張力輥氣缸帶動橡膠輥升起并壓緊上部的鋼輥;成型機(jī)停機(jī)時,電磁閥延時關(guān)閉,橡膠輥在自重的作用下下降并與鋼輥脫開[5]。開松輥及預(yù)張力輥輥壓根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況可由減壓閥進(jìn)行手動調(diào)節(jié),但不會自動調(diào)節(jié)。圖2所示為開松輥及預(yù)張力輥氣路圖。
圖2 開松輥及預(yù)張力輥氣路圖
成型機(jī)正常生產(chǎn)速度為320 m/min,接紙速度為280 m/min,由320 m/min降至280 m/min及接紙所用時間為3 s,接紙完成后加速時間為3 s。降速接紙過程中第一開松輥、第二開松輥、輸送輥線速度比保持在1.12∶1.54∶1,這是因?yàn)榈谝婚_松輥、第二開松輥、輸送輥分別由1臺伺服電機(jī)單獨(dú)驅(qū)動,主電機(jī)與3臺輥電機(jī)形成直聯(lián)從動,通過電子齒輪使電機(jī)嚴(yán)格按照速比關(guān)系運(yùn)行,電機(jī)保持速度和位移同步[6],在主電機(jī)降速時輥速能跟隨成型機(jī)主機(jī)速度成比例快速變化;但第一開松輥與預(yù)張力輥線速度比波動較大,在接紙過程中的減速段,第一開松輥輥速已跟隨主機(jī)速度快速下降,但由于慣性的作用,作為從動輥的預(yù)張力輥,其輥速并未同比例下降,導(dǎo)致第一開松輥與預(yù)張力輥線速度比減小,如圖3所示;而在接紙過程中的加速段,預(yù)張力輥輥速的增加速度也略低于第一開松輥,第一開松輥與預(yù)張力輥線速度比增大。
第一開松輥與預(yù)張力輥線速度比的變化,反映了成型機(jī)接紙過程中,預(yù)張力輥輥速變化的滯后性,其值在接紙過程中快速波動,從而影響了絲束在預(yù)張力輥和第一開松輥之間預(yù)開松區(qū)域的運(yùn)動狀態(tài)及絲束填充量,導(dǎo)致接紙過程中濾棒吸阻的波動。由于預(yù)張力輥輥速變化滯后,在接紙過程的減速段,絲束填充量增大,導(dǎo)致濾棒吸阻均值較正常生產(chǎn)時增大;在接紙過程的加速段,濾棒吸阻均值較正常生產(chǎn)時吸阻均值小。
圖3 第一開松輥與預(yù)張力輥線速度比
如圖2所示,預(yù)張力輥輥壓由減壓閥3進(jìn)行控制,在手動設(shè)置為某一壓力值后,在生產(chǎn)過程中該壓力值不能隨生產(chǎn)速度的變化而自動改變。為調(diào)節(jié)接紙過程中預(yù)張力輥輥速,在原有氣路中增加一高低壓轉(zhuǎn)換回路,在減速接紙時,通過增加預(yù)張力輥的輥壓,以快速降低預(yù)張力輥輥速,從而調(diào)節(jié)絲束的填充量,減小減速接紙過程中濾棒吸阻的波動。
圖4 所示為改進(jìn)后氣路圖,第一、二開松輥氣缸控制回路不變,增加電磁閥2、減壓閥4、梭閥5與原有的減壓閥3構(gòu)成高低壓轉(zhuǎn)換回路。減壓閥3設(shè)定的壓力低于減壓閥4設(shè)定的壓力,利用電磁閥2的啟閉,實(shí)現(xiàn)在不同工況下高低壓的轉(zhuǎn)換控制,使預(yù)張力輥輥壓在接紙過程中可實(shí)現(xiàn)兩種壓力的切換,調(diào)節(jié)輥速,從而調(diào)節(jié)絲束的填充。成型機(jī)正常生產(chǎn)時,電磁閥2 關(guān)閉,電磁閥1 開啟,預(yù)張力輥壓力由減壓閥3 設(shè)定;在成型機(jī)輸出接紙信號時,電磁閥2開啟,梭閥動作,預(yù)張力輥壓力增加到調(diào)節(jié)閥2設(shè)定的壓力。通過增大壓力,降低預(yù)張力輥輥速,從而調(diào)節(jié)絲束供應(yīng)量;電磁閥2延時設(shè)定的時間后關(guān)閉,預(yù)張力輥壓力降低為減壓閥3設(shè)定的壓力。通過減小預(yù)張力輥壓力,使預(yù)張力輥輥速能夠更容易的跟隨開松輥輥速變化,改善絲束供應(yīng)及預(yù)張力區(qū)的絲束開松效果。
圖4 改進(jìn)后氣路圖
增加時間繼電器KT100 和電磁閥Y100,當(dāng)成型機(jī)發(fā)出接紙指令后,時間繼電器KT100得電,觸點(diǎn)15與18接通,電磁閥Y100 動作,預(yù)張力輥壓力增加到減壓閥3 設(shè)定的壓力,當(dāng)設(shè)定的延時時間到達(dá)時,觸點(diǎn)15與18斷開,預(yù)張力輥壓力降低到減壓閥2 設(shè)定的壓力。在正常生產(chǎn)時,觸點(diǎn)15 與18 常開,預(yù)張力輥的升降由成型機(jī)原有的電磁閥控制,壓力由減壓閥2設(shè)定。改進(jìn)后的電路圖如圖5所示。
圖5 電路改進(jìn)
某品牌濾棒的吸阻指標(biāo)為3 240±200 Pa,正常生產(chǎn)速度為320 m/min,接紙速度為280 m/min,為確保接紙過程中濾棒吸阻值的穩(wěn)定,經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)后,參數(shù)設(shè)置如表1所示。
表1 參數(shù)設(shè)置
改進(jìn)后,對降速接紙過程中濾棒吸阻情況進(jìn)行跟蹤,共進(jìn)行了30組取樣,測試結(jié)果顯示接紙過程中濾棒吸阻均值與正常生產(chǎn)時吸阻均值差值的最大值為75 Pa,小于改進(jìn)前的176 Pa。
本文在對KDF2濾棒成型機(jī)預(yù)張力輥工作過程及原理分析的基礎(chǔ)上,對預(yù)張力輥氣路進(jìn)行了改進(jìn)。通過增加新的控制氣路,與原有氣路形成高低壓控制回路,并相應(yīng)的對電路進(jìn)行了改進(jìn)。實(shí)現(xiàn)了在降速接紙過程中對預(yù)張力輥輥壓的自動調(diào)節(jié),從而改變預(yù)張力輥輥速,調(diào)節(jié)絲束填充量,減小了濾棒吸阻的波動,避免了由于濾棒吸阻波動大導(dǎo)致的不在吸阻指標(biāo)范圍內(nèi)的不合格濾棒的產(chǎn)生。