陳小強(qiáng), 龔 琨, 彭月璽, 張 琳, 雷健康, 趙伶玲
(1. 中電華創(chuàng)電力技術(shù)研究有限公司, 江蘇蘇州 215123;2. 中電神頭發(fā)電有限責(zé)任公司, 山西朔州 036800;3. 東南大學(xué) 能源與環(huán)境學(xué)院, 南京 210096)
空氣預(yù)熱器(簡稱空預(yù)器)作為鍋爐的重要設(shè)備之一,可有效利用煙氣余熱、降低排煙溫度,同時提高鍋爐的燃燒效率和熱效率[1],其運(yùn)行效果直接關(guān)系到電站鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
然而,空預(yù)器的工作環(huán)境惡劣,換熱介質(zhì)煙氣中含有大量的黏性物質(zhì)、腐蝕性氣體和灰分,使得蓄熱板表面易產(chǎn)生積灰、腐蝕、磨損等一系列失效問題[2],影響空預(yù)器的換熱性能,嚴(yán)重時造成空預(yù)器堵塞,威脅鍋爐的安全運(yùn)行。目前,國內(nèi)電站鍋爐在選擇性催化還原法(SCR)脫硝改造后普遍存在空預(yù)器蓄熱板失效狀況,針對此類現(xiàn)象,研究學(xué)者們多從煤種、燃燒條件等宏觀因素分析問題并提出解決方案[3-5],通過對失效蓄熱板進(jìn)行試驗(yàn)測試進(jìn)一步分析失效原因的研究內(nèi)容還較少。
筆者以某600 MW機(jī)組空預(yù)器蓄熱板為例,從磨損、積灰及腐蝕3個方面分析了蓄熱板失效的原因,并對失效蓄熱板進(jìn)行了掃描電鏡、能譜分析及X射線衍射分析等試驗(yàn)測試,可以為防止或減輕空預(yù)器蓄熱板失效提供一定的理論基礎(chǔ)。
該電廠1 號機(jī)組裝機(jī)容量600 MW,裝設(shè)2臺32VNT2300型三分倉容克式空預(yù)器,其換熱元件設(shè)計(jì)為三段蓄熱板:熱端和中溫段蓄熱板厚度為0.5 mm,高度分別為350 mm和1 000 mm,材料為低碳鋼;冷端蓄熱板厚度為0.75 mm,高度為950 mm,材料為抗腐蝕搪瓷鋼。
為滿足國家對火電廠NOx排放要求,對該機(jī)組進(jìn)行了SCR脫硝改造。機(jī)組在運(yùn)行1年后,空預(yù)器煙氣側(cè)壓降上升到2 kPa左右,達(dá)到原設(shè)計(jì)鍋爐額定蒸發(fā)量(BMCR)工況下煙氣側(cè)壓降(1.27 kPa)的1.57倍。同時,空預(yù)器熱一次風(fēng)溫在BMCR工況下約為310 ℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于空預(yù)器設(shè)計(jì)要求(332 ℃)。由此推斷,空預(yù)器蓄熱板發(fā)生了嚴(yán)重的堵塞。
機(jī)組停爐檢修時,發(fā)現(xiàn)空預(yù)器三段蓄熱板均出現(xiàn)了不同程度的失效現(xiàn)象(見圖1),具體情況如下:
(1) 熱端蓄熱板失效以磨損和腐蝕為主。熱端蓄熱板成片松散,發(fā)生大面積坍塌,散落在空預(yù)器倉格內(nèi),并且大部分蓄熱板彎曲變形,表面發(fā)黑生銹,存在許多直徑為3~6 mm的小孔。
(2)中溫段和冷端蓄熱板失效以積灰和腐蝕為主。中溫段和冷端蓄熱板表面凹處黏附有厚度約為2 mm的積灰,難以清除,并且大部分表面腐蝕生銹,其中冷端蓄熱板腐蝕破損尤為嚴(yán)重。
圖1 空預(yù)器蓄熱板失效現(xiàn)象
燃煤鍋爐運(yùn)行時,尾部煙氣中攜帶大量的未燃盡飛灰顆粒,高速的飛灰顆粒沖刷空預(yù)器對流受熱面,使得蓄熱板表面不斷被磨蝕甚至破損。受熱面的磨損速率與煙氣流速、煤質(zhì)、灰分成分等因素有關(guān)[6],其表達(dá)式為:
(1)
式中:Eab為磨損速率;Iab為飛灰相對磨損指數(shù);R為煤中灰碳比;ω為灰粒撞擊速度,一般取煙氣流速;T為煙氣的熱力學(xué)溫度。
該電廠的設(shè)計(jì)煤種中,煤灰質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,達(dá)32%,導(dǎo)致煙氣中飛灰濃度較大。同時,煤灰中含有大量的石英(SiO2),而SiO2是煤灰中最硬的礦物成分,其硬度高于錳鋼,而且SiO2的熔點(diǎn)很高,達(dá)1 723 K,這使得飛灰顆粒在爐膛中保持尖角形,而不能融化成光滑表面的球形,會加劇對受熱面的磨損[7]。因此,飛灰中SiO2的含量直接決定了飛灰的磨損性,尾部煙氣中飛灰濃度越大,飛灰中SiO2含量越高,飛灰顆粒直徑越大,表面越粗糙,對空預(yù)器的磨損越嚴(yán)重。此外,空預(yù)器發(fā)生堵灰時,需要停爐吹灰,吹灰介質(zhì)參數(shù)高、吹灰頻繁,也會加劇對受熱面的磨損。
在回轉(zhuǎn)式空預(yù)器的熱端入口,煙氣流速較大,攜帶的飛灰顆粒速度較高,直接沖刷金屬受熱面,加之熱端蓄熱板相對冷端較薄,因此空預(yù)器熱端磨損更嚴(yán)重。
該電廠1 號機(jī)組采用SCR進(jìn)行脫硝,其原理為在特定催化劑V2O5的催化作用下,利用NH3的還原性,將NOx轉(zhuǎn)換為對環(huán)境無毒無害的N2[8]。為了提高脫硝效率,運(yùn)行人員往往過量噴氨,逃逸的NH3會結(jié)合SO3、H2O生成硫酸氫銨(NH4HSO4)[9]。NH4HSO4的熔點(diǎn)為420 K,其在空預(yù)器的中溫段和冷端(溫度為420~493 K)發(fā)生液化,且具有很強(qiáng)的黏性[10],極易黏附在布置緊密的蓄熱板上,吸附煙氣中大量的飛灰顆粒,造成空預(yù)器積灰。
NH4HSO4的積灰特性與傳統(tǒng)的高溫積灰、松散性積灰等不同[11],其黏結(jié)性很強(qiáng),積灰增長速度極快;同時,NH4HSO4易溶于水,難溶于水蒸氣,因此用傳統(tǒng)的水蒸氣吹灰、微波吹灰等方式很難清除。久而久之,冷端蓄熱板表面的積灰越積越厚,使煙氣通道的橫截面積逐漸減小,煙氣流動阻力逐漸增大,蓄熱板換熱能力逐漸變差,影響鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
SCR脫硝改造后,空預(yù)器中低溫段出現(xiàn)了嚴(yán)重的NH4HSO4積灰狀況,NH4HSO4具有腐蝕性,因此會腐蝕與之接觸的金屬蓄熱板表面;同時,在空預(yù)器的冷端,由于煙氣溫度低于硫酸蒸氣的露點(diǎn),煙氣中的SO3與水蒸氣結(jié)合生成的硫酸蒸氣會凝結(jié)在金屬波紋板的表面,造成低溫腐蝕[12]。雖然空預(yù)器冷端材料為抗腐蝕搪瓷鋼,但長期吹灰會使搪瓷脫落,加劇蓄熱板腐蝕。
空預(yù)器積灰和腐蝕是一個相互促進(jìn)的過程[13]。黏附在受熱面上的腐蝕性物質(zhì)會對金屬造成腐蝕破壞;同時,腐蝕增大了金屬表面粗糙程度,使其極易黏附飛灰。空預(yù)器受熱面發(fā)生腐蝕時,不僅降低了受熱面的換熱效果,而且影響鍋爐的安全運(yùn)行。
為了更好地研究該電廠空預(yù)器蓄熱板失效的機(jī)理,筆者分別選取了具有代表性的空預(yù)器熱端、中溫段和冷端的蓄熱板材料進(jìn)行試驗(yàn)分析。試驗(yàn)采用掃描電鏡(SEM)的方法觀察蓄熱板表面積灰和腐蝕的形貌,通過能譜(EDS)分析和X射線衍射(XRD)分析分別測得腐蝕產(chǎn)物的元素組成和物相組成,并對打磨拋光后的試樣進(jìn)行了微觀金相分析。
首先對失效蓄熱板進(jìn)行了SEM試驗(yàn)測試[14],進(jìn)而觀察到空預(yù)器熱端、中溫段和冷端的腐蝕產(chǎn)物微觀形貌(見圖2)。
由圖2可以看出:熱端、中溫段和冷端蓄熱板均被均勻腐蝕,其中,熱端蓄熱板受高溫?zé)煔獾臎_刷,磨損和腐蝕更為嚴(yán)重,多處出現(xiàn)破損穿孔現(xiàn)象;相比于材料為低碳鋼的熱端腐蝕狀況,冷端因鍍搪瓷而腐蝕較輕,沒有腐蝕穿孔現(xiàn)象,但是中溫段和冷端蓄熱板表面積灰更為嚴(yán)重。
通過EDS分析[14]獲得失效蓄熱板表面腐蝕產(chǎn)物的元素組成(見圖3)。結(jié)合圖3及各元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)可以看出腐蝕產(chǎn)物中均含有Fe、Si、S、O等元素,其中:熱端和冷端腐蝕產(chǎn)物中Fe的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高,分別為83.17%和90.37%,O的質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅次于Fe,分別為7.80%和4.98%;中溫段腐蝕產(chǎn)物中Si的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最大,遠(yuǎn)大于Fe和O的質(zhì)量分?jǐn)?shù),而Si是灰分的主要組成元素之一,這說明中溫段蓄熱板表面積灰嚴(yán)重;熱端和中溫段腐蝕產(chǎn)物中S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5.49%和8.06%,遠(yuǎn)高于冷端腐蝕產(chǎn)物中S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0.43%),說明熱端和中溫段蓄熱板表面腐蝕嚴(yán)重。
進(jìn)一步通過XRD分析獲得失效蓄熱板表面腐蝕產(chǎn)物的物相組成,結(jié)果見圖4。
為了研究空預(yù)器蓄熱板本身的材料屬性,分別對熱端、中溫段和冷端失效蓄熱板試樣拋光、打磨后進(jìn)行了金相分析,結(jié)果見圖5。
由圖5可以看出:熱端蓄熱板材料的金相組織為鐵素體,其晶粒均為細(xì)長形,稱為纖維化組織,這使得材料脆性和強(qiáng)度很高;同時,晶粒平均尺寸為25 μm,沒有再結(jié)晶現(xiàn)象,說明蓄熱板自身材料良好;中溫段蓄熱板材料的晶粒部分出現(xiàn)再結(jié)晶現(xiàn)象,而冷端蓄熱板材料的晶粒形狀嚴(yán)重不均勻,大部分產(chǎn)生混晶現(xiàn)象。分析其原因?yàn)椋?1)材料在熱處理時溫度過高,使得某些晶粒迅速長大,產(chǎn)生缺陷;(2)燒結(jié)時溫度高,產(chǎn)生等軸組織,即再結(jié)晶組織,使得材料的脆性偏高。
針對該電廠空預(yù)器蓄熱板失效嚴(yán)重的現(xiàn)狀,提出以下改造建議:
(1) 蓄熱板采用兩段式,盡量減小NH4HSO4沉積區(qū)域,從而減輕空預(yù)器冷端堵塞;同時,熱端蓄熱板應(yīng)稍做加厚,減輕磨損,冷端蓄熱板采用抗腐蝕搪瓷鋼,減輕腐蝕。
(2)對SCR脫硝裝置進(jìn)行噴氨優(yōu)化,在嚴(yán)格控制氨逃逸量的同時,保證SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度和煙氣流速不均勻度均處于較低水平,從源頭上減少NH4HSO4的生成。
(3) 提高空預(yù)器冷端綜合溫度,確保該溫度處于煙氣酸露點(diǎn)之上,減輕積灰和冷端腐蝕。
該電廠在完成SCR脫硝改造之后,空預(yù)器出現(xiàn)了嚴(yán)重的失效情況。通過對三段失效蓄熱板進(jìn)行試驗(yàn)分析,得出以下結(jié)論:
(1) 空預(yù)器熱端蓄熱板磨損和腐蝕嚴(yán)重,中溫段蓄熱板存在NH4HSO4積灰和腐蝕,冷端蓄熱板因鍍搪瓷而腐蝕較輕,但存在大量的積灰。
(2)空預(yù)器熱端蓄熱板材料屬性良好,而中溫段和冷端蓄熱板材料偏脆,加劇了空預(yù)器的失效。