劉國梁,戴曦,馮徐鑫,葛永亮,許振飛
(浙江水利水電學(xué)院 機械與汽車工程學(xué)院,杭州310018)
筒紗是現(xiàn)代紡織業(yè)絡(luò)筒工藝的產(chǎn)出品,是制成服裝的基礎(chǔ)材料。隨著我國紡織業(yè)的飛速發(fā)展,市場要求機械設(shè)備的自動化、智能化程度更高,生產(chǎn)方式的高速、高效、高可靠性及新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用成為今后紡織業(yè)的發(fā)展方向[1],必須要保證產(chǎn)品高質(zhì)量與高生產(chǎn)效率的統(tǒng)一。
當(dāng)下大多數(shù)企業(yè)滿足市場需求的手段是擴大生產(chǎn)規(guī)模及提高工人的生產(chǎn)效率,人工操作機械生產(chǎn)筒紗依然是主要的生產(chǎn)方式,這種方式占用了大量的人力資源,效率低下且產(chǎn)品質(zhì)量不能得到保證[2]。部分企業(yè)雖然購買了進口設(shè)備,提高了筒紗質(zhì)量、生產(chǎn)效率,節(jié)省人工成本,但設(shè)備昂貴、維護成本較高。
隨著現(xiàn)代工業(yè)模式的轉(zhuǎn)變,“機器換人”已然成為業(yè)內(nèi)的必然選擇。實現(xiàn)筒紗生產(chǎn)包裝的自動化已是目前行業(yè)發(fā)展的必然趨勢,是紡紗廠產(chǎn)業(yè)升級的必經(jīng)之路[3-5]。在傳統(tǒng)生產(chǎn)方式效率不能提升和進口設(shè)備成本高的情況下,自主開發(fā)自動化程度高的紡紗設(shè)備已是大勢所趨。
筒紗生產(chǎn)線分揀設(shè)備的作用是對生產(chǎn)車間已經(jīng)生產(chǎn)好的筒紗進行識別后分揀。其設(shè)計主要分為機械主體與電氣控制兩個部分。整個系統(tǒng)包含了上料、送料、下料3個子系統(tǒng),其總體設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖1 所示。其中每個上下料單元皆可獨立控制,以便根據(jù)各個企業(yè)的實際要求進行相應(yīng)調(diào)整。這種設(shè)計方案的上下料單元可替換性強,便于設(shè)備的維護保養(yǎng)。筒紗分揀系統(tǒng)的上料、送料、下料均為自動控制,通過人機交互界面實現(xiàn)相應(yīng)的操作和人機交互。
上下料系統(tǒng)的動力裝置為伺服電動機,傳動方式為鏈傳動。上下料機構(gòu)示意圖如圖2 所示。上料系統(tǒng)工作時,將筒紗放置于機械臂上,機械臂從支撐柱上升至吊桶下方的傳感器位置時,傳感器檢測筒紗的型號及規(guī)格,機械臂將其送至軌道上循環(huán)的相應(yīng)吊桶,筒紗在自身重力作用下停留于吊桶之中完成筒紗的分揀,同時伺服電動機控制機械臂下降到原始位置(零位),開始下一個循環(huán)。循環(huán)送料系統(tǒng)在鏈條傳動下進行循環(huán)動作,吊桶束于鏈條下方跟隨鏈條運動。下料系統(tǒng)同樣采取伺服電動機傳動,其機械臂零位位于吊桶下方,其動作過程與上料系統(tǒng)相反,當(dāng)一個傳感器檢測到吊桶中的筒紗為所接受的規(guī)格時,其所屬的機械臂便將筒紗抓取至包裝工位,隨后機械臂回歸至零位,等待下一個循環(huán)。
為了滿足生產(chǎn)需求,筒紗生產(chǎn)線分揀設(shè)備的控制系統(tǒng)需滿足的技術(shù)要求如下:1)能夠識別不同規(guī)格的筒紗并進行分揀;2)能夠通過人機交互界面顯示和設(shè)置各項參數(shù);3)能夠進行故障檢測并報警,具有故障復(fù)位功能;4)生產(chǎn)效率滿足實際生產(chǎn)要求。
圖1 設(shè)備總體結(jié)構(gòu)圖
圖2 上下料機構(gòu)示意圖
筒紗分揀系統(tǒng)中,吊桶安裝于循環(huán)軌道之上,布局方式如圖3 所示。軌道中安裝有6 種擁有不同標(biāo)志的吊桶以裝載不同規(guī)格的筒紗,每種標(biāo)志以包含圓點的數(shù)目來區(qū)分,傳感器通過掃描標(biāo)志來區(qū)分吊桶,從而得到吊桶對應(yīng)的筒紗規(guī)格信息。根據(jù)生產(chǎn)要求,可將識別規(guī)格的數(shù)量做相應(yīng)調(diào)整。
圖3 吊桶布局圖
筒紗分揀系統(tǒng)的電氣系統(tǒng)主要由PLC、伺服控制系統(tǒng)、人機交互單元組成。PLC 作為核心控制裝置,用以實現(xiàn)對伺服系統(tǒng)的定位控制及對其他動作元件的邏輯控制;伺服控制系統(tǒng)用以實現(xiàn)上下料機械臂的精確定位和速度調(diào)整;人機交互單元選用臺達(dá)的HMI,實現(xiàn)系統(tǒng)狀態(tài)顯示、參數(shù)修改及基本操作等功能。圖4 為系統(tǒng)的主電路原理圖。
圖4 控制系統(tǒng)主電路原理
表1 I/O 地址分配表
筒紗分揀系統(tǒng)使用交流電,因此PLC輸入口采用交流電源。根據(jù)設(shè)計需求,筒紗分揀系統(tǒng)所需主要輸入口和輸出口各為20 個(I/O 分配見表1),另外考慮到系統(tǒng)的擴展改造,選用PLC的品牌和型號為臺達(dá)DVP60ES00T2,含輸入端口36 個,輸出端口為24 個,輸出為晶體管型,交流電源供電[6]。
PLC 以脈沖形式驅(qū)動伺服控制器,伺服控制器驅(qū)動上下料伺服電動機,使上下料機械臂垂直運動。筒紗分揀系統(tǒng)所使用的伺服系統(tǒng)采用的控制模式為位置控制,該控制模式可以使筒紗上下料機械臂穩(wěn)定升降,可以避免系統(tǒng)位置偏移,以應(yīng)對筒紗需精確定位的要求[7-8]。為了更好地控制機械臂的動作,保證其運行穩(wěn)定性與精準(zhǔn)性,選擇臺達(dá)ASDA-B2 系列的伺服驅(qū)動器及相配套電動機作為機械臂的驅(qū)動單元。
系統(tǒng)所采用的臺達(dá)DVP 系列PLC 使用ISP Soft 編程,該軟件的用戶程序包含主程序及功能塊。
圖5 為筒紗分揀系統(tǒng)PLC 時序圖。該系統(tǒng)將PLC 程序分為上料、送料循環(huán)和下料3 個系統(tǒng),這3 個系統(tǒng)既可以獨立控制,也可作為整體協(xié)同工作。
筒紗分揀系統(tǒng)上料工作要求如下(以1 號規(guī)格為例):
1)接通電源,按下啟動按鈕,啟動指示燈亮;2)當(dāng)檢測筒紗的傳感器檢測到筒紗到達(dá)機械臂位置,上料驅(qū)動電源接通,機械臂經(jīng)鏈傳動從支撐柱底端上升;3)當(dāng)上料到位傳感器檢測到筒紗,循環(huán)送料電源斷開;4)當(dāng)1 號位傳感器檢測到與其對應(yīng)的吊桶1時,上料電源接通,筒紗在重力作用下進入吊桶,該筒紗對應(yīng)的規(guī)格指示燈亮起;5)伺服電動機再次啟動,上料機械臂回零位,流程循環(huán)結(jié)束,等待下一個循環(huán)。
上料系統(tǒng)工作流程如圖6 所示。當(dāng)系統(tǒng)首次進入運行狀態(tài),機械臂將進行回零操作,回到系統(tǒng)原點,等待進一步操作指令。筒紗進入上料起始位置時,觸發(fā)請求上料信號,機械臂將在伺服系統(tǒng)驅(qū)動下上升至上料等待區(qū),機械臂停留在此處等待對應(yīng)吊桶到達(dá)。吊桶通過每個上料工位時,由該工位的光電傳感器組合進行確認(rèn),當(dāng)該吊桶被確認(rèn)為待上料吊桶時,機械臂在伺服系統(tǒng)驅(qū)動下再次上行。筒紗上行至吊桶上方將再次通過光電傳感器組合進行確認(rèn),確認(rèn)品種無誤后,機械臂在伺服系統(tǒng)驅(qū)動下開始下行,直至回到原點,進入上料等待狀態(tài)。在上料等待狀態(tài)時,可以通過停止按鈕退出上料系統(tǒng)。
圖5 筒紗分揀系統(tǒng)PLC 時序圖
圖6 上料系統(tǒng)流程圖
人機交互系統(tǒng)選用臺達(dá)DOP 系列HMI 進行設(shè)計,包括主界面、報警界面、參數(shù)設(shè)置界面、手動操作界面及感應(yīng)信號顯示界面。主界面(如圖7)主要實現(xiàn)系統(tǒng)的基本操作和上下紗種類的設(shè)定,以及切換至二級界面的功能。二級界面除了實現(xiàn)預(yù)設(shè)功能外,還可切換至其他同級界面和返回主界面。圖8 為報警界面,能夠?qū)崟r顯示每個動作單元的狀態(tài),當(dāng)有異常發(fā)生,在相應(yīng)的工位右側(cè)將從綠色正常狀態(tài)變?yōu)殚W爍的紅色異常狀態(tài)。從報警界面可以通過界面切換按鈕返回主界面,或者切換至感應(yīng)信號顯示界面。
圖7 人機交互主界面
圖8 報警界面
分揀設(shè)備控制系統(tǒng)已在紡紗廠實際紡紗生產(chǎn)線進行調(diào)試和測試。在測試中使用6 種規(guī)格的筒紗各50 顆,通過人工方式有序放入上料預(yù)備工位,單臺上料機將不同規(guī)格的筒紗進行分揀,總用時為270 s,單顆筒紗上料耗時5 s 左右。單顆筒紗送料耗時3 s左右,下料耗時5 s 左右。結(jié)果證明,該系統(tǒng)能夠完成筒紗的分揀任務(wù),并且滿足目前生產(chǎn)線運行要求。圖9 為調(diào)試與測試現(xiàn)場。
本文提出了筒紗自動分揀設(shè)備控制系統(tǒng)的設(shè)計方案,并具體實施??刂葡到y(tǒng)以PLC 為核心,實現(xiàn)各執(zhí)行單元的動作輸出,以及各單元之間的邏輯控制。人機交互界面不僅提供了對設(shè)備的基本操作功能,還能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備運行狀態(tài)的監(jiān)控與系統(tǒng)參數(shù)的顯示設(shè)置。筒紗分揀控制系統(tǒng)在實際生產(chǎn)線的測試中,運行穩(wěn)定,實現(xiàn)了分揀工位的自動化。
圖9 調(diào)試與測試現(xiàn)場