張建廣,馮家鵬,韓斌慧
1西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 陜西西安 710089
2中國(guó)煤炭科工集團(tuán)太原研究院 山西太原 030006
隨著煤礦“四化”工作的推進(jìn),以防爆柴油機(jī)為動(dòng)力的無軌膠輪運(yùn)輸設(shè)備得到了廣泛應(yīng)用。由于井下運(yùn)輸巷道路面坑洼不平,行駛工況惡劣,加之發(fā)動(dòng)機(jī)工作激勵(lì),膠輪車車身所受沖擊載荷復(fù)雜,嚴(yán)重影響了車載設(shè)備的可靠性和司機(jī)駕駛的舒適性甚至身體健康[1-3]。目前設(shè)計(jì)中通過使用油氣懸掛裝置和普通橡膠減振器分別緩沖隔離路面和發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)車身的影響,從而提升設(shè)備的性能和壽命[4-6]。
20 世紀(jì) 20 年代汽車技術(shù)發(fā)展初期,不同結(jié)構(gòu)形式的橡膠元件就被用來聯(lián)接發(fā)動(dòng)機(jī)與車架,以提高乘坐舒適性[7]。井下車輛大多使用單層墊式結(jié)構(gòu)的普通橡膠減振器,以實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)與車架在豎直方向的柔性聯(lián)接,但難以快速、有效地消耗發(fā)動(dòng)機(jī)其他方向自激振動(dòng)的能量,加之疊加路面沖擊產(chǎn)生的振動(dòng)能,使得車架難以避免地產(chǎn)生較大的振動(dòng)和噪聲。此外,油液等腐蝕介質(zhì)造成橡膠老化失效[4],不僅制約了整車性能的發(fā)揮,也極易影響采掘工作的進(jìn)度,造成經(jīng)濟(jì)損失,影響“四化”推廣效果。因此研發(fā)高效的發(fā)動(dòng)機(jī)減振器,得到了設(shè)備研究、生產(chǎn)和使用單位的廣泛關(guān)注。中北大學(xué)的薛春霞等人對(duì)金屬橡膠減振結(jié)構(gòu)建立了非線性動(dòng)力學(xué)模型,探討其可行性[8];西南交通大學(xué)的楊峰則對(duì)螺旋彈簧減振建立了分析模型[9];石家莊鐵道學(xué)院的鄭明軍等人對(duì)空氣彈簧結(jié)構(gòu)進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)試[10];北京科技大學(xué)的張偉等人根據(jù)礦用自卸車參數(shù)設(shè)計(jì)了一種橡膠減振墊,并進(jìn)行了仿真分析[11];湖北理工學(xué)院的焦仁強(qiáng)等人對(duì)液阻懸置系統(tǒng)應(yīng)用于振動(dòng)壓路機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的減振進(jìn)行了研究[12]。這些研究大都集中于發(fā)動(dòng)機(jī)懸置的緩沖模型理論和仿真分析,新型產(chǎn)品應(yīng)用于工程實(shí)踐的案例較少。
為解決車架振動(dòng)問題,筆者針對(duì) WC5E 型無軌膠輪車設(shè)計(jì)了一種新型發(fā)動(dòng)機(jī)減振器。原先車載防爆柴油機(jī)通過 4 個(gè)單向橡膠減振墊連接在車架前部,如圖1(a)所示。單向橡膠減振墊通過硫化粘接的上下 2塊鋼板分別與發(fā)動(dòng)機(jī)底座和車架螺栓連接,在垂直方向的減振效果尚可,但在坑洼不平地面、頻繁加減速等工況下形成的水平、側(cè)向振動(dòng)載荷下,易形成剪切破壞,進(jìn)而影響車輛使用性能及壽命。此外,綜合因素形成的振動(dòng)和噪聲較大,造成駕駛員不適,也不符合職業(yè)健康安全要求。綜合考慮膠輪車發(fā)動(dòng)機(jī)外形尺寸、質(zhì)量、受力情況以及安裝空間等因素,考慮將單向減振優(yōu)化為3 向空間減振,共6 個(gè)自由度,從而達(dá)到全方位減振。新型減振力學(xué)模型如圖1(b)所示,在發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)心建立坐標(biāo)系,其中x向?yàn)樾旭偡较?,y向和z向分別為車輛寬度和高度方向(即垂直方向)。在車架前部的發(fā)動(dòng)機(jī)底部水平布置4 個(gè)減振點(diǎn),位于發(fā)動(dòng)機(jī)4 個(gè)角,新型減振器布置于減振點(diǎn)上。并作如下假設(shè):①發(fā)動(dòng)機(jī)與車架變形相對(duì)減振器變形較小,可忽略不計(jì),視其為剛體,只考慮減振器變形;②發(fā)動(dòng)機(jī)及車體按對(duì)稱方案設(shè)計(jì),認(rèn)為外部載荷均勻分布于 4 個(gè)減振點(diǎn);③各減振點(diǎn)采用相同新型減振器,剛度、阻尼參數(shù)一致。
圖1 膠輪車發(fā)動(dòng)機(jī)減振模型Fig.1 Vibration isolation model of engine of rubber-wheeled vehicle
對(duì)于具有較復(fù)雜振動(dòng)情況的3 向6 自由度發(fā)動(dòng)機(jī)減振系統(tǒng),可采用 Lagrange 方程建立其運(yùn)動(dòng)方程,得到新型減振系統(tǒng)減振的數(shù)學(xué)模型:
式中:t為時(shí)間;qi為廣義坐標(biāo),其中i=1,2,…,6,分別表示x、y、z方向的平動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng);T為系統(tǒng)的動(dòng)能函數(shù);D為系統(tǒng)的散逸函數(shù);U為系統(tǒng)只與坐標(biāo)相關(guān)的勢(shì)能函數(shù);Fi為沿廣義坐標(biāo)qi方向作用的激勵(lì)力。
分別求解系統(tǒng)動(dòng)能、散逸和勢(shì)能函數(shù)后,由Lagrange 方程可得到發(fā)動(dòng)機(jī)新型減振系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)微分方程:
式中:M為系統(tǒng)質(zhì)量矩陣;C為系統(tǒng)阻尼矩陣;K為系統(tǒng)剛度矩陣;q為系統(tǒng)位移向量,F(xiàn)(t)為激振力向量,其中M、C、K為 6×6 矩陣,q、F(t)相關(guān)參數(shù)為 6×1 矩陣。該二階常微分方程結(jié)合初始條件及其外激勵(lì),既可以求得系統(tǒng)固有振型,也可以轉(zhuǎn)化到模態(tài)坐標(biāo),得到系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)[12]。但解析法求解困難,工程上通常采用數(shù)值法解算校核。
橡膠屬于超彈性、黏彈性材料,受力變形時(shí)既能像黏性材料般耗散能量,也能像彈性材料般儲(chǔ)存能量。其阻尼損耗因子較大,是理想的隔振緩沖元件。橡膠種類較多,有氯丁二烯橡膠、丁二烯橡膠、苯乙烯橡膠、天然橡膠等,性能差異較大。天然橡膠雖然耐油性、高溫特性較差,但其拉伸強(qiáng)度、回彈率、脆化溫度范圍(-55~70℃)、耐磨性、抗撕裂性能等優(yōu)勢(shì)相對(duì)突出,且具有良好的工藝成形和與金屬膠化粘接能力,綜合比較后初步選用天然橡膠作為阻尼材料,結(jié)構(gòu)確定后再依據(jù)材料性能要求進(jìn)行校驗(yàn)。
為隔離緩沖發(fā)動(dòng)機(jī) 3 個(gè)方向的振動(dòng),阻尼材料采用圓筒式設(shè)計(jì),同時(shí)根據(jù)受力情況,需要車身高度與寬度方向剛度大一些,最終采用內(nèi)外層鋼制缸套、中間為天然橡膠的軸對(duì)稱結(jié)構(gòu),如圖2 所示。三者通過硫化工藝粘接在一起,并對(duì)兩端橡膠裸露部分進(jìn)行表面處理,避免油液污染老化。減振器徑向靜剛度大于軸向靜剛度,以保證垂直與側(cè)向均具有較好的減振效果,同時(shí)在前進(jìn)方向也可以起到一定的緩沖效果,而且前后左右對(duì)稱安裝的方式能夠起到可靠的固定作用。
圖2 新型減振器結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of ew-type vibration absorber
減振器通過圖3 方式將發(fā)動(dòng)機(jī)和車架連接在一起。連接板與銷軸為一體式設(shè)計(jì),銷軸上安裝減振器內(nèi)圈,側(cè)面通過螺釘與發(fā)動(dòng)機(jī)相連。支撐座為剖分式結(jié)構(gòu),支撐座蓋壓緊隔振器外圈,底部用螺栓與車架連接。4 個(gè)相同的減振器將發(fā)動(dòng)機(jī)與車架連接在一起,形成“抬轎”形態(tài),充分發(fā)揮減振器在車身 3 個(gè)方向的振動(dòng)緩沖隔離功能。減振器在發(fā)動(dòng)機(jī)上的安裝效果如圖4 所示。
圖3 減振器模型和實(shí)物Fig.3 Model and entity of vibration absorber
圖4 減振器在發(fā)動(dòng)機(jī)上的安裝效果Fig.4 Installation effects of vibration absorber on engine of rubber-wheeled vehicle
減振器材料與結(jié)構(gòu)形式確定后,根據(jù)實(shí)際工況確定其載荷,并完成外形尺寸設(shè)計(jì)。
WC5E 型無軌膠輪車所用直列六缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)的質(zhì)量為 550 kg。假設(shè)發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量平均分布于 4 個(gè)減振器上,工況安全系數(shù)為 5,怠速為 600 r/min,工作轉(zhuǎn)速為1 500~2 300 r/min,根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)指導(dǎo)[13]可求得發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒時(shí)激振頻率fm=30 Hz。想要達(dá)到良好的減振效果[12],減振器的固有頻率f0需要小于發(fā)動(dòng)機(jī)激振頻率的,即f0≤21 Hz。工作環(huán)境溫度為 -20~50 ℃,天然橡膠可以滿足使用環(huán)境要求。
根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)與噪聲控制理論[14-15],進(jìn)一步設(shè)計(jì)減振系統(tǒng)的尺寸和性能參數(shù),主要包括固有頻率f0,
式中:τ為設(shè)計(jì)系數(shù),一般取τ=0.1。求得減振器固有頻率f0=9.0 Hz。
決定減振器效果的主要參數(shù)為剛度,包括靜剛度Kj和動(dòng)剛度Kd,其中靜剛度Kj是橡膠減振器設(shè)計(jì)的主要依據(jù),決定了系統(tǒng)的減振效果。工程應(yīng)用中二者之間的關(guān)系如下:
式中:F為減振器z向承受的安全載荷;g為重力加速度。
據(jù)式(5)求得減振器z向動(dòng)剛度Kd=2.2×106N/m??紤]到工作載荷沖擊較大,取式(4)中上限值2.2,代入其中可得z向靜剛度Kj=1.0×106N/m。
載荷作用下減振器z向靜變形量
式中:Fh為減振器在垂直方向的受力。
代入靜剛度Kj的值,求得減振器z向靜變形量δh=1.1 mm。
減振器靜變形量通常是減振器厚度的 0.15~0.4倍,可推導(dǎo)出減振器厚度
最后根據(jù)車架及發(fā)動(dòng)機(jī)連接空間和結(jié)構(gòu)形式,確定鋼圈內(nèi)、外徑r1、r2以及軸向長(zhǎng)度l,初步完成圖2(b)中新型減振器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
天然橡膠的彈性范圍較大,剪切彈性模量G=0.5~3.0 MPa,成形后的形狀決定了其在 3 個(gè)方向的彈性系數(shù)即靜剛度Kj,前面已初步得到減振器z向靜剛度數(shù)值。靜剛度和阻尼比是橡膠減振器設(shè)計(jì)的基本參數(shù)。橡膠材料本身阻尼比幾乎恒定,而靜剛度既能保證設(shè)備在某方向的最大變形,又影響減振器的使用壽命,工程實(shí)踐中多使用經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行計(jì)算。本文的新型減振器靜剛度Kj采用下式設(shè)計(jì)。
綜合Kj=1.0×106N/m 以及式(8)、(9),求得減振器所需剪切模量G=1.05 MPa,其值在 0.5~3.0 MPa 之間即可,可見天然橡膠滿足要求?;谙鹉z各向同性特性,其變形時(shí)體積幾乎保持不變,剪切方向變形為拉伸、壓縮方向的 3 倍,即泊松比為 0.5,彈性模量E≈3G=3.15 MPa。橡膠材料的彈性模量除了與元件的結(jié)構(gòu)、形狀有關(guān)外,還與自身的硬度密切相關(guān),而硬度又是天然橡膠添加劑配比的重要依據(jù)。橡膠剪切彈性模量與硬度之間存在如下關(guān)系:
式中:HA為橡膠的邵氏硬度;G50為橡膠硬度為50HA 時(shí)的剪切彈性模量,天然橡膠的剪切彈性模量為 0.6~0.9 MPa。
取天然橡膠密度為 0.95 kg/m3,G50=0.7 MPa,則G=1.05 MPa 時(shí)對(duì)應(yīng)的橡膠邵氏硬度設(shè)計(jì)值為 60HA。
減振器數(shù)學(xué)模型參數(shù)多,且為非線性變形形式,難以得到解析解,可通過有限元數(shù)值法仿真計(jì)算并進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。在 ABAQUS 中按設(shè)計(jì)參數(shù)建立減振器模型,分別賦予內(nèi)外缸套金屬材料屬性,橡膠超彈性材料屬性[3],并完成質(zhì)量、阻尼與剛度矩陣的輸入。由于外鋼圈固定于車架上,因此減振器外鋼圈設(shè)置為完全約束,限制其 3 個(gè)方向的移動(dòng)與轉(zhuǎn)動(dòng)自由度,如圖5(a)所示;內(nèi)鋼圈用銷軸與發(fā)動(dòng)機(jī)相連,發(fā)動(dòng)機(jī)的靜態(tài)載荷施加在內(nèi)鋼圈上,以發(fā)動(dòng)機(jī)為主的重量平均施加在 4 個(gè)減振器上,計(jì)算可得均布?jí)簭?qiáng)為0.281 7 MPa,如圖5(b)所示。
圖5 新型減振器約束及載荷設(shè)置Fig.5 Restraint and load setting of new-type vibration absorber
數(shù)值模型網(wǎng)格劃分后,求解得到減振器的變形云圖(見圖6),即系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。從圖6 可以看出,最大變形位于靠近內(nèi)鋼圈橡膠處,為 0.84 mm,與設(shè)計(jì)計(jì)算值相差較小,可按工作要求進(jìn)一步優(yōu)化。
圖6 新型減振器變形云圖Fig.6 Deformation contours of new-type vibration absorber
新型減振器設(shè)計(jì)制造完成后,在使用傳統(tǒng)減振器和新型減振器的 2 臺(tái)同一車型車輛上進(jìn)行 2 次比對(duì)試驗(yàn)。試驗(yàn)采用 DH5927 動(dòng)態(tài)測(cè)試系統(tǒng),加速度傳感器為 DH1A301,分別布置于 2 臺(tái)車輛相同位置處,包括發(fā)動(dòng)機(jī)減振器垂直方向的左右前后以及司機(jī)座椅共 5 個(gè)位置。除了司機(jī)座椅處之外的每個(gè)位置測(cè)量上下對(duì)應(yīng) 2 個(gè)位置,上面為發(fā)動(dòng)機(jī)輸入減振器的加速度值,下面為經(jīng)過減振器隔離后車架的加速度值,共 9個(gè)測(cè)點(diǎn)。
2 次試驗(yàn)流程相同,2 臺(tái)車分別按以下 3 種不同工況進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn):A、原地怠速;B、直線行駛:1擋→2擋→3擋等時(shí)行駛;C、環(huán)形行駛:3擋→2擋→1擋等時(shí)行駛。其中B、C 工況連續(xù)循環(huán) 3 次。圖7 所示為測(cè)試系統(tǒng)與安裝傳感器的試驗(yàn)整車,采樣頻率為 1.28 kHz,測(cè)試系統(tǒng)自動(dòng)記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)。試驗(yàn)過程中測(cè)試系統(tǒng)使用獨(dú)立移動(dòng)電源供電,可以有效避免發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電系統(tǒng)的干擾。
圖7 測(cè)試系統(tǒng)與試驗(yàn)樣車Fig.7 Testing system and testing prototype
數(shù)據(jù)采集完成后,通過軟件對(duì)數(shù)據(jù)截?cái)嗖⒎纸M,對(duì)不同工況的 3 組數(shù)據(jù)進(jìn)行初步處理,得到發(fā)動(dòng)機(jī)與車架上各測(cè)點(diǎn)的時(shí)域振動(dòng)數(shù)據(jù),圖8 和圖9 分別為使用普通減振器和新型減振器在發(fā)動(dòng)機(jī)左前點(diǎn)上下對(duì)應(yīng)2 個(gè)位置的振動(dòng)加速度變化曲線。對(duì)比圖8、9 可知,采用新型減振器的車架振動(dòng)加速度明顯小于發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)加速度,減振效果明顯,且波峰波谷數(shù)量相對(duì)普通減振器要少,即振動(dòng)頻率降低,高頻減振效果顯著。
圖8 使用普通減振器左前點(diǎn)振動(dòng)加速度變化曲線Fig.8 Variation curve of vibration acceleration on left front point of ordinary vibration absorber
圖9 使用新型減振器左前點(diǎn)振動(dòng)加速度變化曲線Fig.9 Variation curve of vibration acceleration on left front point of new-type vibration absorber
進(jìn)一步按統(tǒng)計(jì)法分析所有數(shù)據(jù),分別計(jì)算左前、右前、右后、左后和司機(jī)座位處最大值和均方根值,結(jié)果如表1 所列,其中減振率為發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)減去車架振動(dòng)后與發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)的比值,可以方便反映出減振器的使用效果。總體來看,新型減振器減振效果明顯,平均減振率明顯大于普通型,尤其在司機(jī)座椅處垂直方向改善顯著,振動(dòng)平均降低可達(dá) 71.4%,顯著提升司機(jī)駕駛的舒適性。表1 中最大值反映了減振器的瞬時(shí)性能,可以發(fā)現(xiàn)在使用普通減振器的發(fā)動(dòng)機(jī)左前點(diǎn)和使用新型減振器的發(fā)動(dòng)機(jī)左后點(diǎn)的振動(dòng)甚至有所放大,這說明 2 種減振器對(duì)某些瞬時(shí)特殊工況沒有起到減振作用。經(jīng)過后期工業(yè)性試驗(yàn),操作人員反映減振效果良好。
表1 各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)加速度最大值與均方根值Tab.1 Maximum and root mean square of vibration acceleration of various testing points m/s2
(1)為解決發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)對(duì)機(jī)載設(shè)備及司機(jī)的影響,建立了振動(dòng)模型,按隔振原理設(shè)計(jì)了新型減振器,并給出了減振器的工程設(shè)計(jì)流程與經(jīng)驗(yàn)公式。
(2)通過有限元仿真分析與整車測(cè)試對(duì)該減振器進(jìn)行了性能分析,結(jié)果表明工程計(jì)算與仿真結(jié)果相符,減振效果明顯。但在設(shè)計(jì)中沒有考慮路面沖擊與發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)間以及3 向振動(dòng)間的耦合,雖然整車路面試驗(yàn)、后期工業(yè)性試驗(yàn)效果良好,仍需要深入研究分析。
(3)針對(duì) WC5E 型膠輪車設(shè)計(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)減振器取得了較好效果,該設(shè)計(jì)方法也可以應(yīng)用于相關(guān)工程車輛。