程寶如
摘要:現(xiàn)代大型火電機(jī)組普遍使用氫冷發(fā)電機(jī)組,機(jī)組在啟停過(guò)程中,為保障安全性,常需要用二氧化碳來(lái)作為中間介質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)內(nèi)部空氣與氫氣的互換。當(dāng)前電網(wǎng)裝機(jī)容量過(guò)剩,加上調(diào)峰需求,以及日常檢修,機(jī)組啟停較為頻繁,因而二氧化碳置換氫氣操作也相對(duì)較多起來(lái),如何提高置換效率,降低二氧化碳的使用量成為提高公司經(jīng)濟(jì)效益的重要一方面。本文通過(guò)對(duì)本廠對(duì)置換中問(wèn)題進(jìn)行分析,提出切實(shí)可行優(yōu)化方案。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);氣體置換;二氧化碳使用量
引言:本廠發(fā)電機(jī)組型號(hào)為:N600—24.2/566/566,發(fā)電機(jī)采用水-氫-氫冷卻方式。為了避免空氣與氫氣直接混合發(fā)生爆炸,在啟機(jī)過(guò)程中將空氣置換為氫氣,或者在停機(jī)后檢修將氫氣置換為空氣,中間必須采用二氧化碳作為中間媒介,發(fā)電機(jī)啟動(dòng)前,充氫前保證二氧化碳濃度達(dá)到85%,停機(jī)排盡發(fā)電機(jī)內(nèi)的氫氣,先要二氧化碳達(dá)到95%時(shí),方可引進(jìn)空氣[1]。隨著近年來(lái)機(jī)組啟停越來(lái)越頻繁,置換經(jīng)濟(jì)支出也越來(lái)越大,此專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支已經(jīng)成為一個(gè)不可忽視的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,合理高效的使用二氧化碳成為生產(chǎn)成本控制的重要一環(huán),降低二氧化碳使用量長(zhǎng)期亦將為公司提供可觀經(jīng)濟(jì)效益。
1. 當(dāng)前現(xiàn)狀以及存在的問(wèn)題
2017年機(jī)組進(jìn)入負(fù)荷深度調(diào)峰階段,隨著經(jīng)濟(jì)下滑,用電負(fù)荷逐年下降,機(jī)組的閑置率將上升,對(duì)機(jī)組的斷續(xù)中長(zhǎng)期保養(yǎng)也要求進(jìn)行發(fā)電機(jī)的氣體置換過(guò)程,機(jī)組由往年的“停運(yùn)次數(shù)少/每次停運(yùn)時(shí)間長(zhǎng)”轉(zhuǎn)化為“停運(yùn)次數(shù)增多/每次停運(yùn)時(shí)間縮短”模式,而后者明顯對(duì)置換氣體用量需求增大,如下表所示,列出了近年兩臺(tái)機(jī)組年停運(yùn)情況:
通過(guò)上表可以看出,機(jī)組停運(yùn)次數(shù)逐年增加,二氧化碳耗用量與日俱增,這也需要改進(jìn)方法降低氣體置換使用量。#2機(jī)組近年來(lái)啟停次數(shù)明顯增加,平均每年約為4次,按照每啟停一次置換兩次二氧化碳計(jì)算,一年需要置換8次,每次置換約120瓶,耗時(shí)2至4個(gè)工作日,而同類(lèi)兄弟電廠的用量卻是80瓶左右,因而有較大改進(jìn)空間。
2. 原因分析及對(duì)策
2.1存在問(wèn)題可能的原因
針對(duì)上述現(xiàn)狀提出以下幾種可能原因。(1)運(yùn)行人員節(jié)約監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng),技能不足導(dǎo)致二氧化碳瓶?jī)?nèi)未用盡或者過(guò)度置換;(2)置換時(shí)排氫門(mén)開(kāi)的過(guò)大或者一直常開(kāi);(3)置換時(shí)二氧化碳或氫氣未充分靜置;(4)置換管路存在泄漏,二氧化碳加熱器未投入使用或加熱程度不夠;(5)二氧化碳瓶?jī)?nèi)純度不足,壓力不合格;(6)置換時(shí)氫氣壓力過(guò)高,未進(jìn)行提前排氫。下面對(duì)這些原因進(jìn)行逐條分析。
2.2運(yùn)行人員節(jié)約意識(shí)不足或水平不足
通過(guò)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的監(jiān)督調(diào)查,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行人員嚴(yán)格按照培訓(xùn)及規(guī)程要求進(jìn)行參數(shù)控制,基本能夠滿(mǎn)足合理運(yùn)行,并且通過(guò)開(kāi)展班組內(nèi)師帶徒及培訓(xùn)講課等活動(dòng),強(qiáng)化了人員的調(diào)整技術(shù)水準(zhǔn),普遍提高了運(yùn)行人員的業(yè)務(wù)水平。在進(jìn)行二氧化碳匯流排充氣現(xiàn)場(chǎng),有專(zhuān)人值班,并且每一瓶二氧化碳都是經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格出廠,現(xiàn)場(chǎng)配備壓力表,可以保證二氧化碳瓶絕大部分都用盡,二氧化碳的純度化驗(yàn)也是定期及時(shí)進(jìn)行,在接近置換尾聲還增加化驗(yàn)次數(shù),過(guò)度置換的瓶數(shù)可以保證在1~2瓶以?xún)?nèi)。因此可以確定此項(xiàng)因素為次因。
2.3置換時(shí)排氫門(mén)開(kāi)的過(guò)大或者一直常開(kāi)
按照以往置換的壓力標(biāo)準(zhǔn),保證在20KPa,不能高于此值,每次置換排氫門(mén)開(kāi)度都比較大,二氧化碳平均瞬時(shí)充氣量也較大,往往使剛沖入的二氧化碳快速流動(dòng),部分混合氫氣排入大氣,而且機(jī)內(nèi)壓力往往呈現(xiàn)微下降趨勢(shì),通過(guò)大量實(shí)例證明,一直保持常開(kāi)或開(kāi)度過(guò)大會(huì)造成氣體的快速排放,最終置換瓶數(shù)都較高(大于100瓶),適當(dāng)降低開(kāi)度以及保持發(fā)電機(jī)內(nèi)壓力稍高可以明顯降低二氧化碳消耗量。此項(xiàng)因素為主因。
針對(duì)#2機(jī)組往常啟停機(jī)二氧化碳置換時(shí)排氫門(mén)開(kāi)度過(guò)大或一直保持常開(kāi)、置換壓力不高于20KPa的情況,現(xiàn)場(chǎng)指派人員進(jìn)行排氫門(mén)開(kāi)度的調(diào)整,維持發(fā)電機(jī)內(nèi)部壓力在20KPa~30KPa,觀察總二氧化碳置換使用量隨之變化狀況。不改變匯流排壓力,通過(guò)就地控制排氫門(mén)不同開(kāi)度來(lái)調(diào)控發(fā)電機(jī)置換速度,并且統(tǒng)計(jì)最后二氧化碳用量。
由上表可知,紅色為往常調(diào)整值,不改變匯流排壓力,通過(guò)就地控制排氫門(mén)不同開(kāi)度來(lái)調(diào)控發(fā)電機(jī)置換,發(fā)現(xiàn)在合理的壓力范圍之內(nèi)(20~30KPa)隨著壓力的增高、排氫門(mén)開(kāi)度減小,發(fā)電機(jī)氣體置換二氧化碳使用瓶數(shù)和置換時(shí)間均有所減少。
2.4置換時(shí)二氧化碳或氫氣未充分靜置
在置換的某個(gè)實(shí)例中,因?yàn)橹型径趸嫉⒄`了供應(yīng)而人為關(guān)閉了補(bǔ)排氣門(mén)一段時(shí)間,后發(fā)現(xiàn)該次置換使用二氧化碳總量較往常有降低,而后通過(guò)一段時(shí)間的實(shí)踐觀察,發(fā)現(xiàn)通過(guò)靜置分層可以有效降低二氧化碳總消耗量。因此可以確定此項(xiàng)因素為主因。
我們用置換與靜置分層交替進(jìn)行替代置換全程“邊補(bǔ)邊排”,采取每置換4~5小時(shí)靜置半小時(shí)方案,收集參數(shù)制成下表(表2-2)。
通過(guò)上表可以看出,置換與靜置分層交替進(jìn)行方案明顯大幅降低了二氧化碳使用瓶數(shù),但是在置換時(shí)間上并無(wú)優(yōu)勢(shì),與相關(guān)研究表明通氣置換法通常具有較高效率結(jié)果相符[2],而且二氧化碳長(zhǎng)時(shí)間在發(fā)電機(jī)內(nèi)停留將有產(chǎn)生綠垢的風(fēng)險(xiǎn)[3]。
2.5置換管路存在泄漏,二氧化碳加熱器未投入使用或加熱程度不夠
通過(guò)對(duì)整個(gè)置換管路進(jìn)行檢查維護(hù),并現(xiàn)場(chǎng)采用測(cè)氫儀進(jìn)行漏氣檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)泄漏狀況,同時(shí)通過(guò)長(zhǎng)期檢測(cè)發(fā)現(xiàn),二氧化碳加熱器在置換時(shí)均可以及時(shí)提前投入運(yùn)行,加熱后氣體溫度正常,符合規(guī)程要求。因此可以確定此項(xiàng)因素為次因。
2.6二氧化碳瓶?jī)?nèi)純度不足,壓力不合格
通過(guò)檢查入廠二氧化碳瓶壓力及純度,隨機(jī)抽樣檢測(cè)入廠二氧化碳罐裝瓶均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢測(cè),純度和壓力符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),因此可以確定此項(xiàng)因素為次因。
2.7置換時(shí)氫氣壓力過(guò)高,未進(jìn)行提前排氫
我廠歷次二氧化碳置換氫氣之前,均需將氫氣壓力排盡或降低至20~40KPa,每次都進(jìn)行了提前排氫。因此確定此條為次要因素。
2.8二氧化碳充氣壓力過(guò)小
以往充二氧化碳?jí)毫σ话阍O(shè)定以發(fā)電機(jī)內(nèi)恒定在20KPa為準(zhǔn),本次技術(shù)攻關(guān)中在歷次啟停機(jī)發(fā)電機(jī)氣體置換過(guò)程中適當(dāng)變換各種充氣壓力,發(fā)現(xiàn)當(dāng)充氣壓力在10KPa~40KPa范圍內(nèi),二氧化碳消耗量與充氣壓力呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)。此項(xiàng)末端因素為主因。
結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn),置換壓力不高于20KPa,二氧化碳匯流排同時(shí)兩只瓶充氣,壓力較低,現(xiàn)在保持排氫門(mén)開(kāi)度不變的前提下,提高二氧化碳匯流排充氣壓力,將匯流排同時(shí)充氣瓶數(shù)量增加至四個(gè),并且調(diào)整匯流排充氣壓力,將充氣壓力對(duì)應(yīng)二氧化碳使用瓶數(shù)和置換時(shí)間制成下表(表2-3)。
由表可知,紅色為往常調(diào)整值,現(xiàn)在保持排氫門(mén)開(kāi)度不變的前提下,提高二氧化碳匯流排充氣壓力,將匯流排同時(shí)充氣瓶數(shù)量增加至四個(gè),并且調(diào)整匯流排充氣壓力,發(fā)現(xiàn)在合理的壓力范圍之內(nèi)(20~30KPa)隨著壓力的增高,發(fā)電機(jī)氣體置換二氧化碳使用瓶數(shù)和置換時(shí)間均有所減少。但是壓力增加過(guò)大,將導(dǎo)致系統(tǒng)泄漏的風(fēng)險(xiǎn)增加。
結(jié)論:綜合以上分析可得出主要的三點(diǎn)因素:(1)置換時(shí)排氫門(mén)開(kāi)度過(guò)大或一直保持常開(kāi);(2)二氧化碳充氣壓力過(guò)小;(3)置換時(shí)二氧化碳和氫氣未充分分層靜置 。
綜合采用以上三種主因調(diào)整方法,即通過(guò)增加二氧化碳匯流排同時(shí)充氣瓶數(shù)(2瓶調(diào)整為4瓶),適當(dāng)提高發(fā)電機(jī)內(nèi)部壓力值(20KPa調(diào)整為30KPa),采用置換與靜置分層交替進(jìn)行的方式進(jìn)行置換過(guò)程,在#2機(jī)最近一次2019年3月份、4月份的啟停機(jī)過(guò)程中,二氧化碳的使用瓶數(shù)成功降低至56瓶,比原先降低約60瓶,按照每瓶二氧化碳200元計(jì)算的話(huà),當(dāng)前兩臺(tái)機(jī)組每年約換1500瓶,經(jīng)過(guò)本次活動(dòng)降低至少一半即750瓶,每年節(jié)約開(kāi)支15萬(wàn)元,效果非常明顯。同時(shí)置換時(shí)間也小于兩個(gè)工作日,提高了工作效率。
參考文獻(xiàn):
[1]張磊.大型火電機(jī)組集控運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2006:204
[2]馬巖昕.淺談如何縮短發(fā)電機(jī)氣體置換時(shí)間[J].電力安全技術(shù),2017,19(06):61-62.
[3]白永鋼.包裝容器氣體置換形式對(duì)置換效率的影響[J].液壓氣動(dòng)與密封,2019,02:84-85.