趙獻(xiàn)剛 田紅 韓榮華
摘要:游梁式抽油機(jī)井在生產(chǎn)過程中,由于各種原因會造成躺井,給原油生產(chǎn)帶來了許多負(fù)面影響。一方面造成油井開井時率降低,從而影響了油井產(chǎn)童,另一方面躺井高會造成原油生產(chǎn)成本的大幅增加。本文分類統(tǒng)計了正理莊采油管理區(qū)2015年抽油機(jī)井躺井情況,對抽油機(jī)井躺井原因進(jìn)行了認(rèn)真的分析研究,找出了抽油機(jī)井躺井的特點、規(guī)律,有針對性的制定了預(yù)防對策,取得了很好的實施效果。
關(guān)鍵詞:抽油機(jī)井;躺井率;預(yù)防對策
1.??? 游梁式抽油機(jī)井躺井原因分析
對造成躺井高的主要原因桿管、出砂、地層能量差供液不足、抽油泵失效等原因進(jìn)行了分析。
1.1? 桿管組合不當(dāng)
作業(yè)時新舊油管、抽油桿混用,同樣規(guī)格管柱能夠承受的應(yīng)力強(qiáng)度不一樣。長時間頻繁使用,油管、抽油桿強(qiáng)度下降,發(fā)現(xiàn)和更換不及時。檢測力度不夠。目前只是對出現(xiàn)問題的油管和抽油桿進(jìn)行檢測,已經(jīng)受到傷害的桿管重復(fù)下入井中使用。工藝設(shè)計現(xiàn)執(zhí)行的管桿標(biāo)準(zhǔn)是以新管桿的應(yīng)力強(qiáng)度去進(jìn)行組合,而現(xiàn)場所使用的一般為舊管桿和修復(fù)管桿,應(yīng)力強(qiáng)度無法達(dá)到新管桿標(biāo)準(zhǔn)。目前下井抽油桿90%上是∮22mm的一級組合。
1.2? 動載疲勞
由于受慣性載荷與振動載荷的共同效應(yīng)的影響,抽油桿柱在上或下沖程中所承受載荷始終是變化的,載荷變化的存在就會產(chǎn)生疲勞,我們稱其為動載疲勞。以上分析可知沖次與桿柱運(yùn)行速度越大則動載荷越大,動載疲勞就越大。
1.3? 桿管偏磨
(1)???? 桿管使用時間長,在井下受交變載荷的影響,材質(zhì)受到嚴(yán)重影響,性能嚴(yán)重下降,導(dǎo)致強(qiáng)度和韌度下降,造成管桿彎曲。
(2)???? 油稠粘度大,抽油桿下行時受阻力增大,致使抽油桿彎曲。為測定下行阻力,進(jìn)行∮70mm雙作用泵的模擬實驗,根據(jù)壓力差推算出和面積推算出在不同原油粘度下行阻力值(表2)。當(dāng)原油粘度達(dá)到1000mPa.s,下行阻力產(chǎn)生突變,原油粘度越高,下行阻力越大。
(3)???? 封隔器在坐封時,作業(yè)時未嚴(yán)格按坐封噸位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作,致使坐封后管柱彎曲。
(4)???? 管柱伸縮,抽油桿在管柱中上下抽動時代動管柱微彎曲,造成偏磨,抽油桿由于受到各種作用力的影響柱塞與泵筒之間的半干摩擦力、抽油桿受到的浮力、液流通過游動凡爾向上排出時抽油桿受到的力。偏磨造成的油井工況失效主要表現(xiàn)為油管斷裂、漏失,抽油桿斷脫等。桿管偏磨包括受井深結(jié)構(gòu)約束造成的偏磨以及采油工藝本身導(dǎo)致的失穩(wěn)偏磨。
1.4? 抽油泵失效
沉沒泵的失效一是排出部分的柱塞與襯套的間隙漏失、游動閥與閥座間漏失超過允許范圍;二是吸入部分的固定閥漏失超過一定界限。如果沉沒泵排出能力大于泵端吸入量,會造成活塞的上端有一部分潤滑程度降低,增大活塞與泵筒間的磨擦力;同時沖次越大相應(yīng)也會增大泵體磨損程度。此外有關(guān)室內(nèi)實驗表明活塞與泵筒的磨損程度與含水的關(guān)系也非常大,含水越高,活塞與泵筒間的摩擦力越大。
1.5? 抽油機(jī)井出砂
抽油機(jī)井由于出砂造成的躺井,這是因為目前已進(jìn)入特高含水采油階段,經(jīng)過多年的注水開發(fā),油層壓力不再下降,油層中存在的游離砂,基本上己經(jīng)排出,油井出砂已不嚴(yán)重,只有位于剩余油豐富、含水低的油砂體邊部的油井較易出砂。
1.6? 供液不足
有一部分油井,一是由于位于油砂體邊部、斷層附近,油層物性較差,導(dǎo)致油井供液差,二是由于是濁積扇沉積,滲透率較低,三是由于沒有進(jìn)行注采完善,長期開采地層能量沒有得到補(bǔ)充,地層能量下降造成供液不足。由于供液不足,往往容易造成桿斷脫、管漏、泵漏,成為躺井,檢泵周期較短。
2.??? 降低游梁式抽油機(jī)井躺井率的對策
2.1? 做好防偏磨措施
(1)???? 加強(qiáng)施工前的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、設(shè)計審核與歷次躺井原因分析,做到有的放矢對癥下藥,減少不必要的損失浪費,確保設(shè)計的精確性。
(2)???? 及時制定處在施工現(xiàn)場切實可行的油管、抽油桿現(xiàn)場檢查、更換、少廢的標(biāo)準(zhǔn)和制度,使作業(yè)大隊在現(xiàn)場鑒定油管、抽油桿有標(biāo)準(zhǔn)可依。
(3)???? 嚴(yán)格按照設(shè)計及有關(guān)技術(shù)操作規(guī)程和相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工。
(4)???? 加大修復(fù)油管、抽油桿設(shè)備等硬件設(shè)備的資金投入,特別是檢測修復(fù)管桿的疲勞強(qiáng)度和應(yīng)力強(qiáng)度的設(shè)備,加大下井桿管的檢測力度,嚴(yán)禁不合格桿管下井。
(5)???? 加強(qiáng)施工過程中的采油與作業(yè)的相互聯(lián)系與互相監(jiān)督,對施工過程中發(fā)現(xiàn)的新問題及時溝通解決。
2.2? 預(yù)防桿管偏磨
(1)???? 桿管使用時間長,在井下受交變載荷的影響,材質(zhì)受到嚴(yán)重影響,性能嚴(yán)重下降,導(dǎo)致強(qiáng)度和韌度下降,造成管桿彎曲;
(2)???? 油稠粘度大,抽油桿下行時受阻力增大,致使抽油桿彎曲。為測定下行阻力,進(jìn)行∮70mm雙作用泵的模擬實驗,根據(jù)壓力差推算出和面積推算出在不同原油粘度下行阻力值。當(dāng)原油粘度達(dá)到1000mPa.s,下行阻力產(chǎn)生突變,原油粘度越高,下行阻力越大。
(3)???? 封隔器在坐封時,作業(yè)時未嚴(yán)格按坐封噸位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作,致使坐封后管柱彎曲。
(4)???? 管柱伸縮,抽油桿在管柱中上下抽動時代動管柱微彎曲,造成偏磨,抽油桿由于受到各種作用力的影響柱塞與泵筒之間的半干摩擦力、抽油桿受到的浮力、液流通過游動凡爾向上排出時抽油桿受到的力。
2.3? 減少沖次過快造成躺井
為減少沖次過快造成桿管斷脫、管漏、泵漏導(dǎo)致的躺井,對油井的生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。沖次對油井的免修期影響非常大,但在油井產(chǎn)量一定的條件下,降低沖次,須泵徑升級。采用泵徑升級的方式又可導(dǎo)致另一問題:泵徑升級增大液柱載荷,是否可能增大最大載荷與桿管循環(huán)不對稱疲勞呢?對于這一問題我們應(yīng)區(qū)別對待。
2.4? 減少供液不足造成躺井
對于供液不足造成的躺井,我們采取觀察動液面恢復(fù)情況,摸索出油井能量恢復(fù)規(guī)律,實施間開管理,制訂出油井間開制度,這樣可以提高油井的利用率和開井時率,增加了產(chǎn)量,同時也節(jié)約了電費和減少了躺井。
2.5? 制定有效的防砂措施
對于解決出砂造成躺井,最主要的就是制定有效的防砂措施。從2018年封隔高壓一次充填防砂技術(shù)推廣應(yīng)用以來,該技術(shù)得到了不斷的改進(jìn)和完善,已日近成熟。該技術(shù)己經(jīng)替代了其它防砂技術(shù),成為了我區(qū)防砂的主要技術(shù),該技術(shù)能不僅有效的解決我區(qū)油井出砂問題,還使我區(qū)油井的防砂成功率和有效率都得到了很大提高。
3.??? 效果分析
通過對2017年以來的躺井分類統(tǒng)計和分析,找出了抽油機(jī)井躺井因素,并對躺井原因加以研究,有針對性地制定了預(yù)防對策,實施后見到了好的效果。到2017年底,正理莊管理區(qū)共計躺井112井次,與上年同期相比躺井減少了67井次,躺井率降低了0.9%。由于躺井減少,開井時率提高,累計增油1250噸,生產(chǎn)參數(shù)優(yōu)化累計增油1560噸。
參考文獻(xiàn):
[1]?? 史曉貞等抽油機(jī)井躺井預(yù)警系統(tǒng)的研制與應(yīng)用《斷塊油氣田》2001第 2期
[2]?? 劉建剛楊建華.抽油機(jī)井管桿偏磨分析與防治技術(shù)《油田節(jié)能》2001第 4期
作者簡介:
趙獻(xiàn)剛(1973—),男,高級技師,從事油田開發(fā)技術(shù)工作。