馬 偉
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司,山西 晉城 048000)
煤礦開采過程中若遇到工作面頂板強(qiáng)度較大,工作面推進(jìn)時(shí)頂板不易自然垮落,將嚴(yán)重威脅工作面的安全生產(chǎn)。 因此,需采用弱化技術(shù)來對(duì)頂板進(jìn)行處理,破壞其完整性,使之在較小的步距下垮落,消除對(duì)工作面的安全威脅[1-2]。 可見,研究煤礦井下工作面頂板弱化技術(shù)具有極為重要的意義[3-5]。
山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦1301 工作面長約200 m,開采3#煤層,頂板為中砂巖,質(zhì)地堅(jiān)硬,在開采過程中不易垮落,工作面頂板滑落和回轉(zhuǎn)空間大,采空區(qū)懸頂面積大時(shí)頂板初次垮落會(huì)嚴(yán)重危害井下生產(chǎn)作業(yè)安全。 1301 工作面布置見圖1,工作面煤層及頂?shù)装逯鶢顖D見圖2。
圖1 1301 工作面布置
圖2 工作面煤層及頂?shù)装逯鶢顖D
為解決煤礦井下工作面堅(jiān)硬頂板易造成大面積懸頂?shù)碾[患,國內(nèi)外學(xué)者提出了一系列的頂板弱化技術(shù),從而保證井下作業(yè)的安全,常用的頂板弱化技術(shù)主要有注水弱化和爆破弱化。
注水弱化技術(shù)可分為高壓注水弱化和靜壓注水弱化。 高壓注水弱化基本原理是利用高壓水流對(duì)頂板巖層原有裂隙進(jìn)行擴(kuò)展,巖體在水力、化學(xué)及物理作用下產(chǎn)生弱化效應(yīng),該弱化技術(shù)目前已成為國際上常用的弱化技術(shù)之一, 具有較好的壓裂效果。 靜壓注水弱化技術(shù)適用于吸水性較強(qiáng)的巖體,其基本原理是通過提高巖體的含水率,巖體與水產(chǎn)生水化作用從而降低巖體強(qiáng)度,該方法的局限性較大,巖體吸水后強(qiáng)度降低過大也不適用,且采用該弱化技術(shù)前, 首先需對(duì)頂板巖體進(jìn)行室內(nèi)浸水試驗(yàn),充分了解目標(biāo)巖體的遇水軟化效應(yīng),為制定合理的靜壓注水方案提高基本的理論依據(jù)。
爆破弱化及采用爆破方式來處理堅(jiān)硬頂板,爆破弱化技術(shù)又可分為3 類,下面對(duì)3 類爆破技術(shù)做簡要介紹
(1)循環(huán)式淺孔放頂:工作面每開采1~2 個(gè)循環(huán),在工作面頂板布置淺孔進(jìn)行爆破,該方法對(duì)工作面推進(jìn)速度有較大的影響。
(2)超前深孔預(yù)裂爆破:在井下工作面選取合適的位置, 向工作面前方頂板打深孔進(jìn)行爆破,預(yù)先弱化頂板。
(3)地面深孔放頂是在采空區(qū)上方地面打爆破鉆孔至合適的位置進(jìn)行爆破,將頂板崩落。
在以上爆破技術(shù)中深孔預(yù)裂爆破由于可實(shí)現(xiàn)對(duì)頂板的超前弱化,故相比其他爆破技術(shù)安全性更高。
水力弱化技術(shù)雖具有較高的安全性和經(jīng)濟(jì)性,但其弱化周期過長, 為保證煤礦盡快開始生產(chǎn),達(dá)到應(yīng)有的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力, 經(jīng)工程人員綜合考慮,決定在1301 工作面采用深孔預(yù)裂爆破技術(shù)處理堅(jiān)硬頂板。
超前深孔預(yù)裂爆破就是利用爆破技術(shù)破壞工作面前方頂板巖體的完整性,使頂板巖體在爆破沖擊波的作用下產(chǎn)生裂隙。 炸藥爆破產(chǎn)生的沖擊壓力可達(dá)5~10 萬個(gè)大氣壓,位于爆破核心區(qū)域的部分巖體,在爆破產(chǎn)生的高沖擊壓力和高溫(爆破產(chǎn)生的溫度大于3 000℃)作用下,受到強(qiáng)烈壓縮形成塑性流態(tài)物質(zhì),產(chǎn)生爆破空腔。 爆破能量在巖體內(nèi)向外擴(kuò)散, 爆破產(chǎn)生的沖擊力和溫度也隨之降低,部分巖體發(fā)生向心運(yùn)動(dòng),進(jìn)一步將塑性流態(tài)的巖體壓縮粉碎,形成壓碎圈。 一般來說壓碎圈的范圍較小,因?yàn)閹r體的抗壓強(qiáng)度較大,壓碎圈可吸收大部分的爆破能量,爆破沖擊波在經(jīng)過壓碎圈之后,便不可將巖體壓縮為塑性流態(tài),沖擊波也發(fā)生衰減。 沖擊波在壓碎圈外可引起環(huán)向拉應(yīng)力。 因此,沖擊波雖然已有大幅度的衰減,仍可形成裂隙圈。 裂隙圈之外的爆破沖擊波由于能量的衰減以及藥室體積的增大,已不足以對(duì)巖體造成破壞,巖體處于彈性變形狀態(tài),直至爆破沖擊波完全被巖體吸收,達(dá)到原巖應(yīng)力區(qū),爆破孔分區(qū)見圖3。
圖3爆破孔分區(qū)
根據(jù)礦山壓力與巖層控制的相關(guān)理論及已有地質(zhì)資料,判斷頂板巖層中5.3 m厚的中粒砂巖為關(guān)鍵層(老頂),控制著自身及上覆巖層的變形與移動(dòng)。 為使1301 工作面頂板在回采初期及時(shí)垮落,放頂切斷的目標(biāo)巖層為頂板關(guān)鍵層(老頂),即5.3 m厚的中粒砂巖。 因此,初步確定1301 工作面開切眼頂板弱化處理的主要對(duì)象為老頂巖層。
1301 工作面掘進(jìn)高度為4 m。 結(jié)合圖2 中的煤層及頂?shù)装鍘r層柱狀圖可知,1301 工作面開切眼頂板從下至上依次為2.4 m泥巖、5.3 m中粒砂巖(老頂)、7.4 m泥巖。 老頂之上泥巖的完整性應(yīng)適當(dāng)破壞,設(shè)計(jì)深孔預(yù)裂垂直深度需深入到老頂之上的泥巖內(nèi)3 m,因此頂板垂直處理高度約為10.7 m。 考慮巖層厚度可能存在局部變化,綜合確定頂板深孔預(yù)裂處理垂直高度為11 m。 1301 工作面初采前頂板預(yù)裂主要設(shè)計(jì)參數(shù)如下:
(1)頂板處理高度:頂板處理最大垂直高度11 m;
(2)孔徑75 mm;
(3)炸藥密度:1 194.265 kg/m3;
(4)炸藥爆速:2 800 m/s;
(5)破碎區(qū)半徑平均為0.6 m;
(6)裂隙區(qū)半徑平均為3.1 m;
(7)孔距:每組內(nèi)5.0 m;
(8)炮孔角度(水平仰角):30±2°;
(9)封泥長度:7.5 m。
1301 工作面開切眼內(nèi)共施工預(yù)裂炮孔20 個(gè),施工炮眼總長440 m;裝藥總長度217.5 m,炸藥用量650 kg;封泥長度112.5 m。 炮孔沿開切眼軸向布置,炮孔仰角為30±2°(炮孔仰角指炮孔與頂板巖層水平面之間的夾角), 炮眼布置方式見圖4,炮眼參數(shù)見表1。
圖4 1301 工作面頂板炮眼布置方式
表1 炮眼參數(shù)
編號(hào) 編組 炮孔長度/m 仰角/° 孔徑/mm 裝藥長度/m 裝藥量/kg 封泥長度/m 裝藥卷數(shù)/個(gè)9 22 30 75 14.5 43.5 7.5 29 10 22 30 75 14.5 43.5 7.5 29 11 22 30 75 14.5 43.5 7.5 29 12 22 30 75 / / / 備用孔13第三組22 30 75 14.5 43.5 7.5 29 14 22 30 75 14.5 43.5 7.5 29 15 22 30 75 14.5 43.5 7.5 29 16 22 30 75 / / / 備用孔17 22 30 75 14.5 43.5 7.5 29 18 22 30 75 14.5 43.5 7.5 29 22 30 75 14.5 43.5 7.5 29第四組19第五組20合計(jì)///5 組22 440 30/75/217.5 652.5 112.5備用孔435
起爆順序在開切眼內(nèi)從回風(fēng)順槽1 向膠帶運(yùn)輸順槽方向:1~20 號(hào)鉆孔依次分5 組進(jìn)行,每組布置4 個(gè)鉆孔, 其中3 個(gè)鉆孔為裝填炸藥的爆破孔;由于鉆孔打出后可能出現(xiàn)局部塌孔無法裝藥的情況。 因此,另一個(gè)鉆孔內(nèi)不裝填炸藥為備用孔。
為掌握1301 工作面采用超前深孔預(yù)裂爆破弱化頂板后的效果,為類似工程提供依據(jù),在1301 工作面回風(fēng)順槽內(nèi)布置測點(diǎn),觀測兩幫移近量和頂板下沉量,觀測結(jié)果見圖5。
圖5 1301 工作面回風(fēng)順槽圍巖位移量
由圖5 可知,1301 工作面采用頂板弱化技術(shù)后, 其回風(fēng)順槽頂板下沉量最大值約為26 mm,兩幫移近量最大值約為22 mm,工作面回風(fēng)順槽的圍巖位移量較小,在可控范圍內(nèi)??梢姡?301 工作面采用頂板弱化技術(shù)大大改善了工作面的礦壓分布,改善了圍巖受力狀態(tài)。
1)針對(duì)山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦1301 工作面頂板強(qiáng)度大,易出現(xiàn)大面積懸頂?shù)膯栴},提出采用頂板弱化技術(shù)對(duì)頂板進(jìn)行預(yù)裂,從水力弱化和爆破弱化兩方面闡述了目前常用的弱化技術(shù)。
2)結(jié)合1301 工作面實(shí)際情況,決定采用深孔爆破預(yù)裂技術(shù)處理1301 工作面頂板, 分析超前深孔預(yù)裂爆破原理, 確定了爆破參數(shù)和爆破方案,并對(duì)頂板弱化效果進(jìn)行了考察,結(jié)果表明,所采用的頂板弱化技術(shù)改善了工作面的礦壓分布,減小了圍巖的位移量。