孟慶松
(山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 太原 030024)
某煤礦集團(tuán)化工有限公司屬于以合成氨為基礎(chǔ)的化工原料生產(chǎn)企業(yè)。2010年以來,先后兩次以清潔生產(chǎn)方法源頭控制水污染物排放量。隨著國家和地方各級(jí)人民政府實(shí)施“水污染防治行動(dòng)計(jì)劃”,建立“河長(zhǎng)制”,強(qiáng)化環(huán)境管理和污染減排,須在清潔生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,同步實(shí)施末端治理。為此,該公司新建1套改良SBR工藝末端廢水處理設(shè)施,實(shí)現(xiàn)主要水污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
改良SBR生化工藝技術(shù),為傳統(tǒng)改良SBR生化工藝創(chuàng)新工藝技術(shù),是近年來推廣應(yīng)用的預(yù)批式除磷脫氮污水處理實(shí)用技術(shù)[1-3]。該污水處理技術(shù)集反應(yīng)池、沉淀池為一體,間歇進(jìn)水,間歇反應(yīng),停氣時(shí),污水沉淀撇除上清液,并排出剩余污泥,成為一個(gè)周期,周而復(fù)始。反應(yīng)過程分7個(gè)階段:
a) 進(jìn)水階段:廢水進(jìn)入改良型SBR池階段,通常為1個(gè)運(yùn)行周期開始。
b) 反應(yīng)階段:分曝氣、攪拌時(shí)段,依次循環(huán)往復(fù)數(shù)次。
c) 曝氣階段:由曝氣系統(tǒng)向反應(yīng)池供氧,從而使得微生物在有氧狀態(tài)下氧化分解有機(jī)污染物,污水中NH3-N轉(zhuǎn)化為NO3-N。
d) 攪拌階段:該階段停止曝氣,繼續(xù)攪拌使泥水充分混合,微生物耗費(fèi)水中溶解氧(DO)后,反應(yīng)池開始反硝化反應(yīng)。
e) 沉淀階段:停止攪拌,反應(yīng)池中泥水靜止分離。
f) 潷水階段:沉淀結(jié)束后,潷水器工作,逐步排出上清液,反應(yīng)池逐漸過渡到厭氧狀態(tài),繼續(xù)反硝化。
g) 閑置階段:潷水器上升到原始位置階段,通常為1個(gè)運(yùn)行周期結(jié)束。
a) 該公司末端廢水處理設(shè)施,設(shè)計(jì)進(jìn)水主要污染物濃度指標(biāo):懸浮物ρ(SS)≤150 mg/L;化學(xué)需氧量(CODcr)≤350 mg/L;生化需氧量(BOD3)≤200 mg/L;總氮ρ(TN)≤350 mg/L;氨氮ρ(NH3-N)≤300 mg/L。
b) 該公司末端廢水處理設(shè)施,設(shè)計(jì)出水主要污染物濃度指標(biāo):懸浮物ρ(SS)≤70 mg/L;化學(xué)需氧量(CODcr)≤60 mg/L;生化需氧量(BOD3)≤20 mg/L;總氮ρ(TN)≤20 mg/L;氨氮ρ(NH3-N)≤15 mg/L,夏季ρ(NH3-N)≤8 mg/L;ρ(石油類)≤3 mg/L。
該公司末端廢水處理設(shè)施,關(guān)鍵環(huán)節(jié)是SBR生化處理工藝技術(shù)。
SBR處理工藝過程:采用多段A/O脫氮的序批式活性污泥技術(shù),利用微生物分解有機(jī)物,凈化有機(jī)廢水;采用多級(jí)串聯(lián)硝化-反硝化生化處理技術(shù)(適時(shí)補(bǔ)充碳源),去除氨氮和總氮,可以確保處理后廢水達(dá)標(biāo)排放[4-5]。
廢水處理設(shè)施設(shè)有3座SBR反應(yīng)池,進(jìn)行間歇多循環(huán)反應(yīng);日操作3個(gè)循環(huán),每個(gè)循環(huán)8 h。改良SBR處理工藝技術(shù),通過在單個(gè)池內(nèi)多次重復(fù)進(jìn)行曝氣、攪拌、沉淀、排放操作,創(chuàng)造好氧、缺氧、厭氧環(huán)境,利用微生物完成分解有機(jī)物CODCr、BOD3,脫除NH3-N、TN,包括氨氮、硝酸鹽亞硝酸鹽、有機(jī)氮等。
2.2.1 曝氣階段(好氧)
1) 有機(jī)物分解[反應(yīng)式(1)]
(1)
2) 硝化反應(yīng)
a) 亞硝化菌Ⅰ[反應(yīng)式(2)]
(2)
b) 亞硝化菌Ⅱ[反應(yīng)式(3)]
(3)
c) Ⅰ/Ⅱ合并[反應(yīng)式(4)]
(4)
2.2.2 攪拌階段(厭氧)
1) 反硝化脫氮:末端廢水處理設(shè)施需補(bǔ)甲醇作為碳源。
a) 反硝化菌Ⅰ[反應(yīng)式(5)]
(5)
b) 反硝化菌Ⅱ[反應(yīng)式(6)]
(6)
c) Ⅰ/Ⅱ合并[反應(yīng)式(7)]
(7)
2) 因C/N低,需補(bǔ)充碳源,補(bǔ)加甲醇質(zhì)量濃度按式(1)計(jì)算。
Cm(mg/L)=2.47NO+1.53Nj+0.87DO
(1)
2015年5月,公司末端廢水處理設(shè)施由東華工程科技股份有限公司設(shè)計(jì)并建設(shè),工程總投資2 707.49萬元,其中,固定資產(chǎn)投資2 683.79萬元。2016年11月,末端廢水處理設(shè)施建成進(jìn)水、單體試車和聯(lián)動(dòng)試車,同年12月投入菌種,培菌馴化。末端廢水處理總成本796.75萬元/a,其中,直接消耗666.58萬元/a,2017年5月6日,末端廢水處理后尾水調(diào)整到新排放口,減免排污費(fèi)233.37萬元/a。
截至2017年4月,該公司末端廢水處理設(shè)施運(yùn)行良好,根據(jù)鏡檢結(jié)果,菌膠團(tuán)密實(shí),出現(xiàn)少量鐘蟲,活性污泥大量生長(zhǎng),系統(tǒng)活性污泥MLSS達(dá)到25%左右。2017年4月底,因前段時(shí)間生產(chǎn)設(shè)備排水不穩(wěn)定,導(dǎo)致SBR反應(yīng)池大量浮泥和泡沫漂浮,通過鏡檢發(fā)現(xiàn),大量鐘蟲死亡,菌膠團(tuán)松散。為此,調(diào)整末端廢水處理指標(biāo)和SBR反應(yīng)池內(nèi)相關(guān)污染物濃度,進(jìn)水NH3-N控制在70 mg/L~100 mg/L;調(diào)整后,末端廢水處理效果好轉(zhuǎn),到目前為止,廢水處理設(shè)施運(yùn)行正常。
該公司末端廢水處理設(shè)施原材料設(shè)計(jì)見表1所示。
表1 末端廢水處理原材料檢定結(jié)果
溶解性總固體(TDS)超過3 000 mg/L時(shí)抑制微生物生長(zhǎng),超過5 000 mg/L時(shí)生化活動(dòng)基本停滯。故須嚴(yán)格控制硫化物、氰化物、TDS濃度,即,硫化物質(zhì)量濃度低于2 mg/L,氰化物質(zhì)量濃度低于2 mg/L,TDS質(zhì)量濃度低于2 000 mg/L。
到2017年6月,該公司末端廢水處理設(shè)施進(jìn)水量120 m3/h,主要污染物濃度ρ(SS)為150 mg/L、ρ(NH3-N)為150 mg/L、CODCr為200 mg/L,處理后尾水ρ(SS)為70 mg/L、ρ(NH3-N)不超過5 mg/L,CODCr為不超過60 mg/L,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
1) 因該公司生產(chǎn)區(qū)水污染源復(fù)雜,水量、NH3-N、TDS變化大,須在合成緩沖池緩沖后再入末端廢水綜合水池,但不得以新鮮水稀釋。
2) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備排水不穩(wěn)定時(shí),SBR反應(yīng)池將出現(xiàn)浮泥等問題。加之,污泥量少,抗沖擊能力不強(qiáng),須改為低曝氣、高甲醇投加方法,增加污泥量,減少內(nèi)源分解,待污泥量合格后,恢復(fù)到正常操作。
3) 當(dāng)中間池至出水池過濾器出現(xiàn)反洗現(xiàn)象過濾器堵塞時(shí),須在中間水池水泵出口配備1根管道至綜合水池和出水池,以方便清理過濾器,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
4) 當(dāng)SBR反應(yīng)池面出現(xiàn)浮泥和泡沫時(shí),水黏度大,污泥量沉降時(shí)間長(zhǎng)。此時(shí),菌種有中毒跡象,需要及時(shí)減少進(jìn)水量,調(diào)整SBR反應(yīng)池中污染物濃度,逐漸減少浮泥和泡沫,直至設(shè)施運(yùn)行好轉(zhuǎn)。
2016年12月以來,該公司末端廢水處理設(shè)施運(yùn)行效果良好,末端廢水處理后尾水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),末端廢水處理設(shè)施運(yùn)行成本2.6元/m3,環(huán)境經(jīng)濟(jì)效益較好。