文_崔永利 劉永代
1.天津濱海新區(qū)環(huán)塘污水處理有限公司;2.天津濱海環(huán)保產業(yè)發(fā)展有限公司
某污水處理廠位于海河流域,設計規(guī)模15萬m3/d,進水以生活污水為主,占比約70%,原設計工藝采用“改良AA/O+深床濾池+紫外線消毒”,原設計出水水質為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,投產運行以來,污水處理廠運行良好,實際出水水質能夠完全達到原設計的出水水質標準,該工程極大地削減了區(qū)域內污染物的排放量。隨著2015年10月天津市地方標準《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(DB12/599-2015)的頒布實施,對城鎮(zhèn)污水處理廠提出了2018年1月1日開始執(zhí)行新標準要求,因此,2018年該廠天津A標準提標改造工程基本完成,主要建設內容包括生物池Bardenpho工藝改造、新建磁混凝澄清池、深床濾池恒水位改造、新建臭氧催化氧化系統(tǒng)等。
污水處理廠提標改造工程設計進水水質根據(jù)進水原設計值、90%保證率下,近兩年該廠進水實測水質對應的濃度值、以及《污水排入下水道標準》(CJ343-2010)中A等級值進行綜合考慮確定,該廠提標改造工程設計進、出水水質如表1所示。
表1 設計進、出水水水質
為強化生物脫氮除磷,生物處理單元采用“改良bardenpho”工藝,深度處理單元采用“磁混凝澄清池+深床濾池+臭氧電磁催化高級氧化”工藝,其中磁混凝澄清池進一步去除TP和SS,“臭氧電磁催化高級氧化”工藝強化去除難降解COD和色度,消毒采用紫外線消毒工藝,污泥處理采用離心式污泥濃縮脫水工藝,處理達到80%以下含水率后污泥外運處置,除臭采用生物濾池工藝,主要工藝流程圖1。
圖1 污水處理廠提標改造工程工藝流程
原水經粗格柵、進水泵房、細格柵、曝氣沉砂池后進入初沉池,經初次沉淀的污水進入生物池,之后經集配水井進入二沉池后,由中間提升泵房提升至磁混凝澄清池,再經深床濾池后,由三級提升泵房提升至臭氧催化氧化接觸池處理,經消毒后出水一部分排入河流,一部分進入后續(xù)再生水廠,實現(xiàn)污水的再生循環(huán)利用。
粗格柵與進水泵房合建。粗格柵間共設三組渠道,單渠寬度1.3m,配置3臺寬1200mm,柵條間隙15mm的回轉式機械格柵,2用1備。進水泵房內配置5臺(4用1備,1臺變頻)可提升不堵塞潛水離心泵,水泵參數(shù)Q=2124m3/h,H=13m,N=110kW。
細格柵站共設計4條渠道,曝氣沉砂池與細格柵站合建。進水渠安裝有4臺轉鼓式細格柵,渠寬度2.1m,柵條間隙6mm。曝氣沉砂池2組,有效水深4.1m,水力停留時間9min;配置羅茨鼓風機2臺,h=7m,Q=29m3/h,功率N=22kw;砂水分離器1臺Q=70m3/h。
生物池共2座,共4個系列。改造工程bardenpho工藝生物池由原 改良AAO工藝生物池改造而成,即將原“回流污泥反硝化池-厭氧池-缺氧池-好氧池”改為“回流污泥反硝化池-厭氧池-缺氧池1-好氧池1-缺氧池2-好氧池2”。在第一好氧區(qū)出水端設內回流泵,將混合液回流至第一缺氧區(qū)??偰帻gSRT為19.85天,污泥負荷為0.057kgBOD/kgMLSS,污泥產率為0.91kgSS/kgBOD,平均流量下設計水力停留時間25.2h,其中回流污泥反硝化段1.4h,厭氧段1.4h,第一缺氧段9.4h,第一好氧段11.5h,第二缺氧段1h,第二好氧段0.5h,內回流比100%~200%,外回流比最大為100%;混合液懸浮固體濃度MLSS由原設計3500mg/L提高至4000mg/L。主要工藝流程圖2。
圖2 改良 bardenpho工藝流程
生物池總容積為176250m3,有效水深7m,推流式好氧池每個渠道設置菱形空氣調節(jié)閥實現(xiàn)對曝氣量的調節(jié)。非曝氣區(qū)設置潛水推進器48臺,第二缺氧段設置攪拌器8臺,在好氧區(qū)設置圓形微孔曝氣器,第一好氧段末端設置8臺混合液回流泵,設計參數(shù)Q=1800m3/h,H=1.5m,N=20kW。
集配水井是集生物池出水收集和分配的作用于一體,負責對上游混合液和二沉池的回流污泥進行收集和緩沖,完成向二沉池的穩(wěn)定配水功能,集配水井中心為污泥泵房同時通過外回流泵將集配水井中一定數(shù)量的活性污泥回流,達到維持生化系統(tǒng)活性污泥的濃度的作用,剩余污泥排至污泥均質池。主要配置設備:外流污泥泵3臺,流量Q=1044m3/d,揚程H=5m;剩余污泥泵2臺,流量Q=50m3/d,揚程H=10m。
二沉池為周進、周出輻流式,設計表面負荷qmax=1.31m3/m2·h,二沉池8座,單池直徑32m,有效水深4.1m,池內配置單管吸泥機,周邊線速2.4m/min。
磁混凝澄清池主要用于進一步去除SS和TP等污染物指標,主要通過向混凝沉淀工藝中添加磁粉,加速絮體沉淀速度,大幅提高表面負荷,提高懸浮物SS去除效率,設有磁粉回收區(qū),分由磁粉回收泵、高剪機、磁分離機(磁鼓)組成,實現(xiàn)磁粉回收循環(huán)使用。設計表面負荷qmax=16.5m3/m2·h,化學除磷藥劑投加量根據(jù)實際進水TP濃度進行確定,PAM投加量0.5mg/L,污泥回流比為3%~5%。主要配置設備:磁分離機2臺,Q=120m3/h,P=5.5kW;高剪機2臺,Q=120m3/h,P=4kW;攪拌機6臺,P=4kW;污泥回流泵6臺,4用2備,Q=100m3/h,H=8m,P=7.5kW;磁粉提升泵4臺,2用2備,Q=100m3/h,H=8m,P=7.5kW。主要工藝流程如圖3。
深床濾池為下向流濾池,可進一步去除污水中的懸浮物、TN等污染物,共11組渠,單排布置,用濾磚做承托層,過濾層采用鵝卵石(粒徑3~40mm)和石英砂(粒徑2~3mm),濾料深為1.83m,正常濾速7.06m3/h,反沖洗氣洗強度90m3/m2·h,反沖洗水洗強度15m3/m2·h。當生物系統(tǒng)出水TN不能滿足出水TN要求時,深床濾池可按脫氮反硝化濾池運行,考慮到現(xiàn)狀深床濾池進水跌水復氧問題,改造工程對深床濾池進行恒水位改造。
用于進一步去除溶解性難生物降解COD、脫色及消毒功能,采用“臭氧電磁催化高級氧化技術”,通過高效臭氧溶氣裝置投加臭氧,利用電磁作用改變污水分子的微觀物質形態(tài),有利于氣相分子的溶解,達到提高臭氧氣體溶解效率、有效減少臭氧投加量的目的,并在水中會引發(fā)自由基反應,產生一定量的-OH(氧化還原電位2.8eV),使得水中大部分難降解有機物發(fā)生斷鏈反應形成短鏈的有機物或直接被氧化成CO2和H2O。主要設計參數(shù):臭氧與去除COD 比值1.5:1,投加點分配比例2:1:1,水力停留時間50min,最大COD去除量17mg/l在進水水質SS≤5mg/l、COD≤47mg/l、色度(稀釋倍數(shù))≤50下,系統(tǒng)出水水質可達到:SS≤5mg/l、COD≤30mg/l、色度(稀釋倍數(shù))≤15。
主要配置設備:臭氧發(fā)生器系統(tǒng) 2 套,單臺Q=80kg/h,P=861kw,互為備用 ;尾氣破壞器2套,880kg/h,P=40kW;一級射流泵3臺,2用1備,Q=12003/h,H=24m,N軸=98.1kW;二級射流泵6臺,4用2備Q=6003/h,H=24m,N軸=49kW。主要工藝流程如圖4。
通過生化處理后的污水與紫外線接觸,并保證一定的接觸時間,殺滅污水中細菌,確保出水糞大腸菌群數(shù)≤1000個/L。共設3條廊道,設3個紫外消毒模塊,含320W紫外燈管132 支。
為污水處理好氧池提供足夠的空氣量,標準狀況下設計供氣量45600Nm3/h,設計氣水比約7:1主要配置設備有多級低速離心鼓風機5臺(4用1備,變頻),參數(shù)Q=190Nm3/min、H=8m、N=315KW。
圖3 磁混凝澄清池工藝流程
圖4 臭氧電磁催化高級氧化系統(tǒng)工藝流程
通過污泥濃縮、脫水,降低污泥含水率,減少污泥體積,便于污泥外運。由于進出水水質的改變,提標改造后污泥量進一步增加,增加泥量6990kgDS/d,總產泥量約為53250kgDS/d,其中初沉干污泥量21000kg/d,剩余干污泥量28000kg/d,化學污泥量4250kg/d,混合污泥設計含水率98.81%。主要配置設備有離心式污泥濃縮脫水一體機5臺,Q=50m3/h ,最大污泥負荷2000kg/h,N=55+37kW。
全廠共設6套生物除臭池,除臭單元覆蓋粗格柵及進水泵房、細格柵站、曝氣沉砂池、初次沉淀池、回流污泥反硝化池、厭氧池、缺氧池、污泥均質池以及污泥濃縮脫水機房,總設計處理臭氣量90000m3/h,生物濾池除臭系統(tǒng)主要包括污染場所密封系統(tǒng)、臭氣收集及輸送系統(tǒng)和生物濾池除臭單元,采用濾料作為微生物生存的載體,通過氣體與載體上的微生物相接觸,用微生物吞噬空氣中的臭氣成分,被微生物氧化講解,完成除臭的過程。主要工藝流程如圖5。
圖5 生物除臭系統(tǒng)工藝流程
通過采取基于消氧區(qū)的內回流混合液DO濃度控制、推流式好氧池曝氣量動態(tài)調控、內碳源(進水碳源和污泥內碳源)高效利用、外碳源優(yōu)化投加、充分利用生物除磷等精細化運行措施,提標改造工程工藝系統(tǒng)脫氮除磷效果良好,出水水質可穩(wěn)定達到天津地標(DB12/599-2015)A標準要求。2019年1~12月實際監(jiān)測進出水水質數(shù)據(jù)月均值如表2所示。
表2 2019年1~12月月均實測進、出水水質
通過該廠近一年多的生產運行實踐表明,在采取精細化運行措施下,“改良bardenpho+磁混凝澄清池+深床濾池+臭氧電磁催化高級氧化+紫外線消毒”的高排放標準污水處理廠提標改造工藝具有良好的運行效果,出水水質穩(wěn)定,達到了天津市地方標準《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(DB12/599-2015)A類標準,可為類似高排放標準城鎮(zhèn)污水處理廠的精細化工程設計和運行管理提供參考借鑒。