何玉虎
(中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司,云南 昆明 650041)
黃登水電站設(shè)計(jì)4臺(tái)機(jī)組,引水隧洞按單機(jī)單管布置,埋深為284~500 m,壓力管道采用豎井式設(shè)計(jì),垂直高差為101 m,水道采用鋼筋混凝土襯砌,襯砌厚度為0.6~0.8 m,襯砌后直徑從10 m漸變到9.2 m,從下彎段開始采用Q345鋼管襯砌加0.6~0.8 m厚鋼筋混凝土。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,在大壩蓄水驗(yàn)收前,需進(jìn)行壓力管道襯砌混凝土裂縫檢查及處理,施工單位通過設(shè)置電動(dòng)吊籃對(duì)豎井進(jìn)行裂縫初步檢查,發(fā)現(xiàn)豎井段混凝土表面裂縫較多,部分裂縫有少量滲水。為此進(jìn)一步進(jìn)行詳細(xì)普查和分類,針對(duì)性提出處理方案,驗(yàn)證處理效果,以確保工程運(yùn)行安全。
參考類似工程經(jīng)驗(yàn)[1-3],裂縫分類按照縫面寬度和對(duì)工程的危害劃分為三類:Ⅰ類裂縫表面寬度小于0.1 mm,Ⅱ類裂縫表面寬度為0.1~0.3 mm,Ⅲ類裂縫表面寬度大于0.3 mm或貫穿性裂縫。黃登水電站引水豎井裂縫分布見表1,根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)裂縫分類統(tǒng)計(jì)見表2、表3。
從表2可看出,1#引水豎井裂縫條數(shù)以Ⅰ、Ⅱ類裂縫為主,占64.87%,Ⅲ類裂縫占35.13%,但Ⅲ類裂縫長(zhǎng)度占49.9%。2#引水豎井裂縫條數(shù)以Ⅲ類裂縫為主,Ⅰ、Ⅱ類裂縫占42.86%,Ⅲ類裂縫占57.14%,Ⅲ類裂縫長(zhǎng)度占74.15%。3#引水豎井裂縫條數(shù)上以Ⅰ、Ⅱ類裂縫為主,占63.36%,Ⅲ類裂縫占36.64%,但Ⅲ類裂縫長(zhǎng)度占49.64%。4#引水豎井裂縫條數(shù)以Ⅰ、Ⅱ類裂縫為主,占62.3%,Ⅲ類裂縫占37.5%,但Ⅲ類裂縫長(zhǎng)度占49.61%。Ⅲ類裂縫長(zhǎng)度占比較大,對(duì)豎井結(jié)構(gòu)危害也較大。對(duì)有危害性的Ⅲ類以上裂縫進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的處理,并驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行引水系統(tǒng)充放水試驗(yàn)。
表1 引水豎井裂縫分布統(tǒng)計(jì) m
表2 引水豎井裂縫數(shù)量分布比例 %
表3 引水豎井縫長(zhǎng)度分布比例 %
根據(jù)普查情況,裂縫分布具有較強(qiáng)的規(guī)律性,裂縫產(chǎn)狀均為下陡上緩,下部?jī)A角約為60°~70°,向上慢慢變緩,上部約為5°~15°,且大部分集中在廠房側(cè)。典型裂縫分布見圖1所示。
圖1 典型裂縫分布示意
引起豎井襯砌混凝土產(chǎn)生裂縫的因素很多,也極其錯(cuò)綜復(fù)雜。在實(shí)際施工過程中,裂縫的產(chǎn)生往往是幾種因素共同作用造成的,這些因素有的是內(nèi)因,有的是外因,但總有一個(gè)主導(dǎo)因素,其他因素則起誘發(fā)或促進(jìn)作用[4]。根據(jù)該工程的特點(diǎn),主要從以下幾方面進(jìn)行分析。
引水豎井圍巖以變質(zhì)火山角礫巖為主,局部夾變質(zhì)凝灰?guī)r條帶,巖體總體較完整、堅(jiān)硬,僅局部發(fā)育的薄層狀凝灰?guī)r夾層以及構(gòu)造影響帶巖體相對(duì)破碎,洞室整體穩(wěn)定條件較好。引水豎井圍巖以Ⅲ、Ⅱ類為主,進(jìn)口段弱風(fēng)化、弱卸荷和凝灰?guī)r條帶發(fā)育部位為Ⅲ類較差巖體,僅局部斷層發(fā)育巖體破碎部位為Ⅳ類,洞室圍巖整體條件較好。引水豎井圍巖分類詳見表4。
表4 引水豎井圍巖分類與Ⅲ類裂縫統(tǒng)計(jì) %
引水豎井巖體總體較完整、堅(jiān)硬。空間地應(yīng)力測(cè)量所得最大主應(yīng)力量值均為壓應(yīng)力,其量級(jí)為7~15 MPa,總體屬中低地應(yīng)力場(chǎng)。但引水豎井處于淺部岸坡中低應(yīng)力場(chǎng)和深部構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)過渡區(qū)域,應(yīng)力狀態(tài)復(fù)雜,局部存在高地應(yīng)力現(xiàn)象。
地下洞室開挖后,破壞了洞室四周巖體原有的應(yīng)力平衡狀態(tài),洞壁周邊失去原有巖體的約束,圍巖向內(nèi)變形,使洞室四周一定范圍內(nèi)的巖體中應(yīng)力重新分布,使圍巖中某些部位產(chǎn)生應(yīng)力集中。此時(shí)若應(yīng)力超過巖體的強(qiáng)度極限時(shí),則在該處發(fā)生局部破壞,同時(shí)引起附近圍巖中應(yīng)力分布進(jìn)一步變化。
從表3中裂縫長(zhǎng)度分布比例表和表4中圍巖分類統(tǒng)計(jì)表可以發(fā)現(xiàn),2#壓力管道圍巖較好,全部為Ⅱ類圍巖及Ⅲ類較好圍巖,但Ⅲ類裂縫長(zhǎng)占比最大,而其余管道Ⅲ類裂縫長(zhǎng)占比49.61%~49.9%,基本相同,但4#壓力管道圍巖也相對(duì)較好。根據(jù)以上分析可以初步判斷裂縫成因與地質(zhì)條件無關(guān)。
壓力管道混凝土襯砌采用“限裂”設(shè)計(jì),引水隧洞結(jié)構(gòu)根據(jù)《水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范》(DL/T 5195—2004),并參考《水工隧洞的設(shè)計(jì)理論和計(jì)算》[5]的相關(guān)內(nèi)容,采用北京理正軟件設(shè)計(jì)研究院開發(fā)的“理正巖土隧道襯砌計(jì)算軟件5.2版”進(jìn)行計(jì)算。豎井段(圓形斷面)Ⅱ、Ⅲ類圍巖洞段受運(yùn)行工況控制,在Ⅱ、Ⅲ類圍巖中采用厚0.8 m的襯砌,在Ⅳ、Ⅴ類圍巖中采用厚1.2 m的襯砌,襯砌承受圍巖壓力、外水壓力或與圍巖共同承受內(nèi)水壓力及其它荷載。采用內(nèi)、外側(cè)均配置Φ32@200 mm的主筋,經(jīng)設(shè)計(jì)單位對(duì)裂縫驗(yàn)算,最大裂縫寬度為0.24 mm,小于長(zhǎng)期組合最大裂縫寬度的控制標(biāo)準(zhǔn)(0.25 mm),混凝土襯砌厚度及結(jié)構(gòu)配筋滿足規(guī)范要求。
豎井襯砌混凝土采用的配合比為C2825W8F100二級(jí)配常態(tài)混凝土,根據(jù)原材料檢測(cè)及混凝土澆筑、溫度監(jiān)測(cè)資料進(jìn)行分析,結(jié)合對(duì)水泥、粉煤灰、減水劑等項(xiàng)目的檢測(cè)成果以及施工期間混凝土溫度、環(huán)境溫度分析。豎井混凝土澆筑完成后,在壓力管道封閉前,壓力管道內(nèi)形成從廠房下平段經(jīng)豎井向進(jìn)水口的流動(dòng)氣流,流動(dòng)氣體與混凝土間的溫差會(huì)對(duì)豎井混凝土養(yǎng)護(hù)和防裂造成一定不利影響。
壓力管道段地下洞室相距較近,挖空率較高,且應(yīng)力條件復(fù)雜,各洞室開挖過程中,均會(huì)對(duì)相鄰洞室的應(yīng)力應(yīng)變產(chǎn)生影響。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況,豎井段混凝土襯砌過程中,相鄰或附近部位洞室仍未開挖完成,存在洞室襯砌后圍巖變形不充分、應(yīng)力二次調(diào)整的可能性,從而成為豎井混凝土變形開裂的因素之一。
結(jié)合固結(jié)灌漿完成后進(jìn)行灌后檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯滲水裂縫,豎井內(nèi)壁表面干燥。引水豎井固結(jié)灌漿嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)參數(shù)和要求進(jìn)行施工,施工過程正常,灌漿全過程監(jiān)控未發(fā)現(xiàn)混凝土產(chǎn)生抬動(dòng)變形情況,灌漿完成后也未見明顯滲水裂縫,基本可以判斷豎井裂縫的產(chǎn)生與固結(jié)灌漿沒有關(guān)系。
圍巖固結(jié)灌漿單位平均耗灰量分別為:1#、2#洞119 kg/m、3#洞201 kg/m、4#洞131 kg/m;其中3#洞段豎井段洞下部出現(xiàn)2個(gè)孔,單位耗灰量分別為650 kg/m和700 kg/m,并經(jīng)待凝處理后達(dá)到灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。從固結(jié)灌漿耗灰量看,與洞段地質(zhì)情況基本相吻合。
豎井段混凝土澆筑質(zhì)量較易控制,經(jīng)了解,混凝土施工過程正常,未出現(xiàn)混凝土中斷停倉(cāng)等澆筑事故;經(jīng)混凝土取樣、現(xiàn)場(chǎng)鉆孔取芯測(cè)試與混凝土表面回彈儀檢測(cè),混凝土強(qiáng)度等指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求。據(jù)此判斷,裂縫的產(chǎn)生可排除洞襯混凝土存在缺陷導(dǎo)致開裂的原因。
1#~3#豎井標(biāo)準(zhǔn)段采用滑模澆筑,未設(shè)施工縫,4#引水豎井采用定型鋼模澆筑,按照設(shè)計(jì)要求每12 m設(shè)置了1道施工縫,豎井混凝土施工完成后形成了較長(zhǎng)的圓筒薄壁結(jié)構(gòu),混凝土自身體積收縮對(duì)結(jié)構(gòu)抗裂不利,根據(jù)裂縫性狀分析,混凝土自身體積收縮是裂縫產(chǎn)生的主要原因之一。
由于4#、3#洞位于靠山體外側(cè),巖體條件相對(duì)2#、1#洞為差;根據(jù)工期安排,3#洞豎井最先開始澆筑,而此時(shí)洞段圍巖挖空后的變形尚未收斂完成,圍巖仍處于持續(xù)變形中,混凝土澆筑時(shí)巖層變形未收斂,從而可能導(dǎo)致混凝土裂縫的產(chǎn)生。
本工程隧洞襯砌混凝土按限裂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)判斷:從裂縫的開展方向來看,環(huán)向裂縫對(duì)襯砌的極限承載能力基本沒有影響;而豎向裂縫則較大地降低了鋼筋混凝土襯砌的極限承載能力。從水平向裂縫的開展寬度來看,裂縫寬度越大,襯砌的極限承載能力越低。故在以鋼筋應(yīng)力是否達(dá)到屈服強(qiáng)度作為鋼筋混凝土襯砌極限承載能力判斷標(biāo)準(zhǔn)的前提下,貫穿性和非貫穿性裂縫同樣程度地削弱了襯砌的極限承載力。
產(chǎn)生裂縫是多個(gè)因素綜合作用的結(jié)果[6]。本工程豎井混凝土為圓筒薄壁結(jié)構(gòu),受四周圍巖的約束,混凝土自身體積收縮可能是裂縫產(chǎn)生的主要原因之一,鋼筋混凝土配置的縱向鋼筋有效地限制了裂縫的擴(kuò)展。
裂縫處理首先進(jìn)行試驗(yàn),分別采用普通水泥灌漿、超細(xì)水泥灌漿、化學(xué)灌漿等方式進(jìn)行了各類裂縫的處理,通過試驗(yàn)成果分析,普通水泥灌漿、超細(xì)水泥灌漿均不能有效填充裂縫,最終確定根據(jù)裂縫的類別,分別采取以下處理措施:
Ⅰ類裂縫:沿縫寬20 cm范圍用鋼絲刷刷毛,并用丙酮(縫面有污漬部位)或高壓水清洗干凈,封面干燥后涂刷1層環(huán)氧基液。
Ⅱ類裂縫:騎縫鑿寬10 cm、深2.5~3.0 cm的梯形槽,槽底寬略大于槽口寬,并覆蓋裂縫兩端頭40 cm;將槽內(nèi)的雜物用高壓水槍沖洗干凈(有油污的地方用丙酮清洗干凈),然后刷1道環(huán)氧基液,待基液略干能拉絲時(shí),再刮環(huán)氧砂漿進(jìn)行封縫,環(huán)氧砂漿刮至與原砼面保持齊平為止。
Ⅲ類裂縫:先對(duì)裂縫采用環(huán)氧樹脂類漿液進(jìn)行化學(xué)灌漿處理,而后按照Ⅱ類裂縫施工方法對(duì)縫面作相應(yīng)處理。
對(duì)正在滲水的縫,應(yīng)先用快速凝結(jié)高強(qiáng)堵漏王將水堵住,再刮環(huán)氧膠泥封縫,刮環(huán)氧膠泥前,應(yīng)沿裂縫寬20 cm范圍打磨掉混凝土表面乳皮,用高壓水清洗干凈,局部有油污時(shí),必須用丙酮清洗。將混凝土表面風(fēng)干后,先刷1道環(huán)氧基液,待基液略干能拉絲時(shí),再刮環(huán)氧膠泥封縫。
上述處理措施實(shí)施后,采取了鉆孔壓水試驗(yàn)、跨裂縫鉆孔取芯試驗(yàn)等方式進(jìn)行效果檢查,檢查結(jié)果如下:
1#引水豎井壓水試驗(yàn)最大透水率為0.14 Lu,最小透水率為0,平均透水率為0.054 Lu,裂縫環(huán)氧漿液充填率為94.8%。2#引水豎井壓水試驗(yàn)最大透水率為0.17 Lu,最小透水率為0,平均透水率為0.033 Lu,裂縫環(huán)氧漿液充填率為95.3%。3#引水豎井壓水試驗(yàn)最大透水率為0.21 Lu,最小透水率為0,平均透水率為0.071 Lu,裂縫環(huán)氧漿液充填率為93.6%。4#引水豎井壓水試驗(yàn)最大透水率為0.18 Lu,最小透水率為0,平均透水率為0.057 Lu,裂縫環(huán)氧漿液充填率為96.3%。
電站豎井式壓力管道襯砌混凝土裂縫經(jīng)處理后,順利通過工程驗(yàn)收,并于2018年7月5日首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,2019年1月1日4臺(tái)機(jī)組全部投產(chǎn),電站已安全運(yùn)行2 a,壓力管道安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)指標(biāo)正常,電站總體運(yùn)行狀態(tài)良好。
通過對(duì)黃登水電站引水豎井段混凝土裂縫進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),并進(jìn)行了原因分析,針對(duì)性提出相應(yīng)處理措施,檢查及運(yùn)行情況表明,處理效果良好,可供類似工程參考。