沈保山,劉治彩,王康
(無錫職業(yè)技術學院,江蘇無錫 214000)
動力總成的工作方式?jīng)Q定了它將作為一個較為強烈的振源,影響著車輛的NVH性能。而動力總成懸置系統(tǒng)除具備支撐動力總成質(zhì)量、避免動力總成與周邊附件發(fā)生干涉的基本功能外,減少動力總成與其支撐部件間的振動傳遞也是其主要功能之一。合理的匹配設計,不僅可以有效衰減振動,提高車輛的NVH性能[1],而且能夠延長動力總成的使用壽命。但是,對在產(chǎn)車輛性能提升的過程中,受成本、服務、空間布置、通用性、開發(fā)周期等因素影響,無法對整個懸置系統(tǒng)進行全新開發(fā),如何在改動較小的情況下,明顯提升車輛的NVH性能成為了需要重點解決的問題。
本文作者在對懸置各安裝點進行振動靈敏度分析后,明確了前懸置位置對車身關鍵點振動影響較大,然后利用能量解耦及多目標優(yōu)化算法,以前懸置剛度為變量,以頻率分離和解耦率為約束條件,以解耦率加權和最大為目標函數(shù),進行了懸置系統(tǒng)的優(yōu)化,并完成了振動性能試驗測試,驗證了改進效果。
怠速(發(fā)動機轉速約 600 r/min)時,車身抖動較大,且持續(xù)存在。在駕駛員座椅導軌處布置振動加速度傳感器進行測試,測試結果顯示,抖動頻率約為30 Hz,與發(fā)動機二階激勵頻率相吻合。
通常,對于整車抖動的系統(tǒng)問題,需要分別分析振動源和傳遞路徑。文中振動問題的振動源較為明顯,即發(fā)動機對外做功產(chǎn)生的二階振動激勵。該激勵通過懸置—車架—車身懸置—車身—座椅等部件將振動傳遞至人體。在對動力總成懸置及車身懸置隔振測試中發(fā)現(xiàn),動力總成懸置的綜合隔振率低于70%。動力總成懸置隔振率低是引起整車怠速抖動的主要原因。
為了兼顧成本及效率,保證整改效果,文中利用HyperMesh軟件建立了包含車架總成(含發(fā)動機懸置支架)、車身懸置、車身總成等部件的有限元模型,如圖1所示。在動力總成4個支撐點上施加一定頻率范圍的單位載荷的掃頻激勵,以座椅導軌安裝點為響應點,求解系統(tǒng)的振動傳遞函數(shù)如圖2、圖3所示,考察車內(nèi)關鍵點對主懸置點的靈敏度。
圖1 傳函計算有限元模型
圖2 動力總成左前(后)-座椅導軌路徑振動傳遞函數(shù)
圖3 動力總成右前(后)-座椅導軌路徑振動傳遞函數(shù)
由圖2和圖3可以看出,在怠速頻段附近,座椅導軌的振動對前懸置激勵的靈敏度較大,即提升前懸置的隔振性能對降低車身抖動問題更有效果。因此,文中在保證后懸置結構不變的情況下,重點通過優(yōu)化前懸置剛度,提升懸置隔振性能,從而提升乘坐舒適性。
該動力總成支撐為四點懸置,懸置的局部坐標U、V、W分別與整車坐標系X、Y、Z對應,即懸置與水平面夾角為0°。
懸置系統(tǒng)優(yōu)化所需的參數(shù)包括動力總成的質(zhì)量、質(zhì)心、轉動慣量及懸置剛度等。文中利用慣性參數(shù)識別試驗臺測得動力總成各參數(shù),具體數(shù)值見表1。采用剛度測試試驗臺獲得各懸置的各向剛度,具體數(shù)值見表2,其中局部坐標U、V、W分別與整車坐標系X、Y、Z對應。
表1 動力總成慣性參數(shù)
表2 懸置各主軸動剛度 N/mm
根據(jù)上述參數(shù),使用ADAMS軟件運用能量解耦理論進行解耦計算[2],計算結果見表3。
表3 前六階頻率和解耦率
由計算結果可知,第一、三階解耦率低于75%,且第一、二階頻率間隔較小,不符合頻率分離和解耦要求。
使用MATLAB編寫多目標優(yōu)化程序[5],得出最優(yōu)的一組動剛度組合,圓整后的前懸置X、Y、Z方向的剛度值分別為488、488、1 200 N/mm,并將優(yōu)化后的動剛度輸入ADAMS中,進行動力總成懸置系統(tǒng)計算,計算結果見表4。
表4 優(yōu)化后方案的固有頻率和解耦率
由表4可知前六階解耦率均大于85%,主方向的頻率間隔大于2 Hz,次方向的頻率間隔均大于1 Hz,滿足頻率分離和解耦要求。
試驗之前,首先對目標車輛進行熱車,將冷卻液的溫度升到70 ℃。然后,將數(shù)據(jù)采樣頻率設定為512 Hz,按照試驗信號記錄時間不低于1 min的要求,采用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)分別測試前、后懸置在怠速及緩加速工況下主、被動側的加速度及怠速時座椅導軌的加速度。經(jīng)過數(shù)據(jù)處理得到以下結論:
(1)怠速工況,動力總成懸置的綜合隔振率達到了86.92%,較改進前提升了17.50%,其中前懸置的綜合隔振率提升了20.3%,懸置隔振率得到較大提升;
(2)緩加速工況沒有出現(xiàn)共振現(xiàn)象;
(3)怠速時,座椅導軌處的振動烈度由4.2 mm/s降為1.9 mm/s,改善明顯。
(1)通過對座椅導軌振動加速度、動力總成懸置隔振、車身懸置隔振等的測試,明確了動力總成懸置系統(tǒng)隔振率低是產(chǎn)生整車抖動問題的主要原因,為怠速振動問題的解決提供了思路;
(2)通過建立包含車架總成、車身懸置、車身總成等部件的有限元模型,計算了從懸置點到座椅導軌安裝點的振動傳遞函數(shù),并結合原懸置隔振測試結果及實際生產(chǎn)需要,確定了通過改變前懸置來提升懸置系統(tǒng)隔振性能的思路;
(3)利用能量解耦合多目標優(yōu)化算法,得到了前懸置各向剛度的最佳值,并對新懸置系統(tǒng)的解耦率進行了預測,為懸置系統(tǒng)隔振性能的優(yōu)化匹配提供了方法;
(4)懸置系統(tǒng)的隔振試驗及導軌安裝點的振動測試結果表明,該方法能夠在產(chǎn)品改動較小的情況下,明顯提升懸置系統(tǒng)的隔振及車輛的NVH性能,對產(chǎn)品改進具有較大的工程指導意義。