吳偉勤,董建鋒,韓寶臣,魏光升,朱 榮
(1.南京鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210035;2.北京科技大學(xué) 冶金與生態(tài)工程學(xué)院,北京 100083)
鋼中氫含量超過(guò)白點(diǎn)臨界值時(shí),會(huì)導(dǎo)致鋼材性能惡化甚至報(bào)廢,因此現(xiàn)代鋼材生產(chǎn)中必須把鋼中氫控制在一定數(shù)值以下[1]。為了獲得較好的脫氫效果,要合理地選擇循環(huán)因數(shù),促使鋼水均勻混合,減少氣體濃度梯度值,增強(qiáng)脫氣效果[2]。 在運(yùn)行參數(shù)中,通過(guò)吹氣管吹入的氬氣流量是決定液體循環(huán)流量的主要因素,但當(dāng)氣體流量超過(guò)一定值時(shí),存在飽和或最大循環(huán)速率[3-7],過(guò)大的提升氣流量甚至破壞真空度反而使循環(huán)流量減小,脫氫效果變差。研究表明浸漬管插入深度對(duì)循環(huán)流量有一定的影響,在一定范圍內(nèi)隨著浸漬管插入深度的增加,氣泡上升到真空室液面行程增加,循環(huán)流量增加[8-10]。
南鋼RH存在脫氫處理時(shí)間長(zhǎng),脫氫速率較慢的情況,本文通過(guò)水力學(xué)模擬研究提升氣流量和浸漬管插入深度對(duì)循環(huán)流量及混勻時(shí)間的影響,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件在150 tRH爐上選擇部分參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn),研究提升氣流量和浸漬管插入深度對(duì)RH脫氫效果的影響。
實(shí)驗(yàn)以某150 tRH真空精煉裝置為原型,保證模型與原型的幾何相似,取模型與原型的幾何相似比為1∶4,原型與水模型主要尺寸及參數(shù)見(jiàn)表1。
由于RH真空精煉裝置內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài)是流體的慣性力和重力起決定作用,因此可以通過(guò)保證模型與原型兩系統(tǒng)下降液流的修正Froude準(zhǔn)數(shù)相等來(lái)確定模型提升氣體流量與實(shí)際RH提升氣體流量的關(guān)系[6-7],取上升管內(nèi)徑d為幾何特征參數(shù)。由于氣體壓力與流量計(jì)量表都是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下標(biāo)定,則可根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程對(duì)氣體壓力、密度進(jìn)行修正,最后可得:
(1)
式中:ρ1為標(biāo)態(tài)下氬氣密度,kg·m-3;ρa(bǔ)ir為標(biāo)態(tài)下空氣密度,kg·m-3;ρsteel為鋼液密度,kg·m-3;ρwater為
表1 RH原型及模型尺寸主要參數(shù)
模擬用水密度,kg·m-3;VP為原型提升氣流量,m3/s;Vm為模型提升氣流量,m3/s;dP為原型浸漬管內(nèi)徑,m;dm為模型浸漬管內(nèi)徑,m;Pwater為水模型氣源壓力,MPa;Psteel為原型氣源壓力,MPa;Twater為水的溫度,K;Pwater為鋼液的溫度,K。
將表2物性參數(shù)帶入式(1),可計(jì)算出水模型提升氣體流量與原型實(shí)際提升氣體流量之間的關(guān)系:
Vm=0.016 3VP
(2)
表2 主要物性參數(shù)
循環(huán)流量為單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)RH下降管或上升管的鋼液量,由于考慮到上升管內(nèi)氣泡含量較多,本研究所使用的超聲波流量計(jì)要求被測(cè)量液體含氣率低,因此選用下降管中的液體流量作為循環(huán)流量,超聲波流量計(jì)安裝在下降管側(cè)壁實(shí)時(shí)測(cè)量循環(huán)流量?;靹驎r(shí)間是用來(lái)直接描述反應(yīng)器混合效率的一個(gè)物理量,實(shí)驗(yàn)中,循環(huán)流量的測(cè)量采用TDS-100H手持式超聲波流量計(jì),混勻時(shí)間的測(cè)量采用DDLY-2005型電導(dǎo)率儀。實(shí)驗(yàn)裝置示意圖見(jiàn)圖1。
結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,在原型插入深度為550 mm時(shí),研究原型提升氣流量為80、100、120和140 m3/h(標(biāo)準(zhǔn))時(shí)提升氣流量對(duì)循環(huán)流量和混勻時(shí)間的影響;在原型提升氣流量為100 m3/h(標(biāo)準(zhǔn))時(shí),研究原型插入深度350、450、550和650 mm對(duì)循環(huán)流量和混勻時(shí)間的影響。對(duì)應(yīng)的模型插入深度為原型插入深度除以4。
圖1 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖
1.4.1 提升氣流量的影響
從圖2可看出,提升氣流量對(duì)循環(huán)流量影響很大,隨著提升氣流量的增加,循環(huán)流量持續(xù)增加,但隨著對(duì)應(yīng)的原型流量從120 m3/h增加至140 m3/h,循環(huán)流量從7.45 m3/h增至7.72 m3/h,增加幅度有所下降,說(shuō)明上升管內(nèi)含氣率過(guò)高,在上升管內(nèi)徑限制的條件下提升氣流量對(duì)循環(huán)流量的影響慢慢接近限度。
隨著提升氣流量的增加,混勻時(shí)間持續(xù)減小,當(dāng)原型流量從120 m3/h增加至140 m3/h,混勻時(shí)間從70.3 s降低至42.1 s,可見(jiàn)增加提升氣流量可顯著減少混勻時(shí)間,增加循環(huán)流量。單從水模擬來(lái)說(shuō)原型提升氣流量為140 m3/h時(shí)循環(huán)流量最大、混勻時(shí)間最小,效果最好。
圖2 原型浸漬管插入深度550 mm時(shí)原型提升氣流量對(duì)循環(huán)流量和混勻時(shí)間的影響
1.4.2 浸漬管插入深度的影響
從圖3可看出,4種插入深度對(duì)循環(huán)流量影響不大,極差僅為0.1,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于提升氣流量對(duì)循環(huán)流量的影響。隨插入深度的增加,混勻時(shí)間先減小后增大。在原型插入深度由350 mm增加至550 mm時(shí),對(duì)應(yīng)的混勻時(shí)間由57.9 s降低到50.3 s,繼續(xù)增加原型插入深度,混勻時(shí)間增至62.1 s。插入深度的增加雖增加氣泡行程,但使液體向下流動(dòng)的行程減小,對(duì)鋼包內(nèi)液體混勻作用減弱,可見(jiàn)插入深度并不是越大越好。
圖3 原型提升氣流量120 m3/h(標(biāo)準(zhǔn))時(shí)浸漬管插入深度對(duì)循環(huán)流量和混勻時(shí)間的影響
將循環(huán)流量和混勻時(shí)間結(jié)果綜合來(lái)看,提升氣流量為影響兩者的最主要因素,隨著提升氣流量的增加,兩指標(biāo)均往好的方向發(fā)展,插入深度對(duì)混勻時(shí)間影響較明顯,對(duì)循環(huán)流量影響不明顯。
根據(jù)水模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果,隨提升氣流量的增加循環(huán)流量增加,混勻時(shí)間降低,而浸漬管插入深度對(duì)循環(huán)流量影響很小,且插入深度為650 mm時(shí)混勻時(shí)間明顯升高??紤]到現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的可行性和水模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果,工業(yè)試驗(yàn)方案為:提升氣流量試驗(yàn)—浸漬管插入深度550 mm,提升氣流量100、120和140 m3/h(標(biāo)準(zhǔn))。浸漬管插入深度試驗(yàn)—提升氣流量100 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)),浸漬管插入深度450和550 mm。
除浸漬管插入深度450 mm試驗(yàn)為16 min高真空處理時(shí)間外,其余方案均為20 min高真空處理時(shí)間(真空室內(nèi)壓力為500 Pa時(shí)認(rèn)為達(dá)到高真空)。試驗(yàn)過(guò)程中利用Heraeus Multi-lab Hydris在線測(cè)定不同處理時(shí)間時(shí)鋼水中的氫含量。
研究表明鋼液中脫氫過(guò)程由鋼液邊界層中的傳質(zhì)控制[11],對(duì)組元i,傳質(zhì)速率
(3)
[H]=ae-bt+c
(4)
式中:a、b、c均為常數(shù)。
將所得試驗(yàn)結(jié)果帶入式(4)進(jìn)行擬合分析,并設(shè)y=f(x),則-f′(x)為各個(gè)方案擬合結(jié)果在時(shí)刻為x時(shí)的脫氫速率。
2.2.1 提升氣流量的影響
從圖4中各擬合曲線可以看出,隨提升氣流量的增加,脫氫效果先增大后減小,要想氫達(dá)到2.0×10-6提升氣流量100、120和140 m3/h(標(biāo)準(zhǔn))方案分別需要16.71、8.5和10.07 min,在氫為2.0×10-6時(shí),3個(gè)方案的脫氫速率分別為0.036、0.115和0.093×10-6/min。高真空處理8 min后不同流量間脫氫速率差別不大,25 min后3種流量方案脫氫速率基本接近0,不同流量對(duì)脫氫的影響主演在高真空處理前期。與水模擬實(shí)驗(yàn)不同的是試驗(yàn)條件下提升氣流量120 m3/h(標(biāo)準(zhǔn))時(shí)脫氫效果最優(yōu),相同氫含量條件下脫氫速率最大,這可能是因?yàn)檩^大的提升氣流量雖可增加循環(huán)流量,但過(guò)大的循環(huán)流量使得鋼液在真空室內(nèi)的停留時(shí)間過(guò)短,反而使得脫氫效果變差。
除此之外,試驗(yàn)時(shí)觀察到提升氣流量100及120 m3/h(標(biāo)準(zhǔn))方案真空槽內(nèi)鋼液噴濺現(xiàn)象不明顯,但提升氣流量140 m3/h(標(biāo)準(zhǔn))方案真空槽內(nèi)鋼液噴濺十分嚴(yán)重,幾爐試驗(yàn)后真空槽結(jié)瘤嚴(yán)重,形狀發(fā)生改變。
2.2.2 插入深度的影響
結(jié)合圖4,從圖5中可以看出插入深度相比于提升氣流量對(duì)脫氫的影響不明顯。插入深度450 mm方案氫達(dá)到2.0×10-6需13.14 min,但其初始?xì)浜康陀?50 mm方案,假設(shè)其初始?xì)浜繛?50 mm插入深度方案的5.9×10-6,脫氫速率以0 min時(shí)的0.54×10-6/min計(jì)算,在其相同初始?xì)浜織l件下計(jì)算得450 mm插入深度氫脫除至2.0×10-6時(shí)需14.81 min,低于16.71 min。從脫氫速率來(lái)看,插入深度450 mm方案在氫為2.0×10-6時(shí)脫氫速率為0.068×10-6/min,同樣優(yōu)于550 mm插入深度方案。兩種插入深度方案在高真空處理12 min后脫氫速率基本相同,且在25 min后脫氫速率也接近0。
(1)提升氣流量對(duì)循環(huán)流量、混勻時(shí)間和工業(yè)生產(chǎn)中實(shí)際脫氫效果均比較明顯,隨提升氣流量的增加,循環(huán)流量增加但增幅降低、混勻時(shí)間降低,但實(shí)際生產(chǎn)中的脫氫效果先變好后變差。
(2)浸漬管插入深度對(duì)循環(huán)流量影響不大,對(duì)混勻時(shí)間有一定影響,且隨插入深度的增加混勻時(shí)間先減小后增加,實(shí)際生產(chǎn)中較小的450 mm插入深度相比于550 mm,脫氫效果略優(yōu)。
圖4 不同提升氣流量方案氫含量和脫氫速率隨真空處理時(shí)間變化
圖5 不同插入深度方案氫含量和脫氫速率隨真空處理時(shí)間變化
(3)提升氣流量與插入深度對(duì)脫氫的影響主要在高真空處理前期,試驗(yàn)條件下8 min后不同方案間脫氫速率差別不大,25 min后脫氫速率基本相同且基本為0。