卲明華,陳 淵
(國(guó)電恩施水電開(kāi)發(fā)有限公司,湖北 恩施 445026)
天樓地枕水電站位于湖北省恩施市屯堡鄉(xiāng)境內(nèi),裝機(jī)容量25.2 MW(4×6.3 MW)。水輪機(jī)額定水頭80.2 m,額定流量9.39 m3/s,額定功率6.57 MW。壩址控制流域面積1 906 km2,平均流量56 m3/s,引水渠道全長(zhǎng)6 336 m,設(shè)計(jì)引用流量42 m3/s。該電站至今已運(yùn)行25年,由于受當(dāng)時(shí)水輪機(jī)選型、技術(shù)、材料等因素限制,機(jī)組運(yùn)行工況惡劣,設(shè)備老化嚴(yán)重,定子線棒絕緣多次擊穿,水導(dǎo)油槽甩油嚴(yán)重,水輪機(jī)空蝕、磨損嚴(yán)重,效率降低,出力達(dá)不到額定值。
該電站投運(yùn)時(shí)間長(zhǎng),目前機(jī)組存在以下問(wèn)題:
1)定子線棒老化,絕緣降低。
2)繞簧式空冷器銅管漏水嚴(yán)重、已封堵多處銅管。
3)導(dǎo)葉關(guān)閉不嚴(yán)、水導(dǎo)密封檢修頻繁、水導(dǎo)油槽甩油嚴(yán)重。
4)轉(zhuǎn)輪空蝕、磨損都十分嚴(yán)重,部分轉(zhuǎn)輪葉片出水邊背面脫塊、掉落。經(jīng)過(guò)多次處理,改變了轉(zhuǎn)輪葉片原有的型線結(jié)構(gòu),機(jī)組效率也大幅度下降。
5)水輪機(jī)導(dǎo)葉為懸臂式結(jié)構(gòu),導(dǎo)葉間隙偏大,漏水嚴(yán)重,停機(jī)時(shí)較大的漏水量使機(jī)組處于惰轉(zhuǎn)狀態(tài),必須關(guān)閉蝶閥才能夠停機(jī)。
6)水輪機(jī)水導(dǎo)油槽甩油嚴(yán)重,每次開(kāi)機(jī)時(shí)都要加油,平均每次加30公升左右,運(yùn)行期間根據(jù)情況也要加油,每年耗用透平油1 200公升左右。
7)水輪機(jī)主軸密封為橡膠平板式結(jié)構(gòu),汛期由于泥沙含量多,密封易破損,需停機(jī)檢修,平均每年檢修3次。
保證電站的引水系統(tǒng)不變的狀況下,對(duì)水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行改造,機(jī)組額定出力由改造前的6.3 MW增容到7.0 MW,機(jī)組綜合效率提高。
發(fā)電機(jī)更換定子線棒后,提高絕緣水平,由B級(jí)提高到F級(jí)。
不改變廠房水工建筑物,包括壓力管道,機(jī)墩砼機(jī)構(gòu);不改變機(jī)組埋入部件,包括水輪機(jī)蝸殼、基礎(chǔ)環(huán)、尾水管等。
不改變機(jī)組中心線、不改變?cè)瓩C(jī)組主軸的連接方式、尺寸等。
原水輪機(jī)型號(hào)為HLA153-LJ-100,發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF6300-10/2600。
機(jī)組改造前后發(fā)電機(jī)主要參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 機(jī)組改造前后發(fā)電機(jī)主要參數(shù)表
2.2.1 定子
發(fā)電機(jī)的扭矩隨容量成正比變化,但定子的最危險(xiǎn)狀態(tài)在三相突然短路時(shí)的沖擊力矩,該力矩與輸出功率成正比,與X″d成反比。根據(jù)計(jì)算,cosΦ為0.8,當(dāng)功率為6.3 MW時(shí),X″d=0.21,增容改造后cosΦ為0.8,當(dāng)功率為7.0 MW時(shí),X″d=0.22,因此,增容到7.0 MW時(shí)沖擊力矩變化如下:
即沖擊力矩增加6%,對(duì)定子各部分的強(qiáng)度、焊縫應(yīng)力影響較小,定子機(jī)座仍在安全范圍內(nèi)。
2.2.2 轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)軸:發(fā)電機(jī)增容量為11.1%,增容前后發(fā)電機(jī)參數(shù)基本一致,因此水輪發(fā)電機(jī)組主軸綜合應(yīng)力約增加11.1%。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),主軸設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)力在2.5倍以上,因此仍然有較高的安全系數(shù)。
轉(zhuǎn)子支架與轉(zhuǎn)軸:轉(zhuǎn)子支架通過(guò)輪轂與轉(zhuǎn)軸熱套,靠熱套配合來(lái)傳遞扭矩,而傳遞扭矩的配合力與容量成正比,配合力增大,轉(zhuǎn)子輪轂與主軸的配合最小緊量變大,使安全系數(shù)減小約11.1%。由于設(shè)計(jì)時(shí)發(fā)機(jī)電傳遞扭矩的安全系數(shù)均高于設(shè)計(jì)規(guī)范,因此本發(fā)電機(jī)仍具有較高的傳遞裕度即安全系數(shù)。
轉(zhuǎn)子支架各部分應(yīng)力:轉(zhuǎn)子支架各部分應(yīng)力高區(qū)通常為各焊縫,這些應(yīng)力最大值發(fā)生在磁軛打鍵時(shí)和飛逸轉(zhuǎn)速時(shí),熱打鍵配合力通常按分離轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì),本機(jī)分離轉(zhuǎn)速值及飛逸轉(zhuǎn)速均未改變,故這些應(yīng)力也將保持不變。換言之,增容到7.0 MW后,轉(zhuǎn)子支架各部分應(yīng)力值仍與6.3 MW時(shí)相同。
磁軛、磁極沖片最大應(yīng)力:由于增容時(shí)轉(zhuǎn)子未更換任何部件,同時(shí)機(jī)組飛逸轉(zhuǎn)速未增大,因此增容前后磁軛、磁極沖片最大應(yīng)力不變。
2.2.3 空冷器
改造后的空冷器為新型翹片式,冷卻效率提高15%,滿足要求。
其他:下機(jī)架、上機(jī)架等,外載荷基本上沒(méi)有發(fā)生變化,所以,原設(shè)計(jì)的剛強(qiáng)度仍適應(yīng)增容需要,且與增容前具有相同裕度。制動(dòng)條件沒(méi)有發(fā)生變化,所以,剎車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)也等同于6.3 MW狀態(tài)。
1)選擇高性能轉(zhuǎn)輪,提高水輪機(jī)出力。由于不改變水輪機(jī)現(xiàn)有流道和固定導(dǎo)葉高度,僅更換水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪,根據(jù)中國(guó)水電科學(xué)研究院的研究成果,JF2258B型比較適合替代HLA153型轉(zhuǎn)輪,高效區(qū)更加寬廣,空化系數(shù)低,飛逸轉(zhuǎn)速低。
出力特性:根據(jù)新舊轉(zhuǎn)輪特性,計(jì)算在水輪機(jī)出力限制線水輪機(jī)的出力,JF2258B型轉(zhuǎn)輪替代HLA153型轉(zhuǎn)輪后,水輪機(jī)出力明顯提高,在相同水頭下最大出力提高了11.4%左右。
效率特性:根據(jù)轉(zhuǎn)輪特性曲線分析,JF2258B型轉(zhuǎn)輪效率特性總體上要優(yōu)于HLA153型轉(zhuǎn)輪,在額定水頭80.2 m的情況下,當(dāng)出力大于5.9 MW時(shí),JF2258B-LJ-100型水輪機(jī)效率明顯優(yōu)于HLA153-LJ-100型水輪機(jī)。
表2 水輪機(jī)改造前后轉(zhuǎn)輪模型對(duì)照表
空蝕特性:新轉(zhuǎn)輪的吸出高度Hs=0,現(xiàn)有水輪機(jī)高程能滿足要求。
2)主軸密封。工作密封采用接觸式自補(bǔ)償型密封結(jié)構(gòu),在運(yùn)行中對(duì)密封元件的磨損可進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整。
3)導(dǎo)軸承。水導(dǎo)軸承采用稀油潤(rùn)滑拋物面筒式軸承瓦,自調(diào)性好,運(yùn)行穩(wěn)定,承載力大,擺度小。
4)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)。導(dǎo)葉有3個(gè)自潤(rùn)滑支承軸承,導(dǎo)葉的水力矩特性具有自關(guān)閉的趨勢(shì)。
1)渠道引水流量比較:原機(jī)組額定流量9.39 m3/s,改造后的機(jī)組額定流量10.09 m3/s,只增加了0.7 m3/s的流量,改造后4臺(tái)機(jī)組總的流量為40.36 m3/s。引水渠道引用流量是42 m3/s,渠道過(guò)水量滿足改造條件。
2)電氣參數(shù)比較:經(jīng)計(jì)算,改造后四臺(tái)發(fā)電機(jī)組額定出力由6.3 MW增加到7.0 MW,原6.3 kV斷路器、主變壓器,110 kV斷路器等電氣設(shè)備均滿足機(jī)組改造要求。
3)調(diào)保計(jì)算:經(jīng)計(jì)算,改造后調(diào)保計(jì)算滿足改造要求。
4)調(diào)速性能:經(jīng)計(jì)算,改造后機(jī)組滿足過(guò)速試驗(yàn)要求,滿足甩負(fù)荷試驗(yàn)要求。
1)改造后每臺(tái)機(jī)組年增發(fā)電量370萬(wàn)kW·h。
2)改造后每臺(tái)機(jī)組年節(jié)約透平油1 200公升。
3)減少檢修維護(hù)產(chǎn)生的效益:改造前平均每年需檢修水導(dǎo)密封3次,每次檢修需8 h。改造后,不僅減輕了維護(hù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約了維護(hù)成本,同時(shí)增發(fā)電量約16萬(wàn)kW·h。
4)原水輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)油盆甩油嚴(yán)重,改造后解決了這個(gè)問(wèn)題,減少了對(duì)下游河流的油污染,保護(hù)了環(huán)境。
由于該電站為引水式電站,為保證經(jīng)濟(jì)效益,該電站分別在20116年至2019年每年冬季枯水期改造一臺(tái)機(jī)組。改造后機(jī)組額定出力達(dá)到7.0 MW,單機(jī)運(yùn)行時(shí)最高出力達(dá)到7.3 MW(見(jiàn)表3),多機(jī)同時(shí)運(yùn)行時(shí)單機(jī)出力達(dá)到7.15 MW。機(jī)組運(yùn)行瓦溫(見(jiàn)表4)、振動(dòng)(見(jiàn)表5)等各項(xiàng)技術(shù)數(shù)據(jù)均在標(biāo)準(zhǔn)范圍。
表3 機(jī)組改造前后出力比較表 MW
表4 軸承瓦溫度值表(負(fù)荷7 MW) ℃
表5 上機(jī)架振動(dòng)值表(負(fù)荷7 MW) μm
通過(guò)改造,天樓地枕水電站機(jī)組的出力明顯增大,解決了長(zhǎng)期以來(lái)水導(dǎo)油槽甩油嚴(yán)重、水導(dǎo)密封檢修頻繁、導(dǎo)葉關(guān)閉不嚴(yán)等問(wèn)題,不僅提高了設(shè)備的安全可靠性,減少了運(yùn)行及維修費(fèi)用、減少了機(jī)組的檢修時(shí)間,增加了發(fā)電量,提高了經(jīng)濟(jì)效益,還大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
引水式電站機(jī)組增容改造可在枯水期實(shí)施,不影響電站的正常發(fā)電。由于原基礎(chǔ)設(shè)施沒(méi)有任何變動(dòng),施工方便簡(jiǎn)單、工期短,天樓地枕水電站的改造可供同類(lèi)型電站改造借鑒。