董海龍
(山西大同煤礦集團公司洗選公司云岡選煤廠,山西 大同 037003)
云岡選煤廠采用的加壓過濾機為GPJ-120 型的盤式加壓過濾機。加壓過濾系統(tǒng)由過濾機主機、輔機、管道及閥門組成。主機主要由圓盤過濾機、加壓倉、刮板輸送機、液壓系統(tǒng)、集中潤滑系統(tǒng)、排料裝置、反吹裝置、清洗裝置、氣水分離器及電控系統(tǒng)組成;輔機及系統(tǒng)包括低壓風(fēng)機、高壓風(fēng)機、入料用渣漿泵、入料池(攪拌桶)、渣漿泵電機用變頻器、過渡料斗、給料裝置等。加壓過濾系統(tǒng)示意圖如圖1 所示。
加壓過濾系統(tǒng)的長時間運行導(dǎo)致加壓過濾機排料裝置托輪組陸續(xù)損壞,致使托輪組更換十分頻繁,年消耗托輪組50 多個。通過拆解分析,托輪組損壞主要原因是托輪組轉(zhuǎn)動部位的銅套潤滑不足。
加壓過濾機排料裝置托輪組,原潤滑為手動潤滑。由于潤滑部位與空氣接觸,油脂極易被煤塵污染、變質(zhì),由于潤滑不到位,潤滑效果差,致使托輪組使用壽命僅為三個月,并且還存在以下問題:
(1)由于加壓過濾機在工作過程中倉內(nèi)環(huán)境潮濕及其裝配工藝等原因,托輪組損壞后更換困難。托輪組與排料倉安裝孔的間隙較緊,每次更換時拆一個舊托輪組需要現(xiàn)場焊拆卸架等工序,需要三位檢修工一個二班時間才能完成,而且工作空間狹窄,存在一定的安全隱患。
(2)增加事故率,影響加壓過濾機的正常運行。損壞后的托輪組由于不易被發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致排料閘門液壓缸運行阻力大,閘門板在程序設(shè)置時間內(nèi)開關(guān)動作不到位,影響機器的正常運行;導(dǎo)致閘門板跑偏撞擊壞開關(guān)限位的接近開關(guān),影響機器的正常運行。
(3)增加了材配消耗。
加壓過濾機工作時,當(dāng)發(fā)生攪拌桶篦網(wǎng)堵塞、桶內(nèi)物料拉空、入料泵啟車時未關(guān)閉出料閥門與加壓倉連通等情況下,會出現(xiàn)加壓倉內(nèi)高壓風(fēng)經(jīng)入料泵返回到攪拌桶內(nèi),造成篦網(wǎng)被吹翻、管路較薄弱環(huán)節(jié)及入料泵的損壞,甚至發(fā)生桶體因空氣膨脹而爆炸的重大事故。隔膜泵上料時,會使攪拌桶內(nèi)部形成負壓,造成攪拌桶篦網(wǎng)及支撐架的損壞。
圖1 加壓過濾系統(tǒng)示意圖
(1)由于原潤滑系統(tǒng)僅為手動潤滑,存在不穩(wěn)定性,為此在加強日常維護的基礎(chǔ)上,特別增加了一臺電動油脂泵,與排料倉上下拖輪組形成了供油系統(tǒng)。手動注油改造為電動油脂泵多點連續(xù)定時注油,要對28 個托輪組各個注油點潤滑到位,提高托輪組壽命。
(2)過濾機托輪潤滑系統(tǒng)與集中控制的潤滑程序聯(lián)結(jié)實現(xiàn)自動注油潤滑及人工手動運行兩套注油方案。托輪組加電動油脂泵改造后示意圖如圖2所示。
圖2 托輪組加電動油脂泵改造后示意圖
通過分析,攪拌桶及相關(guān)設(shè)備出現(xiàn)的問題均是由于攪拌桶篦網(wǎng)堵塞,使得攪拌桶不能與外部氣體聯(lián)通,成為封閉容器,從而出現(xiàn)桶內(nèi)高壓或低壓,進而影響加壓過濾系統(tǒng)正常生產(chǎn)運行。因此,本次改造主要是解決攪拌桶因篦網(wǎng)堵塞而形成的高壓和低壓問題。通過在攪拌桶篦網(wǎng)上加裝一個Φ300 mm的連通管路,可使攪拌桶篦網(wǎng)堵塞后,其內(nèi)部仍與外部大氣連通,保證加壓過濾系統(tǒng)的安全生產(chǎn),降低安全生產(chǎn)事故。攪拌桶改造前后對比如圖3 所示。
圖3 攪拌桶改造前后對比
通過對托輪組潤滑系統(tǒng)的改造,保證了拖輪組潤滑的連續(xù)性,大大提高了潤滑力度,托輪組運行平穩(wěn);閘門板運行平穩(wěn),排料倉閘門板開關(guān)限位的接近開關(guān)再沒有出現(xiàn)因閘門板跑偏而損壞。改造前后對比可知:
(1)托輪組的使用壽命得到提高。改造前,年消耗托輪組50 個,改造后5 年消耗30 個,平均每年6 個,從而降低了材配損耗及工人的勞動強度。
(2)提高了加壓過濾機的開機率,增加生產(chǎn)時間,增加年入洗原煤量。改造前平均月影響生產(chǎn)時間12 h,按每年12 個月,小時入洗量800 t 計算,全年入洗原煤可增加11.52 萬t。
攪拌桶加裝連通管路改造后,當(dāng)出現(xiàn)篦網(wǎng)嚴(yán)重堵塞時,保證篦網(wǎng)上的桶內(nèi)不會出現(xiàn)負壓或高壓,保持與外部大氣壓連通,避免了因此而出現(xiàn)的安全事故。通過改造,提高了加壓過濾機和板框壓濾機的開機率,增加生產(chǎn)時間,增加年入洗原煤量。改造前平均月影響生產(chǎn)時間4 h,按每年12 個月,小時入洗量800 t 計算,全年入洗原煤可增加3.84 萬t。
經(jīng)過對托輪組的潤滑方式和攪拌桶連通改造后,大大減少了加壓過濾系統(tǒng)事故的發(fā)生,保證了加壓過濾系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),提高了設(shè)備開機率,降低了設(shè)備維修更換時間,特別是降低了托輪組更換周期,從而降低了工人的勞動強度,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益,為云岡選煤廠的安全生產(chǎn)提供了保證。